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        PID評估與整定系統(tǒng)在氯堿生產中的應用

        2022-12-08 08:53:56董永兵燕麗梅白靜
        氯堿工業(yè) 2022年9期

        董永兵,燕麗梅,白靜

        (陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林 719319)

        PID單回路控制在化工生產控制領域應用最為廣泛,陜西北元化工集團股份有限公司化工分公司(以下簡稱“北元化工”)聚氯乙烯生產能力110萬t/a,燒堿生產能力80萬t/a,為連續(xù)生產的化工控制過程,其內部90%以上為經典的單回路控制,因此PID參數(shù)的整定在控制過程中格外重要。

        1 衡量控制系統(tǒng)性能優(yōu)劣的重要指標[1]

        在單回路控制領域內,常用穩(wěn)定性、準確性、快速性來衡量一個控制系統(tǒng)的優(yōu)劣。

        1.1 穩(wěn)定性

        穩(wěn)定性是指控制系統(tǒng)在受到擾動后其運行能保持在有限邊界的區(qū)域內或恢復到原平衡狀態(tài)的性能,即在外加干擾后,經過PID調節(jié),測量值可以回歸到設定值附近,而不是隨時間遠離設定值。在過程控制中,所有的被控過程必須是一個穩(wěn)定的系統(tǒng),才不會發(fā)生生產安全事故。

        1.2 準確性

        準確性是指被控參數(shù)在進入穩(wěn)態(tài)后測量值與設定值之間的偏差,當偏差越小,說明控制系統(tǒng)的準確性越好。

        1.3 快速性

        快速性是指當被控對象受到外界擾動后,偏離設定值經過PID調節(jié)后又重新回歸到設定值的這段時間的長短,快速性越好,證明控制系統(tǒng)的性能越優(yōu)良。

        2 比例度、積分時間、微分時間對控制性能的影響

        比例度、積分時間、微分時間直接決定比例、積分、微分作用的強弱,從而影響單回路控制的穩(wěn)定性、準確性、快速性。

        2.1 比例度對控制系統(tǒng)性能的影響[2]

        控制器的輸出與輸入的偏差成正比:ΔP=(1/δ)e。比例控制的特點:控制及時,但不能克服余差。比例作用太強,會引起振蕩和不穩(wěn)定,用比例度δ來表示其作用強弱,δ越小,比例控制作用越強。適用于調節(jié)通道滯后較小、負荷變化不大、工藝上沒有提出無差要求的系統(tǒng)。δ越小,比例作用越強,快速性越好,準確性越好,穩(wěn)定性越差。

        2.2 積分時間對控制系統(tǒng)性能的影響[2]

        2.3 微分時間對控制系統(tǒng)性能的影響[2]

        控制器的輸出與偏差的變化成正比:ΔP=TD(de/dt)。微分控制的特點:對干擾的出現(xiàn)有一定的預估性,能夠超前控制,對恒定不變的偏差沒有控制作用,不能單獨使用;對滯后大的對象有很好的效果,使控制過程的動態(tài)偏差減小、調節(jié)時間縮短、余差減小,但微分作用過強,會引起振蕩。用微分時間TD來表示其作用的強弱,TD越大,微分作用越強。TD越大,快速性越好,準確性越好,穩(wěn)定性越差。

        3 PID參數(shù)整定在電解裝置生產過程中的應用

        在正常生產過程中,當更換調節(jié)閥、季節(jié)性氣溫變化較大或工藝工況發(fā)生變化后,北元化工經常須對PID參數(shù)進行優(yōu)化,從而使工藝指標回歸正常。

        3.1 優(yōu)化PID參數(shù),使電解槽氯氫壓差回歸控制范圍

        2022年4月,為電解裝置A線某處更換完閥門執(zhí)行機構與定位器后,A線氯氫壓差波動明顯變大,由之前的2.012~2.315 kPa波動變?yōu)?.876~2.456 kPa。隨即對PID參數(shù)進行優(yōu)化,將比例度由125調為110,微分時間由5調為8后,氯氫壓差波動明顯變小,范圍為2.015~2.326 kPa。

        3.2 優(yōu)化PID參數(shù),使原氯總管壓力穩(wěn)定

        2022年4月,為電解裝置C線更換完原氯調節(jié)閥定位器后,C線原氯總管壓力波動明顯變大,波動范圍為94.6~96.1 kPa,給合成爐氯氫配比控制帶來嚴重困擾,導致氯化氫純度下降。隨即在線優(yōu)化PID參數(shù),將比例度由60改為65后,原氯總管壓力波動明顯降低,為95.1~95.4 kPa。

        3.3 優(yōu)化PID參數(shù),使電解槽進槽鹽水流量波動變小

        2022年5月,為電解裝置D線A槽更換完閥門氣缸后,陽極進槽流量波動明顯變大,上下波動范圍約4 m3/h。隨即在線整定PID參數(shù),將比例度由150改為250,積分時間由0.6改為0.65后,陽極進槽流量波動變?yōu)?.5 m3/h。

        4 PID評估與整定系統(tǒng)在聚合裝置生產過程中的應用

        在工業(yè)生產中,主要通過臨界比例度法、衰減曲線法和經驗湊試法進行PID參數(shù)整定。前兩種整定方法是基于外來干擾的響應曲線,須給被控參數(shù)施加一個外來階躍擾動,在實際生產過程中在線整定PID參數(shù)顯然是不適用的;經驗湊試法在實際生產過程中對整定人員的經驗要求較高?;谏鲜銮闆r,北元化工在氯乙烯聚合裝置試用了某公司PID評估與整定系統(tǒng),該系統(tǒng)主要具備PID整定功能與PID評估功能。

        控制回路評估整定項目所設計的軟件包括FinData和LoopSenser。其中FinData通過OPC與DCS OPCserver進行通信,用于數(shù)據(jù)的采集與存儲;LoopSenser進行控制回路評估與整定。整體軟件部署方便快捷,日常操作簡單,不會帶來操作上的負擔。

        4.1 PID整定功能

        4.1.1 PID整定原理[3]

        該PID整定系統(tǒng)的主要原理是通過OPC通信協(xié)議采集DCS的數(shù)據(jù),并存儲到歷史數(shù)據(jù)庫中,將采集到的測量值(PV)、設定值(SV)、閥門開度值(MV)在PID整定系統(tǒng)內根據(jù)遞推最小二乘法進行模型辨識與降階后,近似得到現(xiàn)場實際被控對象放大系數(shù)K、時間常數(shù)T、滯后時間τ,對辨識到的模型與實際模型進行擬合度對比。若模型擬合度較高,則證明優(yōu)化整定后的PID參數(shù)更適用于現(xiàn)場工況。

        4.1.2 PID整定參數(shù)試驗情況

        (1)回路2FIC1121B(C線聚合釜B副回路流量調節(jié))調試。

        原始參數(shù):

        P:200;I:60。

        軟件推薦參數(shù):

        P(弱):149.73;I(弱):9;

        P(強):63.71;I(強):9。

        實際輸入?yún)?shù):

        P:160;I:10。

        效果分析:副回路跟隨特性明顯變好,主回路聚合釜溫度變化不太明顯。

        (2)回路2FIC1126F(催化劑注水流量調節(jié))調試。

        原始參數(shù):

        P:400;I:60。

        軟件推薦參數(shù):

        P:400;I:4。

        實際輸入?yún)?shù):

        P:400;I:15。

        效果分析:催化劑注水流量控制回路波動有所變小,波動范圍由782 ~815 L/h變?yōu)?95~806 L/h(設定值800 L/h)。

        (3)回路2FIC1122C(攪拌密封水流量)調試。

        原始參數(shù):

        P:200;I:20。

        軟件推薦參數(shù):

        P(弱):328.27;I(弱):6;

        P(強):88.72;I(強):6。

        實際輸入?yún)?shù):

        P:180;I:15。

        效果分析:攪拌密封水流量控制回路波動范圍由656~741 L/h變?yōu)?85~705 L/h(設定值700 L/h),波動范圍明顯變小。

        (4)回路2FIC1002(冷水槽入口流量調節(jié))調試。

        原始參數(shù):

        P:150;I:20。

        軟件推薦參數(shù):

        P(弱):238.67;I(弱):8;

        P(強):108;I(強):8。

        實際輸入?yún)?shù):

        P:120;I:15。

        效果分析:冷水槽入口流量波動范圍由115~129 m3/h變?yōu)?25~136 m3/h(設定值為130 m3/h)??梢钥闯觯赫{整前,測量值始終小于設定值,存在固定負余差;調整后,測量值在設定值附近波動,曲線性能有所變好。

        4.2 PID評估功能

        該PID評估與整定系統(tǒng)還可以對生產系統(tǒng)的單回路控制曲線進行分析。通過算法提取出輸出響應曲線的衰減比、最大超調量、調節(jié)周期和余差等一系列性能參數(shù),對曲線性能進行分析,然后對PID參數(shù)的匹配情況進行打分,得分在80分以上的控制回路在生產規(guī)程中可以準確、快速地跟蹤設定值,能夠很好地抵抗外界干擾。在實際使用中,可以根據(jù)回路得分情況對控制回路的PID參數(shù)進行適當?shù)恼{整。

        在生產線評估界面中,包含如下信息:

        (1)生產線選擇,用于選擇不同生產線,對控制回路的PID參數(shù)進行評估。

        (2)1 h/24 h選擇,用于選擇1 h評估結果或者24 h評估結果。

        (3)時間選擇,用于選擇指定時間的評估結果。

        (4)定位按鈕,點擊該按鈕,顯示“(3)”時間的評估結果。

        (5)最新按鈕,點擊該按鈕,顯示最新評估結果。

        (6)生產線自控率,給出生產自控率。

        (7)生產線分數(shù)分布,給出生產線各分數(shù)回路數(shù)量。

        (8)工段1自控率,該生產線工段1的自控率。

        (9)工段1分數(shù)分布,給出該生產線工段1各分數(shù)回路數(shù)量。

        (10)工段2自控率,該生產線工段2的自控率。

        (11)工段2分數(shù)分布,給出該生產線工段2各分數(shù)回路數(shù)量。

        (12)在該界面可以同時顯示兩條生產線。

        通過對界面不同功能的選擇,可以自動生成報表,方便進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。

        5 結語

        PID整定在化工生產過程中非常重要。PID評估與整定系統(tǒng)一方面在一定程度上可以指導PID參數(shù)整定,優(yōu)化單回路控制系統(tǒng)的性能;另一方面可以自動生成報表,對現(xiàn)有PID回路進行評分,自動計算出生產線的自動控制投用率。

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