丁亮亮 王榮林 張 東 高大林 張義杰
(安徽馬鋼礦業(yè)資源集團姑山礦業(yè)有限公司)
白象山選廠的部分設備缺乏自動化遠程控制和數(shù)據(jù)在線檢測系統(tǒng),為了使生產(chǎn)過程與企業(yè)管控深度結合,以實際生產(chǎn)為基礎,結合企業(yè)工藝過程、設備特點、礦石特性與企業(yè)管控的地質(zhì)資源管理、采礦設計、設備管理,實現(xiàn)在線實時感知、在線協(xié)同辦公功能。礦山將設計、生產(chǎn)、管理相融合,同時將管控進行融合,如底層測控系統(tǒng)、生產(chǎn)管控系統(tǒng)、智能決策系統(tǒng)以及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等[1-2]。通過以上系統(tǒng)的交互融合,實現(xiàn)資源的精準配置,依靠智能化的自動化生產(chǎn)和遠程操控,保證生產(chǎn)連續(xù)、順利、高效、安全運行,提高生產(chǎn)效率及安全水平,降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)智能操作控制[3]。本文對白象山選廠自動化技術產(chǎn)線升級方案及應用進行研究,依靠廣泛普及的大數(shù)據(jù)應用,利用在線、真實、全面的數(shù)據(jù)完善監(jiān)測和管理,實現(xiàn)智能管理決策的功能。
白象山選廠現(xiàn)場設備為人工點檢,設備缺少預測報警系統(tǒng),尾礦濃密大井未實現(xiàn)無人值守,部分視頻系統(tǒng)設備已經(jīng)損壞嚴重,維護量大,且缺少備件。
設計方案為從破碎到尾礦濃密過程的全流程升級改造,包括為無人化系統(tǒng)增加的閥門和儀表、自動化系統(tǒng)的升級和改造、視頻監(jiān)測系統(tǒng)的升級及更新。
選廠自動化技術產(chǎn)線升級完善了無人化和信息化關鍵數(shù)據(jù)的采集和控制,現(xiàn)場增加了大量儀表監(jiān)測點和控制閥門,在原有系統(tǒng)的基礎上增加了破碎、篩分、輥磨車間信號控制,以滿足生產(chǎn)需求,同時在主廠房、尾礦間增加控制柜,通過將通信并入原系統(tǒng)中,實現(xiàn)硬件系統(tǒng)的升級[4-5]。
在選廠原有自動化系統(tǒng)的基礎上,將系統(tǒng)軟件由原有版本升級至能夠兼容更新后操作系統(tǒng)的版本,保留原有操作習慣和控制邏輯,不對原有組態(tài)界面進行修改,在保證系統(tǒng)安全可靠性的同時,優(yōu)化控制過程,提高生產(chǎn)效率。
網(wǎng)絡升級在現(xiàn)有網(wǎng)絡結構下擴容升級,升級后的系統(tǒng)將保證原有系統(tǒng)網(wǎng)絡布局的完整性和一致性。白象山選礦廠選礦自控系統(tǒng)網(wǎng)絡結構見圖1。
破碎篩分系統(tǒng)升級改造從主井礦倉開始到球磨機給礦前結束,包括1#~20#皮帶的無人值守,圓錐破碎機、高壓輥磨機的遠程控制以及破碎篩分整體負荷平衡控制。主要升級改造內(nèi)容如下。
(1)皮帶電機溫度監(jiān)測。皮帶電機溫度監(jiān)測系統(tǒng)能監(jiān)測皮帶電機溫度,系統(tǒng)上位機實時監(jiān)測皮帶電機溫度,并設定溫度報警值,當溫度異常升高時,系統(tǒng)自動報警,保證設備安全。
(2)圓錐破碎機控制。實現(xiàn)圓錐破碎機遠程啟停,系統(tǒng)通過通信采集圓錐破碎機油站、電機等部件信號,當檢測正常時,系統(tǒng)遠程控制圓錐破碎機啟動。系統(tǒng)通過通信系統(tǒng)與圓錐破碎機進行通信,讀取關鍵運行信號和相關數(shù)據(jù)。
(3)高壓輥磨機控制。輥磨車間在初期自動化實施時,主要檢測儀表設計得比較全面,但是目前輥磨機不具備遠程調(diào)節(jié)能力,系統(tǒng)采集輥磨機的輥壓、輥間距、功率等參數(shù),高壓輥磨輥間距在礦石硬度變化時變化明顯,當?shù)V石硬度較高時,輥間距變大,反之變小,同時功率也有小幅變化。高壓輥控制工藝見圖2。
改造方案按現(xiàn)場操作習慣,設定輥間距參數(shù),通過輥壓穩(wěn)定輥間距,當?shù)V石變硬時,壓力升高,反之,壓力變小;系統(tǒng)設定輥壓上限值,當達到上限時,系統(tǒng)自動減少高壓輥給礦,以保證磨礦效果;當輥壓恢復到正常區(qū)間時,系統(tǒng)恢復給礦量。高壓輥參數(shù)調(diào)節(jié)見圖3。
磨選車間升級改造從球磨機給礦開始,到淘洗機精礦結束。目前,白象山磨選流程工藝運行比較穩(wěn)定,各項指標均已達標,產(chǎn)量超過了設計處理能力,但對于設備的狀態(tài)監(jiān)測、啟停操作。尤其是渣漿泵的狀態(tài)監(jiān)測仍依靠人工現(xiàn)場操作,因此,該方案的主要改造內(nèi)容包括渣漿泵的狀態(tài)檢測和故障報警、渣漿泵自動啟停和切換、粒度儀的恢復使用;主要改造目的是實現(xiàn)磨選車間的無人化,降低工人勞動強度。磨選車間升級改造主要內(nèi)容如下。
珠江由西江、北江、東江及三角洲河網(wǎng)組成,東江干流發(fā)源于江西省尋鄔縣椏髻嶺,在廣東境內(nèi)流經(jīng)龍川、河源、紫金、博羅、惠陽至東莞石龍,石龍以下進入三角洲河網(wǎng)區(qū)。東江三角洲通過獅子洋與西、北江三角洲相連,相對獨立。干流由源頭至石龍長約520 km,至獅子洋總長約562 km。石龍以上廣東省境內(nèi)約23 540 km2,約占流域總面積的87.06%,石龍以下的東江三角洲面積約為1 380 km2。
(1)渣漿泵無人值守。渣漿泵無人值守包括設備狀態(tài)檢測和啟停、倒泵的一鍵控制,設備狀態(tài)檢測主要采集渣漿泵電機的溫度、振動、電流信號,設置上限,當超過上限值時,系統(tǒng)報警。渣漿泵的自動連鎖控制在渣漿泵啟動、停車或倒換渣漿泵時,需對渣漿泵前閥門、沖洗水閥門、排污閥門、水封水閥門等一系列閥門進行開關。渣漿泵所在位置光線弱、地面積水、濕滑,容易產(chǎn)生危險,為此將渣漿泵前沖洗水、排污閥、水封水等閥門進行更換,實現(xiàn)遠程控制并和渣漿泵形成連鎖,實現(xiàn)開閥、供水、沖洗、啟泵、排污等一系列的一鍵式操作,極大節(jié)省了人力,降低了安全風險。
(2)磁選機沖散水、卸礦水控制方案。目前,磁選機沖散水、卸礦水采用手動閥門,有15個閥門需要在設備啟停時由人工進行操作,為此將上述閥門設計為電動開關蝶閥,并且和磁選機形成連鎖,自動開關給礦水,降低人工勞動強度。
(3)球磨機遠程控制。系統(tǒng)通過與球磨機進行通信,實現(xiàn)球磨機的遠程控制,不僅可以監(jiān)測定輥和動輥的軸溫,還可以通過給定的頻率動態(tài)調(diào)整輥參數(shù),有效提高了生產(chǎn)效率。球磨機遠程控制工藝流程見圖4。
尾礦濃密車控制范圍包括濃密機、尾礦輸送、環(huán)水泵站的控制,方案設計的目的是實現(xiàn)無人值守,降低人工勞動強度,穩(wěn)定工藝流程。尾礦濃密無人值守流程見圖5。
(1)濃密機控制。濃密機底流放礦已有電動開關礦漿閥,該方案補充了管路沖洗水閥、尾礦輸送泵電機狀態(tài)檢測,系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場操作習慣,將低流放礦閥、沖洗水閥、尾礦輸送泵、水封水等形成連鎖,實現(xiàn)一鍵啟停,減少工人勞動強度。
(2)環(huán)水泵站無人值守。目前,環(huán)水泵站配套了較為完整的開關閥、調(diào)節(jié)閥、流量計、壓力變送器等儀表,并已經(jīng)接入到了系統(tǒng)中,系統(tǒng)遠程控制水泵的啟停和管路切換,并且系統(tǒng)遠程監(jiān)測設備工作狀態(tài),當發(fā)生故障及時報警,實現(xiàn)環(huán)水泵站無人值守。
(1)構建先進的三維管控平臺,實現(xiàn)對接入各系統(tǒng)的統(tǒng)一監(jiān)測。
(2)提高原系統(tǒng)可視化效果,匯總重要數(shù)據(jù),減輕人工勞動強度。
(3)提高勞動生產(chǎn)率,降低能耗。三維可視化管控系統(tǒng)見圖6。
數(shù)據(jù)采集及三維管控系統(tǒng)具備良好的網(wǎng)絡連通能力和分布式部署功能,支持多客戶端和多服務器體系。三維可視化管控系統(tǒng)網(wǎng)絡見圖7。
三維管控平臺采用三維仿真技術、數(shù)據(jù)庫技術、網(wǎng)絡技術和工業(yè)控制自動化等先進技術,將分布于廣域范圍的多個礦山子系統(tǒng)中的信息進行統(tǒng)一采集,在三維平臺中集中展示。同時將實時數(shù)據(jù)存儲至歷史數(shù)據(jù)庫中,供數(shù)據(jù)分析和其他子系統(tǒng)調(diào)用。對采集的有關安全、生產(chǎn)、成本等數(shù)據(jù)進行綜合分析、提取,生成相應的圖表、趨勢分析曲線等為決策分析提供依據(jù)。通過三維可視化管控平臺可建立安全、生產(chǎn)和運維的三位一體化管理系統(tǒng),使整個工廠的生產(chǎn)運營可視、可知、可控。
白象山選廠自動化技術產(chǎn)線升級具備了皮帶電機溫度監(jiān)測、圓錐破碎機控制、高壓輥磨機控制、渣漿泵無人值守、濃密機控制等功能,構成了測控系統(tǒng)、生產(chǎn)管控系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)為一體的智慧管理系統(tǒng)。自動化技術產(chǎn)線的升級開發(fā)保證了生產(chǎn)的高效運行,采用三維可視化管控平臺,通過三維仿真技術、數(shù)據(jù)庫技術、網(wǎng)絡技術和工業(yè)控制自動化技術等先進技術,建立了安全、生產(chǎn)和運維的一體化智能管理系統(tǒng),提高了產(chǎn)線生產(chǎn)的安全性、穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率。