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        離心式壓縮機組經(jīng)濟運行與設計選型探究

        2022-11-24 08:50:50馬庭紅劉小斌
        壓縮機技術 2022年5期

        黃 平,馬庭紅,林 波,劉小斌

        (西南油氣田蜀南氣礦,四川 瀘州 646000)

        1 頁巖氣外輸干線概況

        1.1 壓氣站概況

        頁巖氣外輸干線線路總長度 118.1 km,設計壓力 6.3 MPa,管徑DN800,設計集輸氣能力1200×104m3/d。A輸氣站為該外輸干線末端站點,主要接收該外輸干線上游來氣,其中一部分通過低輸進入川渝管網(wǎng)沿線供用戶使用,其余部分進入B壓氣站,經(jīng)過分離、過濾,增壓后再輸往國家管網(wǎng),如圖1所示。

        圖1 頁巖氣外輸干線示意圖

        B壓氣站主要對上游輸氣站來氣經(jīng)過分離、過濾,增壓后再通過上游輸氣站輸往川渝管網(wǎng),設計壓力 6.3 MPa,設置 2 臺3.6 MW變頻電驅離心式壓縮機組;2019年9月投運后,該外輸干線每日最大輸氣能力提升為1700萬m3。

        C壓氣站主要接收某公司和油田集輸?shù)捻搸r氣,經(jīng)場站分離除塵、過濾,進入壓縮機增壓后輸往輸氣處A輸氣站,設計壓力 6.3 MPa,設置1臺8.8 MW國產(chǎn)電驅離心式壓縮機組;2020年9月投運后,頁巖氣外輸干線日輸氣能力達2150萬m3,進一步疏通了某區(qū)塊頁巖氣外輸?shù)墓芫W(wǎng)瓶頸。

        1.2 頁巖氣外輸干線3臺機組概況

        1.2.1 B壓氣站機組概況

        B壓氣站機組設計壓力6.3 MPa,設計輸量954~1188×104m3/d,站內低壓分輸34~115×104m3/d;進站壓力3.83~4.3 MPa、增壓后出站5.3~5.87 MPa,低壓分輸2.5~3.4 MPa;操作溫度10~54.74 ℃。場站安裝有PCL402變頻電驅離心式壓縮機2套,阿特拉斯螺桿空壓機2套,油站潤滑系統(tǒng)2套,旋風式分離器3臺,臥式分離器3臺,匯氣管1臺,如圖2所示。

        圖1 頁巖氣外輸干線示意圖

        B壓氣站自2019年10月27日起壓縮機組啟機正式加載試運行,截至2021年4月30日,1號機組累計運行10935.67 h,處理氣量23.76×108m3,2號機組累計運行10515.89 h,處理氣量22.97×108m3。B壓氣站主要耗電設備為:壓縮機三相異步電動機、空壓泵電機、油站電機、油空冷電機、 空冷器電機、消防泵電機等。2019年10月27日投產(chǎn)至2021年4月30日,總耗電量為5299.2萬kW·h,平均電費率為0.64(元/kW·h)。

        1.2.2 C壓氣站機組概況

        C壓氣站壓縮機組設計壓6.3 MPa,設計輸量1717~2006×104m3/d,最大增輸能力2102×104m3/d;最高轉速9374 r/min,額定轉速8927 r/min,進站壓力4.13~4.46 MPa,增壓后出站壓力5.4~6.05 MPa;分輸?shù)蛪河脩魤毫Α?.0 MPa;進站溫度12.16~20 ℃;增壓后出站溫度31.07~43.4 ℃。場站安裝有PCL-502變頻電驅離心式壓縮機組1套,壓縮機空氣撬2套,油站系統(tǒng)1套,臥式分離器4臺,匯管1臺,放空點火裝置1臺。

        C壓氣站自2020年9月16日起壓縮機組啟機正式加載試運行,截至2021年4月30日,機組累計運行4907.54 h,處理氣量33.32×108m3,其中機組日均處理氣量最多為1698.32×104m3,進氣壓力4.12~4.56 MPa,排氣壓力4.71~5.13 MPa,壓縮機轉速保持在8200 r/min左右,加載負荷為80%。

        C壓氣站(圖3)主要耗電設備為:壓縮機三相異步電動機、空壓泵電機、油站電機、油空冷電機、空冷器電機、消防泵電機等。2020年9月16日投產(chǎn)至2021年4月30日,總耗電量為2324.53萬kW·h,平均電費率為0.7069(元/kW·h)。

        2 目前3臺機組運行工況

        自2020年9月C壓氣站投用至今,某集輸干線日輸氣量由1800萬方降低至1350萬方,偏離C壓氣站的設計工況。D脫水站出站壓力由5.3 MPa降至4.4 MPa;A輸氣站低輸氣量由300萬方/日提升至700萬方/日;偏離納溪壓氣站的設計工況。

        圖3 C壓氣站主要設備關系圖

        根據(jù)頁巖氣外輸干線輸氣量、D脫水站出站壓力,結合A輸氣站高低輸氣量,蜀南氣礦先后摸索了三種運行模式,即3臺機組同時運行、C壓氣站單獨運行、B壓氣站單獨運行,下面就每種模式分別選擇一種典型工況進行分析。由于實際運行工況多數(shù)偏離了設計工況,無法得到機組對氣體做功過程的多變指數(shù),只能以絕熱指數(shù)(取1.34)來計算(由于熱阻的存在,絕熱效率高于多變效率),用絕熱效率定性反映損失的大小,比較各工況下壓縮機組性能優(yōu)劣:

        2.1 3臺機組同時運行

        2021年1月2日08:00頁巖氣外輸干線壓縮機運行情況:C壓氣站生產(chǎn)時間24 h,壓縮機進氣壓力4.28 MPa,排氣壓5.13 MPa,電機電流642 A,轉速7278 r/min,瞬時1635萬方/日;B壓氣站:生產(chǎn)時間24 h,壓縮機進氣壓力4.38 MPa,排氣壓力5.17 MPa,電機電流177 A,轉速9620 r/min,處理氣量1350萬方/日,低輸250萬方/日,頁巖氣外輸干線總量1600萬方/日。

        2.1.1 C壓氣站壓縮機工況分析

        基準狀態(tài)下機組轉速為轉速7278 r/min時流量為1635萬方/日,換算成進口狀態(tài)下流量15500 m3/h;根據(jù)相似理論,結合PCL502性能曲線可知該工況下機組效率為80%;把機組兩級做功過程近似為無冷卻的多變壓縮;計算得出C壓氣站機組功率為4264 kW。絕熱壓縮功率為3475 kW,絕熱效率為81.49%,如圖4。

        圖4 興文壓縮機實際運行多變效率和總耗功率

        2.1.2 B壓氣站壓縮機工況分析

        此工況下B壓氣站2臺離心式壓縮機組同時運行,單臺機組處理氣量630萬方/日以上;超出設計工況,效率低能耗高,無法通過多變效率計算多變功率和總耗功率。根據(jù)離心式壓縮機組電機輸出電壓和電流,按照功率因子0.9計算,離心式壓縮機總耗功率為2327.4 kW。絕熱指數(shù)取進排氣條件的平均值為1.34,得出絕熱壓縮功率為1312 kW,絕熱效率為56.37%,如圖5。

        圖5 納溪壓縮機實際運行效率和總耗功率

        2.2 C壓氣站單獨運行

        2021年4月24日08:00頁巖氣外輸干線壓縮機運行情況:C壓氣站生產(chǎn)時間24 h,壓縮機進氣壓力4.12 MPa,排氣壓力5.58 MPa,電機電流793 A,轉速8810 r/min,瞬時流量1480萬方/日;D脫水站中心站出站壓力4.44 MPa;納溪壓氣站1#、2#壓縮機停機,頁巖氣外輸干線氣量1398萬方/日。

        基準狀態(tài)下機組流量為1480萬方/日,換算成進口狀態(tài)下流量14584 m3/h;利用相似理論,結合PCL502性能曲線得出該工況下機組多變效率為85%。把機組兩級做功過程近似為無冷卻的多變壓縮,計算得出C壓氣站壓縮機總耗功率為5897 kW;絕熱壓縮功率為5355 kW,絕熱效率為91.43%,如圖6。

        圖6 C壓氣站單獨運行實際效率

        2.3 B壓氣站單機運行

        2021年5月15日08:00頁巖氣外輸干線壓縮機運行情況:C壓氣站生產(chǎn)時間0小時;納溪壓氣站1# 壓縮機運行24 h,2# 壓縮機運行0 h,1#機進氣壓力3.65 MPa,排氣壓力4.84 MPa,轉速12266 r/min,電流229 A,處理瞬量661萬方/日,低輸瞬量688萬方/日,頁巖氣外輸干線瞬量1349萬方/日,D脫水站出站壓力4.48 MPa。此時B壓氣站超出機組設計工況,效率較低。根據(jù)電機輸出電壓、電流、功率因子,計算得出該工況下總耗功率3570 kW,絕熱壓縮功率為2212 kW,絕熱壓縮效率61.97%,如圖7。

        圖7 納溪西站單機運行實際工況

        3 能耗分析及下一步運行調整

        3.1 3種運行模式能耗對比

        根據(jù)前面3種運行模式典型工況分析結果:(1)3臺機組同時運行時,機組總能耗最高,但B壓氣站2臺離心式壓縮機組偏離設計較遠,屬于大流量工況,葉輪葉片進口氣流為負沖角,沖擊損失增大,絕熱效率最低(僅為56%);(2)C壓氣站壓縮機單獨運行時,機組總耗功率居中,絕熱效率最高(約為91%);(3)B壓氣站單機運行時,機組總耗功率最少,但機組仍處于大流量工況,進口氣流形成負沖角,絕熱效率偏低(約為62%)。

        表1 3種不同運行模式能耗對比

        隨著某頁巖氣產(chǎn)量逐漸降低,A輸氣站低輸氣量維持在600~800萬方/日,未來3臺機組同時運行不符合分公司高質量發(fā)展要求。為進一步降低機組運行成本,在不影響產(chǎn)量的前提下,需要重新摸索機組運行模式。

        3.2 摸索機組運行模式

        結合目前頁巖氣外輸干線運行情況,以2020年5月19日為例,D脫水站出站壓力4.53 MPa;B壓氣站進氣壓力3.67 MPa、出站壓力4.83 MPa;A輸氣站高輸684萬方/日,低輸686萬方/日。

        前面已經(jīng)分析了B壓氣站單機運行模式,因偏離壓縮機設計工況較遠效率較低。下面我們探索兩臺機組同時運行的情況,此時單機處理量342萬方/日,結合PCL402性能曲線,此時轉速為9844 r/min,平均分子量為16.276,假設B壓氣站進出站壓力不發(fā)生變化,進氣溫度為15.6 ℃(設計值),絕熱系數(shù)為1.34,多變效率取82%。壓縮過程近似為無冷卻多變壓縮,計算得出該工況下壓縮機功率為1400 kW,綜合合性能曲線進行驗證,雙機共消耗功率2800 kW,比單獨運行一臺機組的能耗(3.5 MW)還要低,如圖8,9。

        圖8 B壓氣站2臺機組單獨運行

        圖9 B壓氣站兩臺機組單獨運行總耗功率

        3.3 根據(jù)歷史運行數(shù)據(jù)進行驗證

        表2分析了B壓氣站自投運以來實際月度消耗電量情況;根據(jù)每月實際消耗電量和兩臺機組累計運行時間,可知B壓氣站平均消耗功率在1438~3625 kW之間波動(包含場站空壓機及生活用電),機組實際平均功率1400~3600 kW之間。

        表2 B壓氣站平均消耗功率

        其中2020年1月2臺機組累計運行1354.75 h,累計處理氣量23602萬方,每臺機組處理氣量為380萬方/日,B壓氣站累計消耗電量194.901 kW·h,機組平均功率在1400 kW左右。由于C壓氣站此時并未投產(chǎn),B壓氣站雙機運行,和目前工況正好相似,佐證了我們理論分析的合理性。

        4 壓縮機組設計選型探討

        隨著某頁巖氣產(chǎn)量逐漸降低,A輸氣站低輸氣量維持在600~800萬方/日,3臺機組均已偏離最初設計,結合前面分析可知C壓氣站壓縮機流量富余過多,B壓氣站單臺機組流量偏于保守,下面我們根據(jù)現(xiàn)有工況對離心式壓縮機組選型進行探討。

        4.1 使用?;▽壓氣站進行選型

        4.1.1 確定設計工況

        根據(jù)目前頁巖氣外輸干線運行情況(D脫水站出站壓力4.53 MPa;B壓氣站進氣壓力3.67 MPa、出站壓力4.83 MPa;A輸氣站高輸684萬方/日,低輸686萬方/日),利用離心式壓縮機相似理論,重新選擇1臺離心式壓縮機;同時一臺機組可以降低壓氣站占地面積,減少公司用地成本。

        4.1.2 機組重新選型

        選取PCL402為模型機;因為進口容積流量是原來單臺機組2倍,進口狀態(tài)與原設計相等,?;葹?.7071,主機選擇陜鼓EBZ56-2型(沈鼓PCL562型)離心式壓縮機;額定轉速為8700 r/min,額定功率為7.2 MW,多變效率與PCL402相等。

        離心式壓縮機為一缸兩級,葉輪直徑510/495 mm,并采用葉輪對排結構,平衡軸向推力;葉片使用交大賽爾全可控渦結構以提高多變效率,葉片數(shù)26/26片;輪盤和輪蓋采用天元智造激光粉材熔覆技術降低表面粗糙度,減小摩擦損失和輪阻損失;其他通流部分尺寸變?yōu)镻CL402機組的1.4倍。

        吸氣室采用徑向進氣管;擴壓器使用工況范圍寬、效率曲線平坦的無葉結構;同時減小彎道前半部分通道的擴壓度并加大出口內側的轉彎半徑,降低彎道內的分離損失。軸承采用抑振性能良好的可傾瓦結構,并適當提高轉子剛度,擴大穩(wěn)定工作區(qū),避免發(fā)生油膜振蕩。

        離心式壓縮機組配備合適的故障診斷檢測系統(tǒng),根據(jù)機組參數(shù)的波形圖和軸心軌跡圖,確定適時的停機和局部維修時間,以節(jié)約維修費用,增加持續(xù)生產(chǎn)時間。

        4.1.3 新機性能曲線

        根據(jù)相似理論,在同樣進氣條件下,新機壓比不變,多變效率與PCL402相同,轉速變?yōu)镻CL402的70.71%,能量頭、功率、流量是PCL402的2倍。當離心式壓縮機進氣壓力為3.65 MPa,排氣壓力4.85 MPa,轉速為6960 r/min時,多變效率為84%,計算得出機組總耗功率為2866 kW,如圖10。

        圖10 新機多變效率性能曲線

        4.2 使用效率法對C壓氣站進行選型

        4.2.1 壓縮機的設計參數(shù)

        C壓氣站目前工況:進口絕對壓力4.49 MPa,進口體積流量195 m3/min,進口溫度293 K,出口絕對壓力5.41 MPa,氣體摩爾質量為16.276,絕熱指數(shù)K=1.34。

        4.2.2 設計參數(shù)的整理與計算

        計算壓力:整機壓比ε=1.211;

        壓縮機排氣絕對壓力:pout=5.4376 MPa;

        計算流量:進口質量流量Qm=100.424 kg/s。

        4.2.3 壓縮機的方案設計

        (1)葉輪主要參數(shù)和級數(shù)的確定:

        葉輪葉片出口安裝角β2A=45°;

        葉輪葉片入口安裝角β1A=30°;

        選取流量系數(shù)φ2r=0.25;

        選取葉輪葉片數(shù)量z=16片;

        計算周速系數(shù)φ2u=0.6112;

        選取輪阻與漏氣損失系數(shù)βL+βdf=0.03;

        計算流動效率ηb=0.8446;

        初步選擇葉輪出口圓周速度u2=240 m/s;

        計算多變壓縮能量頭Wpol=29518.83 J/kg;

        計算級數(shù):0.9928級(取整為1級);

        通過級數(shù)優(yōu)化圓周速度u2=239.13 m/s。

        (2)確定轉速:

        選取葉輪出口相對寬度b2/d2=0.12;

        選取葉輪出口阻塞系數(shù):0.9491;

        選取壓縮機進口氣流速度cin=30 m/s;

        計算多變指數(shù)系數(shù)kV2=3.232;

        計算葉輪出口絕對速度在半徑方向分量c2r=59.78 m/s;

        計算葉輪出口絕對氣流方向角α2=22.24°;

        根據(jù)三角函數(shù)計算葉輪出口絕對速度c2=157.9 m/s;

        計算機組進出口溫差ΔT=11.70 K;

        根據(jù)理論公式計算轉速N=12237 r/min。

        (3)核算葉輪出口相對寬度:

        轉速取整優(yōu)化n=12200 r/min;

        根據(jù)理論公式核算b2/d2=0.1193;

        選取葉輪葉片出口厚度:4 mm;

        計算D2=374.25 mm;

        校核葉輪出口葉輪阻塞系數(shù)0.9230;

        選取并校核輪轂直徑d=130.5 mm(采用剛性軸),如表3。

        (4)計算整機內功率:

        壓縮機總耗功率Ptot=3615 kW

        (5)固定元件設計:

        (a)吸氣室選擇軸向收斂性進氣管,為葉輪提供軸向均勻進氣條件。

        (b)使用葉片擴壓器,具體參數(shù)如下:

        擴壓器進口直徑D3=1.1D2=411.67 mm;

        擴壓器出口直徑D4=1.6D2=598.80 mm;

        擴壓器葉片入口寬度b3=1.3b2=58.16 mm;

        選取擴壓器葉片出口寬度b4=b3=58.16 mm;

        計算擴壓器葉片入口安裝角β3A=17.46°;

        表3 葉輪主要設計參數(shù)

        計算擴壓器葉片出口安裝角β4A=29.46°;

        擴壓器葉片數(shù)z=14片。

        (c)蝸殼結構設計:

        ρ為圓形通流截面的半徑,Rc為圓形截面的圓心半徑。

        4.2.4 壓縮機逐級詳細計算

        以方案設計為基礎,根據(jù)葉輪、通流部分的流道結構和幾何尺寸,計算主要通流截面上的熱力學參數(shù),保證壓縮機流道具有合適的通流能力、合理的流道結構和良好的流動性能,保證壓縮機效率高且工況范圍寬。

        4.2.5 輔助系統(tǒng)設計

        其它輔助系統(tǒng)設計和B壓氣站壓縮機設計相同,此處不再重復。

        5 下步工作建議

        為了實現(xiàn)頁巖氣外輸干線3臺離心式壓縮機組經(jīng)濟運行,首先選擇多變效率(絕熱效率)比較高的運行模式,即C壓氣站單獨運行或者B壓氣站兩臺機組單獨運行,下面對這2種模式機組進行比較。

        5.1 總耗功率對比

        頁巖氣外輸干線總長度為110 km,C壓氣站位于D脫水站中心站和B壓氣站之間,距離D脫水站中心站56 kM、距離B壓氣站54 kM;目前頁巖氣外輸干線日輸氣量1350萬方,高輸680萬方,D脫水站中心站出站壓力4.3~4.5 MPa,A輸氣站高輸壓力為4.6~4.8 MPa。

        表4 兩種運行模式對比

        該壓縮機單獨運行時,需要將所有氣量全部增壓,再輸往A輸氣站進行高低壓分輸,其中 680萬方氣量直接輸往大管網(wǎng),剩余670萬方氣量調壓閥降低輸往南干線、佛納線、佛納復線,機組總耗功損失約為50%。

        B壓氣站雙機單獨運行時,2臺機組原料氣由A輸氣站提供,僅有680萬方通過機組增壓后輸往大管網(wǎng),機組總耗功僅為該壓縮機單獨運行時的50%;白天用氣量增加,高輸氣量偏低,壓縮機容易踹振,如表4。

        5.2 下一步工作建議

        根據(jù)最近半年管網(wǎng)運行數(shù)據(jù),頁巖氣外輸干線外輸氣量1200~1400萬方/日,D脫水站出站壓力4.3~4.5 MPa,A輸氣站高輸氣量600~800萬方/日,建議兩種運行模式:

        (1)經(jīng)濟運行模式,B壓氣站雙機單獨運行。D脫水站出站壓力可以降低到4.5 MPa;為了防止白天高輸氣量偏低壓縮機踹振,建議通過A輸氣站調壓閥控制低輸量,滿足雙機平穩(wěn)運行。

        (2)兼顧生產(chǎn)模式,C壓氣站單獨運行。D脫水站出站壓力可以降至4.3 MPa,頁巖氣外輸干線增加輸量0~50萬方/日;為了防止小流量工況下壓縮機組喘振,可以適當打開場站回流閥,滿足機組平穩(wěn)運行。

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