高桂飛,呂曉波,王增元,桑建輝
(青島雅合科技發(fā)展有限公司,山東 青島 266000)
[收稿日期] 2022-02-10
[通信作者] 高桂飛(1989-),碩士研究生,工程師,主要從事金屬腐蝕與防護方面工作,電話:13589361656,E - mail:gaogf@yahecp.com
隨著輸油氣站場埋地金屬結構腐蝕問題日益突出,區(qū)域陰極保護技術作為公認的、行之有效的腐蝕防護方法已在國內輸油氣站場得到廣泛應用[1-3],并取得了良好的效果。區(qū)域陰極保護是指將區(qū)域內所有保護對象作為一個整體進行保護,依靠輔助陽極的合理布局、保護電流的自由分配,使被保護對象處于規(guī)定的保護范圍之內。相對于長輸油氣管道的保護對象單一,區(qū)域陰極保護的保護對象是站內埋地金屬結構的復合體[4,5]。
區(qū)域陰極保護技術的大規(guī)模應用的同時,其管控難點也隨之而出。站場內保護對象繁多,包括工藝管道、儲罐、埋地工藝設備、消防管線等,這些金屬結構通過站內接地網(wǎng)形成了龐大的電連續(xù)體,在區(qū)域陰極保護投用時往往需要消耗大量的陰極保護電流[6,7]。此外,由于不同管道預制防腐層不同、防腐層質量不同,各管道所需要的陰極保護電流也不盡相同,導致在實際區(qū)域陰極保護投運時常常出現(xiàn)保護不均的現(xiàn)象[8-11]。區(qū)域陰極保護多采用多路陰極保護電源協(xié)同保護的方案,各回路之間的干擾以及局部屏蔽[12,13]問題也使得后期調整存在諸多困難,詳見圖1。
由于站場區(qū)域陰極保護的保護對象復雜、效果影響因素眾多導致陰極保護在管控方面存在較大難度,很多站場陰極保護運行管控效果不理想。隨著近代集成芯片及通訊技術的發(fā)展,區(qū)域陰極保護智能化成為發(fā)展趨勢,部分管理單位也已將恒電位儀運行及陰極保護電位實現(xiàn)了遠程監(jiān)測[14-16]?,F(xiàn)有智能化系統(tǒng)雖然基本解決了數(shù)據(jù)測量、傳輸以及統(tǒng)計問題,但設備的遠控仍需要人工輔助分析陰極保護數(shù)據(jù),手動修改參數(shù)進行遠程指令下發(fā)[17-19],并未從根本上解決區(qū)域陰極保護調控難點。
本工作根據(jù)區(qū)域陰極保護特點,參考人工調整過程,提出了一種區(qū)域保護智能控制技術方案:通過持續(xù)監(jiān)測站內多點的斷電電位,依托智能控制算法自動計算各回路恒電位儀的調整量,智能控制系統(tǒng)將調整指令下發(fā)至恒電位儀,恒電位儀根據(jù)指令實時調整,最終實現(xiàn)區(qū)域陰極保護的自動均衡控制。為驗證技術方案的可行性,在西部某輸氣站場進行了智能控制試點建設,并持續(xù)跟蹤了應用效果。
站內各電位監(jiān)測點電位(智能電位采集儀)和智能恒電位儀的運行參數(shù)按照一定的采樣頻率,通過無線傳輸?shù)姆绞缴蟼髦陵帢O保護遠程管理系統(tǒng)(以下簡稱“系統(tǒng)”)。系統(tǒng)內的智能控制模塊根據(jù)各監(jiān)測點的斷電電位數(shù)據(jù)和恒電位儀的運行狀況,通過智能算法計算各路輸出恒電位儀的調整量,再將調整指令下發(fā)至對應的恒電位儀,恒電位儀根據(jù)指令修正相應的輸出參數(shù)??傮w架構見圖2。
傳統(tǒng)區(qū)域陰極保護人工調整方法為:首先檢測人員測量站內各處監(jiān)測點的斷電電位,篩選電位達不到陰極保護準則[20]的監(jiān)測點,隨后調整對電位不達標的監(jiān)測點影響最大的恒電位儀,適當調整恒電位儀的輸出,在極化完成后復測各處監(jiān)測點電位,再進行調整。重復以上步驟,直至所有監(jiān)測點滿足保護要求。
區(qū)域陰極保護智能控制模型實現(xiàn)的調控方法與人工調整方法類似,采用“檢測-分析-調整-再檢測-再分析-再調整”的PID(比例、積分、微分)循環(huán)控制方法,由點到面、由局部到全局的控制策略,持續(xù)動態(tài)調整,均衡優(yōu)化陰極保護效果。
相關性表主要用于將恒電位儀與監(jiān)測點之間建立邏輯關系。根據(jù)各回路恒電位儀輸出電流與監(jiān)測點極化值大小,對監(jiān)測點進行影響力排序,并將監(jiān)測點分為影響力較大的點(A類點)、影響力一般的點(B類點)以及基本無影響的點(C類點)。
當監(jiān)測點電位出現(xiàn)異常時,系統(tǒng)根據(jù)各監(jiān)測點電位異常類型(欠保護、過保護)以及恒電位儀輸出情況自動計算相應恒電位儀的輸出電流的調整量。
站內恒電位儀以“恒電流”模式運行,系統(tǒng)給每路輸出恒電位儀配置初始運行電流,即預置電流,該電流通常較小,并將預置電流值下發(fā)指令至恒電位儀。此外,系統(tǒng)給各監(jiān)測點均設定1個預置斷電電位,作為電位達標后的優(yōu)化目標。
監(jiān)測點斷電電位數(shù)據(jù)通過試片通斷法進行測量,設置主要工作參數(shù)為試片通電時間、斷電時間、采樣點時間間隔。工作參數(shù)可以在系統(tǒng)中進行設定。
智能控制開始運行后,首先采集各監(jiān)測點的斷電電位,根據(jù)監(jiān)測點采集的斷電電位,判斷是否在標準范圍之內(-0.85~-1.20 V,可設),如果超過這一范圍,根據(jù)相關性表,計算調整步長,再將輸出電流調整量下發(fā)至相關恒電位儀。
如果監(jiān)測點斷電電位已經(jīng)在標準范圍之內,則判斷與其設定的理想斷電電位目標是否存在偏差,若存在偏差,則根據(jù)排序表選擇需要調整的輸出通道,按一定的步長進行調整輸出。
智能控制系統(tǒng)(PID算法)按照各監(jiān)測點的采樣頻率進行實時動態(tài)調整,其循環(huán)調整周期受限于監(jiān)測點的采樣頻率,用戶可根據(jù)當前陰極保護系統(tǒng)的運行情況在“智能控制模塊”中對采樣頻率進行自行調整,從而提高電位調整速率。為避免由于逼近達標電位時出現(xiàn)的振蕩,邏輯中增加了調整步長(調整比例系數(shù))的控制算法,即當監(jiān)測點保護電位臨近達標值時,系統(tǒng)將自動降低調整步長。此外,調整步長也支持人工根據(jù)現(xiàn)場情況在系統(tǒng)中自行調整其基準值。
重復上述步驟,使得每個監(jiān)測點的電位都達到陰極保護標準的要求,并逐步優(yōu)化逼近到預置的保護目標。
某輸氣站場為西氣東輸壓氣站,站內工藝區(qū)共分為過濾分離區(qū)、循環(huán)空冷區(qū)、后空冷區(qū)、收發(fā)球區(qū)以及放空區(qū)5個功能區(qū)。區(qū)域陰極保護共設置4個陰極保護回路,由4臺恒電位儀保護各功能區(qū)埋地金屬管網(wǎng)。輔助陽極地床采用分布式淺埋陽極。
在站內工藝管道的出入土點以及各功能區(qū)連接管道共部署了30個電位監(jiān)測點。電位監(jiān)測點采用智能電位采集儀+土壤管的形式采集管道通電電位、斷電電位、試片自腐蝕電位、試片直流電流。設備采集頻率為1條/5 min。采集數(shù)據(jù)通過4G通訊上傳至遠程管理系統(tǒng),系統(tǒng)可進行數(shù)據(jù)的展示、查詢和統(tǒng)計等,實現(xiàn)陰極保護效果的遠傳。
由于站場的安裝環(huán)境的特殊性以及工藝站場防爆的要求,智能電位采集儀安裝在防爆箱內,采用多路采集+智能網(wǎng)關的方式安裝,設備天線放置在防爆燈罩中,在不影響設備信號傳輸?shù)幕A上保證設備的完整性及防爆性能,站內共設置5處防爆設備箱。采集儀供電方式采用市電供電,以滿足智能控制過程中對采集、上傳頻率的供電需求。
通過對區(qū)域陰極保護4路恒電位儀進行遠傳遠控升級改造,實現(xiàn)恒電位儀運行參數(shù)以及運行狀態(tài)的遠傳遠控。遠傳遠控實現(xiàn)的方法主要是對數(shù)字控制的恒電位儀程序進行升級,配合通訊網(wǎng)關、數(shù)字控制器等功能實現(xiàn)。
通訊網(wǎng)關與恒電位儀之間通過RS - 485接口進行通訊,可實時讀取恒電位儀運行數(shù)據(jù),將恒電位儀的運行數(shù)據(jù)記錄并存儲在通訊網(wǎng)關內部存儲器中,通過網(wǎng)關的4G無線傳輸,恒電位儀的運行數(shù)據(jù)發(fā)送到陰極保護管理平臺,并實現(xiàn)設備的遠控。通訊網(wǎng)關內部集成了GPS授時模塊,實時獲取衛(wèi)星時鐘。實現(xiàn)所有網(wǎng)關運行時鐘與衛(wèi)星時鐘一致。通訊網(wǎng)關通過RS - 485接口,定時將衛(wèi)星時鐘同步到恒電位儀,確保恒電位儀內部時鐘的準確性。
同時,恒電位儀的遠傳遠控還增加了同步通斷功能,以滿足斷電人工測試以及試片測試數(shù)據(jù)校核的需要。恒電位儀遠傳改造實施拓撲結果見圖3。
在陰極保護遠程管理系統(tǒng)中部署“陰極保護智能控制”模塊,模塊中主要包含的界面包括:設備分組及參數(shù)設置、相關性表生成、智能控制記錄界面。各界面組成及功能詳見表1。
表1 陰極保護智能控制模塊系統(tǒng)界面及功能
智能控制系統(tǒng)運行前,站內陰極保護主要通過人工管理。站內恒電位儀運行參數(shù)見表2,站內電位監(jiān)測點電位數(shù)據(jù)見圖4。從表2以及圖4可以看出,智能控制系統(tǒng)運行前,由于保護電流分布不均導致站內監(jiān)測點電位偏差較大,在局部出現(xiàn)了“過保護”和“欠保護”現(xiàn)象,站場陰極保護電位達標率為67%。
表2 智能控制系統(tǒng)運行前恒電位儀運行參數(shù)
分別選取系統(tǒng)運行后5 min、40 min、24 h以及36 h后恒電位儀的運行參數(shù)以及各監(jiān)測點的電位數(shù)據(jù)作為比較,分析智能控制效果。恒電位儀運行參數(shù)變化見表3。
表3 恒電位儀運行參數(shù)變化
從表3可以看出,系統(tǒng)開始運行后,恒電位儀初始運行電流為1.000 A,隨后根據(jù)監(jiān)測點電位實時動態(tài)調整。對比表2數(shù)據(jù),系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,監(jiān)測點達到保護后陰極保護總電流為26.900 A,而人工調整狀況下總電流為75.000 A,僅為原先的35.88%。這也是前期運行過程中過保護監(jiān)測點較多的原因。此外,第一回路電位在調整后輸出較小,這反映了在現(xiàn)有陰極保護系統(tǒng)構成下,只需要3路恒電位儀就滿足了整個站場的陰極保護電流需要。
由此可見,陰極保護智能控制可優(yōu)化恒電位儀的輸出,用最小、最合理的輸出電流滿足陰極保護保護要求,降低了恒電位儀的輸出功耗。
站內監(jiān)測點電位數(shù)據(jù)詳見圖5。由圖5可知,隨著智能控制系統(tǒng)的不斷運行,站內各監(jiān)測點的電位逐漸達到陰極保護準則要求,經(jīng)36 h運行,除6號監(jiān)測存在略微過保護外,其余各點均達標,達標率為96.7%,這表明智能控制系統(tǒng)達到了預期目標。經(jīng)現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),6號點處于過濾分離區(qū)陽極地床邊,采用試片法測量斷電電位時,參比電極受一定的陽極電壓場干擾,導致斷電電位偏高。這反映出由于設計缺陷或測量誤差導致的陰極保護不達標,智能控制系統(tǒng)未能解決。但從另一個角度看,智能控制系統(tǒng)的應用有利于全面掌握站場的陰極保護狀況,準確定位陰極保護局部異常位置,可為后期陰極保護優(yōu)化整改提供有力的幫助。
區(qū)域陰極保護智能控制系統(tǒng)很好地解決了區(qū)域陰極保護人工管控的難題,依托智能控制算法,可以根據(jù)現(xiàn)場電位情況實時動態(tài)調整恒電位儀輸出,使得所有檢測點斷電電位滿足陰極保護指標要求,實現(xiàn)站場區(qū)域陰極保護智能均衡控制,提升區(qū)域陰極保護效果。該系統(tǒng)的應用,可以充分發(fā)揮站場陰極保護系統(tǒng)的效能,大幅度減輕基層管道管理者勞動強度,提升陰極保護效果,提高陰極保護智能化管理水平。