亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        影響200 t LF爐深脫硫因素分析

        2022-11-25 12:20:34史彩霞
        上海金屬 2022年6期

        史彩霞

        (中冶賽迪工程技術股份有限公司 煉鋼事業(yè)部,重慶 401122)

        除了含硫易切削鋼以外,絕大多數鋼種,硫是要去除的有害元素。硫在鋼中常以硫化鐵的形式存在,并呈網狀分布在晶界,因而使鋼的熱加工性能顯著降低。硫還使鋼產生熱脆性,降低鋼的延展性和韌性,在熱加工時易發(fā)生開裂。鋼中硫含量越高,熱脆現(xiàn)象越嚴重。硫對鋼的焊接性能也不利,造成鋼焊接時產生高溫龜裂。硫還會氧化生成SO2氣體逸出,在焊縫中生成氣孔[1]。

        近年來,隨著客戶對鋼中硫含量要求的提高,各鋼廠對冶煉終點鋼水的硫含量內控標準也逐步提高。普碳鋼硫含量(質量分數,下同)一般控制在0.010%~0.012%,低合金鋼硫含量控制在0.008%~0.010%,重要用途低合金鋼中硫含量控制在0.005%以下,而對耐氫致裂紋管線鋼、IF鋼和電工鋼等超低硫鋼冶煉工藝過程中,鋼液終點硫含量要求脫除至0.002%以下甚至0.001%以下[2]。

        目前以高爐鐵水為主要原料的冶煉工藝,采用鐵水脫硫→轉爐→LF爐的工藝流程可以獲得終點硫含量較低的合格鋼水。其中鐵水脫硫主要用于脫除高爐鐵水中的硫,但在轉爐環(huán)節(jié),廢鋼、合金和渣料的使用會導致鋼液增硫,為使鋼液獲得較低的硫含量,轉爐后續(xù)LF爐精煉環(huán)節(jié)的脫硫十分重要。

        本文從理論分析出發(fā),通過國內某廠200 t LF爐超低硫鋼的生產實例分析了影響LF爐深脫硫的因素。

        1 LF爐精煉脫硫原理

        1.1 脫硫反應的熱力學原理

        硫在鋼液中以FeS形式存在,在1 600 ℃下硫在鋼中能無限溶解。LF爐精煉脫硫的本質是LF爐造渣脫硫,其脫硫反應式為:

        [S]+(O2-)=( S2-) + [O]

        (1)

        從式(1)可以看出,爐渣的脫硫效果與爐渣中的不穩(wěn)定氧化物(FeO)和(MnO)密切相關。不穩(wěn)定氧化物含量越高,渣中[O]含量越高,越不利于脫硫反應的進行。

        根據脫硫反應熱力學,常見幾種元素的脫硫能力強弱順序為Ca>Ce>Zr>Ti>Mn。目前LF爐較常用的合成渣主要成分為CaO,其脫硫反應式為:

        [FeS]+(CaO)=(CaS) + (FeO)

        (2)

        式(2)為吸熱反應。從式(2)可以看出,高堿度、低氧化性爐渣和高的鋼液溫度有利于脫硫反應的進行。

        1.2 脫硫反應的動力學原理

        LF爐脫硫反應主要在渣鋼界面進行。鋼渣界面硫傳輸能力對脫硫反應的進行尤為重要。渣中硫的增加速度為:

        (3)

        式中:Ws為硫的傳輸質量分數,%;F為渣鋼反應界面積,m2;t為傳輸時間,s;km為鋼液中硫的傳質系數,m2/s;ks為渣中硫的傳質系數,m2/s。

        從式(3)可以看出,鋼液中硫的傳質系數km和渣鋼反應界面積F越大,越有利于鋼液中硫的脫除。精煉渣堿度對km、ks有較大影響,渣堿度與km、ks之間關系如圖1所示[3]。

        圖1 km、ks和渣堿度之間關系Fig.1 Relationship among km, ks and basicity of slag

        脫硫反應剛開始時,渣中硫含量很低,km隨渣堿度的增加而急劇增大,ks則隨渣堿度的增加而減小。因此,快速造高堿度白渣有利于鋼液脫硫反應的進行。同時提高鋼液溫度可使渣中硫的傳質系數增大,對脫硫有利。

        精煉渣脫硫的另一個重要指標為硫的分配系數Ls,計算公式為:

        (4)

        相關試驗測得,Ls隨爐渣堿度的增加而增大,因而高堿度精煉渣對脫硫有利。

        綜上,從鋼液脫硫熱力學和動力學角度出發(fā),造高堿度精煉渣、控制爐渣氧化性、提高鋼液溫度、增加渣鋼反應界面積等有利于LF爐鋼液脫硫反應的進行。

        2 影響200 t LF爐深脫硫的因素分析

        某鋼廠以高爐鐵水為原料,采用復合噴吹脫硫→200 t轉爐→200 t LF/200 t RH的工藝流程生產低硫和超低硫鋼種。轉爐出鋼過程加鋁粒對爐渣脫氧,并加二元合成渣對鋼液初脫硫。LF爐入站鋼水溫度高于1 540 ℃,其酸溶鋁含量高于0.015%,硫含量低于0.012%。經LF爐處理后鋼液終點硫含量低于0.002%,其分布如圖2所示。

        圖2 LF爐處理終點硫含量分布Fig.2 Distributions of sulfur content at the end of LF furnace treatment

        從圖2可以看出,該鋼廠LF爐處理終點硫含量均低于0.002%,其中約20.0%爐次終點硫含量低于0.001%,約65.8%爐次終點硫含量在0.001%

        2.1 初始硫含量對LF爐脫硫的影響

        對該廠生產數據進行統(tǒng)計分析,圖3為鋼液初始硫含量與脫硫率之間關系,圖4為鋼液初始硫含量與終點硫含量之間關系。

        圖3 鋼液初始硫含量與脫硫率之間關系Fig.3 Initial sulfur content versusdesulfurization rate for liquid steel

        根據式(1),鋼液初始硫含量越高,越有利于脫硫反應的進行,LF爐精煉脫硫率隨鋼液初始硫含量的增加而增大。從圖3可以看出, 即使鋼液初始硫含量較低,這一趨勢也十分明顯。

        但渣的硫容量有限,初始硫含量高,終點硫含量也會增高,如圖4所示。因此為獲得較低的終點硫含量,要確保LF爐入站鋼液硫含量足夠低。從圖4可以看出,當LF爐入站硫含量低于0.012%時,LF終點硫含量可以控制在0.002%以下。

        圖4 鋼液初始硫含量與終點硫含量之間關系Fig.4 Initial sulfur content versus final sulfur content for liquid steel

        2.2 鋼液溫度對LF爐脫硫的影響

        圖5為鋼水溫度與脫硫率之間的關系。式(2)為吸熱反應,高的鋼液溫度有利于脫硫反應的進行。同時高溫有利于加快石灰的溶解,增加爐渣的流動性,快速提高爐渣堿度,為LF爐脫硫創(chuàng)造動力學條件。由圖5可知,在鋼液初始硫含量低于0.012%的前提下,當鋼水溫度在1 550~1 610 ℃時,鋼液脫硫率大于70%。

        圖5 鋼水溫度與脫硫率之間關系Fig.5 Liquid steel temperature versus desulfurization rate

        隨著鋼液溫度的提高,鋼液脫硫率明顯上升。但鋼水溫度過高會導致鋼中溶解氧的活度迅速升高,從而在一定程度上抵消了高溫對脫硫反應的促進作用[4]。同時,高溫還會增加鋼水罐耐材、電極和能源的消耗。電極的消耗間接反映在鋼水的增碳上,該廠鋼液增碳與鋼水溫度之間的關系如圖6所示。

        圖6 鋼液溫度與鋼液增碳之間關系Fig.6 Liquid steel temperature versus liquid steel carburization

        從圖6可知,鋼液溫度為1 560~1 600 ℃時,鋼液增碳量沒有明顯增高,說明鋼液溫度控制在1 560~1 600 ℃既可以確保脫硫效果,LF爐電極消耗也是經濟合理的。

        2.3 鋼液酸溶鋁含量對LF爐脫硫的影響

        該廠鋼液酸溶鋁含量與脫硫率之間關系如圖7所示。

        鋼液酸溶鋁含量是鋼水中溶解氧的表征。鋼液酸溶鋁含量越高,鋼中溶解氧含量越低[5]。從式(1)可知,脫氧良好的鋼水可以提高精煉渣的脫硫效果,是LF爐精煉深脫硫的必備條件。如圖7所示,鋼液脫硫率隨酸溶鋁含量的增加而提高。該廠LF爐進站鋼液酸溶鋁含量介于0.02%~0.05%之間,滿足LF爐深脫硫要求。

        圖7 鋼液酸溶鋁含量與脫硫率之間關系Fig.7 Acid soluble aluminum content in liquid steel versus desulfurization rate

        2.4 精煉時間對LF爐脫硫的影響

        LF爐精煉時間與終點硫含量之間關系如圖8所示。

        圖8 LF爐精煉時間與終點硫含量之間關系Fig.8 Refining time of LF furnace versus end sulfur content in liquid steel

        鋼水終點硫含量要求越低,所需精煉時間越長。從圖8可以看出,在鋼液初始硫低于0.012%的情況下,要使終點硫含量低于0.002%,LF爐精煉時間需長于40 min。

        2.5 精煉渣對LF爐脫硫的影響

        LF爐堿性白渣有很好的脫氧效果和還原性,還不污染鋼水,造白渣是LF爐脫硫操作的核心。同時輔以強化LF爐脫硫反應的熱力學和動力學條件,最終可獲得較低的終點硫含量。

        2.5.1 堿度

        該廠精煉渣堿度與脫硫率之間關系如圖9所示。

        圖9 渣堿度對鋼水脫硫的影響Fig.9 Effect of slag basicity on desulfurization in liquid steel

        精煉渣堿度R=w(CaO)/w(SiO2)。根據式(2),堿度越大,渣中w(CaO)越高,越有利于脫硫反應的進行。反之精煉渣堿度越低,越不利于脫硫反應的進行,脫硫率越低。相關研究表明,當精煉渣堿度約為1.6時,基本達到脫硫的臨界值[6]。但精煉渣堿度并不是越大越好。當渣中w(CaO)達到一定值后,渣的黏度增大,脫硫反應動力學條件變差,渣鋼反應界面的傳質速度成為脫硫反應的限制環(huán)節(jié),進而造成脫硫率降低[7]。

        從圖9可知,該廠精煉渣堿度維持在2.0~5.5之間。脫硫率隨著爐渣堿度的增大而增大。當精煉渣堿度為4.0左右時,脫硫率最高。

        2.5.2 精煉渣氧化性

        該廠精煉渣氧化性與脫硫率之間關系如圖10所示。

        圖10 精煉渣氧化性對鋼水脫硫的影響Fig.10 Effect of refining slag oxidizability on desulfurization in liquid steel

        精煉渣氧化性的強弱以不穩(wěn)定氧化物(FeO)和(MnO)的含量來判定。(FeO)+(MnO)的含量越高,渣中的游離[O]含量越高,鋼渣間硫分配比降低[8]。根據式(1),爐渣氧化性越強,其脫硫率越低。從圖10可知,LF爐脫硫率隨精煉渣氧化性的提高而明顯降低。該廠大部分爐次精煉渣中(FeO)+(MnO)含量低于1%,滿足LF爐精煉白渣的氧化性要求。對于超低硫鋼的冶煉,要獲得大于80%的脫硫率,渣中w[(FeO)+(MnO)]需盡量控制在0.8%以下。

        2.5.3 渣量

        該廠精煉渣量與脫硫率之間的關系如圖11所示。

        圖11 精煉渣量對鋼水脫硫效果的影響Fig.11 Effect of refining slag amount on desulfurization effect of liquid steel

        精煉渣量增加會稀釋渣中w(CaS),根據式(2),大渣量有利于脫硫反應的進行。從圖10可知,該廠大部分爐次的渣量控制在10~20 kg/t之間,脫硫率隨渣量的增加而增大。

        但精煉渣量也不是越多越好,渣量過大會導致爐渣黏度增大,惡化脫硫反應的動力學條件。大渣量的條件下通過升溫可以解決爐渣黏度過大的問題,但大渣量會導致爐渣對鋼水罐耐材侵蝕速率加快,同時還會增加攪拌惰性氣體的消耗。過高的鋼水溫度還會增加電耗以及電極的消耗。鋼水罐耐材侵蝕進入鋼水,會使鋼水夾雜物增多。因此從冶煉成本和鋼水質量的角度考慮,LF爐精煉渣量控制在15~20 kg/t為宜[9]。

        2.6 攪拌對LF爐脫硫的影響

        噸鋼氬氣消耗量的大小可以表征鋼水罐底吹惰性氣體的攪拌效果,噸鋼氬氣消耗量越大,鋼水罐底吹惰性氣體的攪拌效果越好。該廠鋼水罐底吹攪拌效果與脫硫率之間關系如圖12所示。

        鋼水罐底吹惰性氣體攪拌可以增加渣鋼反應界面積,改善LF爐精煉過程中渣鋼界面反應的動力學條件。從圖12可知,鋼液的脫硫率隨鋼水罐底吹攪拌強度的增大而增大,這種增大的趨勢在底吹流量增加到一定程度后趨于平緩。鋼水罐底吹惰性氣體量過大會導致鋼液增氮,該廠LF爐底吹攪拌強度與鋼液終點氮含量之間關系如圖13所示。

        圖12 底吹攪拌對鋼水脫硫的影響Fig.12 Effect of bottom blowing stirring on desulfurization of liquid steel

        從圖13可以看出,隨著底吹氬氣量的增加,鋼液終點氮含量明顯上升。因此底吹氬氣攪拌量并不是越大越好,過強的氬氣攪拌會使大量鋼液裸露,增加鋼液與空氣接觸的面積,導致鋼液增氮和二次氧化,影響精煉的效果和鋼水質量。從該廠的實際生產情況看,在保證鋼水質量的前提下,底吹氬氣量控制在0.10~0.18 Nm3/t可獲得較好的脫硫效果。

        圖13 底吹攪拌強度與鋼液終點氮含量之間關系Fig.13 Bottom blowing stirring intensity versus end- point nitrogen content of liquid steel

        3 結論

        (1) 對于超低硫鋼的生產,LF爐精煉終點硫含量隨鋼液初始硫含量的升高而上升。鋼液初始硫含量低于0.012%時,精煉終點硫含量可脫除至0.002%以下。

        (2) LF爐精煉脫硫的效果隨著鋼液溫度的升高而增強,1 550~1 600 ℃的鋼液溫度為LF爐精煉超低硫鋼經濟合理的冶煉溫度。

        (3) 鋼液中酸溶鋁含量越高,則鋼水中溶解氧含量越低。LF爐進站鋼液酸溶鋁含量為0.02%~0.05%時滿足LF爐深脫硫要求。

        (4) 對于超低硫鋼的冶煉,在鋼液初始硫含量低于0.012%的情況下,要使終點硫含量低于0.002%,LF爐精煉時間應長于40 min。

        (5) 脫硫率隨爐渣堿度的增大而增大。當精煉渣堿度為4.0左右時,脫硫率最高。脫硫率隨爐渣氧化性的提高而降低,對于超低硫鋼的冶煉,要獲得大于80%的脫硫率,渣中w[(FeO)+(MnO)]需控制在0.8%以下。大渣量有利于脫硫反應的進行,從冶煉成本和鋼水質量的角度考慮,最經濟合理的LF爐精煉渣量為15~20 kg/t。

        (6) 鋼水罐底吹氬氣攪拌可改善LF爐精煉過程中渣鋼界面反應的動力學條件。但隨著底吹氬氣量的增加,鋼液終點氮含量明顯上升。對于超低硫鋼的冶煉,在保證鋼水質量的前提下,底吹氬氣量控制在0.10~0.18 Nm3/t可獲得較好的脫硫效果。

        精品国产亚洲一区二区三区四区| 99精品电影一区二区免费看| 91精品国产免费青青碰在线观看| 成人一区二区三区蜜桃| 五月天中文字幕日韩在线| 中文字幕人妻少妇引诱隔壁| 欧美一级欧美一级在线播放| 亚洲区一区二区中文字幕| 风韵犹存丰满熟妇大屁股啪啪| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 91麻豆国产香蕉久久精品| 久久精品国产亚洲av桥本有菜| 中国男男女在线免费av| 绝顶潮喷绝叫在线观看 | 亚洲色欲在线播放一区| 婷婷精品国产亚洲av| 24小时在线免费av| 成人性生交大片免费看96| 欧美中文字幕在线| 亚洲蜜桃视频在线观看| 国产精品女同一区二区免费站| 熟女精品视频一区二区三区| 无码午夜剧场| 亚洲中文字幕一二区精品自拍| 国产a级毛片久久久精品毛片| 日韩精品中文字幕无码一区| 无码中文字幕专区一二三| av在线播放亚洲天堂| 亚洲婷婷五月综合狠狠爱| 国产在线高清视频| 国产视频一区二区三区在线看| 丰满少妇人妻无码| 亚洲va中文字幕无码| 国产日韩久久久久69影院| 国产精品毛片极品久久| 欧美乱人伦人妻中文字幕| 国产午夜福利精品| 日本免费三片在线视频| 亚洲av日韩综合一区久热| 六月婷婷国产精品综合| 一区二区三区精彩视频在线观看|