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        基于機器人實現(xiàn)的司機控制器自動檢測系統(tǒng)

        2022-12-05 11:25:04段鵬龍董瑞林
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年34期
        關(guān)鍵詞:信號檢測系統(tǒng)

        段鵬龍,董瑞林

        (西安沙爾特寶電氣有限公司,西安 710000)

        標動司控器作為司機用來操縱動車組運行的主令控制器,其的主要功能為施加牽引、制動指令、確認列車操縱模式和實現(xiàn)車輛的啟動調(diào)速等功能[1]。標動司控器輸出開關(guān)量信號給到列車網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)來進行列車的控制,因此輸出信號的準確與否直接關(guān)系到列車的安全運行。每臺司控器必須進行準確可靠的檢測,以確保出廠的產(chǎn)品符合例行試驗大綱的要求,本文介紹的檢測系統(tǒng)在保證檢測準確的前提下,大大提高了檢測效率。通過PLC精準控制機器人手臂動作[2],模擬人手操縱司控器,同時設(shè)計電平電壓采集電路[3],得到司機控制器中各擋位開關(guān)閉合數(shù)據(jù)和編碼器輸出值以及手柄力輸出值,利用LabVⅠEW上位機,對采集到的數(shù)據(jù)進行解算、處理,并與PLC進行通信[4],同時與數(shù)據(jù)庫中給定值進行對比判斷,將相關(guān)指令反饋給機器人,并將結(jié)果輸出到顯示屏。

        1 檢測系統(tǒng)的組成

        該檢測系統(tǒng)主要測試司控器各檔位速動開關(guān)閉合值、編碼器輸出值及手柄力是否與設(shè)定值相符合。系統(tǒng)的組成主要包括:LabVⅠEW軟件控制系統(tǒng)、工控機和NⅠ板卡、西門子PLC、機器人及力傳感器與顯示屏等。開始檢測時,安裝在司控器手柄附近的工業(yè)相機對手柄的起始位置進行拍照識別,若手柄未在正確位置,系統(tǒng)會報警提示,需要人為干預(yù)。檢測過程為PLC控制機器人手柄沿著給定路線運行,手柄端部安裝的力傳感器撥動司控器檔位手柄在各檔位間平穩(wěn)運行,同時將手柄操作力傳遞給信號采集器。在機器臂推動司控器手柄運行的過程中,和速動開關(guān)輸出端連接的快接插頭將9組開關(guān)的通斷信號傳遞給PLC,經(jīng)LabVⅠEW軟件解析運算后與數(shù)據(jù)庫中給定值進行比較,將結(jié)果傳送至顯示屏。標動司控器在不同檔位輸出對應(yīng)開關(guān)信號時,編碼器也一一對應(yīng)輸出相應(yīng)的開關(guān)信號,板卡采集到編碼器的開關(guān)信號和力傳感器的電壓信號后,由LabVⅠEW軟件進行解算,并與數(shù)據(jù)庫中的給定值進行比較,同時將結(jié)果輸出至顯示屏,這樣測試人員可以很直觀地對司控器的功能進行判斷。該檢測系統(tǒng)的總設(shè)計框圖如圖1所示。

        圖1 測試系統(tǒng)原理框圖

        2 各子系統(tǒng)的實現(xiàn)方式

        2.1 速動開關(guān)輸出信號的處理

        標準動車組用司控器有9組速動開關(guān),每組開關(guān)有2個觸點,分別為常開觸點和常閉觸點,因此可設(shè)計18路開關(guān)信號來表示手柄在不同檔位時的開關(guān)組合狀態(tài)。給每一路通入24 V直流電源,接通時記為高電平1,斷開時記為低電平0。在可編程邏輯控制器PLC控制機器人撥動手柄至某一檔位時,輸出18路不同的開關(guān)量信號,此時PLC采集到一串二進制數(shù)給到LabVⅠEW上位機,然后按從低到高排列,并轉(zhuǎn)化為十進制數(shù),與數(shù)據(jù)庫中的設(shè)定值進行對比,并將結(jié)果存入顯示屏。例如當手柄此時在“C位置”,對應(yīng)開關(guān)信號是“000001111101101001”,顯示器顯示“8 041”,與設(shè)定值相符,判定為“OK”。測試示意圖如圖2所示。

        圖2 速動開關(guān)測試示意圖

        2.2 編碼器輸出信號的處理

        標準動車組用司控器有2組相同的編碼器,同時輸出2路格雷碼信號[5],互為冗余設(shè)計,極大地保證了列車的安全運行。每組格雷碼由9位二進制數(shù)組成,檢測時,給編碼器接入24 V DC工作電壓,隨著司控器手柄的轉(zhuǎn)動,板卡會接收到編碼器輸出連續(xù)的格雷碼信號,根據(jù)機器人的位置確定某一檔位的編碼器輸出值,當信號達到穩(wěn)態(tài)時,采集到的數(shù)據(jù)即為該位置對應(yīng)的編碼器輸出值。需要特別注意的是,為了盡可能真實地反映人手扳動司控器手柄的狀態(tài),在機器人路徑設(shè)計時,在快要到達指定位置時,使機器臂緩慢推動手柄,最終依靠手柄的慣性力滑入相應(yīng)位置,為了防止手柄“越位”,需要在此設(shè)定編碼器輸出值判定條件,是否在規(guī)定的在區(qū)間內(nèi),若超出,需要給到PLC信號,控制機器臂將手柄回退。當板卡將采集到的二進制數(shù)傳遞給LabVⅠEW軟件時,由軟件進行解算,并與設(shè)定值進行比較分析,同時將結(jié)果輸出至顯示屏,并與PLC進行通信,控制機器臂的下一步運行。測試示意圖如圖3所示。

        圖3 編碼器測試示意圖

        2.3 手柄操作力信號的處理

        機器臂在推動司控器手柄動作的過程中,力傳感器將對應(yīng)的模擬電壓信號輸入到板卡中,板卡采集到0~5 V直流電壓信號。由于司控器在每一檔位有定位特性,在推動手柄時,電壓值會跳變,使用LabVⅠEW軟件設(shè)置一種算法,拾取2個檔位之間的峰值電壓,根據(jù)力傳感器的特性,換算成相應(yīng)的力值,即為該檔位的手柄操作力。測試示意圖如圖4所示。

        圖4 手柄力測試示意圖

        3 測試系統(tǒng)軟件

        軟件部分采用LabVⅠEW軟件為開發(fā)工具平臺,搭載機器人自帶的數(shù)據(jù)庫軟件,在Windows 7操作系統(tǒng)下開發(fā)。測試系統(tǒng)軟件主要包括系統(tǒng)控制模塊、原始數(shù)據(jù)庫錄入模塊、身份管理模塊、速動開關(guān)測試模塊、編碼器測試模塊、手柄力測試模塊和數(shù)據(jù)處理與顯示模塊等,軟件的測試界面如圖5所示。

        圖5 系統(tǒng)測試界面

        3.1 測試系統(tǒng)的權(quán)限功能

        因該測試系統(tǒng)具有較強的專業(yè)性,需要有資質(zhì)的人員操作,為了防止其他人誤操作而損壞設(shè)備,在系統(tǒng)操作前需要進行身份識別。員工ⅠC卡是員工身份識別的有效憑證,目前大部分員工卡是非接觸式ⅠC卡,具有操作方便,識別快速的特點,卡內(nèi)儲存有員工工號等信息,設(shè)備管理員將培訓合格人員的員工編號提前錄入系統(tǒng)中,在操作時,操作人員先刷卡,系統(tǒng)將讀卡器采集到的員工編號與數(shù)據(jù)庫中錄入的編號進行比對,相符后才可進入測試界面,這樣可以有效保護測試系統(tǒng)。

        3.2 測試軟件的通信功能

        每臺司控器測試完畢會生成相應(yīng)的測試報告,為了管理方便及隨時查看報告內(nèi)容。軟件通過系統(tǒng)內(nèi)置的無線通信模塊與公司內(nèi)部局域網(wǎng)進行連接,將測試報告保存在本地服務(wù)器上,通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)權(quán)限配置,相關(guān)職能人員可以很方便地調(diào)取測試報告。

        3.3 軟件測試流程

        軟件測試流程示意圖如圖6所示。

        圖6 軟件測試流程示意圖

        4 結(jié)束語

        目前,基于該方案的司機控制器自動檢測系統(tǒng)在我公司已經(jīng)投入使用,其檢測方便、高效,自動化程度高,大大解放了生產(chǎn)力,尤其在批量化檢測中,顯示出極大的優(yōu)勢。

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