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        #4機脫硫B氧化風機故障跳閘分析報告

        2022-11-28 02:35:20廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠鄧奇鷹
        電力設(shè)備管理 2022年20期
        關(guān)鍵詞:預(yù)器風機報警

        廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠 鄧奇鷹

        1 故障簡要

        2021年10月29日,#4機組調(diào)峰帶188MW(裝機容量320MW)正常運行,02:09,#4機組6kV B段保護動作光字牌報警,DCS上6kV IV B段線電壓顯示:A、B、C相對地6kV、5kV、1.28kV,DCS上電氣輔助報警盤6kV IV B段接地報警。運行人員立即到6kV IV B段配電室檢查,發(fā)現(xiàn)多個開關(guān)柜PT斷線報警,但未發(fā)現(xiàn)有零序接地報警的保護,因脫硫B氧化風機是在脫硫6kV母線上且配電室離機組集控室距離近。本廠建于20世紀九十年代初,脫硫裝置是后響應(yīng)國家環(huán)保政策要求在2007年新增的,機組沒有多余空間要安裝脫硫系統(tǒng)設(shè)備,整個脫硫裝置安裝在靠煙囪煙道旁邊,離集控室有幾百米距離,由技術(shù)力量相對薄弱的脫硫集班人員巡檢管理,所以并沒有及時發(fā)現(xiàn)脫硫B氧化風機接地故障,失去了及時發(fā)現(xiàn)事故和消除事故發(fā)生在初始階段的機會。

        02:16:44,#4機D制粉、C給煤機跳閘,B空預(yù)器主電機跳閘聯(lián)動副電機運行,B凝結(jié)水泵跳閘聯(lián)動A凝結(jié)水泵運行(注:以上各電機均安裝了變頻器),立即投油助燃,啟動C給水泵備用,機組負荷被逼降至160MW,此時脫硫值班人員報告脫硫B氧化風機接線盒處有疑似爆炸情況,將脫硫B氧化風機開關(guān)拉至隔離位置合上地刀聯(lián)系電氣檢修處理。02:33,啟動D、C制粉系統(tǒng),機組負荷維持188MW。圖1為脫硫6kV系統(tǒng)圖。

        2 現(xiàn)場脫硫B氧化風機電機檢查情況

        B氧化風機電機解體后檢查發(fā)現(xiàn),非驅(qū)動端軸承燒壞,造成轉(zhuǎn)子掃膛,定子繞組燒毀、短路,定子繞組引線、過橋線共兩處燒斷。同時,定子鐵芯和轉(zhuǎn)子表面均有不同程度受損。電機驅(qū)動端軸承完好,如圖2至圖5所示。

        3 事故發(fā)生前后詳細情況

        2021年9月15日,#4脫硫B氧化風機電機有異響,更換電機后試運正常。2021年10月29日02:09左右,#4脫硫B氧化風機電機“零序過流”報警。同一時間,#4脫硫B氧化風機電機前后軸承溫度上升,直到跳閘前,前軸承溫度達到了130℃,后軸承溫度達到了71℃。7min后,DCS時間02:16:44,#4脫硫6kV配電室#4脫硫B氧化風機電機開關(guān)過流速斷保護動作,如圖6所示。

        根據(jù)#4機DCS記錄,2021年10月29日02:09,#4脫硫B氧化風機電機C相接地,拉低了#4機6kV B段電壓,A、B、C相對地6kV、5kV、1.28kV。觸發(fā)6kV B段保護裝置的PT斷線報警。

        DCS時間02:16:44,#4脫硫B氧化風機電機從C相接地發(fā)展為相間短路。根據(jù)#4機錄波器記錄,此瞬間#4機6kV BⅣB段母線A、B、C相對地電壓被拉低至648V、2160V、756V,造成B凝結(jié)水泵變頻器跳閘,A凝結(jié)水泵聯(lián)鎖啟動成功,如圖7所示。

        #4機380VB段Uab、Ubc、Uca相電壓被拉低至224.568V、304V、155.8V。

        造成#4機C、D給煤機變頻器跳閘,B空預(yù)器主電機變頻器跳閘,B空預(yù)器副電機聯(lián)鎖啟動成功。DCS時間3:16:00,運行人員停B空預(yù)器副電機,隨即啟動B空預(yù)器主電機,但DCS無法操作。10s后,3:16:10,B空預(yù)器停運造成B引風機跳閘。B空預(yù)器主電機無法在DCS操作合閘的原因是DCS在空預(yù)器副電機停運后,有5s的禁操保護,不允許合閘主電機[1-2],如圖8所示。

        4 事故原因分析

        一是直接原因,B氧化風機電機繞組相間短路引起爆炸。二是間接原因,運行中電機軸承出現(xiàn)問題造成電機掃膛電機接地,進一步惡化致使電機相間短路,電機過流速斷保護動作跳閘。

        4.1 軸承質(zhì)量不合格的原因分析

        電機軸承生產(chǎn)廠家是SKF,經(jīng)確認,該軸承來源是國內(nèi)正規(guī)廠商生產(chǎn)。因檢驗工具的缺乏,質(zhì)檢員辦理入貨手續(xù)時無法驗證每一個軸承都是質(zhì)量合格產(chǎn)品,故不排除產(chǎn)品質(zhì)量不合格的可能性。

        4.2 電機裝配工藝的原因分析

        一是潤滑脂不合格。電機軸承用潤滑脂品牌是美孚優(yōu)力達N3,已在電廠高壓電機軸承上使用多年,每次購買數(shù)量都是兩桶,現(xiàn)在只剩下小半桶,質(zhì)量不合格可能性不大。

        二是軸承與軸頸配合問題。此次燒損的電機為2021年2月從#4脫硫A氧化風機換下來的,當時對該電機進行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子非驅(qū)動端軸頸80(0.0~-0.15)mm,與軸承配合松,送外噴涂修復處理,經(jīng)修配人員測量,轉(zhuǎn)子非驅(qū)動端軸頸80(+0.01)mm,驗收合格,另外如果軸承與軸頸配合有問題,電機一帶上負荷時就會跑內(nèi)套并很快燒毀,顯然軸承與軸頸配合有問題可能性不大。

        三是軸承加油量過多或過少。經(jīng)過多年的電機運行經(jīng)驗及原理判斷,電機軸承主要靠油膜潤滑,在電機運行一段時間后,打開油封蓋可以看到,雖然吸附在軸承支持架、滾珠(柱)表面上的油脂量較少,但不影響電機正常運行。

        四是電機總裝質(zhì)量分析。維修班組成員已有多年檢修、大修同類型高壓電機經(jīng)驗,電機總裝一般情況下沒有問題,但也不能絕對排除,從修后電機的試運情況(啟動前電機絕緣138ΩM/146ΩM.吸收比1.05,空載電流為6.3A,負載電流為23A,振動0.9絲;前軸承溫度42.1℃,后軸承溫度61.3℃;聲音正常)來看,各項參數(shù)滿足規(guī)范要求[3](也證明電機安裝工藝合格)。

        4.3 機械設(shè)備狀態(tài)不佳或轉(zhuǎn)子同心度對電機安全運行有影響

        表1 本廠運行中出現(xiàn)故障次數(shù)較多軸承特性比較表格

        近年來,本廠二期380V空壓機電機因軸承故障,電機繞組燒毀缺陷較多,多次尋找原因確認是空壓機方面問題(運行多年、機件磨損、中心不正等)會造成電機不正常運行,引起電機軸承故障。同樣,#4脫硫氧化風機電機軸承故障,也不排除風機方面原因引起的可能性。

        4.4 電機軸承溫度保護設(shè)置待改進

        經(jīng)過與熱控技術(shù)人員溝通,發(fā)現(xiàn)脫硫高壓電機在運設(shè)備中,#5脫硫氧化風機電機、漿液循環(huán)泵電機、#4脫硫漿液循環(huán)泵電機軸承兩側(cè)都有溫度過高保護,而#4脫硫A、B氧化風機電機只有一側(cè)軸承有溫度過高保護跳閘邏輯功能。

        5 防范措施

        一是使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的軸承,并加強軸承等物資采購管理和入庫質(zhì)量驗收管理,嚴格控制軸承質(zhì)量,并對電機或其他設(shè)備運轉(zhuǎn)軸承運行情況進行跟蹤,建立全廠軸承運行臺賬,記錄軸承故障設(shè)備名稱、故障原因、軸承損壞情況、軸承型號、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。

        二是制定電機更換檢修項目質(zhì)量控制卡,除消除電機軸承缺陷,務(wù)必尋找出缺陷產(chǎn)生的原因(機件磨損、中心不正等),并加以消除,加強電機檢修質(zhì)量控制。

        三是制訂出維修設(shè)備投運后跟蹤措施(時間為1個月),重點跟蹤電機設(shè)備振動及溫度等運行情況,發(fā)現(xiàn)異常,立即停運防止隱患擴大。

        四是根據(jù)歷史運行經(jīng)驗,每隔18個月定期更換電機的軸承。

        五是增加#4脫硫A、B氧化風機電機兩端軸承溫度高保護跳閘邏輯功能,定值設(shè)置為85℃報警,95℃跳閘,及時發(fā)現(xiàn)及時消除軸承缺陷,防止事故發(fā)生[4]。

        六是對現(xiàn)有的高壓電機進行梳理,有自動切換功能的電機且故障跳閘對機組運行沒有直接危害的電機,將零序過流保護由發(fā)信改投跳閘,防止電機因接地引發(fā)相間短路故障。

        七是加強運行值班人員電氣運行專業(yè)技術(shù)培訓,特別是脫硫值班人員或其他崗位人員,培訓內(nèi)容:高壓電機運行維護,運行中巡檢項目,高壓電機保護設(shè)置,各電氣保護的保護范圍、動作條件、保護動作結(jié)果,運行中保護動作后如何應(yīng)對處理,如何對故障高壓電機進行故障判斷檢查。

        綜 上,從事故設(shè)備的質(zhì)量、維修裝配、保護配置、機械運行、電氣運行等方面情況進行歸納分析,尋找出事故的原因,并提出解決方案。消除設(shè)備運行的隱患,避免和減少事故發(fā)生,減少事故造成的損失,保證電力的安全運行是電力工作者的責任,總結(jié)和歸納本次事故處理過程和方法是否合理科學,或許可為同類故障處理提供借鑒。另外,在設(shè)備質(zhì)量控制、檢修裝配、運行維護、事故處理等方面的經(jīng)驗,在同行業(yè)界進行溝通交流,對電力系統(tǒng)消除和減少故障發(fā)生,同時保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行有著積極的意義。

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