崔業(yè)兵,馮偉,姚堯,蔡福門,牟筱寧
(1.上海航天控制技術(shù)研究所,上海 201109;2.上海伺服系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心,上海 201109)
電動伺服系統(tǒng)是以伺服電機為控制對象,以伺服控制驅(qū)動器為核心,以伺服機構(gòu)為動力輸出的機電一體化集成伺服系統(tǒng)[1-4]。電動伺服系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、生產(chǎn)周期短、使用維護方便、研制成本低等優(yōu)勢,能夠滿足運載火箭高密度發(fā)射的需求。近年來大功率航天機電伺服系統(tǒng)逐漸成為運載火箭伺服系統(tǒng)的主推方案[5-6],歐洲的維嘉火箭改進型已經(jīng)使用了峰值功率70 kW 的電動伺服機構(gòu),國內(nèi)目前完成了30 kW 長征六號甲火箭的電動伺服系統(tǒng)首次飛行試驗成功,大功率電動伺服系統(tǒng)已經(jīng)成為運載火箭伺服系統(tǒng)的發(fā)展趨勢[7],更成為航天商業(yè)化的標準配置產(chǎn)品。
大功率絕緣柵雙極型晶體管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)功率驅(qū)動模組作為伺服控制驅(qū)動器的核心部件,完成電磁功率到機械功率轉(zhuǎn)換的功能[8]。由于電動伺服系統(tǒng)的控制指令是20 ms 一個脈沖式的信號,那么IGBT 功率驅(qū)動模組的輸出為瞬時大脈沖電流,IGBT 在開關(guān)工作時容易受到容性或感性負載的沖擊[9],造成較高損耗和嚴重的電磁干擾;疊加運載火箭飛行時的惡劣環(huán)境如點火沖擊、振動、高低溫、低氣壓等的影響,會導致IGBT 功率驅(qū)動模組在飛行過程中無論因工作電流過大造成器件損壞或功率驅(qū)動電路偶發(fā)性失效無法快速恢復到正常工作狀態(tài)[10-11],因此可能導致整個飛行任務的失敗。
為此,本文針對運載火箭電動伺服控制驅(qū)動器的環(huán)境要求和驅(qū)動電路工況,設(shè)計了一款強環(huán)境適應的大功率IGBT 功率驅(qū)動模組,并測試了該功率驅(qū)動模組的驅(qū)動能力和可靠性,以確保電動伺服系統(tǒng)對運載火箭飛行穩(wěn)定性沒有實質(zhì)性的影響。
IGBT 因其開、關(guān)速度快、工作頻率高、控制方便等優(yōu)點得到廣泛的應用,但由于器件內(nèi)部和外部電路中都不可避免地存在電容、電感效應,在器件高速開關(guān)過程中di/dt和du/dt都很大,處理不當也會引起功率器件失效。采用智能功率模塊(IPM)開發(fā)功率驅(qū)動電路,可簡化設(shè)計工作,但是由于IPM內(nèi)部驅(qū)動與保護電路和功率器件技術(shù)不透明,且為工業(yè)級器件,不能滿足運載火箭元器件的質(zhì)量等級要求[12-13]。因此,本文選用H 級光耦驅(qū)動芯片來搭建IGBT 功率驅(qū)動電路。
高壓大電流IGBT 功率驅(qū)動模塊的關(guān)鍵電路主要包括:PWM 控制信號上下橋互鎖及死區(qū)時間處理電路、高速光耦合輸入輸出隔離電路、短路過載檢測處理電路、IGBT 上下橋功率驅(qū)動電路、IGBT柵極的保護電路[14-15]。
本文選用的驅(qū)動光耦具有2.5 A 驅(qū)動能力,集成了退飽和(VCE)檢測、欠壓保護(VVLO)和故障狀態(tài)反饋功能,可在(-55~+125 ℃)溫度范圍內(nèi)運行。其高電平輸出電壓VOH與供電電源VC電壓差典型值為2.5 V,最大約3.5 V。且在不同環(huán)境溫度下,該差值還有一定的變化,因此,在選擇驅(qū)動供電電壓時,需要將這一部分的電壓降考慮進去。推挽三極管BE 結(jié)之間的電壓差約為:VBE≈0.7 V,也需要將這一部分的電壓降考慮進去。IGBT 推薦的門極工作電壓為15 V,故選擇DC/DC 輸出電壓18 V,IGBT 門極工作電壓為
在實際應用中,為滿足更大驅(qū)動電流能力的需求,會在的輸出再增加一級三極管推挽電路,如圖1 所示。
圖1 驅(qū)動信號的三極管推挽輸出電路Fig.1 Triode push-pull output circuit of the drive signal
IGBT 開通關(guān)斷門極所需的峰值電流為
式中:Ipeak為IGBT 開通關(guān)斷門極所需的峰值電流;Rg為IGBT 門極電阻。
使用的IGBT 模塊Rg=6 Ω,VGE=26 V。Ipeak=VGE/Rg=4.3 A,即驅(qū)動IGBT 門極所需要的峰值電流為4.3 A,大于IGBT 驅(qū)動光耦的 2.5 A 驅(qū)動能力,因此需要在的輸出增加一級三極管推挽電路,以增大其驅(qū)動電流能力??紤]到一定閾量,所選取的三極管的額定電流能力需大于5 A,需選用峰值電流能力達到10 A 的三極管做推挽級。
針對大電流、高寄生電感的應用場合,伺服系統(tǒng)在三角波工況時,直流母線供電340 V,瞬間相電流達到300 A,而功率回路的總雜散電感80 nH 左右,一旦電流超調(diào)或失控很容易導致IGBT 過壓。IGBT 關(guān)斷時,由于換流回路中的雜散電感,集-射極電壓會出現(xiàn)過沖現(xiàn)象,IGBT 關(guān)斷過程的波形如圖2 所示。
圖2 IGBT 關(guān)斷過程波形Fig.2 IGBT turn-off process waveform
集-射極最大電壓為
式中:VDC為母線電壓;L為線路的雜散電感;VCE,max為集-射極最大電壓,所選用的IGBT 最大集-射極電壓不能超過600 V,否則會對IGBT 產(chǎn)生損傷。正常工況關(guān)斷時主要通過優(yōu)化直流母排雜散電感或增加吸收電路減小IGBT 的關(guān)斷電壓尖峰;另外當IGBT 發(fā)生過流或短路等非正常工況時,通過門極有源鉗位電路進行保護[16-17]。
1.2.1 增加吸波電容吸收電壓尖峰降低雜感
為了有效降低IGBT 的關(guān)斷電壓尖峰VCE,max,增加IGBT 的過壓余量,在母線支撐電容器引出銅極上,即母線的正負極之間增加3 只0.47 uF/1 000 V的吸波電容,如圖3 所示。
圖3 吸波電容實物場景Fig.3 Physical picture of the wave absorption capacitance
為了考核吸波電容在IGBT 大電流工況時的吸波性能和可靠性,在母線電壓300 V,IGBT 集電極電流400 A 的條件下進行1 h 的連續(xù)功率測試,測試波形如圖4 所示。示波器測得最大吸收電流為116 A,吸收電流均方根值為6.17 A。經(jīng)過測試可知1 h 的連續(xù)功率測試試驗后,3 只吸波電容的性能穩(wěn)定[18-19]。
圖4 吸波電容吸收的電流波形Fig.4 Waveform diagram of the absorbed current by the absorption capacitance
通過對比IGBT 功率驅(qū)動模組不加吸波電容和增加吸波電容分別進行雙脈沖測試,在母線電壓340 V 的條件下,逐漸增大流過IGBT 的集電極電流Ic,測量關(guān)斷電壓尖峰VCE,max以及主回路的雜散電感,如圖5 所示。
圖5 吸波電容與關(guān)斷電壓尖峰關(guān)系Fig.5 Diagram of the absorption capacitance and the peak turn-off voltage
由圖5 可知:不加吸波電容器,相電流到達320 A 時,關(guān)斷的尖峰電壓會達到500 V 以上,會觸發(fā)TVS 管動作;而通過添加聚丙烯膜吸波電容器后,電流達到400 A,關(guān)斷的尖峰電壓才會達到500 V 左右,提高了近80 A 的安全裕度。在320 A相電流條件下(伺服系統(tǒng)實際工況,最大峰值工作電流在300 A 左右),增加吸波電容后,關(guān)斷電壓尖峰降低24~28 V,有效提高了IGBT 過壓的安全裕度,通過實測電流的變化率在2 100 A/us。經(jīng)過式(3)進行反算,可以看出母排雜散電感有效降低10 nH 左右。
1.2.2 門極有源鉗位電路設(shè)計
直流母線的雜散電感(通??刂圃?0 nH 以內(nèi))與較快的Ic電流變化率(瞬時變化率可達2 500 A/us)將引起母線電壓驟增,需設(shè)計過壓保護電路,防止電壓尖峰損壞IGBT。本文的IGBT 過壓保護電路采用了門極有源鉗位電路,選用了TVS 二極管和硅快恢復二極管構(gòu)成。門極有源鉗位電路工作原理如下:當母線電壓突然增大達到TVS 二極管的擊穿電壓門限值時,TVS 被擊穿,有電流流進門極,門極電位得以抬升,從而使關(guān)斷電流不要過于陡峭,進而減小電壓尖峰。導通時形成電流通路,如圖6所示。
圖6 門極有源鉗位電路工作原理Fig.6 Working schematic diagram of the active clamp circuit of the gate pole
通過驅(qū)動電路單雙脈沖測試可知,母線電壓340 V 時,隨著Ic電流增大至800 A,浪涌電壓可達540 V,增量為200 V。本文選用的IGBT 模塊額定電壓為600 V,有源鉗位二極管動作電壓設(shè)計約在540 V,能夠短時間保持母線電壓鉗約在540 V,其效果如圖7 所示。
圖7 門極有源鉗位電路工作效果Fig.7 Working diagram of the gate active clamp circuit
IGBT 功率驅(qū)動模組在直流母線340 V 供電,4 kHz 開關(guān)頻率的工況下,功率主回路上將產(chǎn)生很大的電壓變化率(dv/dt)和電流變化率(di/dt),通過電路環(huán)路中的雜散電容和電感形成傳導干擾。以IGBT關(guān)斷暫態(tài)的dv/dt和di/dt為例,12A/ns的di/dt在1nH雜感上會產(chǎn)生12V的壓降,12V/ns在1pF的電容會產(chǎn)生12 mA 的電流。實際上功率主回中的寄生參數(shù)可能會遠大于1 nH 和1 pF,電流環(huán)路會產(chǎn)生較強的電磁場輻射,成為控制系統(tǒng)最大的噪聲源,對控制器內(nèi)部弱電部分和外部其他電子單機產(chǎn)生干擾[20-22]。
助推電動伺服系統(tǒng)在電磁兼容摸底測試時發(fā)現(xiàn),RE102 電場輻射發(fā)射在10~30 MHz 頻段很難通過,為此采取了如下兩類電磁兼容改造措施。
1)針對干擾源的措施
主要通過優(yōu)化薄膜電容和功率主回路連接的雜散電感,確保功率主回路雜散電感在80 nH 以下,且通過定制DC-DC 降低原邊和副邊的寄生電容,從根本上減輕干擾信號的強度。
2)針對干擾通道的措施
減小控制器對內(nèi)部輻射干擾的措施:強弱電之間增加了安全間距;采用銅排進行三相輸出。
減小控制器對外部輻射干擾的措施:控制器殼體、電纜全通路采取電磁屏蔽措施;針對高、低壓供電通路,分別設(shè)計了強電、弱電濾波組件,加在功率電、控制電輸入端,對電源信號供電通路進行隔離濾波,衰減干擾信號,進而切斷線路傳播途徑。
減小伺服電機的電磁干擾的措施:旋變信號線采取雙絞屏蔽線;在旋變與電機間用硅鋼片隔磁,降低電機對旋變的干擾。
通過上述方法,解決了單機在電磁兼容試驗中的瓶頸問題,改造后的測試數(shù)據(jù)如圖8 所示。改進后的單機順利通過所有電磁兼容試驗項目,在運載火箭控制系統(tǒng)中表現(xiàn)優(yōu)異。
圖8 RE102 測試數(shù)據(jù)Fig.8 Test data of RE102
采用專用設(shè)備對IGBT 功率驅(qū)動模組進行雙脈沖測試,評估其輸出性能,包括:①測試每只IGBT 管子的門極開通電阻及門極關(guān)斷電阻的數(shù)值是否合適;②IGBT 開通、關(guān)斷時間;③IGBT 開通、關(guān)斷過程是否有不合適的振蕩;④評估二極管的反向恢復行為和安全裕量;⑤IGBT 關(guān)斷時的電壓尖峰是否合適。關(guān)斷之后是否存在不合適的振蕩;⑥測量直流母排的雜散電感等[23-25],驅(qū)動模組測試設(shè)備如圖9所示。
圖9 驅(qū)動模組測試設(shè)備Fig.9 Test equipment of the drive module
采用單脈沖測試驗證IGBT 功率驅(qū)動單元的瞬時短路過流能力(通常設(shè)定為額定電流的4 倍)。采用功率全橋測試設(shè)備驗證IGBT 功率驅(qū)動單元的滿功率輸出能力,確保輸出功率能力達到控制驅(qū)動器額定功率的2 倍以上。本文設(shè)計的模組驅(qū)動能力在VDC=(270±40)V 時,額定輸出相電流Ic≥300 A,峰值相電流≥500 A。IGBT 驅(qū)動模組電抗器負載試驗時相電流輸出波形如圖10 所示。
圖10 IGBT 驅(qū)動模組電抗器負載試驗時相電流曲線Fig.10 Phase current curve of the load test with the IGBT drive module
在電抗器負載試驗中,相電流持續(xù)300 A 輸出4 min,模組底板溫升最高到85 ℃,具有短時大電流的持續(xù)工作能力,其溫度云圖如圖11 所示。
圖11 IGBT 驅(qū)動模組電抗器負載試驗時溫度云圖Fig.11 Temperature nephograms of the load tests with the IGBT drive module
此外,本文的IGBT 功率驅(qū)動模組根據(jù)飛行工況需要,仍開展了強化測試驗證工作,充分驗證了驅(qū)動模組工作的可靠性與安全性。強化測試項目見表1。
表1 驅(qū)動模組強化測試項目Tab.1 Drive modules to reinforce the test items
本文基于光耦驅(qū)動芯片設(shè)計了IGBT 功率驅(qū)動與保護電路,采用降低功率主回路雜散電感與IGBT 有源鉗位閉環(huán)控制相結(jié)合的方法,有效抑制IGBT 大電流關(guān)斷時的電壓尖峰;對功率驅(qū)動主回路進行電磁兼容性設(shè)計,通過對動力電進行濾波,有效解決了高壓高頻信號通過線纜傳輸對驅(qū)動器內(nèi)、外部的電磁干擾問題;通過IGBT 功率驅(qū)動電路的單雙脈沖測試以及連續(xù)功率測試,有效驗證了IGBT 功率驅(qū)動模組驅(qū)動能力達到(270±40)V 時,額定輸出相電流≥300 A,為大功率電動伺服系統(tǒng)的可靠安全工作提供了支撐;并充分考慮運載火箭電動伺服控制驅(qū)動器的環(huán)境要求和驅(qū)動電路的復雜工況,進行了大功率IGBT 功率驅(qū)動模組的極限測試,驗證了IGBT 功率驅(qū)動模組的強環(huán)境適應性。這些舉措為大功率電動伺服系統(tǒng)的可靠安全工作提供了支撐,確保電動伺服系統(tǒng)對運載火箭飛行穩(wěn)定性沒有實質(zhì)性的影響。