深圳供電局有限公司 胡 強 劉浩然 詹威鵬
高壓電纜線路因其占用空間較少、可靠性較高等優(yōu)點而備受城市及供電單位的關(guān)注和認(rèn)可,而其缺點是成本較高、接頭制作技術(shù)較復(fù)雜,并且一旦出現(xiàn)問題就很難找到;同時由于該故障是毀滅性的,在出現(xiàn)問題時原有缺陷會損壞,使得尋找故障更加困難。由于電纜及附件的絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計余量大,且采用的測試手段也不多,因此采用傳統(tǒng)的絕緣電阻和交流耐壓測試很難發(fā)現(xiàn)潛在缺陷。這些高壓電纜接頭如在城市電力系統(tǒng)主干線路上使用,會對電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定性造成極大影響。
某220kV 線路于2007年4月投產(chǎn),電纜型號為YJLW03-127220kV-Z-1800mm2,線路長度為1715km,電纜為同溝敷設(shè),全長為三大端,#1、#2、#4、#5為絕緣頭,#3為直通頭,是一個完整的交叉互聯(lián)段。2007年10月該線路因接地線被盜引起#3接頭故障,搶修共做6個接頭,新增加三個直通頭、更換三個絕緣頭,更換2000mm2三條電纜,于2008年2月?lián)屝尥赀\行;2013年1月18日因電力檢修需停電15天,于2013年2月1日恢復(fù)送電,在送電過程中因故障引起該線路#3直通接頭爆炸,此次更換某廠家2000mm2截面14.5米電纜,更換某附件廠家#3直通頭和絕緣頭各一個。
該線路在停電后恢復(fù)送電的過程中發(fā)生故障,故障相為B 相。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)#3工井有明顯爆炸的痕跡,揭開#3直通頭蓋板可清楚看見B 相接頭爆炸的情況。故障現(xiàn)場爆炸嚴(yán)重,周圍分隔墻及蓋板均有破壞,部門立即召開由各相關(guān)單位人員參加的故障分析會,進行故障接頭解剖。經(jīng)外觀檢查發(fā)現(xiàn):中間接頭外觀嚴(yán)重破損,銅殼被炸裂。接著對接頭外護套熱縮管檢查:外護套熱縮管嚴(yán)重破損;熱縮管接口未見異常;防腐罩接地線口未密封。
接頭鉛封檢查:一端鉛封未見明顯異常;另一端已嚴(yán)重破壞;對接頭銅殼檢查:銅殼已嚴(yán)重開裂破損且有進水痕跡,銅殼外部局部有銅銹。銅殼內(nèi)部及防水絕緣膠檢查:銅殼內(nèi)部無銅銹;防水膠固化正常。屏蔽等帶材繞包檢查:帶材繞包嚴(yán)重破損。絕緣體位置及絕緣外觀檢查:絕緣體位置發(fā)生偏移;絕緣體外觀嚴(yán)重破損。橡膠絕緣體擊穿位置檢查:擊穿位置嚴(yán)重破損;電纜處理尺寸檢查:絕緣外徑尺寸;絕緣面外觀:電纜本體絕緣未擊穿。
經(jīng)對比附件裝配圖紙,電纜絕緣處理主要尺寸均滿足要求,檢查部位的標(biāo)準(zhǔn)值(cm)/測試值(cm)分別為:壓接管處主絕緣間距21+4/23.2;壓接后兩側(cè)電纜半導(dǎo)電屏蔽層斷口間距67.4±5/66;電纜主絕緣直徑(1800mm2)測試值10.29cm(圖紙無非標(biāo)準(zhǔn)尺寸電纜數(shù)據(jù),廠家確認(rèn)滿足要求);電纜主絕緣直徑(2000mm2)10.55/10.83。
通過以上解剖現(xiàn)象,對比絕緣件內(nèi)部應(yīng)力管與電纜絕緣端部接觸痕跡,發(fā)現(xiàn)電纜絕緣處理尺寸滿足要求;了解到故障點在電纜接頭壓接管處,故障發(fā)生在壓接管外的半導(dǎo)電屏蔽帶炸斷,絕緣件被炸裂并位置發(fā)生偏移。通過對線路施工記錄查詢,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年線路施工時天氣較濕、施工環(huán)境較差,且由于天氣耽誤行程進度導(dǎo)致施工工期受影響,由此估計當(dāng)時施工時可能存在搶工期導(dǎo)致工藝處理不當(dāng)。經(jīng)解剖檢查,接頭安裝及制造存在以下問題:接頭防腐罩未按要求密封,導(dǎo)致銅殼外部進水;絕緣件在1800mm2電纜側(cè)應(yīng)力錐處,絕緣與應(yīng)力錐結(jié)合面有開裂現(xiàn)象,絕緣件內(nèi)腔有預(yù)擴展壓痕。此次故障電纜接頭受損嚴(yán)重,擊穿通道幾乎完全破壞,具體故障原因需待進一步試驗檢測后分析。
擊穿孔處的絕緣層已經(jīng)被燒掉,而失效部位是否有缺陷的直接成因尚不清楚;在交聯(lián)聚乙烯絕緣中,有電樹、水樹、化學(xué)樹等絕緣損壞機理,上述三種不同類型的樹在電場的影響下逐漸產(chǎn)生新的電樹,直到絕緣層最終破裂。
接頭內(nèi)部絕緣層中的氣隙缺陷可分為四種形式:一是位于導(dǎo)體內(nèi)部的屏蔽層和絕緣層之間,是一種介電間隙,由導(dǎo)電板內(nèi)部屏蔽層加工而產(chǎn)生,也有一種是由于熔合時界面沒有完全熔化而產(chǎn)生;二是導(dǎo)體中的絕緣層,其形狀取決于絕緣層的溫度、絕緣交聯(lián)溫度和時間、模具溫度、成型后的脫氣等工藝;三是絕緣層與屏蔽層之間的界面空隙,這與表面加工的光滑程度有關(guān)系,也可是絕緣層加工中的劃痕和孔洞留有氣隙,當(dāng)涂敷半導(dǎo)電材料時無法完全去除。
界面突起表現(xiàn)為2個方面,一是導(dǎo)體內(nèi)部防護凸出部分突出在絕緣層上,內(nèi)部內(nèi)屏蔽的主要功能是屏蔽導(dǎo)體外部的突起物,避免導(dǎo)體頂端的電場集中,從而導(dǎo)致局部放電損壞絕緣層,如內(nèi)屏蔽措施不當(dāng)、出現(xiàn)突起的導(dǎo)電物就相當(dāng)于導(dǎo)體頂端的毛刺,在工作中也會對絕緣層產(chǎn)生很大的損害,因為內(nèi)屏蔽突起位于高電場強度的地方,所以絕緣層的損害形態(tài)通常是球形的;二是在絕熱層中的外屏蔽層突起,工作原理和接地電位一樣,在交流磁場的負(fù)半周時,在特定的電場強度下會產(chǎn)生放電破壞絕緣層。
導(dǎo)體內(nèi)屏蔽中間接頭的處理難度是最困難的,原來的導(dǎo)體內(nèi)屏蔽層只有2mm 厚,在相互連接時需用15mm 長的緩沖斜面進行焊接。焊接面的端部需處理得非常光滑,如操作不當(dāng)將產(chǎn)生縫隙或凸出,運行一段時間后,一方面可通過間隙釋放電流來逐漸電蝕絕緣,使空隙逐漸增大、即界面氣隙;另一方面,導(dǎo)體突起物也可以頂端放電的方式形成樹狀放電,電蝕絕緣層;隨著時間的推移,這兩種情形都會產(chǎn)生穿透傳導(dǎo)電通路,從而導(dǎo)致絕緣層發(fā)生故障。
存在界面氣隙。因其位置處于原來的線纜外部屏蔽層,因此在制造線纜時須去掉原來的絕緣層,在清除時會出現(xiàn)刀具劃破外屏蔽層的情況,劃痕會造成外屏蔽層上出現(xiàn)微小空隙,或拋光后的面層不夠平滑,而內(nèi)部屏蔽層是高壓線纜的關(guān)鍵部位,尤其是與絕緣層界面接觸的縫隙。在制作電纜的過程中,為克服界面的縫隙,采用內(nèi)部屏蔽層、絕緣層和外部屏蔽層三層共壓的方法,采用復(fù)合式連接方式實現(xiàn)了對電纜的內(nèi)部屏蔽工藝的嚴(yán)格控制。
擊穿時絕緣厚度大于電纜厚度,工作運行電壓相同。因此,在電場強度分布方面,擊穿時的電場強度低于電纜;絕緣層的擊穿不受平均場強大小的影響,但擊穿通道中存在一些缺陷。在工頻電壓下,如果施加在缺陷上的電場足夠強、導(dǎo)致缺陷持續(xù)放電,在長時間放電過程中絕緣層不斷被腐蝕,絕緣層厚度減小直到最后一次擊穿。
初步推斷電纜中間接頭擊穿故障處為壓接管外的半導(dǎo)電屏蔽帶炸斷,絕緣件被炸裂并位置發(fā)生偏移,該缺陷主要是由于工藝處理不當(dāng)造成的。由于該類型的接頭為現(xiàn)場制作,因此不存在產(chǎn)品出廠試驗,局部放電試驗是檢驗電纜及附屬設(shè)備是否能夠長時間正常工作的一個關(guān)鍵參數(shù),但由于技術(shù)原因現(xiàn)有的測試項目尚未完成,為此在實際生產(chǎn)中進行帶電局放測試,雖精度無法與試驗室相比擬,但對較大局部放電量是可以測試到的,這在某種程度上可滿足操作狀況監(jiān)控需求。
為防止此類事故的再度出現(xiàn),須在運行期間對高壓電纜和附件進行巡視,并對電纜管道的周圍環(huán)境進行巡視,并及時排除管道內(nèi)的積水等問題。主動進行電力線路的帶電檢查,及時查找和排除危險。在溝(井)管結(jié)合的電纜通道中,在施工時須將電纜中間接頭設(shè)置在較高的位置,并對工作井采用安全的防滲措施,以防止其浸泡在水里。在雨水季節(jié)要頻繁巡查積水的工井,并加大對排澇的管理力度,并在需要時增設(shè)自動排泄系統(tǒng)。