周海林,李遠輝,周引強
(廣西柳工機械股份有限公司,廣西 柳州 545007)
隨著國內(nèi)工程機械行業(yè)的快速發(fā)展,客戶對工程機械的使用舒適性要求越來越高,駕駛室車門系統(tǒng)是平地機的重要組成部分,對其質(zhì)量好壞的評價顯現(xiàn)出主機廠設(shè)計制造水平的高低,是客戶感知平地機質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)之一。車門閉合力始終是駕駛室設(shè)計的一個難點,閉合力設(shè)計過大會導(dǎo)致用戶的直接抱怨,閉合力過小則會導(dǎo)致駕駛室漏水漏風(fēng)以及導(dǎo)致駕駛室內(nèi)的噪音變高等問題。因此,車門系統(tǒng)在整機設(shè)計中是不可避免的一個問題且備受關(guān)注。針對于某型平地機駕駛室出現(xiàn)車門閉合力過大,關(guān)門費力、甚至門鎖無法進入二級鎖的現(xiàn)象,通過對影響因素進行逐一排查,提出有效措施,將車門閉合力整改至合理范圍內(nèi)。
目前,平地機駕駛室車門在關(guān)閉過程中出現(xiàn)關(guān)門費力,無法順利進入二級鎖。主要表現(xiàn)為車門在關(guān)閉時需要很大的力量,且需要關(guān)閉多次才能完全進入二級鎖,有時車門還會被駕駛室內(nèi)部空氣阻力及門膠條的反彈力反彈出來無法關(guān)閉。
目前,平地機駕駛室車門系統(tǒng)(圖1)主要由駕駛室框架、車門、門鎖、鉸鏈及密封膠條等組成。一般情況下,車門閉合力的大小受鉸鏈摩擦力、車門重心阻力、膠條反彈力、門鎖阻力及駕駛室內(nèi)氣壓阻力等因素的共同作用[1]。下面通過對影響車門閉合力大小的因素進行分析,找出車門閉合力大的原因并進行整改。
圖1 平地機駕駛室結(jié)構(gòu)圖
鉸鏈摩擦阻力一般由2部分組成:鉸鏈自身的空轉(zhuǎn)阻力及鉸鏈焊接在門上同軸度超差所產(chǎn)生的阻力。經(jīng)檢測鉸鏈自身轉(zhuǎn)動順暢,潤滑良好,無明顯卡滯現(xiàn)象,空轉(zhuǎn)阻力較小,可忽略不計。鉸鏈同軸度的排查,經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),車門在關(guān)閉時鉸鏈有異響,目測鉸鏈同軸度明顯超差。
鉸鏈?zhǔn)峭ㄟ^工裝先焊接在門上,然后再用螺栓安裝到駕駛室上,因此影響鉸鏈同軸度的主要因素有鉸鏈焊接工裝,接下來將對門鉸鏈焊接工裝進行三坐標(biāo)檢測(圖2)。在本項目中,鉸鏈同軸度精度要求在±0.5 mm范圍內(nèi),經(jīng)三坐標(biāo)檢測,該車門鉸鏈同軸度誤差為2.426 mm,因此得出結(jié)論為由于門鉸鏈焊接工裝的誤差,導(dǎo)致了車門下方鉸鏈同軸度超差2 mm。
圖2 門鉸鏈同軸度三坐標(biāo)檢測
整改措施:為了保證鉸鏈同軸度,對門鉸鏈焊接工裝進行整改,使其精度在設(shè)計要求的范圍內(nèi)。通過實施該項措施,門鉸鏈同軸度符合設(shè)計要求。
由于該駕駛室為上寬下窄,呈漏斗形結(jié)構(gòu),車門鉸鏈軸線被設(shè)計成向內(nèi)一個傾角,門在自然的狀態(tài)下會有一個向外傾斜的重力,使得車門的重量被引導(dǎo)到門的外側(cè),因此車門在關(guān)閉過程中會受到重心阻力的影響。由于受駕駛室造型限制,車門重心阻力無法避免,且其對車門閉合力的影響占比不大,因此對該因素不進行處理。
車門在快速關(guān)閉的過程中,駕駛室內(nèi)氣體加速流動而被瞬間壓縮,由于駕駛室內(nèi)容積固定,氣體在壓縮過程中會導(dǎo)致駕駛室內(nèi)壓力增加,在門關(guān)閉的一瞬間對車門產(chǎn)生氣壓阻力。目前駕駛室在車門關(guān)閉時,人坐在駕駛室里面會感受到強烈的耳膜壓迫感;通過進一步測試,將一邊車門打開再進行車門關(guān)閉時,耳膜壓迫感消失。很顯然,駕駛室內(nèi)氣壓阻力是導(dǎo)致車門閉合力大的主要因素之一。
根據(jù)工程力學(xué)理想氣體狀態(tài)方程得[2]:
式中:P0為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,為車門關(guān)閉時駕駛室內(nèi)氣體壓力;V0為車門未關(guān)閉時的駕駛室體積(膠條未壓縮狀態(tài));V1為車門關(guān)閉后駕駛室內(nèi)體積(膠條壓縮狀態(tài))。
在車門關(guān)閉過程時,駕駛室內(nèi)容積大小與駕駛室內(nèi)壓力分別為:
式中:膠條壓縮后駕駛室內(nèi)氣體壓力為Pm,車門面積為Am,膠條壓縮量為Sm,車門關(guān)閉前后體積差為Vm。
如果想降低駕駛室內(nèi)氣壓阻力,就要減少關(guān)門時駕駛室內(nèi)氣壓與大氣壓的差異。在工程上,通常是通過在駕駛室內(nèi)增加單向通風(fēng)口來實現(xiàn),但由于增加通風(fēng)口會導(dǎo)致駕駛室密封性下降、增加成本及駕駛室內(nèi)噪音升高等其他問題,因此不采用該方案,而是通過在門膠條上增加雙向排氣孔,并將排氣孔直徑增大,在門關(guān)閉的瞬間通過排氣孔將駕駛室內(nèi)氣體排出,從而達到降低駕駛室內(nèi)氣壓阻力的效果,更改措施如圖3所示。
圖3 門膠條排氣孔更改示意圖
門鎖由鎖體和鎖桿組成,分別安裝在車門和駕駛室框架上,車門在關(guān)閉過程中,通過鎖體與鎖桿之間的嚙合來使車門關(guān)閉,鎖體從接觸鎖桿開始到徹底鎖緊車門為止,需要不斷提供力來克服鎖體與鎖桿嚙合鎖做的功。一般來說,門鎖自身的嚙合阻力比較小,對車門閉合力影響有限,因此門鎖阻力主要來源于裝配的過程,鎖桿與鎖體分別安裝在不同的零件上,對裝配要求較高,如果調(diào)整不到位,門鎖的嚙合力就會急劇增加,會使車門閉合力大大增加。
經(jīng)現(xiàn)場排查,所述駕駛室門鎖鎖體與鎖桿嚙合順暢,無明顯干涉及錯位現(xiàn)象,嚙合力滿足使用要求。
密封膠條主要目的是對車門進行密封,起到隔震、防水、防塵及隔音等作用,膠條對門閉合力的影響主要體現(xiàn)在膠條壓縮量上。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),當(dāng)前門間隙設(shè)計值為8 mm,膠條設(shè)計高度為15 mm,膠條理論壓縮量為7 mm;但在實際生產(chǎn)中,由于制造誤差,門間隙尺寸不均勻(圖4),膠條壓縮量遠大于7 mm,導(dǎo)致門膠條壓縮量過大,特別是靠近鉸鏈端的膠條存在嚴重過壓縮現(xiàn)象,從而導(dǎo)致門閉合力急劇增大。通過分析得出,膠條壓縮量過大的主要原因如下:門設(shè)計間隙過小[3],門焊接變形超差導(dǎo)致間隙不均勻,導(dǎo)致膠條局部壓縮量過大,形成較強的反彈力。本文通過采用加大門與門框間隙和更改膠條截面及高度的 方案(圖5),將門框間隙由8 mm改為15 m,膠條高度由15 mm改為21 mm,解決了門膠條壓縮量過大的問題,成功降低膠條的反彈阻力。
圖4 門與門框間隙測量
圖5 門與門框間隙及膠條截面更改示意圖
為了改善車門閉合力大的問題,通過對影響車門閉合力的幾個末端因素進行排查和分析,最終得出造成車門閉合力大的3個主要原因:
(1)鉸鏈同軸度超差;
(2)駕駛室內(nèi)氣壓阻力過大;
(3)密封膠條的反彈阻力過大。
并針對各要因進行對應(yīng)的整改,通過相應(yīng)的整改措施實施后,車門閉合力得到了極大的改善,提高了車門關(guān)閉的舒適性。