廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司東莞供電局 陳浩盟
電氣設(shè)備在運(yùn)行中經(jīng)常會受到各種過電壓作用而發(fā)生劣化、局放甚至擊穿現(xiàn)象,避雷器作為重要的一次設(shè)備,可快速釋放過電壓產(chǎn)生的能量,保護(hù)設(shè)備不受損壞。金屬氧化鋅避雷器因其具有良好的非線性伏安特性,目前被廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)中[1]。在設(shè)備正常運(yùn)行時,流過避雷器本體的主要為容性電流,而在遭受長期過電壓和大氣環(huán)境的綜合作用后,其氧化鋅閥片會慢慢老化,造成阻性電流大幅增加,引起避雷器局部發(fā)熱,嚴(yán)重時會發(fā)生閃絡(luò)擊穿,對電網(wǎng)安全造成極大隱患。因此,平時定期對避雷器進(jìn)行試驗,及時發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,對電網(wǎng)的安全運(yùn)行起著舉足輕重的作用[2]。
筆者在進(jìn)行某110kV變電站全站避雷器帶電測試時,發(fā)現(xiàn)其110kV甲元線線路避雷器A相全電流和阻性電流都有逐年增長趨勢,表1為具體試驗數(shù)據(jù)。
從表1中數(shù)據(jù)可以看出,到了2020年,A相避雷器阻性電流相對于2015年首年預(yù)試時已增長1.02倍,根據(jù)電力設(shè)備檢修試驗規(guī)程中有關(guān)避雷器運(yùn)行電壓下的交流泄漏電流帶電測試的規(guī)定:測量值與初始值比較,當(dāng)阻性電流增加50%時應(yīng)該分析原因,加強(qiáng)監(jiān)測、適當(dāng)縮短檢測周期;當(dāng)阻性電流增加1倍時應(yīng)停電檢查??梢耘袛?,110kV甲元線線路避雷器A相應(yīng)進(jìn)行停電檢查試驗。
表1 110kV甲元線線路避雷器帶電測試數(shù)據(jù)
110kV甲元線線路避雷器為110kV復(fù)合外套金屬氧化物避雷器,型號為YH10W1-108/268W,其額定電壓為108kV,持續(xù)運(yùn)行電壓為84kV,直流1mA參考電壓為不小于157kV,0.75倍直流1mA參考電壓下漏電流要求值為不大于50uA。該避雷器由復(fù)合絕緣子傘裙護(hù)套和避雷器芯體組成,復(fù)合絕緣子傘裙護(hù)套為芯體的保護(hù)外殼,將芯體與外部環(huán)境隔離開來,以防其受潮和沾染污穢。避雷器芯體為承受運(yùn)行電壓和泄放雷電流的核心部位,由壓緊彈簧、避雷器閥片、填充晶沙和芯體熱縮套組成[3]。熱縮套為避雷器芯體的第二層防護(hù),起到了壓緊內(nèi)部構(gòu)件的作用,該避雷器具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
筆者于2020年5月11日對避雷器進(jìn)行了停電試驗,項目包括本體及底座絕緣電阻、直流1mA參考電壓U1mA及0.75倍U1mA下的泄漏電流,詳細(xì)試驗數(shù)據(jù)見表2。
表2 110kV甲元線線路避雷器停電試驗數(shù)據(jù)
由試驗數(shù)據(jù)可以看出,三相避雷器的本體及底座絕緣電阻、直流1mA參考電壓都合格,B、C兩相0.75U1mA下的泄漏電流值合格,A相泄漏電流不合格,為進(jìn)一步查明避雷器異常原因,決定對110kV甲元線A相線路避雷器進(jìn)行返廠檢查。
2020年5月15日,A相避雷器進(jìn)行了返廠檢查,廠家對異常避雷器進(jìn)行了整體和各部件試驗,具體過程如下。
試驗人員對避雷器外觀進(jìn)行了觀察和評估,發(fā)現(xiàn)其復(fù)合外套未發(fā)生銹蝕、腐化及破損現(xiàn)象,外套膠合處連結(jié)良好,未發(fā)生裂紋。其后,對避雷器進(jìn)行了密封性檢查,試驗合格。
為進(jìn)一步查找避雷器異常情況,廠家對避雷器進(jìn)行了解體,檢查各部件性能情況。首先,切開避雷器底部,倒出避雷器內(nèi)部用于滅弧的晶砂,觀察發(fā)現(xiàn)晶砂無積水受潮情況,旋開避雷器頂部,取出滾珠軸承、壓緊彈簧等部件發(fā)現(xiàn)表面無受潮及放電痕跡(圖2c、圖2e),芯體表面的熱縮套管無積水、無放電痕跡,但底部閥片存在明顯的氧化痕跡(圖2f)。
切開芯體的熱縮套取出避雷器內(nèi)部氧化鋅閥片(共37片)及支撐銅管,觀察是否存在水氣等受潮現(xiàn)象,其中避雷器芯體底部第37號閥片底部有明顯的氧化痕跡(圖2f),其他閥片表面均無破損、受潮及灼燒痕跡(圖2c),銅管基本無生銹(圖2d)。避雷器各部件情況如圖2所示。
4.2.1 各部件物理性能試驗
其后,廠家對避雷器各部件進(jìn)行了物理試驗,包括傘裙護(hù)套、熱縮管、晶砂泄漏電流試驗,晶砂含水量測試,避雷器閥片泄漏電流、長持續(xù)時間沖擊電流耐受試驗、大電流沖擊耐受試驗。試驗結(jié)果表明,避雷器外護(hù)套絕緣性能良好,晶沙含水量合格。但有26片閥片泄漏電流不合格,超過整體數(shù)量的2/3。部分不合格電阻片試驗數(shù)值見表3。
表3 避雷器閥片泄漏電流試驗
4.2.2 電阻片長持續(xù)時間電流耐受試驗
取直流泄漏電流最高的5片電阻片(#8、#9、#20、#23、#37)進(jìn)行長持續(xù)時間電流耐受試驗,將5片電阻片置于分布常數(shù)沖擊發(fā)生器回路中,開展3×6共18次2ms方波電流沖擊,18次放電動作分為6組,每組3回。每兩回動作間隔時間為50~60s,每兩組試驗時間間隔為使試品冷卻到接近環(huán)境溫度的時間。環(huán)境溫度為25℃(要求20℃±15K),試驗結(jié)果見表4。
表4 長持續(xù)時間電流耐受試驗
由表4中數(shù)據(jù)可以看出,除拆解下來本就發(fā)黑、氧化的第37片電阻片在第二組方波電流沖擊中發(fā)生炸裂外,其余閥片只是泄漏電流略有增加,但未發(fā)生閃絡(luò)、擊穿現(xiàn)象。發(fā)生炸裂的第37片閥片表現(xiàn)為鋁層破壞,整體裂開,說明第37號閥片劣化嚴(yán)重,已不具備通流能力。
4.2.3 大電流沖擊耐受試驗
將電阻片(除方波試驗炸裂的#37閥片外)置于大電流沖擊試驗回路中,施加4/10μS雷電沖擊電流,雷電沖擊電流的視在波前時間為3.5~4.5μS,視在波尾半峰值時間為9~11μS。該試驗中電阻閥片將承受兩次雷電沖擊,在第一次大電流沖擊之后,待電阻片冷卻到環(huán)境溫度后再進(jìn)行第二次試驗,觀察兩次試驗中閥片是否有擊穿、閃絡(luò)現(xiàn)象。本試驗在25℃(要求20℃±15K)環(huán)境中進(jìn)行,試驗結(jié)果見表5。
表5 大電流沖擊耐受試驗
從表5中數(shù)據(jù)可以看出,所有電阻片未通過大電流沖擊,表明該避雷器已不具備承受過電壓能力。
從以上試驗可以看出,該避雷器外護(hù)套物理性能良好,未發(fā)生受潮現(xiàn)象。但半數(shù)以上避雷器閥片已發(fā)生劣化,劣化后的電阻片已不具備大電流通流能力,而第#37片閥片未通過方波電流試驗,不能長時間投入運(yùn)行。結(jié)合避雷器用監(jiān)測儀計數(shù)器動作次數(shù)28次的情況,表明該避雷器已遭受過多次過電壓、過電流、雷擊或諧波的沖擊而發(fā)生銳化。
造成電阻片泄漏電流偏大的根本原因是,在電場及熱應(yīng)力作用下電阻片中離子的遷移、擴(kuò)散及逸出,引起界面密度的降低,從而降低了晶界勢壘高度,導(dǎo)致小電流區(qū)域的特性惡化,致使電阻片的直流參考電壓(U1mA)降低和泄漏電流增大(0.75Is)。電阻片電氣性能的蛻變,不僅與動態(tài)電場有關(guān),還與保護(hù)過程中引起的熱過程有關(guān),電阻片在受到短時高能量密度的雷電流沖擊及長時間的持續(xù)電流作用后,其電氣性能會降低同時引起局部發(fā)熱,導(dǎo)致進(jìn)一步劣化?;诒芾灼鲗χ髯兊汝P(guān)鍵電氣設(shè)備安全運(yùn)行的重要性,為在事故發(fā)生之前及時發(fā)現(xiàn)缺陷,應(yīng)做好以下工作:
一是持續(xù)關(guān)注同批次避雷器帶電測試過程阻性電流的變化及趨勢,如發(fā)現(xiàn)電流增長異常及時開展停電檢查,并做好備品更換的準(zhǔn)備。
二是加強(qiáng)該站避雷器紅外測溫,關(guān)注電壓致熱型設(shè)備溫差變化,及早發(fā)現(xiàn)缺陷、隱患。
三是對比監(jiān)測儀計數(shù)器動作次數(shù)頻繁的避雷器,需要重點(diǎn)監(jiān)測,如果檢測和監(jiān)測值超過標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)及時退運(yùn)行,對避雷器進(jìn)行全面電氣性能評估后再進(jìn)行使用[4-5]。
四是加強(qiáng)避雷器的日常巡視,做好泄漏電流數(shù)據(jù)趨勢分析;針對高低溫、雨雪等惡劣天氣前后加強(qiáng)紅外精確測溫,及早發(fā)現(xiàn)缺陷、隱患。重點(diǎn)加強(qiáng)對監(jiān)測儀計數(shù)器動作次數(shù)較多的避雷器進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。