劉天增,王 珂,萬占學(xué),楊作宏
(酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
SUS430 鐵素體不銹鋼因熱加工過程中動(dòng)態(tài)再結(jié)晶發(fā)生率比SUS304 低,加熱過程中很容易出現(xiàn)缺陷[1-4]。近期鋼廠在生產(chǎn)SUS430 不銹鋼時(shí),熱軋黑卷出現(xiàn)線狀缺陷導(dǎo)致不銹鋼降級(jí)率上升,對(duì)兌現(xiàn)客戶訂單造成很大困擾。本文通過軋輥等設(shè)備檢查、熱加工工藝等影響因素分析,結(jié)合SEM檢測(cè),找出產(chǎn)生該缺陷的原因,為現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)提供指導(dǎo)。
圖1 線狀缺陷
SUS430 鋼卷生產(chǎn)工藝:脫磷轉(zhuǎn)爐→AOD 轉(zhuǎn)爐冶煉→LF 爐精煉→板坯連鑄→板坯修磨→加熱爐加熱→粗軋機(jī)軋制→爐卷軋機(jī)軋制→卷取→熱退火酸洗→剪切、檢驗(yàn)、入庫。SUS430 不銹鋼成分見表1 所示。
表1 SUS430 冶煉化學(xué)成分 w/%
截取20mm×20mm 缺陷樣品,放置在裝有酒精的燒杯中,并在KC-600 超聲清洗機(jī)中超聲清洗30min,樣品清洗完后,把樣品放置在干燥箱中進(jìn)行干燥,之后進(jìn)行SEM觀察。
鋼卷在軋制過程中主要接觸的設(shè)備為軋輥,因此本文主要對(duì)下機(jī)輥面情況進(jìn)行了檢查,如圖2 所示,軋輥面出現(xiàn)了線狀粗糙帶。該粗糙帶產(chǎn)生原因主要有兩個(gè),一是鋼帶邊部摩擦所致,對(duì)于鋼帶邊部摩擦產(chǎn)生的粗糙,一般隨著輥役量的增加,粗糙帶也越來越明顯,在相同規(guī)格鋼卷軋制情況下,粗糙帶主要與軋輥串輥位置有關(guān);另一個(gè)原因?yàn)橄聦?dǎo)衛(wèi)刮傷,目前在精軋機(jī)軋制過程中,軋制輥面零星存在導(dǎo)衛(wèi)刮傷情況,主要發(fā)生在邊部,下導(dǎo)衛(wèi)由于刀刃自重直接接觸輥面,受軋輥熱膨脹影響,輥面與刀刃間隙減小,容易發(fā)生刮輥,而上導(dǎo)衛(wèi)為增強(qiáng)封水,減少毛氈磨損及更換頻率,在毛氈下方加裝背襯鐵板,在毛氈磨損后與軋輥接觸后存在剮蹭軋輥現(xiàn)象,以上因素會(huì)導(dǎo)致帶鋼表面出現(xiàn)線狀缺陷。本次在對(duì)下導(dǎo)衛(wèi)與軋輥接觸部位觀察時(shí),下導(dǎo)衛(wèi)無發(fā)生刮擦現(xiàn)象。圖4 為缺陷發(fā)生輥役后半段前兩道次竄輥預(yù)設(shè)位置對(duì)比,圖4 中竄輥位置整體呈線性下降的趨勢(shì),但輥役第11 塊有明顯的反竄特征。本輥役后半段批量發(fā)生線狀缺陷,唯獨(dú)輥役第11 塊未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,這也說明粗糙帶會(huì)造成鋼卷軋制過程的“復(fù)制”,但是第11塊鋼卷未發(fā)生線狀缺陷,說明軋輥表面的粗糙帶對(duì)該輥役量下缺陷發(fā)生影響不大。
圖2 下機(jī)輥面情況
圖3 下導(dǎo)衛(wèi)與軋輥接觸部位圖
圖4 輥役塊數(shù)與串輥位置圖
熱軋加熱爐由熱回收段、預(yù)熱段、加熱段和均熱段爐膛組成。圖5 為切換鋼種后,連續(xù)3 輥役SUS430 鋼種爐內(nèi)加熱段實(shí)際爐膛溫度情況。從圖中溫度曲線來看,15 點(diǎn)之前,受鋼種切換影響,加熱段上下部整體呈降溫趨勢(shì);14:50 和16:50 前后,有明顯的溫度臺(tái)階節(jié)點(diǎn);15:40-16:40 時(shí)間段,加熱段上下溫差較其他時(shí)間段明顯偏大,在下部溫度維持較小波動(dòng)水平的前提下,上部爐膛溫度異常升高。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際分析,鋼種切換后的降溫情況,符合正常的爐內(nèi)控制需求;非故障停機(jī)期間,保溫時(shí)長增加,板坯表面受氧化程度增加,而16 點(diǎn)前后的加熱段上部溫度異常升高,應(yīng)該是板坯在降溫過程中,操作人員為了防止軋制事故人為干預(yù)降溫導(dǎo)致,加熱工藝對(duì)該缺陷的產(chǎn)生影響不大。
圖5 SUS430 加熱段溫度對(duì)比
從圖6 來看,23mm 中間坯SUS430 壓下率在36%以上,第一道次軋制力整體偏大;第二道次頭部軋制力偏大;尤其是第一道次帶鋼尾部和第二道次帶鋼頭部,超過10000kN 軋制力,且持續(xù)時(shí)間在10s 左右。在這種軋制規(guī)程下軋制的鋼卷線狀缺陷發(fā)生尤為嚴(yán)重,根據(jù)爐卷軋機(jī)往復(fù)軋制的特點(diǎn)判斷,帶鋼在此階段軋制過程中,持續(xù)受到較大軋制力加持的影響,高速鋼軋輥本身硬度較普通輥硬,屈服強(qiáng)度高,彈性應(yīng)變大,軸向尺寸變量大等,增加了帶鋼與軋輥的受力[5-9]。后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)采取中間坯減薄至27mm,對(duì)軋制規(guī)程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,減輕了前兩道次的實(shí)際軋制力,缺陷沒有發(fā)生。
圖6 是對(duì)氧化皮缺陷進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如下:
圖6 SUS430 精軋軋制力對(duì)比
缺陷形貌如圖7、8,EDS 分析如表2 所示,缺陷處O 原子含量較高,正常位置O 原子含量較低,F(xiàn)e 原子含量較正常位置低。正常位置出現(xiàn)的O原子低是因?yàn)殇摪灞砻嬉呀?jīng)經(jīng)過酸洗,氧化鐵皮已經(jīng)被酸洗干凈,缺陷處殘留氧化鐵皮是熱軋氧化鐵皮殘留,線狀缺陷是熱軋軋制過程中產(chǎn)生。
表2 原子質(zhì)量百分含量 w/%
圖7 線狀缺陷SEM 形貌
圖8 線狀缺陷缺位置EDS
本批次缺陷卷均處于精軋機(jī)同一輥役軋制,上機(jī)前軋輥粗糙度0.3μm~0.5μm,下機(jī)后未在輥面上發(fā)現(xiàn)明顯的粘鋼現(xiàn)象。對(duì)該軋輥進(jìn)行硬度檢測(cè),軋輥硬度在80.5~81.5HRC 范圍內(nèi),滿足軋制需求。同時(shí)查看該軋輥前后所有軋制鋼卷情況,均未發(fā)生線狀缺陷,由以上分析可以排除軋輥本身的因素。此缺陷批量發(fā)生且現(xiàn)場(chǎng)加熱工藝穩(wěn)定,與前期未發(fā)生缺陷鋼卷加熱工藝相同,沒有明顯差異。從軋制力方面來看,23mm 中間坯第一道次帶鋼尾部和第二道次帶鋼頭部,超過10000kN,軋制力較大,為減輕線狀缺陷,后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)采取中間坯減薄至27mm,對(duì)軋制規(guī)程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,減輕了前兩道次的實(shí)際軋制力,缺陷沒有發(fā)生,這是因?yàn)槌鰻t溫度一定,中間坯減薄后,增加了粗軋軋制時(shí)長,且中間坯厚度變薄后,整體冷速加快,導(dǎo)致精軋開軋溫度較之前整體偏低,間接影響了軋輥與軋件之間的受力情況,因此導(dǎo)致線狀缺陷的發(fā)生。
鑒于此,綜合各因素考慮,從以下幾個(gè)方面調(diào)整:(1)SUS430 鋼 種 加 熱 爐 出 爐 溫 度 按1150~1160℃控制,以精軋開軋溫度為反饋,并根據(jù)熱值波動(dòng)情況,實(shí)時(shí)調(diào)整;(2)23mm 中間坯規(guī)程優(yōu)化,原因?yàn)橹虚g坯減薄至27mm 導(dǎo)致,后續(xù)通過對(duì)規(guī)程方面的調(diào)整,減輕了前兩道次的實(shí)際軋制力,前兩道次壓下率各減小約1%,后續(xù)根據(jù)實(shí)際質(zhì)量反饋情況,再持續(xù)優(yōu)化;(3)加強(qiáng)熱軋?jiān)诰€表檢檢查力度,發(fā)生問題及時(shí)檢查,有加重發(fā)展的趨勢(shì)時(shí),提前換輥。
(1)對(duì)軋輥?zhàn)陨砗拖聦?dǎo)衛(wèi)進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn),下機(jī)軋輥表面有粗糙帶出現(xiàn),下導(dǎo)衛(wèi)無發(fā)生刮擦現(xiàn)象,軋輥表面的粗糙帶對(duì)該輥役量下缺陷發(fā)生影響不大。
(2)此缺陷批量發(fā)生且現(xiàn)場(chǎng)加熱工藝穩(wěn)定,與前期未發(fā)生缺陷鋼卷加熱工藝相同,沒有明顯差異。從軋制力方面來看,23mm 中間坯第一道次帶鋼尾部和第二道次帶鋼頭部軋制力較大,線狀缺陷發(fā)生量大,中間坯減薄至27mm 時(shí),線狀缺陷得到控制。
(3)線狀缺陷產(chǎn)生是因?yàn)橹虚g坯減薄后,增加了粗軋軋制時(shí)長,且中間坯厚度變薄后,整體冷速加快,導(dǎo)致精軋開軋溫度較之前整體偏低,間接影響了軋輥與鋼卷之間的受力導(dǎo)致。后續(xù)通過穩(wěn)定加熱溫度,優(yōu)化中間坯軋制規(guī)程,加強(qiáng)熱軋?jiān)诰€表檢檢查力度,發(fā)生問題及時(shí)檢查,有加重發(fā)展的趨勢(shì)時(shí),提前換輥等措施,線狀缺陷得到控制。