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        延遲焦化VOCs氣體防治技術(shù)應(yīng)用

        2022-11-28 12:21:36陶新建王峰凌雪閆新忠桑晨大港石化公司
        石油石化節(jié)能 2022年11期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        陶新建 王峰 凌雪 閆新忠 桑晨(大港石化公司)

        中國石油大港石化公司延遲焦化裝置建于2003年,原設(shè)計冷焦水系統(tǒng)罐體頂部直接放空,未設(shè)置除臭吸附設(shè)施,在冷焦時,水罐內(nèi)的惡臭氣體直接向大氣排放[1]。2011年對冷焦水罐區(qū)系統(tǒng)設(shè)置了濕法脫硫除惡臭治理設(shè)施。隨著環(huán)保要求及標(biāo)準(zhǔn)的提高,對石化企業(yè)的環(huán)保要求更加嚴(yán)格,采用濕法脫硫技術(shù)處理冷焦水罐區(qū)排放的惡臭氣體已經(jīng)不能滿足環(huán)保的最新要求,且排放氣含有較高濃度的H2S和可燃烴,存在中毒和爆炸的雙重風(fēng)險。根據(jù)對裝置現(xiàn)狀和問題分析,形成了冷焦水罐區(qū)VOCs治理改造方案,采用密閉排放回收焚燒處置技術(shù)。即在水罐頂部增設(shè)氮氣密封保護(hù),通過VOCs回收撬對罐頂氣體進(jìn)行收集,排放至加熱爐鼓風(fēng)機入口處,隨空氣進(jìn)入加熱爐焚燒處理,消除安全隱患,提高環(huán)保水平,促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展。

        1 延遲焦化VOCs氣體來源分析

        1.1 工藝簡介

        延遲焦化裝置的基本工藝流程是渣油通過換熱和加熱爐加熱達(dá)到需要的焦化反應(yīng)溫度后進(jìn)入焦炭塔進(jìn)行熱裂化和縮合反應(yīng);生成的高溫油氣經(jīng)餾分油冷卻后進(jìn)入分餾系統(tǒng)分離出氣體、汽油、柴油、蠟油、重蠟油和循環(huán)油等餾分,氣體和汽油進(jìn)入氣體回收部分進(jìn)一步加工分離出干氣、液化氣和穩(wěn)定汽油;生成的高溫焦炭停留在焦炭塔內(nèi),用蒸汽和水把焦炭冷卻到100℃左右,冷焦過程產(chǎn)生的含油蒸汽進(jìn)入一個密閉的放空系統(tǒng)進(jìn)行處理,回收污油和污水,冷焦過程產(chǎn)生的含油、含焦粉熱水進(jìn)入一個密閉的冷焦水處理系統(tǒng)處理,實現(xiàn)冷焦水的循環(huán)利用[2-6];冷卻后的焦炭采用高壓水切除出塔,焦炭和水一起進(jìn)入焦炭池,通過重力沉降使水和焦炭分離,焦炭采用抓斗吊車裝汽車、火車或皮帶運輸機外送,含焦粉的切焦水進(jìn)入切焦水處理系統(tǒng)處理,實現(xiàn)切焦水的循環(huán)利用。

        1.2 延遲焦化裝置污染物來源

        延遲焦化的原料均為重油,如:常壓渣油、減壓渣油、催化油漿、乙烯裂解焦油及回收的污油等,原料中含硫化合物、含氮化合物、含氧化合物、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等含量均較高。原料經(jīng)過高溫裂化和縮合,在生成焦化氣體、輕餾分油、中間餾分油、蠟油和焦炭的同時,也將含硫化合物、含氮化合物、含氧化合物分解為H2S、氨、酚等低相對分子質(zhì)量的化合物以及少量的硫醇、硫醚等惡臭物質(zhì)。這些低相對分子質(zhì)量化合物在氣態(tài)產(chǎn)品的分離過程中,大部分進(jìn)入氣體產(chǎn)品,成為含硫氣體的一部分;另一部分隨吹汽冷焦放空氣體進(jìn)入放空塔;還有一部分進(jìn)入冷凝水或氣態(tài)產(chǎn)品的洗滌水中,作為含硫、含氨的含硫污水排出;少部分還殘留在焦炭中的低相對分子質(zhì)量含硫、含氮、含氧化合物在冷、切焦過程中進(jìn)入冷焦水,隨冷焦水的冷卻、處理進(jìn)入大氣或由于跑、冒、滴、漏進(jìn)入大氣。其中的惡臭物質(zhì)雖然量很小,但由于這些惡臭物質(zhì)的嗅閾值低(人能感覺其存在的最低濃度即為嗅域),其氣味特殊,刺激人的嗅覺后能感覺其存在,造成的環(huán)境影響較大[7]。

        1.3 延遲焦化VOCs氣體排放來源

        1.3.1 VOCs氣體定義

        揮發(fā)性有機物,常用VOCs表示,總揮發(fā)性有機物有時也用TVOC來表示。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)的定義,VOCs是指在常溫下,沸點50℃至260℃的各種有機化合物。大多數(shù)VOCs有毒,部分VOCs有致癌性,多數(shù)VOCs易燃易爆,不安全。

        1.3.2 VOCs氣體產(chǎn)惡臭的主要成分

        VOCs氣體產(chǎn)生惡臭,主要是其中氨、H2S等揮發(fā)性無機氣體,還包括許多化學(xué)成分極為復(fù)雜的揮發(fā)性惡臭有機物(MVOCs)。MVOCs屬于一類極為特殊的揮發(fā)性有機物。這些是有毒的空氣污染物。另一方面,MVOCs具有較無機惡臭物質(zhì)更為復(fù)雜難辨的惡臭氣味。

        1.3.3 延遲焦化VOCs氣體主要排放源

        焦炭塔冷焦水處理采用密閉式的罐式隔油分離、過濾、旋流分離和冷卻工藝技術(shù),大大減少了周圍環(huán)境的污染。但是,冷焦水的熱水罐和冷水罐的罐頂均有H2S等惡臭物溢散到大氣中,嚴(yán)重影響了職工健康[8-10]。造成這一原因可能是:焦炭塔給水冷焦時,部分冷焦水汽化會帶走塔內(nèi)殘留的H2S氣體,焦炭塔冷焦水在循環(huán)使用過程中,造成H2S富集濃縮。水溫高會使冷焦熱水罐內(nèi)冷焦水溶解的H2S氣體釋放。另外,焦炭塔吹汽及給水冷焦時產(chǎn)生的蒸汽,在接觸冷卻塔頂冷卻器冷凝冷卻,經(jīng)油水分離后排放至冷熱水罐回收利用,而這部分含硫污水硫含量高也會加劇冷焦水罐頂散氣的惡臭污染。

        冷焦水罐區(qū)各罐頂有與大氣相連接的平衡氣孔,有的裝置在氣孔處設(shè)置有脫硫吸附設(shè)施,但這種設(shè)施,只能吸附部分惡臭氣體,對VOCs氣體脫除作用不大,這些氣體會外排到大氣,對周邊環(huán)境造成污染。在焦化裝置處理“三泥”后,造成的污染更具嚴(yán)重。

        2 延遲焦化冷焦水罐區(qū)治理現(xiàn)狀

        2.1 冷焦水罐區(qū)簡介

        裝置進(jìn)行過幾次改造,主要有:2011年對冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201,冷焦水沉降罐D(zhuǎn)-3202AB,污油罐D(zhuǎn)-3203AB及冷焦水罐D(zhuǎn)-3204六個罐設(shè)置了濕法脫硫惡臭治理設(shè)施,在原透光孔處增加了密閉管線,采用抽吸的方式對罐內(nèi)氣體進(jìn)行抽吸,并采用濕法脫硫處理。2012年為滿足全廠污油回?zé)挼男枰?,在冷焦水罐區(qū)新增三泥罐D(zhuǎn)-3203C,由大港石化設(shè)計所設(shè)計,罐頂排氣并入濕法脫硫惡臭治理設(shè)施。以上改造已年代久遠(yuǎn),不符合現(xiàn)在的最新環(huán)保要求。

        2.2 現(xiàn)狀

        由于原設(shè)計冷焦水系統(tǒng)罐體頂部直接放空,呼出部分惡臭氣體,2011年對冷焦水系統(tǒng)設(shè)置了濕法脫硫除惡臭治理設(shè)施,在原透光孔處增加了密閉管線,采用抽吸的方式對罐內(nèi)氣體進(jìn)行抽吸,并采用濕法脫硫處理,但未對罐體進(jìn)行密閉。由于增設(shè)的惡臭處理設(shè)施抽吸力不足,且未對罐體進(jìn)行密閉處置,除臭效果不明顯,現(xiàn)場罐體仍有很大氣味。主要問題如下:

        1)D-3201及D-3202A溢流及放水期間頂部氣體極限H2S含量達(dá)200 ppm,可燃?xì)怏w含量達(dá)23.32%(v/v),其中H2含量達(dá)7.6%(v/v),存在中毒和爆炸的雙重風(fēng)險。

        2)D-3202B,D-3203C及D-3204罐頂透氣孔直接與大氣連通,部分VOCs氣體排出,造成罐區(qū)周邊有明顯異味。

        3)D-3203AB雖有呼吸閥,但罐頂呼吸閥附近有明顯異味。

        近年,隨著環(huán)保要求越來越高,在VOCs監(jiān)測治理過程中發(fā)現(xiàn),裝置冷焦水罐區(qū)的VOCs惡臭氣體治理設(shè)施的治理效果已經(jīng)不能滿足環(huán)保的最新要求。且部分排放氣含有較高濃度的H2S和可燃烴,存在中毒和爆炸的雙重風(fēng)險,必須盡快對該部分氣體進(jìn)行密閉回收處理,消除安全隱患,滿足環(huán)保要求。針對這個問題,必須對裝置設(shè)備和工藝進(jìn)行改造,以減少冷焦時產(chǎn)生的VOCs氣體對環(huán)境的污染。

        3 治理方案及問題

        依據(jù)國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),冷焦水罐區(qū)VOCs氣體排放及設(shè)施已不符合國家污染物排放要求,對周邊大氣環(huán)境造成嚴(yán)重的污染,急需整改治理,消除冷焦水罐區(qū)無組織氣體排放的現(xiàn)狀。

        3.1 VOCs氣體的治理

        3.1.1 問題分析

        在收集處理罐頂氣體前,需首先分析氣體的來源及成分,尤其是冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201及冷焦水沉降罐D(zhuǎn)-3202A罐頂?shù)目扇細(xì)怏w來源,其短時間內(nèi)可燃?xì)怏w含量之高突破以往的認(rèn)知(冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201中VOCs氣體分析見表1)。為此,車間進(jìn)行了大量細(xì)致的摸排檢查工作。最終確定為冷焦塔頂氣相中攜帶可燃?xì)?,操作后隨著冷焦塔水位升高,塔頂氣體被壓入冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201,氣體中的蒸汽被水吸收,不凝氣在冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201頂富集,造成冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201頂可燃?xì)鉂舛瘸瑯?biāo)??紤]到這種情況操作中難以避免,為消除安全隱患,對罐體進(jìn)行氮氣密封,并對罐頂氣體進(jìn)行收集。

        表1 冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201中VOCs氣體分析Tab.1 Gas analysis of cold-coke oil tank D-3201VOCs

        3.1.2 收集方案

        根據(jù)規(guī)范要求,工藝裝置應(yīng)避免處理在爆炸極限范圍內(nèi)的氣體,若必須處理,需摻入惰性氣體將爆炸氣體的濃度降至爆炸下限的25%。因此,若采取以往其它裝置在罐頂加罩收集的方案,由于沒有隔絕氧氣,必須摻入大量的空氣以降低可燃烴的濃度,這必將大大增加VOCs處理撬的處理量,根據(jù)核算,處理能力將由最大1 000 Nm3/h增加至18 656 Nm3/h,極限需增加至25 600 Nm3/h。這不但導(dǎo)致撬設(shè)備及各種管線的增大增粗,還將對排放下游產(chǎn)生極大的影響。因此,為保證本質(zhì)安全,需對罐進(jìn)行氮封,并對罐頂氣體密閉收集。同時為保證收集管線的氣密性,防止氧氣泄漏進(jìn)來,在收集總管上設(shè)置了磁氧分析儀,監(jiān)測收集總管中的氧氣含量。

        3.1.3 VOCs氣體排放治理方法分析

        1)去火炬系統(tǒng)。根據(jù)大港石化全廠氣柜氣的組成和流量,對廢氣進(jìn)入火炬系統(tǒng)進(jìn)行了核算。核算基準(zhǔn):催化干氣8 000 Nm3/h、氣柜氣2 100 Nm3/h及兩者組分性質(zhì),在0.3 MPa(G),40℃下,其高位熱值為24.119 MJ/kg,低位熱值為21.913 MJ/kg。焦化冷焦水罐區(qū)呼吸氣若排入火炬系統(tǒng)后,最極限工況,900 m3/h且假設(shè)全部為熱值為0的氮氣,混合后高位熱值為21.896 MJ/kg,低位熱值為19.893 MJ/kg,熱值降低約10%。

        2)去焦化鼓風(fēng)機入口。根據(jù)延遲焦化加熱爐的操作數(shù)據(jù),焦化爐鼓風(fēng)機額定風(fēng)量87 353 Nm3/h,煙氣流量平均為51 500 Nm3/h,通過燃料氣組成計算(只考慮氫氣、甲烷、乙烷、乙烯)鼓風(fēng)機理論風(fēng)量48 300 Nm3/h,考慮部分過剩風(fēng)量應(yīng)該50 000 Nm3/h左右。若廢氣去往鼓風(fēng)機入口,只占總風(fēng)量2%,在鼓風(fēng)機內(nèi)混合后不會形成爆炸性氣體,對加熱爐的影響也非常小??紤]到焦化冷焦水罐區(qū)廢氣若排入火炬系統(tǒng)后,燃料氣熱值的波動對加熱爐影響較大;同時,氣柜離焦化裝置很遠(yuǎn)。因此,確定將廢氣排向加熱爐鼓風(fēng)機入口。

        3)是否設(shè)置脫硫罐認(rèn)定。根據(jù)車間大量的取樣分析,罐頂排放氣最大H2S濃度約200 ppm。經(jīng)核算加熱爐鼓風(fēng)機加入這股廢氣后(900 Nm3/h,200 ppm H2S),焦化爐煙氣中的SO2排放數(shù)值約為21 mg/m3。實際操作中,廢氣的量及H2S濃度均小于小于核算取值,因此可不設(shè)置脫硫罐。

        4)抽空器選取。液環(huán)泵的主要優(yōu)點有:性能可靠,磨損小;液環(huán)自密封,密封性好,抽吸力和排出壓力高。液環(huán)泵的主要缺點有:整個設(shè)備比較復(fù)雜,閥門多,需排液附帶設(shè)備多,效率低一般在50%左右,流量調(diào)節(jié)不便。羅茨風(fēng)機的主要優(yōu)點有:結(jié)構(gòu)簡單,通過變頻調(diào)節(jié)流量簡單,效率高達(dá)70%~90%。羅茨風(fēng)機的主要缺點是長時間使用,轉(zhuǎn)子端易磨損內(nèi)漏,抽吸力和排出壓力不如液環(huán)泵。離心風(fēng)機的主要優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,變頻調(diào)節(jié)流量簡單,調(diào)節(jié)范圍大,效率高,價格低。離心風(fēng)機的主要缺點有:抽吸負(fù)壓能力小于羅茨風(fēng)機。

        綜上,因項目可不設(shè)置脫硫罐,可選用羅茨風(fēng)機或離心風(fēng)機。但由于抽吸廢氣流量很不穩(wěn)定,風(fēng)機抽吸量需在0~1 000 Nm3/h可調(diào)。經(jīng)過羅茨風(fēng)機廠商反饋,羅茨風(fēng)機流量在350~1 000 Nm3/h可調(diào),不能滿足項目需求。因此,項目最終選取離心風(fēng)機作為抽空器。

        3.2 VOCs氣體整改措施

        根據(jù)問題提出解決方案分析對比,不斷調(diào)試操作參數(shù)。通過摸索操作規(guī)律,提出了以下操作方案:

        1)對D-3201、D-3202AB、D-3203ABC、D-3204設(shè)置氮封系統(tǒng),氮封閥設(shè)定壓力300 Pa,系統(tǒng)壓力不足時向罐內(nèi)補充氮氣。

        2)在D-3201、D-3202AB、D-3203ABC、D-3204罐頂新增緊急呼吸人孔,設(shè)定壓力1 395 Pa,滿足緊急泄放要求,保護(hù)儲罐。

        3)在D-3201、D-3202AB、D-3203C、D-3204罐頂設(shè)置呼吸閥,呼吸閥帶阻火器。

        4)在罐頂設(shè)置單呼閥,設(shè)定壓力900 Pa,在罐內(nèi)壓力超過該值時,排放氣通過該油氣收集管排放至收集總管。在該線上設(shè)置阻火器,并在阻火器前后設(shè)置切斷閥,阻火器壓力降應(yīng)小于300 Pa。

        5)設(shè)置尾氣處理撬,廢氣收集過來后,經(jīng)過冷凝分液通過離心風(fēng)機壓入焦化鼓風(fēng)機入口。通過設(shè)置變頻控制風(fēng)機入口負(fù)壓及調(diào)節(jié)風(fēng)機流量。

        6)在焦化鼓風(fēng)機故障時,聯(lián)鎖停止廢氣進(jìn)鼓風(fēng)機入口,收集廢氣利用現(xiàn)有的排氣筒排走廢氣。

        7)在廢氣回收總管設(shè)置在線氧含量分析儀,監(jiān)測系統(tǒng)的密封性,并設(shè)置緊急隔斷閥。

        8)對D-3201及D-3202AB罐體進(jìn)行加強。

        3.3 冷焦水罐VOCs尾氣治理系統(tǒng)投用情況

        3.3.1 VOCs尾氣治理系統(tǒng)投用效果

        焦化加熱爐煙氣監(jiān)測系統(tǒng)SO2含量變化見圖1,氣體H2S含量最大達(dá)424 ppm,可燃?xì)怏w含量最大達(dá)11.43%(v/v),其中H2含量達(dá)3.53%(v/v)。

        圖1 焦化加熱爐煙氣監(jiān)測系統(tǒng)SO2含量變化Fig.1 Change diagram of SO2 content of flue gas monitoring system of coking heating furnace

        冷焦水罐區(qū)尾氣風(fēng)機出口采樣數(shù)據(jù)見表2,將尾氣送至焦化加熱爐處理,冷焦水罐區(qū)VOCs尾氣并入焦化加熱爐后,煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)SO2含量平均增加6 ppm,最大增加16 ppm,煙氣能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放日常冷焦水罐區(qū)異味明顯降低,基本能夠?qū)崿F(xiàn)各罐密閉,尾氣集中處理,尾氣氧含量穩(wěn)定低于5%,基本達(dá)到了改造的目的。

        表2 冷焦水罐區(qū)尾氣風(fēng)機出口采樣數(shù)據(jù)Tab.2 Sampling data of exhaust fan outlet in cold coke tank area%(v/v)

        3.3.2 投用后問題求解及優(yōu)化操作

        冷焦水罐區(qū)VOCs氣體治理系統(tǒng)投用后,在系統(tǒng)運行過程中,出現(xiàn)了一些問題,影響到系統(tǒng)的平穩(wěn)運行,主要是以下幾項問題:

        1)冷焦水罐區(qū)VOCs尾氣風(fēng)機頻繁啟停的問題由于受延遲焦化裝置溢流、放水等間歇性工況的影響,原設(shè)置的尾氣風(fēng)機啟停條件易被觸發(fā),造成尾氣風(fēng)機頻繁啟停,影響冷焦水罐區(qū)VOCs系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

        為確保清潔生產(chǎn),車間積極集中技術(shù)力量開展問題攻關(guān),優(yōu)化DCS組態(tài)及調(diào)整PID參數(shù),一是將冷焦水罐區(qū)尾氣風(fēng)機自動啟動及停止增加延時;二是增加冷焦水各罐罐頂壓力低于指標(biāo)時的停機條件;三是將冷焦水罐區(qū)尾氣風(fēng)機停機邏輯修改為自動停機后PID進(jìn)入手動狀態(tài),閥位OP值進(jìn)入預(yù)設(shè)值。

        2)冷焦水罐區(qū)VOCs系統(tǒng)氮氣量消耗量偏高。優(yōu)化冷焦水罐區(qū)VOCs系統(tǒng)氮封壓力從而降低氮氣用量。將冷焦水罐區(qū)VOCs系統(tǒng)氮封壓力從300 Pa降至50 Pa,保障氮封效果的前提下,降低了補氮氣頻次和氮氣用量,節(jié)能降耗。

        3)積極修復(fù)罐區(qū)安全附件從而減少VOCs泄漏。在VOCs系統(tǒng)運行期間,為了驗證治理效果,定期檢測冷焦水罐區(qū)VOCs數(shù)據(jù)。經(jīng)長期跟蹤測試發(fā)現(xiàn),在系統(tǒng)運行約三個月后,各水罐頂附件的密封件出現(xiàn)不同程度的泄漏,VOCs氣體檢查數(shù)據(jù)最高達(dá)1×104ppm,拆檢安全附件發(fā)現(xiàn),安全設(shè)施的密封膠墊老化變形,不能有效密封,造成VOCs氣體泄漏。為了達(dá)到治理效果,需要及時修復(fù)冷焦水罐區(qū)安全附件,處理VOCs泄漏點,并定期對水罐安全附件及周邊進(jìn)行監(jiān)測。

        4)尾氣線速較高,尾氣風(fēng)機出口管線易夾帶凝液。尾氣風(fēng)機出口管線夾帶凝液,冬季生產(chǎn)底部管線可能發(fā)生凍凝,且尾氣攜帶凝液可能影響鼓風(fēng)機運行。離心風(fēng)機出口排凝通過伴熱管線引至三泥罐水封液面以下10 cm;鼓風(fēng)機入口低點增加排凝,液體通過分液包后進(jìn)入污水系統(tǒng);通過以上措施達(dá)到排凝兼顧防止空氣竄入廢氣總管的作用。

        5)溢流、放水初期,冷焦水罐超壓破封。溢流、放水初期,冷焦水罐壓力會突然升高,造成罐頂安全附件起跳,向大氣排放VOCs氣體,對周邊環(huán)境造成污染。據(jù)DCS分析超壓原因得知,由于冷焦水是由冷焦水沉降罐底部進(jìn)入,管內(nèi)介質(zhì)液位高于入口,形成液封,溢流初期,溢流液體進(jìn)入溢流線,將管內(nèi)的氣體壓縮,直道管內(nèi)氣體壓力大于罐內(nèi)液柱高度形成的壓力,壓縮氣體突破水封突然釋放,使罐內(nèi)壓力突然升高,罐頂尾氣無法及時進(jìn)入總管,造成罐內(nèi)壓力偏高,罐頂安全附件起跳。為了解決冷焦水除油罐D(zhuǎn)-3201超壓問題,采取了一下幾種措施:對冷焦水放水流程進(jìn)行改造,在放水線上安裝一條與D-3201頂部連接的管線,將管線內(nèi)的氣體直接排入D-3201頂部,避免在放水線形成氣袋,對罐頂壓力造成沖擊;進(jìn)一步監(jiān)測放水、溢流等間歇性操作時,罐內(nèi)水量快速上升時罐內(nèi)壓力變化,通過細(xì)化操作手法的方式控穩(wěn)罐內(nèi)壓力;通過摸索操作規(guī)律,有效改善了冷焦水罐區(qū)VOCs尾氣風(fēng)機的運行工況,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定運行的可靠性,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)提質(zhì)增效雙贏,冷焦水罐區(qū)VOCs尾氣處理撬工藝流程見圖2。

        圖2 冷焦水罐區(qū)VOCs尾氣處理撬工藝流程Fig.2 Process flow chart of VOCs tail gas treatment skid in cold coke tank area

        4 結(jié)論

        冷焦水罐區(qū)VOCs回收系統(tǒng)投用后,解決了一些生產(chǎn)問題和操作瓶頸,系統(tǒng)運行平穩(wěn)。收集的廢氣通過尾氣風(fēng)機升壓送入焦化加熱爐鼓風(fēng)機入口,進(jìn)行燃燒處理,加熱爐運行正常,煙排放達(dá)到環(huán)保指標(biāo),冷焦水罐區(qū)各罐頂呼吸閥處正常工況下VOCs檢測達(dá)標(biāo),檢測數(shù)據(jù)均小于國標(biāo)規(guī)定,原可燃烴短時達(dá)到爆炸極限的D-3201及D-3202A的爆炸隱患消除,從而達(dá)到冷焦水系統(tǒng)VOCs減排、安全、清潔生產(chǎn)的目的。冷焦水罐區(qū)VOCs治理項目回收尾氣量900 Nm3/h,可燃?xì)夂窟_(dá)23.32%(v/v),燃料氣按照1 000元/t計算,可節(jié)約10.2萬元/a,電耗約8.4×104kWh/a,綜合以上計算,每年可節(jié)約1.8萬元。

        該改造方法及技術(shù),經(jīng)實踐應(yīng)用,對VOCs尾氣排放治理效果理想,投資少,適用面廣,具有很大的社會效益,對大氣環(huán)境具有很好的防治保護(hù)作用,效果明顯,值得推廣。

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