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        煤粉供熱鍋爐技術(shù)改造

        2022-12-08 08:51:56傅曉峰
        氯堿工業(yè) 2022年9期

        傅曉峰

        (浙江巨化熱電有限公司,浙江 衢州 324000)

        浙江巨化熱電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“巨化熱電”)9#鍋爐為2004年上海鍋爐廠生產(chǎn)的440 t/h超高壓自然循環(huán)煤粉鍋爐,型號(hào)SG-440/13.7-M782,設(shè)計(jì)燃料為煙煤,采用中儲(chǔ)式熱風(fēng)送粉方式,鍋爐一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)熱風(fēng)溫度320 ℃,一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)冷風(fēng)溫度為環(huán)境溫度,一次風(fēng)溫180 ℃,二次風(fēng)溫315 ℃,排煙溫度139 ℃。原各角燃燒器一次風(fēng)和二次風(fēng)配風(fēng)方式為自上而下三、二、一、二、一、一、二,一次風(fēng)由回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器出來(lái)的熱風(fēng)及送風(fēng)機(jī)出來(lái)的冷風(fēng)進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),二次風(fēng)取自回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器出口。每臺(tái)制粉系統(tǒng)匹配兩根三次風(fēng)管,分別對(duì)應(yīng)1#、3#角及2#、4#角的三次風(fēng),作為制粉乏氣和干燥劑的三次風(fēng)直接送入爐膛燃燒。

        為符合國(guó)家超低排放要求(即NOx質(zhì)量濃度≤50 mg/m3、SO2質(zhì)量濃度≤35 mg/m3、粉塵排放濃度≤5 mg/m3)[1],2015年巨化熱電對(duì)鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒改造,在四面爐墻加裝了8個(gè)SOFA風(fēng)門(mén),并在尾部煙道增設(shè)SCR脫硝裝置,以實(shí)現(xiàn)煤粉的分級(jí)低氮燃燒和噴氨脫硝。改造后,因爐膛火焰中心抬高而造成的過(guò)熱器壁溫難以控制,導(dǎo)致鍋爐極易結(jié)焦、掉焦滅火,脫硝噴氨副產(chǎn)物在空氣預(yù)熱器積聚,使煙道阻力增大,噴氨量、氨逃逸嚴(yán)重超過(guò)設(shè)計(jì)值,“四管”運(yùn)行環(huán)境惡劣,且鍋爐長(zhǎng)期在低負(fù)荷下運(yùn)行。

        中儲(chǔ)式熱風(fēng)送粉系統(tǒng)的三次風(fēng)攜帶大量超細(xì)煤粉,直接通過(guò)噴口送入爐膛,引起燃燒室斷面上的熱量不均勻,降低了火焰溫度,造成化學(xué)不完全反應(yīng)熱損失和機(jī)械不完全燃燒熱損失增大;該部分煤粉入爐燃燒過(guò)程處于富氧環(huán)境下,會(huì)生成大量的 NOx[2],對(duì)SCR的正常運(yùn)行造成極大壓力;同時(shí),三次風(fēng)量偏大也將導(dǎo)致粗、細(xì)粉分離器的效率變差,煤粉細(xì)度變粗,造成煤粉燃盡困難,飛灰含碳量和減溫水用量增加,增加了爐膛結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn)。

        針對(duì)以上問(wèn)題,巨化熱電從以下5個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化改造:中儲(chǔ)式熱風(fēng)送粉方式改造為中儲(chǔ)式乏氣熱風(fēng)混合送粉模式,風(fēng)量配比優(yōu)化,SCR系統(tǒng)整體優(yōu)化,吹灰方式跟蹤匹配和爐內(nèi)切圓深度調(diào)整。

        1 實(shí)施方案

        1.1 引進(jìn)乏氣送粉工藝

        參考大型機(jī)組直吹式送粉系統(tǒng)制粉乏氣直接輸送煤粉進(jìn)入爐膛、燃燒過(guò)程N(yùn)Ox生成量低的工藝[3],并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí),將中儲(chǔ)式熱風(fēng)送粉系統(tǒng)改造為中儲(chǔ)式乏氣熱風(fēng)混合送粉系統(tǒng)[4]。將排粉風(fēng)機(jī)出口的全部乏氣(原三次風(fēng))送入部分一次風(fēng)管道,采用乏氣作為大部分給粉機(jī)的送粉介質(zhì)輸送煤粉,避免乏氣直接送入爐膛造成局部富氧氣氛,從而有效抑制乏氣中的煤粉燃燒過(guò)程N(yùn)Ox的生成量(乏氣送粉布置方式如圖1所示)。盡量在不使用摻冷風(fēng)降低鍋爐效率的前提下,降低一次風(fēng)溫,拉長(zhǎng)火焰中心,保證在控制最佳過(guò)量空氣系數(shù)的前提下,增加二次風(fēng)量,優(yōu)化爐內(nèi)燃燒工況,有效改善爐膛結(jié)焦情況。來(lái)自空氣預(yù)熱器出口的熱二次風(fēng)經(jīng)布置在爐膛四角的燃燒器進(jìn)入爐膛,各角二次風(fēng)噴嘴與一次風(fēng)噴嘴自上而下按二、一、二、一、一、二的方式布置。這樣,可為碳的燃燒提供氧氣,并加強(qiáng)氣流擾動(dòng),促進(jìn)高溫?zé)煔饣亓?,使可燃物與氧氣充分混合。煤粉燃燒后繼續(xù)向爐膛上部流動(dòng),在到達(dá)SOFA風(fēng)噴嘴時(shí),大量補(bǔ)入的自空氣預(yù)熱器出口出來(lái)的熱風(fēng),使煤粉完全燃燒??紤]操作靈活性,當(dāng)排粉風(fēng)機(jī)停運(yùn)時(shí),仍可切換為熱風(fēng)送粉方式。當(dāng)磨煤機(jī)投運(yùn)時(shí),自空氣預(yù)熱器出口熱風(fēng)總管出來(lái)的熱風(fēng),一部分進(jìn)入四角二次風(fēng)箱,供二次風(fēng)、一次風(fēng)周界風(fēng)、燃盡風(fēng)取風(fēng);一部分進(jìn)入磨煤機(jī),攜帶煤粉經(jīng)粗粉分離器和細(xì)粉分離器后,煤粉進(jìn)入煤粉倉(cāng),乏氣自細(xì)粉分離器進(jìn)入排粉風(fēng)機(jī),由乏氣風(fēng)箱分配到一次風(fēng)管,經(jīng)風(fēng)粉混合器與煤粉混合后,將煤粉經(jīng)燃燒器噴口送入爐膛,避免乏氣直接送入爐膛造成的局部富氧氣氛,有效降低乏氣所帶的煤粉燃燒過(guò)程中 NOx生成量,從而將NOx排放濃度控制在達(dá)標(biāo)水平。

        圖1 改造后乏氣送粉布置方式

        1.2 優(yōu)化風(fēng)量配比

        提高SOFA風(fēng)及二次風(fēng)測(cè)速裝置精度,使風(fēng)速顯示準(zhǔn)確,時(shí)時(shí)可控,指導(dǎo)鍋爐燃燒配風(fēng),準(zhǔn)確掌握燃燒情況。由于設(shè)計(jì)制粉乏氣輸送煤粉時(shí),須開(kāi)大SOFA風(fēng)和二次風(fēng),以保證爐膛氧量,達(dá)到改善爐墻周圍的燃燒情況,減少還原性氣體生成,防止?fàn)t膛結(jié)焦的目的。在保證最佳過(guò)量空氣系數(shù)的前提下,增加二次風(fēng)量,保證一定的二次風(fēng)壓,增加二次風(fēng)剛性,改善爐墻附近區(qū)域的燃燒情況,避免主燃燒區(qū)域的貼壁燃燒以及還原性氣體生成而在爐膛結(jié)焦。同時(shí),根據(jù)脫硝進(jìn)口NOx含量,調(diào)整SOFA風(fēng)量,保證還原區(qū)的還原性氣氛,增強(qiáng)還原效果。根據(jù)不同燃燒工況,特別是單、雙磨工況,制定不同的乏氣/熱風(fēng)送粉只數(shù)、二次風(fēng)壓、SOFA風(fēng)量及氧量配比。

        1.3 SCR系統(tǒng)整體優(yōu)化

        對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行全面檢查,摸清情況,進(jìn)行針對(duì)性檢修;制定噴氨格柵定期調(diào)整試驗(yàn)機(jī)制,每次檢修或每半年均應(yīng)對(duì)噴氨格柵進(jìn)行一次優(yōu)化,防止噴氨不均勻造成反應(yīng)效率下降,浪費(fèi)氨氣的同時(shí),造成空氣預(yù)熱器硫酸氫氨堵塞。噴氨格柵布置如圖2所示。

        圖2 噴氨格柵布置

        噴嘴為Φ25×3的直管,噴射方向與煙氣流向一致。通過(guò)布置在噴嘴上方300 mm、600 mm的兩層Φ76×6的鋼管進(jìn)行擾流混合。噴氨射流在煙氣中的擴(kuò)散性差,混合效果差。

        優(yōu)化措施1:在噴嘴上端布置防磨擾流板,在噴口處形成負(fù)壓渦流,加強(qiáng)噴氨射流的擴(kuò)散性。

        優(yōu)優(yōu)措施2:增加噴嘴數(shù)量,將噴嘴的噴氨射流方向設(shè)置為與煙氣流向呈一定夾角,強(qiáng)制噴氨射流與煙氣的混合。

        1.4 吹灰方式跟蹤匹配

        對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行定期吹灰,且保證吹灰蒸汽足夠的過(guò)熱度[5]。吹灰至少每8 h進(jìn)行1次,如果發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器差壓有上升趨勢(shì),應(yīng)縮短吹灰時(shí)間間隔。吹灰程序控制必須采取疏水溫度控制,不能通過(guò)時(shí)間簡(jiǎn)單判斷疏水是否干凈,必要時(shí)進(jìn)行疏水管路改造,確??諝忸A(yù)熱器的吹灰效果。

        加強(qiáng)吹灰閥門(mén)的綜合治理。每次停爐后對(duì)空氣預(yù)熱器吹灰進(jìn)汽閥和吹灰槍進(jìn)行檢查處理,保證運(yùn)行中濕蒸汽不會(huì)泄漏到空氣預(yù)熱器換熱元件上。

        1.5 爐內(nèi)切圓深度調(diào)整

        9#鍋爐近年來(lái)發(fā)生多次掉焦正壓滅火,鍋爐噴嘴附近多處開(kāi)裂、漏風(fēng),對(duì)鍋爐燃燒產(chǎn)生較大負(fù)面影響,導(dǎo)致NOx生成量偏高。利用本次改造機(jī)會(huì),對(duì)9#鍋爐進(jìn)行漏風(fēng)試驗(yàn),將鍋爐漏風(fēng)率控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)。

        在冷爐空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)階段,對(duì)四角燃燒器噴口進(jìn)行了校核[6];對(duì)一、二、三次風(fēng)進(jìn)行了標(biāo)定、調(diào)平,同時(shí)對(duì)二次風(fēng)小風(fēng)門(mén)(包括周界風(fēng))以及三次風(fēng)風(fēng)門(mén)進(jìn)行了特性試驗(yàn);在不同工況下,對(duì)爐內(nèi)噴口速度特性以及切圓動(dòng)力場(chǎng)特性進(jìn)行了整合控制。

        2 結(jié)果分析

        項(xiàng)目實(shí)施前,9#鍋爐在部分負(fù)荷(350 t/h左右)下,噴氨量要開(kāi)至90 kg/h才能保證 NOx排放不超過(guò)50 mg/m3;空氣預(yù)熱器壓差達(dá)3.9 kPa,引風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行;減溫水開(kāi)足,過(guò)熱器管壁溫度紅線運(yùn)行;鍋爐爆管、結(jié)焦等非計(jì)劃停車頻繁。

        改造后,9#鍋爐在440 t/h滿負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),投入9個(gè)乏氣噴嘴,噴氨量只需30~40 kg/h即能滿足 NOx排放要求。噴氨量的下降直接帶來(lái)了氨逃逸的下降,使之前一直困擾的空氣預(yù)熱器堵灰問(wèn)題得到改善。改造完成以來(lái),空氣預(yù)熱器壓差一直穩(wěn)定在1 600~1 700 Pa,引風(fēng)機(jī)電流也由改造前350 t/h負(fù)荷的140 A下降至滿負(fù)荷130 A左右,風(fēng)機(jī)電耗顯著下降。二次風(fēng)由改造前的0.2 kPa增大至0.6 kPa,使整個(gè)燃燒器周圍氧量充足,抑制了還原性氣體的產(chǎn)生,爐膛結(jié)焦情況基本消除。另外,鍋爐反平衡效率基本與改造前持平(改造前9#鍋爐反平衡效率為93% 左右),說(shuō)明改造為中儲(chǔ)式乏氣熱風(fēng)混合送粉模式后,在保持鍋爐熱效率不降低的前提下,降低了NOx排放,各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到甚至超過(guò)了預(yù)期效果。

        2.1 經(jīng)濟(jì)性分析

        本項(xiàng)目的試驗(yàn)研究從源頭考慮,降低了脫硝進(jìn)口的NOx含量。在采用SCR技術(shù)的同時(shí),進(jìn)行乏氣送粉系統(tǒng)改造,配合風(fēng)量、噴氨、爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng)等的控制優(yōu)化,改造量小,施工周期短,投資和運(yùn)行成本低,對(duì)鍋爐燃燒及效率影響小,同時(shí)能將 NOx排放降低,減少噴氨量,降低催化劑的更換頻率,解決鍋爐結(jié)焦、空氣預(yù)熱器堵灰和風(fēng)量不足等問(wèn)題,達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)保要求,增加鍋爐可用率,顯著提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。一次性投入61萬(wàn)元,每年直接降低成本約488萬(wàn)元,機(jī)組負(fù)荷提升帶來(lái)收益5 000萬(wàn)元/a,降本增效合計(jì)5 488萬(wàn)元/a。

        2.2 環(huán)保性分析

        鍋爐異常停運(yùn)由2018年的4次爆管滅火,2019年的5次結(jié)焦滅火,減少為目前的無(wú)一次異常停運(yùn),蒸發(fā)量由345 t/h升高至420 t/h,穩(wěn)發(fā)滿發(fā),供熱量由60 t/h提升至130 t/h,出色完成保供任務(wù)。

        在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),NOx生成量大量減少,氨耗減少,噴氨副產(chǎn)物減少,優(yōu)化了空氣預(yù)熱器運(yùn)行環(huán)境,風(fēng)機(jī)電耗減少。小投入,大產(chǎn)出,節(jié)能降耗效果顯著,保證環(huán)保排放。

        2.3 運(yùn)行效果

        9#鍋爐負(fù)荷提升項(xiàng)目完成投產(chǎn)以來(lái),鍋爐負(fù)荷由改造前勉強(qiáng)350~360 t/h提高至保證安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期的440 t/h,并留有較大的調(diào)整裕量。噴氨量及氨逃逸顯著下降,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器堵灰情況基本消除,空氣預(yù)熱器壓差穩(wěn)定在1 700 Pa左右。爐膛結(jié)焦掉焦問(wèn)題同步得到解決,改造前,僅2019年前三季度就因大面積掉焦引起滅火5次;改造后,連小范圍的掉焦冒正壓都鮮有出現(xiàn)。相應(yīng)減少了吹灰次數(shù),水冷壁、過(guò)熱器、再熱器的泄漏次數(shù)也得到控制。

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