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        某風電機組發(fā)電機定子導電軌接線箱的 故障分析

        2022-12-07 03:44:34王明軍鐘朝飛
        太陽能 2022年11期
        關(guān)鍵詞:銅排導電接線

        王明軍,鐘朝飛

        (1. 酒泉職業(yè)技術(shù)學院,酒泉 735000;2. 東方電氣風電有限公司,德陽 618000)

        0 引言

        大型兆瓦級風電機組均配置有變頻器,隨著風電技術(shù)的發(fā)展,變頻器結(jié)構(gòu)也更為復雜。變頻器是風電機組的重要組成部分,具有完善保護功能對其自身及風電機組的安全運行起著重要作用。因此,對于質(zhì)量優(yōu)異、技術(shù)成熟的變頻器,其保護電路也會設(shè)計得較為完善。若雙饋風電機組的發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子線路出現(xiàn)打火,相間、對地短路等,變頻器會瞬間觸發(fā)斷路器跳閘,風電機組的主控制系統(tǒng)(下文簡稱為“主控”)報“變頻器故障”,風電機組停機。當定子線路出現(xiàn)嚴重短路時,還可能觸發(fā)箱變低壓側(cè)斷路器跳閘,如此可使風電機組及變頻器的安全得以保證,避免電纜、變頻器或風電機組燒毀事故的發(fā)生[1]。

        某風電場的1.5 MW雙饋風電機組運行10年后,發(fā)電機定子導電軌接線箱的L3相接線銅排出現(xiàn)了疲勞斷裂,導致定子電纜電流嚴重過載,使電纜絕緣膠皮熔化,定子電纜對地短路引發(fā)變頻器報故障,箱變低壓側(cè)斷路器保護性跳閘,變頻器定子接觸器的L3相出現(xiàn)粘連,風電機組停機。本文首先對風電機組的運行及保護停機狀況進行了介紹,然后針對上述故障案例進行了分析,并給出了預防措施。

        1 風電機組運行及保護停機

        風電機組會在無干預的情況下自動完成等風檢測、啟機并網(wǎng)、正常發(fā)電和保護停機等功能[2]。在風力小或無風情況下,風電機組輸出負功率時,其會自動停機進入等風狀態(tài)。當風速達到啟動風速以上時,風電機組會自動啟機,并網(wǎng)發(fā)電。當變頻器出現(xiàn)故障時,在變頻器控制板內(nèi)部會報故障,并發(fā)出命令,立即斷開變頻器的斷路器;同時,把變頻器故障信號傳遞給風電機組的主控,再由主控報出“變頻器故障”,之后風電機組停機。然而,報“變頻器故障”并非全部由變頻器自身故障造成,還可能是由電網(wǎng)故障或風電機組停機等原因引發(fā)。

        通常情況下,在主控報“變頻器故障”,風電機組停機后,當主控程序設(shè)定的停機間隔時段結(jié)束后,主控會自動給變頻器發(fā)送一個復位信號,此時若變頻器無故障,風電機組可自動并網(wǎng)發(fā)電;若變頻器確實存在某種故障,主控將繼續(xù)報“變頻器故障”,風電機組停機。出現(xiàn)“變頻器故障”后,也可實施手動復位[3]。若是由于外界因素導致變頻器發(fā)生故障,當外界因素排除后,風電機組可再次自動并網(wǎng)。

        為保證風電機組的安全運行,其在設(shè)計時采用了大量的冗余設(shè)計?;趯︼L電機組保護的設(shè)計理念為:當風電機組箱變的負載線路出現(xiàn)過載或嚴重對地短路時,需要箱變低壓側(cè)斷路器自動跳閘斷電,以保護風電機組塔筒內(nèi)的相關(guān)動力電纜及變頻器等;當發(fā)電機及定子線路發(fā)生故障時,變頻器應(yīng)及時停機、脫網(wǎng),以保障自身安全,并保護發(fā)電機及定子、轉(zhuǎn)子電纜等不因故障損毀[1]。箱變跳閘通常屬于冗余保護,也是保證風電機組安全的最后一道防線。

        2 發(fā)電機定子導電軌接線箱故障分析

        2.1 事故狀況及主控、變頻器所報的故障

        某風電場的某1臺風電機組在滿負荷發(fā)電時,瞬時負荷為1526.86 kW,激活了主控的低電壓穿越程序,主控報“穿越電網(wǎng)故障”,同時還報出“電網(wǎng)相欠壓”“電網(wǎng)電壓下降”,導致箱變低壓側(cè)斷路器跳閘,風電機組失電停機。

        箱變低壓側(cè)斷路器合閘后,風電機組送電,但多次復位啟機,主控均報“變頻器故障”。打開變頻器并網(wǎng)柜發(fā)現(xiàn),變頻器定子接觸器的L3相已出現(xiàn)粘連。為進一步查明出現(xiàn)粘連及箱變低壓側(cè)斷路器跳閘的原因,工作人員登塔進行檢查,發(fā)現(xiàn)U型電纜中的1根定子電纜的絕緣膠皮已全部熔化,與故障電纜靠近的其他電纜的絕緣膠皮也發(fā)生了不同程度的熔化,現(xiàn)場狀況如圖1所示。

        圖1 U型電纜中1根定子電纜的絕緣膠皮熔化狀況Fig. 1 Melting condition of insulation rubber of one stator cable in U-type cable

        在第3節(jié)(從下到上)塔筒平臺上方,靠近定子導電軌接線箱的塔筒馬鞍處,故障電纜絕緣膠皮的熔化更為嚴重,并一直延伸至定子導電軌接線箱內(nèi)。在定子導電軌接線箱內(nèi),L3相最右邊的定子電纜為故障電纜,在靠近接線銅排處,電纜的絕緣膠皮部分已受熱碳化。L3相接線銅排(即定子導電軌接線箱最上邊的銅排)與定子導電軌用4個連接螺栓進行連接,左邊2個連接螺栓的螺帽已部分燒熔,如圖2所示。擰開L3相接線銅排與定子導電軌之間進行固定連接的連接螺栓,發(fā)現(xiàn)L3相接線銅排已完全斷裂,斷裂位置位于接線銅排上螺帽已部分燒熔的這2個連接螺栓孔的中心位置。定子導電軌接線箱內(nèi)L3相接線銅排的狀況如圖3所示。

        圖2 L3相接線銅排與定子導電軌間的連接螺栓 被燒熔的局部圖Fig. 2 Partial photo of connection bolt fused between L3 phase connection copper bar and stator conductor rail

        在本次故障發(fā)生之前,風電機組主控報“變頻器故障”且風電機組停機的次數(shù)很多。近5個月之內(nèi),主控報“變頻器故障”且風電機組停機的次數(shù)多達65次;在本次故障發(fā)生前一天,主控報“變頻器故障”且風電機組停機的狀況更為頻繁,達12次,其中,在“無風停機”較頻繁時段,1 h之內(nèi)觸發(fā)了4次主控報“變頻器故障”且風電機組停機。再查看變頻器內(nèi)部的報故障記錄,均是“變頻器過流”,故障時直接導致變頻器斷路器斷開,發(fā)生風電機組脫網(wǎng)事故。

        圖3 定子導電軌接線箱內(nèi)L3相接線銅排的狀況Fig. 3 Condition of L3 phase connection copper bar in stator conductor rail junction box

        2.2 故障現(xiàn)象及分析

        風電機組機頭、機艙需隨風向進行對風偏航,機艙與塔筒所有輸電電纜和控制電纜均采用U型電纜。因此,雙饋風電機組發(fā)電機定子導電軌接線箱到第3節(jié)塔筒上的定子導電軌接線箱的電力輸出也是通過U型電纜進行連接。

        發(fā)電機定子在U型電纜處三相的每一相均由4根185 mm2型號電纜組成,首先固定在定子導電軌接線箱內(nèi)的三相接線銅排上,然后定子電纜經(jīng)機艙,沿塔筒中間的電纜導向孔,再穿過第3節(jié)塔筒平臺中心的腰形孔,下至該平臺下2.5 m處,然后從第3節(jié)塔筒平臺側(cè)邊的腰形孔拽起,從第3節(jié)塔筒平臺上的塔筒馬鞍上面繞過,用鋼扎帶將定子電纜在塔筒馬鞍上固定后,最后接到定子導電軌接線箱的接線銅排上;定子導電軌接線箱的下端直接與塔筒內(nèi)的定子導電軌連接。

        發(fā)電機定子電纜的每一相的電流均由4根電纜分擔。通常情況下,4根185 mm2型號電纜分別承載的電流大小基本相同。每根定子電纜分別由1個連接螺栓固定在定子導電軌接線箱的接線銅排上。故障風電機組定子導電軌接線箱內(nèi)L3相接線銅排斷裂,斷裂處位于連接接線銅排與定子導電軌的4個連接螺栓中左邊2個連接螺栓孔的中心位置,狀況示意圖如圖4所示。

        圖4 定子導電軌接線箱內(nèi)L3相接線銅排斷裂狀況示意圖Fig. 4 Schematic diagram of fracture condition of L3 phase connection copper bar in stator conductor rail junction box

        定子導電軌接線箱L3相接線銅排的兩端均由絕緣支撐座固定,而故障風電機組的定子導電軌接線箱L3相接線銅排左邊的絕緣支撐座因故不能完全固定接線銅排左端,使接線銅排左邊和3根電纜處于相對自由狀態(tài);另外,由于電纜安裝在第3節(jié)塔筒上方,當塔筒劇烈搖晃時,接線銅排左端與定子電纜有微小的振動和前后搖擺的位移。從接線銅排的受力分析可知,其應(yīng)力集中點(即危險點)位于接線銅排與定子導電軌連接的4個連接螺栓中左邊2個連接螺栓孔的中心位置。經(jīng)過時間的積累,接線銅排的危險點就出現(xiàn)了疲勞斷裂,并且隨著時間的推移與塔筒的搖晃和振動進一步加劇,導致接線銅排裂紋的距離不斷加大,L3相接線銅排左端的導電能力隨之降低。

        在25 ℃的環(huán)境溫度下,單根185 mm2型號電纜的最大承載電流為430 A。在風電機組滿負荷時,發(fā)電機輸出定子電流約為1000~1100 A;4根185 mm2型號電纜的平均承載電流約為260 A。由于接線銅排斷裂處位于其與導電軌連接處左邊2個連接螺栓孔的中心位置,這意味著左邊3根185 mm2型號電纜的電流無法正常導電到導電軌,只剩下故障接線銅排右邊的1根185 mm2型號電纜能夠正常導電。

        在接線銅排斷裂初期,故障引發(fā)的影響并未立即擴大,甚至對風電機組正常并網(wǎng)發(fā)電的影響不大。這是因為:一方面,在低風速時,風電機組的發(fā)電功率低,定子電流小,甚至小于單根185 mm2型號電纜的承載電流,此時,接線銅排斷裂并不會影響風電機組正常發(fā)電;另一方面,當接線銅排斷裂部位通過的電流過大,超過其承載電流時,接線銅排斷裂處會因發(fā)熱而使電阻增大,接觸面還會因發(fā)熱而發(fā)生進一步氧化,致使發(fā)熱進一步加劇,接線銅排導電能力減弱,單根185 mm2型號電纜承載的電流過大,導致接線銅排斷裂處和連接螺栓燒熔、電纜絕緣膠皮熔化和碳化,甚至還會出現(xiàn)導電打火的現(xiàn)象。因故障風電機組變頻器的保護設(shè)計非常完善,當接線銅排斷裂處出現(xiàn)導電打火時,會引發(fā)變頻器報“過流”,風電機組停機,直接導致變頻器斷路器瞬間斷開,主控報“變頻器故障”,從而使風電機組和變頻器得到保護。而風電機組停機后,本應(yīng)根據(jù)故障信息進行修理,但是此故障并未引起現(xiàn)場維修人員的注意。

        雖然在上述情況下風電機組存在故障和安全隱患,但此故障中,當風電機組停機后,隨著導電軌接線箱內(nèi)接線銅排斷裂處導電打火的停止,風電機組變頻器故障產(chǎn)生的原因也隨之消除。因此,在主控報“變頻器故障”且風電機組停機后,風電機組又能順利復位并網(wǎng)。

        在未消除故障的前提下,風電機組不斷地并網(wǎng)、脫網(wǎng),左邊連接3根185 mm2型號電纜的接線銅排輸入端電阻持續(xù)增大,導電能力不斷減弱;接線銅排右邊的1根電纜所需承載的電流也不斷增大,當該電流遠超過電纜的承載能力時,電纜大量發(fā)熱使絕緣膠皮發(fā)生熔化。在塔筒馬鞍處的定子電纜是用鋼扎帶固定的,在最后一次故障發(fā)生時,風電機組正處于滿負荷發(fā)電狀態(tài),發(fā)電功率達1526.86 kW;此時在電纜重力作用下,熔化膠皮被壓到一邊,定子電纜失去絕緣層的保護,導致定子電纜與鋼扎帶對地形成短路,最終造成變頻器定子接觸器L3相粘連,箱變低壓側(cè)斷路器跳閘,觸發(fā)了主控報“電網(wǎng)相欠壓”“電網(wǎng)電壓下降”的電網(wǎng)故障,風電機組停機。

        3 經(jīng)驗總結(jié)

        經(jīng)過上文分析,針對本次風電機組故障可以得到以下幾個方面的經(jīng)驗。

        1)在風電機組安裝和維護時,應(yīng)加強對定子導電軌接線箱接線銅排兩端絕緣支撐座固定情況的檢查,接線銅排應(yīng)良好地固定在絕緣支撐座上。

        2)現(xiàn)場風電機組所報故障應(yīng)尋根究底,不放過任何一個故障線索,以免留下潛在故障,并埋下安全隱患。從變頻器及主控的記錄可知:該風電機組在本故障發(fā)生前的近5個月內(nèi),主控報“變頻器故障”達65次之多。大多是由定子導電軌接線箱內(nèi)打火引發(fā),導致變頻器內(nèi)部報“過流”。但由于現(xiàn)場維修人員未對該故障進行徹查,導致最終出現(xiàn)了定子電纜絕緣膠皮燒熔、箱變低壓側(cè)斷路器跳閘、變頻器定子接觸器粘連這些較為嚴重的故障。所以,需要加強風電場的現(xiàn)場管理,提高現(xiàn)場運維人員的技術(shù)水平,在現(xiàn)場處理故障時,不能輕易放過任何一個故障線索,以消除潛在的風電機組故障和安全隱患,增加風電機組運行的穩(wěn)定性。

        3)采取有效措施保證箱變和變頻器保護功能順利執(zhí)行。在風電機組運行中,可能會出現(xiàn)定子、轉(zhuǎn)子電纜打火,定子、轉(zhuǎn)子電纜對地或相間短路等問題,需要變頻器斷路器及時斷開、箱變跳閘,以保證風電機組及變頻器的安全。在本次事故中,當定子導電軌接線箱出現(xiàn)打火故障時,變頻器能及時停機來保證風電機組安全;當定子電纜對地短路時,箱變和變頻器斷路器迅速跳閘,保護了風電機組及變頻器的安全,也充分說明了箱變和變頻器保護對風電機組安全運行的重要意義[4]。

        為充分發(fā)揮箱變及變頻器的保護作用,保證風電機組及變頻器的安全,需做好以下幾個方面的工作。①需保證變頻器的采購質(zhì)量和保護功能的完善,避免重大事故的發(fā)生。②為了保證箱變在必要時能自動分閘,應(yīng)對其進行定期維護。箱變定期維護應(yīng)包括:低壓側(cè)斷路器的參數(shù)設(shè)置檢查和自動分閘功能測試;高壓側(cè)熔斷器的安裝及跳閘機構(gòu)的檢查[5]。③保證箱變的低壓側(cè)中性線的良好接地及零序保護[5];箱變接地線與變頻器平臺接地線、定子接地線和轉(zhuǎn)子接地線在風電機組的接地匯集排上良好接地。

        4 結(jié)論

        本文對某風電場某1.5 MW雙饋風電機組的定子電纜絕緣膠皮熔化后,定子電纜對地短路引發(fā)變頻器報故障,箱變低壓側(cè)斷路器保護性跳閘,風電機組停機這一故障進行了分析,并給出了預防措施。通過分析可知:現(xiàn)場運維人員判斷風電機組故障和排除潛在故障的能力,直接關(guān)系到風電機組運行的穩(wěn)定性和其利用率的提高,還涉及到風電機組的安全隱患能否順利消除。因此,需要加強風電場的現(xiàn)場管理,提高現(xiàn)場運維人員的技術(shù)水平,使風電機組達到20年,甚至更長時間內(nèi)的平準化度電成本最低。

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