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        大慶喇嘛甸油田聚驅(qū)后壓堵驅(qū)剩余潛力挖潛可行性

        2022-12-03 02:09:24
        關(guān)鍵詞:效果

        張 冶 程 毅

        (中國石油大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠,黑龍江 大慶 163114)

        0 引 言

        大慶油田已投入聚驅(qū)開發(fā)區(qū)塊157 個(gè),動用地質(zhì)儲量11.65×108t,后續(xù)水驅(qū)區(qū)塊85 個(gè),采出程度約60.0%,聚驅(qū)后剩余地質(zhì)儲量已經(jīng)達(dá)到3.67×108t,且規(guī)模不斷增大,若能實(shí)現(xiàn)聚驅(qū)后儲量的有效動用,將對大慶油田穩(wěn)產(chǎn)具有重要意義。已有文獻(xiàn)[1-11]表明,國外聚驅(qū)后進(jìn)一步提高采收率技術(shù)主要停留在室內(nèi)論證階段,現(xiàn)場試驗(yàn)較少。大慶油田開展過相關(guān)的聚驅(qū)后試驗(yàn),但均為注入新型驅(qū)替劑的方式,見效周期較長,增油降水效果較差。原井網(wǎng)聚驅(qū)后實(shí)施進(jìn)一步提高采收率措施時(shí),注入壓力升幅較小,甚至為零,進(jìn)一步擴(kuò)大波及體積作用未能體現(xiàn)。2016年大慶油田采用壓堵驅(qū)挖潛方式后,取得較好的開發(fā)效果,但由于挖潛對象為三類油層水驅(qū)區(qū)塊,并未在聚驅(qū)后的后續(xù)水驅(qū)區(qū)塊中應(yīng)用。

        喇嘛甸油田結(jié)合聚驅(qū)后的區(qū)塊剩余油分布特點(diǎn),開展聚驅(qū)后采油井壓裂過程中注入驅(qū)替液或注入堵劑的挖潛試驗(yàn)(即壓堵驅(qū)試驗(yàn)),驗(yàn)證其挖潛聚驅(qū)后厚油層、高含水采油井剩余潛力的可行性。

        1 后續(xù)水驅(qū)基本情況

        喇嘛甸油田根據(jù)大慶長垣喇薩杏油田油層分類標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合自身油層性質(zhì)、發(fā)育及沉積特點(diǎn),將油層劃分為一類、二類、三類共3 種類型。1994年開始,將油層性質(zhì)較好的一類、二類油層逐步投入聚驅(qū)開發(fā)。

        1.1 一類油層

        喇嘛甸油田厚油層的層內(nèi)非均質(zhì)性嚴(yán)重,經(jīng)過多年注水開發(fā)后,油層平面上已大面積高-中度水淹,但縱向上僅底部高滲透部位嚴(yán)重水洗,上部中低滲透部位動用較差。

        為解決注水開發(fā)的水淹問題,將喇嘛甸油田一類油層葡Ⅰ1—2 油層分區(qū)塊投入聚驅(qū)開發(fā),2010年全部轉(zhuǎn)入后續(xù)水驅(qū),目前階段提高采收率達(dá)到14.99 百分點(diǎn),采出程度58.05%。

        平面上剩余油存在分流線和斷層區(qū)[12-13],從不同部位油層水洗狀況看,分流線水洗厚度比例為94.0%,斷層區(qū)水洗厚度比例為89.8%,分別比主流線降低3.1 和7.3 百分點(diǎn)(表1)。

        表1 一類油層不同注采位置水洗狀況及驅(qū)油效率Table 1 Water flushing status and oil displacement efficiency at different injection-production positions in Class 1 reservoirs

        縱向上,零散的剩余油主要分布在各韻律段頂部。從厚油層內(nèi)動用狀況看,油層上部的水洗厚度為90.7%,驅(qū)油效率為46.0%,分別比油層下部低7.0、18.7 百分點(diǎn)(表2)。

        表2 厚層一類油層不同部位水洗狀況及驅(qū)油效率Table 2 Water flushing and oil displacement efficiency in different parts of Class 1 thick reservoirs

        1.2 二類油層

        一類油層聚驅(qū)區(qū)塊陸續(xù)轉(zhuǎn)入后續(xù)水驅(qū)后,對二類油層聚驅(qū)進(jìn)行了整體規(guī)劃,將二類油層細(xì)化為3—6 套層系。

        2021年,二類油層首套井網(wǎng)(薩Ⅲ4—10 油層)全部轉(zhuǎn)入后續(xù)水驅(qū),目前階段提高采收率達(dá)到14.82 百分點(diǎn),采出程度55.58%。

        從跟蹤數(shù)值模擬結(jié)果看,剩余油飽和度由注聚前的50.8%下降到注聚結(jié)束時(shí)的41.3%,下降了9.5 百分點(diǎn),剩余油分布更加零散(圖1)。

        圖1 二類油層首套井網(wǎng)(薩Ⅲ4—10油層)聚驅(qū)后各單元剩余油Fig.1 Remaining oil in each unit after polymer flooding in the first well pattern of Class Ⅱreservoir(SⅢ4-10 reservoir)

        從取心井資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果看,厚油層內(nèi)動用差異較大。油層上部水洗厚度86.6%,驅(qū)油效率為45.7%,分別比油層下部降低了13.4、16.8 百分點(diǎn)(表3)。

        表3 厚層二類油層不同部位水洗狀況及驅(qū)油效率Table 3 Water flushing and oil displacement efficiency in different parts of Class Ⅱthick reservoirs

        以上分析說明,聚驅(qū)后平面剩余油分布特別零散,僅在分流線、斷層區(qū)等聚合物驅(qū)替不到的位置仍殘存較多剩余油??v向上,受韻律特征、結(jié)構(gòu)界面控制、重力作用以及無效循環(huán)等影響,上部單元動用較差,剩余油相對富集,但剩余潛力也比較小。

        2 壓堵驅(qū)原理及選井原則

        大慶油田常規(guī)壓裂由于改造范圍小,人工裂縫控制范圍有限,其裂縫穿透比一般為注采井距的15%~30%,只能改善近井地帶滲流狀況,措施效果逐年變差,措施有效期較短,一般為8 個(gè)月之內(nèi)。

        2.1 壓堵驅(qū)原理

        壓驅(qū)是將驅(qū)替液作為壓裂液,壓裂過程中驅(qū)替液邊造縫邊沿裂縫壁面快速滲濾到儲層深部孔隙中,注入方式由原來的孔隙徑向驅(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)榫€性驅(qū),可大大提高驅(qū)油效率。采出端驅(qū)油劑壓裂造縫,裂縫延伸時(shí)把驅(qū)油劑驅(qū)替到地層中,壓驅(qū)預(yù)置前置段塞,壓后裂縫充分閉合,注入井端恢復(fù)常規(guī)連續(xù)注入把壓驅(qū)前置段塞頂替出來。其與常規(guī)壓裂的區(qū)別在于,在采出端厚油層頂部先造縫的基礎(chǔ)上,利用高效驅(qū)油劑將頂部剩余油由裂縫驅(qū)替到底部高滲通道部位,注入井端進(jìn)行配套調(diào)整,采油井厚油層頂部和底部同時(shí)排液開采。

        壓堵是將采出端壓裂造縫,裂縫延伸時(shí)把堵劑驅(qū)替至地層中,壓堵劑在地層深部凝膠,當(dāng)注入井端恢復(fù)注入,注入水經(jīng)其他部位繞流,擴(kuò)大注水波及體積。其與調(diào)堵的區(qū)別在于,在采出端厚油層內(nèi)部先造縫的基礎(chǔ)上,將調(diào)堵劑由裂縫驅(qū)替到油層深部高滲通道部位,注入井端進(jìn)行配套調(diào)整,采油井無效循環(huán)部位進(jìn)行有效封堵,剩余油富集部位得到有效動用。

        與常規(guī)壓裂相比,壓堵驅(qū)具有4 方面技術(shù)優(yōu)勢:(1)波及范圍廣,低黏度驅(qū)油劑沿平面及縱向同時(shí)濾失,可大幅度提高波及體積;(2)滲流阻力低,驅(qū)替方式由孔隙徑向驅(qū)轉(zhuǎn)為裂縫線性驅(qū),可大幅度提高波及體積;(3)沿程損失小,裂縫輸送驅(qū)油液至目的段,降低沿程剪切、吸附、滯留帶來的藥劑性能損失;(4)施工效率高,利用裂縫快速注入,較常規(guī)化學(xué)驅(qū)注入速度提高100 倍,大幅度降低了運(yùn)行成本;(5)調(diào)堵的半徑加大,堵劑會隨著壓堵進(jìn)入油層深部。

        2.2 選井原則

        結(jié)合壓堵驅(qū)原理,確定了具體挖潛方式,對頂部剩余油富集、底部無效循環(huán)厚度較小的井采取壓驅(qū)方式;反之,對頂部剩余油相對較少、底部無效循環(huán)嚴(yán)重的井采取壓堵方式。在搞清喇嘛甸油田一類油層后續(xù)水驅(qū)、二類油層后續(xù)水驅(qū)開發(fā)現(xiàn)狀及剩余油分布特征的基礎(chǔ)上,結(jié)合油田開發(fā)實(shí)際,確定了壓堵驅(qū)選井原則[14]。

        壓驅(qū)選井原則:(1)試驗(yàn)井無套損,地下及地面均滿足現(xiàn)場施工條件;(2)試驗(yàn)井產(chǎn)液強(qiáng)度小于5.0 t/(d·m),綜合含水率小于97.5%;(3)壓驅(qū)目的層具有一定厚度、采出程度相對較低、剩余油相對富集;(4)地層能量相對充足,周圍水井注入正常。

        壓堵選井原則:(1)試驗(yàn)井無套損,地下條件滿足化學(xué)堵水、調(diào)剖、壓裂條件;(2)單井產(chǎn)液強(qiáng)度、綜合含水率大于全區(qū)平均值,即產(chǎn)液強(qiáng)度大于6.8 t/(d·m),綜合含水率大于97.5%;(3)單井日產(chǎn)油量小于3.0 t,采出程度大于50.0%;(4)壓堵目的層為單段正韻律或復(fù)合韻律,存在單一突進(jìn)型優(yōu)勢滲流通道。

        結(jié)合壓堵驅(qū)選井原則共選取壓驅(qū)井10 口,其中一類油層后續(xù)水驅(qū)井3 口,二類油層后續(xù)水驅(qū)井7 口。選取壓堵井1 口,為二類油層后續(xù)水驅(qū)井。

        3 驅(qū)替液優(yōu)選及用量

        3.1 壓驅(qū)驅(qū)替液

        3.1.1 驅(qū)替液優(yōu)選

        從試驗(yàn)結(jié)果看,弱堿三元體系超低界面張力活性范圍較寬,堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.6%~1.4%,表活劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%~0.4%,在較大范圍內(nèi)與試驗(yàn)區(qū)原油形成10-3mN/m 的超低界面張力。三元體系驅(qū)油效果好,根據(jù)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合壓驅(qū)工藝和設(shè)備參數(shù),確定驅(qū)替液配方為:1 000 mg/L 聚合物+1.2%Na2CO3+0.3%石油磺酸鹽的三元體系(表4)。

        表4 巖心驅(qū)油實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 4 Experimental results of core flooding

        3.1.2 造縫長度及驅(qū)替液用量

        3.1.2.1 造縫長度

        喇嘛甸油田聚驅(qū)后區(qū)塊井距為150~237 m,按照一般裂縫最大穿透比為井距的1/3 左右[15],考慮縫長度為50~70 m。

        3.1.2.2 驅(qū)替液用量

        單井驅(qū)替劑用量主要根據(jù)壓裂層厚度、壓裂半徑、連通方向數(shù)等參數(shù)綜合確定[16],計(jì)算公式為

        式中:Q——驅(qū)替液用量,m3;

        S——壓驅(qū)面積,m2;

        h——壓驅(qū)厚度,m;

        ?——孔隙度,%;

        Fn——連通方向數(shù)。

        經(jīng)計(jì)算得出,10 口壓驅(qū)井平均單井驅(qū)替液用量為6 996 m3。

        3.2 壓堵劑優(yōu)選及用量

        3.2.1 壓堵劑優(yōu)選

        在滲透率大于2 μm2的高滲巖心中注入聚合物凝膠1 PV,其在1 500、2 500 mg/L 體系注水突破壓力分別為3.5、6.5 MPa,注水3 PV,壓力分別穩(wěn)定在13、15 MPa,耐沖刷性好。

        將封堵后巖心制成切片后進(jìn)行電鏡掃描,不同位置巖心孔喉中均觀察到明顯的網(wǎng)狀和絲狀凝膠結(jié)構(gòu),說明堵劑在巖心孔隙中確實(shí)成膠。

        滲透率為188×10-3μm2的低滲巖心濾失實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)濾失壓力為3.5 MPa,濾失后巖心端面未形成濾餅,濾失速率穩(wěn)定,與初始黏度呈反比,體系濾失速率大于1.0 mm/min,濾失后成膠黏度大于2 858 mPa·s(表5)。

        表5 巖心濾失實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 5 Experimental results of core filtration

        從室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果看,聚合物凝膠壓堵劑能夠滿足成膠要求。

        3.2.2 壓堵劑用量

        綜合考慮封堵效果、施工安全等因素,優(yōu)化設(shè)計(jì)壓裂穿透比35%,計(jì)算封堵半徑為52.5 m,結(jié)合縱向滲濾距離和施工用液量關(guān)系圖版,確定凝膠堵劑用量8 300 m3,預(yù)計(jì)注入時(shí)間26 h,為保證井筒附近封堵效果,設(shè)計(jì)高強(qiáng)堵劑封口10 m,用量300 m3。

        4 壓堵驅(qū)效果及認(rèn)識

        4.1 壓驅(qū)效果

        從10 口壓驅(qū)井實(shí)施效果來看,初期平均單井日增液95 t,日增油3.3 t,綜合含水率上升2.3 百分點(diǎn)。

        以L5-P2428 井為例,本井開井后初期日產(chǎn)液205 t,日產(chǎn)油7.2 t,綜合含水率96.5%,與措施前相比,日增液168 t,日增油6.0 t,綜合含水率下降0.3 百分點(diǎn),取得了較好的效果(圖2)。同時(shí),壓后初期井組內(nèi)水井注水壓力均呈下降趨勢,下降幅度為0.2~1.9 MPa,說明地層滲流能力得到了有效改善。

        圖2 L5-P2428井生產(chǎn)數(shù)據(jù)Fig.2 Production data of Well L5-P2428

        從本井堿及表活劑濃度化驗(yàn)結(jié)果來看,開井48 d 后,堿濃度已基本接近地層水濃度,表活劑濃度下降到開井初期的23.1%。說明驅(qū)替液存留地下占比較大,起到了驅(qū)油效果(圖3)。

        圖3 L5-P2428井堿及表活劑化驗(yàn)結(jié)果Fig.3 Test result of alkali and surfactant in Well L5-P2428

        但生產(chǎn)30 d 后綜合含水逐漸上升,為此,及時(shí)開展井組內(nèi)注水井方案調(diào)整。根據(jù)井組動態(tài)變化情況,結(jié)合壓裂層位、無效循環(huán)部位、壓后井組吸水剖面測試結(jié)果,采取分層、細(xì)分、測調(diào)方式加強(qiáng)壓裂部位注水量的同時(shí)控制無效循環(huán)部位注水量。通過及時(shí)跟蹤調(diào)整,含水上升速度得到緩解。

        4.2 壓堵效果

        從井下微地震解釋結(jié)果看,裂縫形態(tài)為橢圓裂縫。

        從聯(lián)合處理成果看,裂縫形態(tài)清晰,近井地帶微地震事件較多,裂縫長軸方向?yàn)楸睎|79°,長軸長度為140 m,短軸長度為49 m(圖4)。

        圖4 L9-PS2133井微地震解釋Fig.4 Microseismic interpretation of Well L9-PS2133

        從地層壓力測試解釋結(jié)果看,壓堵后表皮系數(shù)大幅上升,壓堵前表皮系數(shù)為4.242,壓堵后增加至10.773,封堵效果明顯。

        從示蹤劑測試結(jié)果看,連通水井凝膠堵劑未被采出。施工過程中,隨壓堵劑注入1 000 μg/L 示蹤劑,生產(chǎn)后井口采出液示蹤劑檢測最高質(zhì)量濃度僅0.17 μg/L,累計(jì)回采率為0.68%。

        從產(chǎn)液剖面測試結(jié)果看,壓堵層段產(chǎn)液量大幅下降。壓堵段薩Ⅲ3—7 上日產(chǎn)液由39.1 t 降至6.1 t,降幅為84%,但仍為主產(chǎn)層;薩Ⅲ3—7 中無產(chǎn)液,比措施前減少11 t;薩Ⅲ3—7 下產(chǎn)液與措施前持平(表6)。

        表6 壓堵前后產(chǎn)液剖面對比Table 6 Comparison of fluid production profile before and after fracturing-plugging

        4.3 試驗(yàn)認(rèn)識

        4.3.1 壓驅(qū)試驗(yàn)認(rèn)識

        (1)與普通壓裂相比,壓驅(qū)增液幅度大于增油幅度。日增液量為普通壓裂的2.7 倍,日增油量是普通壓裂的2.2 倍,其中一類油層壓驅(qū)日增液量是普通壓裂的2.8 倍,日增油量是2.0 倍;二類油層壓驅(qū)日增液量是普通壓裂的2.5 倍,日增油量是2.4倍。壓驅(qū)井平均單井每日多增液量66 t,多增油量2.0 t(表7)。

        表7 后續(xù)水驅(qū)區(qū)塊壓驅(qū)與普通壓裂效果對比Table 7 Comparison of subsequent water flooding block between fracturing flooding effect and conventional fracturing effect

        (2)壓驅(qū)效果與井組采出程度、壓驅(qū)厚度呈線性關(guān)系。采出程度相對較低的井組壓驅(qū)后增油效果明顯。壓驅(qū)有效厚度大的井,增油效果明顯且有效期長,累計(jì)增油貢獻(xiàn)大(圖5),其中壓驅(qū)厚度小于3.5 m,厚層頂部采出程度小于50.0 %的井效果較好。

        圖5 壓驅(qū)井組采出程度、壓驅(qū)厚度與累計(jì)增油量關(guān)系Fig.5 Relationship of recovery percent OOIP and fracturing flooding thickness vs.cumulative oil increment in fracturing flooding well pattern

        (3)壓驅(qū)井措施后含水普遍上升。壓驅(qū)10 口井,7 口井綜合含水率上升,比措施前提高2.3 百分點(diǎn)。雖加強(qiáng)跟蹤調(diào)整,但含水率上升速度未能得到有效控制,后期與措施初期相比又上升1.0 百分點(diǎn)以上。說明剩余油及無效循環(huán)分析精度還需進(jìn)一步提高,尤其是聚驅(qū)后厚層層內(nèi)剩余油分布狀況需要進(jìn)一步研究。

        (4)喇嘛甸油田化學(xué)驅(qū)后油層存在采出程度高、厚度大、非均質(zhì)嚴(yán)重的特點(diǎn),油層內(nèi)存在多個(gè)剩余油和無效循環(huán)部位,且交錯分布,剩余油分析不夠精準(zhǔn)導(dǎo)致壓驅(qū)效果難以保證。

        4.3.2 壓堵試驗(yàn)認(rèn)識

        (1)聚合物凝膠壓堵試驗(yàn)井見到一定封堵效果,但生產(chǎn)狀況仍不穩(wěn)定,需要進(jìn)一步跟蹤分析,壓堵井功圖顯示供液不足,日產(chǎn)液量仍有下降的趨勢。

        (2)多種測試手段證明試驗(yàn)井壓堵起到封堵作用:示蹤劑測試表明凝膠堵劑未采出、干擾試井測試表皮系數(shù)明顯上升、剖面測試壓堵段產(chǎn)液量大幅下降,但單井并未起到降含水、增油效果。

        5 結(jié) 論

        (1)喇嘛甸油田應(yīng)用壓堵驅(qū)方式挖潛聚驅(qū)后剩余潛力是可行的,其中壓驅(qū)驅(qū)替液采用1 000 mg/L聚合物+1.2%Na2CO3+0.3%石油磺酸鹽的三元體系;壓堵堵劑采用聚合物凝膠壓堵劑。

        (2)從挖潛效果來看,壓驅(qū)方式要優(yōu)于壓堵方式。壓驅(qū)效果好于普通壓裂,增液幅度為普通壓裂的2.4 倍,增油幅度是普通壓裂的1.9 倍。

        (3)為保證壓堵驅(qū)方式挖潛效果,油層單層發(fā)育厚度不宜過大,以小于3.5 m 為宜,同時(shí),厚層頂部剩余油富集部位采出程度應(yīng)小于50.0%。

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