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        700 MW機(jī)組直流鍋爐摻燒低灰熔點(diǎn)煤試驗(yàn)優(yōu)化研究

        2022-11-18 09:08:38魏建宏李文成譚增強(qiáng)
        江西電力 2022年8期

        魏建宏,李文成,趙 越,蒙 毅,譚增強(qiáng)

        (1.江西贛能股份有限公司豐城二期發(fā)電廠,江西 豐城 331104;2.西安西熱鍋爐環(huán)保工程有限公司,陜西 西安 710054)

        0 前言

        江西省煤炭資源匱乏,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高,省內(nèi)火電廠煤炭資源供應(yīng)日益緊缺。受限于煤炭市場運(yùn)力、煤炭價格波動及環(huán)保達(dá)標(biāo)要求等諸多因素的影響,火電廠只能采取燃用混煤替代設(shè)計煤種的措施來維持正常的電力生產(chǎn)[1-2]。隨著我國當(dāng)前最長的重載煤運(yùn)專線-浩吉鐵路的開通,陜西省內(nèi)大量的低灰熔點(diǎn)煤進(jìn)入了江西電煤市場[3-4],由于陜西煤價格和供應(yīng)能力都具有較大競爭力,江西省內(nèi)多家電廠都增加了陜煤的摻燒比例,該類煤種熱值穩(wěn)定、發(fā)熱量高、燃盡性能優(yōu)、低硫低灰低磷、環(huán)保適應(yīng)性好,但其灰熔點(diǎn)較低,多分布于1 150℃左右,屬于嚴(yán)重結(jié)渣的煤種[5-6],在鍋爐燃燒過程中普遍存在受熱面積灰和結(jié)渣現(xiàn)象,不能實(shí)現(xiàn)大比例安全摻燒[7-8],省內(nèi)個別電廠還出現(xiàn)了因鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦造成機(jī)組非停的情況。豐城二期發(fā)電廠在摻燒過程中也多次出現(xiàn)鍋爐掉焦導(dǎo)致?lián)圃鼨C(jī)滿渣,被迫降負(fù)荷進(jìn)行事故排渣的情況,給鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來較大影響,嚴(yán)重限制了低灰熔點(diǎn)煤摻燒比例的提升,未能獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。因此為了提高低灰熔點(diǎn)煤的適應(yīng)性,該研究針對700 MW機(jī)組直流鍋爐開展制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)[9]、燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)[10]及低灰熔點(diǎn)煤摻燒試驗(yàn)[11-12],通過現(xiàn)場試驗(yàn)考察摻燒過程對鍋爐設(shè)備安全運(yùn)行以及經(jīng)濟(jì)性的影響,最大程度提高低灰熔點(diǎn)煤的摻燒比例,進(jìn)一步提升摻燒帶來的經(jīng)濟(jì)性。

        1 研究對象

        江西豐城二期發(fā)電廠2×700 MW超臨界機(jī)組鍋爐由上海鍋爐有限公司設(shè)計制造,鍋爐型號為SG2102/25.4-M959。鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型爐。原出廠時銘牌出力為660 MW,通過實(shí)際運(yùn)行、試驗(yàn)論證后銘牌出力改為700 MW。鍋爐設(shè)計煤種為淮南煙煤,灰熔點(diǎn)為1 450℃。制粉系統(tǒng)為冷一次風(fēng)機(jī)、正壓直吹式制粉系統(tǒng)。燃燒器共設(shè)置六層煤粉噴嘴,配6臺ZGM113G型中速輥式磨煤機(jī),燃燒方式采用擺動式四角切圓燃燒技術(shù),煤粉燃燒器為四角布置、切向燃燒、擺動式燃燒器。該次試驗(yàn)主要針對5號鍋爐開展摻燒試驗(yàn)。

        2 研究內(nèi)容

        2.1 燃煤特性分析

        我國低灰熔點(diǎn)煙煤(ST≤1 250℃)在我國所占比例大約在30%左右,如表1所示。據(jù)不完全統(tǒng)計我國越50%以上的大容量機(jī)組都燃用低灰熔點(diǎn)煙煤,其中低灰熔點(diǎn)煙煤可分為高鐵、低鈣型煙煤如大同煙煤,高鐵、高鈣型煙煤如神華煤,高鐵、高鈣、高堿型煙煤如新疆準(zhǔn)東煤。

        表1 我國不同類別煤的灰熔融溫度分布范圍

        文中主要分析以神華煤作為典型陜西地區(qū)低灰熔點(diǎn)煤的進(jìn)行燃煤特性分析,主要從燃燒特性和結(jié)渣特性兩方面進(jìn)行分析。

        2.1.1 燃燒特性

        熱天平熱重分析燃燒曲線顯示如圖1所示,神華煤的燃燒特性介于我國典型的褐煤與典型的煙煤(大同優(yōu)混煤)之間,其燃燒曲線主要參數(shù)見表2。

        表2 神華等煤燃燒曲線主要參數(shù)

        圖1 神華煤與典型煙/褐煤燃燒曲線的比較

        可見,在相同時間和溫度條件下,神華煤燃燒掉的可燃物要較其它兩種煤多。因此神華煤在燃燒初期,因?yàn)槠浒l(fā)熱量較高的碳的活化能較低而迅速著火燃燒,并放出大量的熱量,使得神華煤火焰集中于燃燒器區(qū),并出現(xiàn)“尖峰”溫度,造成燃燒器取得結(jié)渣。

        綜上所述,神華煤的比表面積較大(內(nèi)水較高反映出的特點(diǎn))、煤的反應(yīng)活化能低、反應(yīng)性能好,促進(jìn)了神華煤的著火與燃燒。神華煤著火溫度低、燃盡特性好,明顯優(yōu)于同類煙煤。

        2.1.2 結(jié)渣特性

        1)神華煤結(jié)渣特性對比

        神華煤及其動力煤結(jié)渣指數(shù)Sc見圖2,可見所有神華煤(活雞兔、補(bǔ)連塔、大柳塔和上灣)無論灰熔點(diǎn)ST高低,其結(jié)渣指數(shù)Sc均達(dá)到1以上,結(jié)渣傾向遠(yuǎn)高于列出的國內(nèi)其它煤種。

        圖2 神華煤結(jié)渣特性及其它煤的對比

        2)神華煤具有典型的短渣特性

        神華煤灰熔融特征溫度相差極小(DT:1 160℃、ST:12 10℃、FT:1 220℃),具有典型的短渣特性。圖3為神華煤的粘溫特性曲線,該結(jié)果也反映神華煤的嚴(yán)重結(jié)渣傾向。

        圖3 神華煤灰渣粘度特性

        表3為一維火焰結(jié)渣試驗(yàn)結(jié)果,可見其渣型對溫度極為敏感。因此控制燃燒溫度對預(yù)防神華煤結(jié)渣十分重要。

        表3 神華煤結(jié)渣試驗(yàn)結(jié)果(一維火焰爐)

        3)神華煤渣密度大、硬度高,具有較重的危害性

        采用1 MW半工業(yè)燃燒試驗(yàn)臺所得渣型與實(shí)際鍋爐中渣型進(jìn)行對比,結(jié)果見圖4、圖5所示??梢娚袢A煤在試驗(yàn)爐上形成的渣型與現(xiàn)場情況基本一致。

        圖4 1 MW試驗(yàn)臺神華煤渣型圖

        圖5 某電廠神華煤渣型圖

        表4列出的試驗(yàn)室、現(xiàn)場渣樣密度、硬度等指標(biāo)均表明神華煤渣密度大、硬度高,極易砸壞水冷壁、或造成碎渣系統(tǒng)以及輸渣系統(tǒng)故障,具有較重的危害性。

        表4 現(xiàn)場與試驗(yàn)室神華煤渣樣的對比

        綜上所述可知:神華煤具有結(jié)渣特性強(qiáng)、短渣特性,渣型對溫度敏感,同時神華煤渣體現(xiàn)出密度大、硬度高特征。

        2.2 現(xiàn)場優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)

        2.2.1 制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)

        1)一次風(fēng)速測量與調(diào)平

        磨煤機(jī)四根粉管一次風(fēng)速偏差對燃燒有重要影響,尤其是對爐內(nèi)結(jié)渣影響顯著,一次風(fēng)速較均勻有助于防止煤粉刷墻。在磨煤機(jī)通風(fēng)量穩(wěn)定時,利用測風(fēng)元件按照等截面圓環(huán)法在各磨煤機(jī)出口的4根一次風(fēng)管上測量出各風(fēng)管風(fēng)速,計算出同層4根一次風(fēng)管的風(fēng)速偏差。之后通過調(diào)節(jié)各臺磨煤機(jī)出口一次風(fēng)管上的可調(diào)縮孔,完成了風(fēng)速偏差較大B、D煤機(jī)一次風(fēng)速調(diào)平,尤其是B2、B3粉管風(fēng)速偏差超過10%,調(diào)整后所有一次風(fēng)管的風(fēng)速偏差均小于±5%。

        2)一次風(fēng)量標(biāo)定

        一次風(fēng)量顯示的準(zhǔn)確性關(guān)系到風(fēng)煤比的控制,即一次風(fēng)速的合理控制,對煤粉細(xì)度、爐內(nèi)燃燒有重要影響,因此試驗(yàn)過程中對六臺磨煤機(jī)的入磨一次風(fēng)量進(jìn)行了標(biāo)定。通過實(shí)測一次風(fēng)量和表盤風(fēng)量進(jìn)行了對比分析,除B磨以外其它磨煤機(jī)通風(fēng)量實(shí)際值與表盤值相比偏大,尤其是C磨和D磨平均風(fēng)量標(biāo)定系數(shù)偏差超過了5%,熱工人員依據(jù)試驗(yàn)獲得的風(fēng)量標(biāo)定系數(shù)對一次風(fēng)量進(jìn)行修正。

        3)煤粉細(xì)度測試

        為掌握磨煤機(jī)煤粉細(xì)度情況,在磨煤機(jī)習(xí)慣性出力下利用煤粉取樣裝置按照等截面圓環(huán)法在磨煤機(jī)出口4根一次風(fēng)管上進(jìn)行煤粉取樣,首先對各臺磨煤機(jī)進(jìn)行煤粉細(xì)度摸底測量。在磨煤機(jī)80%設(shè)計出力運(yùn)行時,A、C、D、F磨煤機(jī)煤粉略微偏粗(設(shè)計值R90=25%),A磨煤機(jī)R90值為27.24%;C磨煤機(jī)為25.92%;D磨煤機(jī)為27.8%;F磨煤機(jī)為35.08%。BE磨煤機(jī)R90值分別為23%和23.32%,滿足煤粉細(xì)度設(shè)計要求。

        4)分離器特性試驗(yàn)

        為了降低火焰刷墻的幾率、安全燃用低灰熔點(diǎn)煤,并保證機(jī)組在深度調(diào)峰期間煤粉具有良好著火、燃盡特性,有必要進(jìn)一步降低煤粉細(xì)度R90不超過20%。較細(xì)煤粉細(xì)度有利于緩解爐內(nèi)結(jié)渣,針對煤粉細(xì)度不合格的磨煤機(jī)進(jìn)行分離器特性試驗(yàn),調(diào)整分離器頻率測試煤粉細(xì)度值。通過磨煤機(jī)分離器頻率相應(yīng)提高,各磨煤粉細(xì)度R90基本可以控制在20%以下,同時煤粉均勻性n>1.1,均勻性整體較好。

        2.2.2 燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)

        1)運(yùn)行氧量調(diào)整試驗(yàn)

        氧量是鍋爐運(yùn)行控制的重要參數(shù),氧量充足,煤粉燃盡率高,NOx生成濃度高,風(fēng)機(jī)電耗高;氧量偏低,爐內(nèi)還原性氣氛增多,不利于煤粉燃盡,加重爐膛結(jié)渣和尾部積灰。550 MW電負(fù)荷下,運(yùn)行氧量由2.9%→3.4%→3.9%,鍋爐效率分別為92.53%、93.10%、93.19%,主要是因?yàn)榈脱踹\(yùn)行時未燃碳熱損失和CO引起熱損失明顯高于其他兩個工況,當(dāng)運(yùn)行氧量提高至3.5%時,爐內(nèi)還原性氣氛明顯下降,鍋爐效率基本不變。NOx生成濃度分別為262 mg/m3、282 mg/m3、317 mg/m3,共 增 加 了55 mg/m3。排 煙CO濃 度 由906 ppm降至18 ppm。變氧量過程中,尤其是低氧運(yùn)行時爐內(nèi)整體還原性氣氛較強(qiáng),不利于緩解爐內(nèi)結(jié)渣。

        2)一次風(fēng)壓試驗(yàn)

        一次風(fēng)量是鍋爐運(yùn)行的重要參數(shù),一方面對磨煤機(jī)阻力、煤粉細(xì)度、管道磨損、煤粉沉積有影響,另一方面對爐內(nèi)煤粉著火、燃盡也有影響。500 MW負(fù)荷下一次風(fēng)壓由9.5 kPa降至9.0 kPa時,鍋爐效率從93.47%增加至94.02%,主要是因?yàn)槲慈继紵釗p失顯著下降引起的,爐渣含碳量明顯下降,污染物NOx生成濃度由257 mg/m3降至248 mg/m3,排煙CO濃度由115 ppm升至198 ppm。

        3)二次風(fēng)配風(fēng)方式試驗(yàn)

        二次風(fēng)輔助風(fēng)采用不同的配風(fēng)方式,會對爐膛火焰中心位置、NOx生成濃度、汽水溫度、煙氣溫度等產(chǎn)生影響。目前各層二次風(fēng)習(xí)慣開度普遍較為適中。在660 MW負(fù)荷下進(jìn)行二次風(fēng)配風(fēng)方式試驗(yàn),對比不同配風(fēng)方式(均等配風(fēng)、正塔配風(fēng)、縮腰配風(fēng))下鍋爐運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行測試。三種配風(fēng)方式下,均等配風(fēng)的鍋爐效率最高為93.26%,正塔配風(fēng)次之,縮腰配風(fēng)鍋爐效率最低為92.69%,主要表現(xiàn)為縮腰配風(fēng)的未燃碳熱損失和CO引起的熱損失高于其他兩種配風(fēng),均等配風(fēng)的經(jīng)濟(jì)性最好,縮腰配風(fēng)方式的排煙溫度最高;在均等配風(fēng)和正塔配風(fēng)方式下NOx生成量分別為305 mg/m3、307 mg/m3,基本保持不變,當(dāng)采用縮腰配風(fēng)時,NOx生成濃度最低為285 mg/m3,排煙CO濃度為440 ppm(最高),說明該配風(fēng)方式爐膛內(nèi)存在缺氧燃燒區(qū)域;縮腰配風(fēng)方式下,分隔屏區(qū)域、高再入口、出口爐膛煙溫明顯高于其他配風(fēng)方式,正塔配風(fēng)時,從左至右沿整個屏區(qū)溫度偏差逐步加大,同時縮腰配風(fēng)方式整個屏區(qū)煙溫最高。綜合分析,推薦采用均等配風(fēng)方式。

        4)SOFA風(fēng)門開度試驗(yàn)

        對于四角切圓燃燒鍋爐而言,燃盡風(fēng)主要有兩方面作用,一是反切消旋,調(diào)整鍋爐兩側(cè)煙溫、汽溫偏差。二是實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)分級燃燒,降低NOx生成量。燃盡風(fēng)風(fēng)門調(diào)整在660 MW負(fù)荷下進(jìn)行,5號鍋爐燃盡風(fēng)共五層,維持總風(fēng)量保持不變,改變SOFA進(jìn)風(fēng)量,測試、觀察、記錄鍋爐整體運(yùn)行情況。隨著燃盡風(fēng)門開大,助燃燃燒器區(qū)域進(jìn)風(fēng)量下降,飛灰和爐渣含碳量升高(尤其是爐渣含碳量增加明顯);通過調(diào)整燃盡風(fēng)開度,NOx生成濃度變化不大,基本維持在300~330 mg/m3水平;關(guān)小SOFA2和SOFA3,降低燃盡風(fēng)順時針消旋能力,煙溫偏差由84℃降至24℃,有助于緩解高再出口煙溫偏差過高的現(xiàn)象。

        5)磨組合方式試驗(yàn)

        磨組合方式主要在負(fù)荷500 MW下進(jìn)行,分析不同的磨組合方式對汽水參數(shù)、風(fēng)煙參數(shù)、NOx生成濃度等參數(shù)影響。BCDE四臺磨運(yùn)行時鍋爐效率為94.02%,BCDEF五臺磨運(yùn)行時鍋爐效率為93.10%,測試結(jié)果顯示四臺磨運(yùn)行時經(jīng)濟(jì)性明顯好于五臺磨,鍋爐主蒸汽溫度、壓力,再熱蒸汽溫度、壓力均能夠達(dá)到設(shè)計值。四臺磨組合方式下污染物NOx生成濃度下降了40 mg/m3,噴氨量下降了23.7 kg/h,主要是由于四臺磨運(yùn)行時一次風(fēng)率占比更少、整個還原區(qū)增長所引起的。從爐膛溫度分布來看,四臺磨運(yùn)行時火焰更集中在燃燒器區(qū)域,五臺磨運(yùn)行時,爐膛溫度更加均勻、靠爐膛上部。

        2.2.3 低灰熔點(diǎn)煤摻燒試驗(yàn)

        1)入爐煤煤質(zhì)

        根據(jù)電廠實(shí)際情況,該次試驗(yàn)采用分磨摻燒方式燃用低灰熔點(diǎn)煤。低灰熔點(diǎn)煤主要陜北地區(qū)低硫低灰高熱值煤(神華煤、小保當(dāng)煤)為主,高灰熔點(diǎn)煤主要以神華混煤、中煤華中煤(中等熱值)和尚一礦煤(低熱值煤)為主,尚一煤以低熱值高硫高灰煤為主。摻燒的煤質(zhì)數(shù)據(jù)如表5所示。

        表5 試驗(yàn)期間入爐煤煤質(zhì)

        摻燒試驗(yàn)分為第一階段試驗(yàn)(5號機(jī)組高負(fù)荷摻燒3臺低灰熔點(diǎn)煤),第二階段試驗(yàn)(高負(fù)荷摻燒4臺低灰熔點(diǎn)煤)。

        2)摻燒三臺磨試驗(yàn)

        針對5號機(jī)組制粉系統(tǒng)優(yōu)化和燃燒調(diào)整試驗(yàn)完成后,逐步提高低灰熔點(diǎn)煤比例,(由兩臺低灰熔點(diǎn)煤增加至三臺),從經(jīng)濟(jì)性、安全性、和環(huán)保性分析對比機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)如表6所示。

        表6 摻燒前后運(yùn)行參數(shù)對比分析

        由上表運(yùn)行參數(shù)分析可知:

        (1)兩臺磨摻燒期間,中高負(fù)荷下?lián)綗壤秊?8%;三臺磨摻燒期間,中高負(fù)荷下?lián)綗壤?5%,提高了17%左右。

        (2)摻燒前后主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度基本不變,接近設(shè)計值;過熱器一級減溫水量增加2.0/1.0 t/h,過熱器二級減溫水量增加0.03/0.75 t/h,再熱器減溫水量增加0.65/0.74 t/h,整體略有增加。

        (3)對比摻燒前后的各個區(qū)域受熱面壁溫變化,螺旋管出口壁溫基本不變,直管段出口壁溫下降2℃(4℃),后屏過熱器出口壁溫基本不變,末級過熱器出口壁溫增加1℃,末級再熱器出口壁溫基本不變,提高低灰熔點(diǎn)煤比例后,各受熱面壁溫基本保持不變,未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。

        (4)爐膛出口煙溫的變化,摻燒前爐膛出口煙溫A/B最大值為824/798℃,提高比例后爐膛出口煙溫A/B最大值為841/808℃,分別增長了17/10℃,這是由于隨著低灰熔點(diǎn)煤比例提高,爐膛內(nèi)結(jié)渣略微增加引起的,定期投運(yùn)吹灰器,煙溫處于可控狀態(tài)。

        (5)排煙溫度分別增加了3.0/3.7℃,飛灰含碳量升高0.76%,爐渣含碳量降低0.4%,鍋爐熱效率由93.43%提高至93.52%。

        (6)撈渣機(jī)系統(tǒng)壓力分別為6.16(9.31)MPa、6.27(9.53)MPa,增加了0.11(0.22)MPa,基本保持不變。

        (7)污染物NOx生成濃度分別為241/246 mg/m3、274/290 mg/m3,主要是因?yàn)槿_磨摻燒期間,高負(fù)荷六臺磨運(yùn)行時間長,NOx調(diào)整降低手段有限。原煙氣SO2濃度分別為1 920 mg/m3、1 918 mg/m3,基本保持不變。

        3)摻燒四臺磨試驗(yàn)

        5號機(jī)組已完成三臺磨煤機(jī)摻燒低灰熔點(diǎn)煤試驗(yàn)后,經(jīng)分析各個運(yùn)行參數(shù),具備進(jìn)一步提高低灰熔點(diǎn)煤試驗(yàn)條件,在5號機(jī)組F磨再增加一臺低灰熔點(diǎn)煤,試驗(yàn)時間為9 h。試驗(yàn)期間平均負(fù)荷為680 MW,負(fù)荷率為97.1%,爐膛出口最高煙溫864℃,高過出口壁溫596℃,末再出口汽溫為596℃,受熱面結(jié)焦程度較三臺低灰熔點(diǎn)煤明顯加重,但通過加投運(yùn)吹灰器能夠有效清除,渣塊細(xì)小疏松、渣量較大。

        2.2.4 摻燒經(jīng)濟(jì)性分析

        摻燒試驗(yàn)針對不同比例下的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,主要包括:三臺磨510 MW工況、700 MW工況,四臺磨700 MW工況,試驗(yàn)參數(shù)如表7所示。

        表7 不同摻燒比例下經(jīng)濟(jì)性分析

        根據(jù)上表不同摻燒比例的測試結(jié)果可知:

        中負(fù)荷60%比例下鍋爐效率為94.07%,滿負(fù)荷50%比例下鍋爐效率為93.15%,高負(fù)荷66.7%比例下鍋爐效率為93.70%;滿負(fù)荷運(yùn)行時,主要由于運(yùn)行氧量偏低,未燃碳熱損失和CO引起的熱損失增加使得鍋爐效率低于設(shè)計值。

        不同摻燒比例下,主蒸汽溫度、壓力,再熱蒸汽溫度、壓力均能達(dá)到設(shè)計值。工況T1、T2、T3的過熱器一級減溫水量分別為31.5/34.6 t/h、48.4/58.7 t/h、10.3/61.7 t/h,再熱器減溫水量分別為5.5/7.7 t/h、5.5/0 t/h、22/20 t/h,根據(jù)減溫水投運(yùn)情況,隨著低灰熔點(diǎn)煤比例的增加,減溫水量逐步增大,位置后移。

        污染物NOx濃度基本維持在230~260 mg/m3,滿負(fù)荷運(yùn)行時排煙CO濃度超過1 000 ppm,在中高負(fù)荷下排煙CO濃度維持在較低水平。

        3 結(jié)語

        根據(jù)該次開展的燃煤特性分析、制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)、燃燒調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn)及低灰熔點(diǎn)煤摻燒試驗(yàn),綜合評價了機(jī)組摻燒低灰熔點(diǎn)煤運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、安全性與環(huán)保性,形成如下結(jié)論:

        1)制粉系統(tǒng)一次風(fēng)速調(diào)平后,每臺磨四根粉管一次風(fēng)速偏差調(diào)整在±5%以內(nèi),調(diào)整分離器頻率后煤粉細(xì)度R90值控制在20%以下,滿足燃燒要求;

        2)通過燃燒調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn),鍋爐效率接近設(shè)計值。飛灰、爐渣含碳量<2.0%,煤粉燃盡優(yōu)良,CO排煙濃度低,同時污染物NOx濃度控制在260 mg/m3左右;

        3)在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上,低灰熔點(diǎn)煤(神華低灰熔點(diǎn)煤、小保當(dāng)煤與曹家灘煤)摻燒比例不超過66.7%是可行的,試驗(yàn)期間機(jī)組高負(fù)荷率下,爐膛出口煙溫可控制在830℃以下;

        4)摻燒試驗(yàn)期間,主蒸汽溫度、壓力,再熱蒸汽溫度、壓力能夠達(dá)到設(shè)計值。過熱器一級、二級減溫水量留有調(diào)節(jié)裕度。

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