王繼萍
(首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠,山西 長治 046031)
首鋼長鋼煉鐵廠現(xiàn)有2臺200 m2燒結(jié)機和2座1 080 m3高爐。高爐和燒結(jié)工序噸鐵能耗較高,與行業(yè)先進水平相比差距較大,大量的燃料消耗造成環(huán)境污染和碳排放量增加。2020年1—12月,工序能耗及各能源介質(zhì)消耗指標如表1所示。
表1 2020年1-12月工序能耗及各能源介質(zhì)消耗指標
從表1可以看出,2020年煉鐵廠高爐工序噸鐵能耗430.94 kg標煤,燒結(jié)噸礦能耗57.30 kg標煤,與行業(yè)先進水平相比,差距較大。從各能源介質(zhì)消耗情況看,燃料比高、水耗、電耗、氮氣消耗和焦粉消耗高是造成工序能耗高的原因。
2.1.1 利用檢定修時機,補焊煤氣管道,減少泄漏
合理利用高爐檢定修時機,對煤氣管道泄漏處進行補焊處理,做到逢漏必補、逢修必補,以減少煤氣泄漏損耗,增大煤氣外供量。
2.1.2 增設(shè)高爐煤氣計量裝置,為科學統(tǒng)計煤氣量提供有力的數(shù)據(jù)支撐
新增高爐煤氣發(fā)生量、熱風爐自用量流量計4臺,利用8號、9號高爐計劃檢修時機組織完成流量計的安裝、調(diào)試、校驗,并投入使用。主要對8號高爐煤氣外供量、8號高爐熱風爐自用量、9號高爐煤氣發(fā)生量、9號高爐熱風爐自用量進行計量,并協(xié)調(diào)推進4臺高爐煤氣流量計升級為公司二級計量,由計控室負責管控。
2.1.3 實施效果
2021年高爐煤氣噸鐵回收同比增加8.19 m3/t,實現(xiàn)經(jīng)濟效益229.34萬元。
2.2.1 優(yōu)化高爐操作水平
充分發(fā)揮高爐磚壁一體化薄壁爐襯的爐型優(yōu)勢[1],采用合理的操作制度,使得中心、邊緣兩道氣流適宜,提高煤氣利用率。
2.2.2 強化原燃料質(zhì)量管控,滿足高爐生產(chǎn)需求
發(fā)揮鐵前一體化的優(yōu)勢,將高爐用料工作前移至選礦,協(xié)調(diào)采購中心采購冶金性能和性價比較高的礦產(chǎn)資源,動態(tài)調(diào)整配料結(jié)構(gòu),保證燒結(jié)礦質(zhì)量。密切關(guān)注焦炭質(zhì)量,跟蹤焦化配煤結(jié)構(gòu),及時向公司反饋爐況變化信息,并協(xié)調(diào)穩(wěn)定焦炭質(zhì)量。加強高爐作業(yè)區(qū)入爐原燃料的篩分和管理,提高入爐原燃料的篩分效率,改善高爐透氣性,確保精料入爐。
2.2.3 加強爐前出鐵管理,促進爐況順穩(wěn)
充分利用公司一體化管控平臺,確保高爐及時進罐,杜絕出鐵等罐現(xiàn)象。從鐵口合格率、鐵量差以及出鐵爐次等方面,明確高爐作業(yè)區(qū)爐前工作目標,確保爐前能及時將爐內(nèi)渣鐵出凈,杜絕因出不凈渣鐵產(chǎn)生的高爐憋風等現(xiàn)象。優(yōu)化出鐵開、堵鐵口制度,制定《爐前出鐵列車表》,把出一爐鐵的時間分解到各崗位、各環(huán)節(jié),嚴格把控時間節(jié)點,完成日出鐵爐次,及時排放爐內(nèi)渣鐵,促進爐況順穩(wěn)。
2.2.4 實施效果
通過降低燃料消耗的各項措施,2021年高爐燃料比同比降低2.39 kg/t,實現(xiàn)經(jīng)濟效益93.49萬元。
2.3.1 推進實施9號高爐循環(huán)水泵房1號、2號、3號中壓泵節(jié)能技術(shù)改造
對9號高爐循環(huán)水泵房1號、2號、3號中壓泵實施節(jié)能技術(shù)改造后,每月電耗同比均有所降低,單臺泵運行電流由62~63 A降至42~45 A,節(jié)電量達到了28%以上。中壓泵2021年8—12月節(jié)電情況見表2。
表2 中壓泵2021年8—12月節(jié)電情況 kWh/t
2.3.2 強化內(nèi)部管控,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,助推實現(xiàn)電耗降低
采取磨煤避峰用電措施,將風機啟動時間壓縮在高爐開風前1 h內(nèi),減少風機空負荷運轉(zhuǎn)時間。保證煤氣含塵量(質(zhì)量濃度)≤5 mg/m3,延長葉片使用壽命,發(fā)揮TRT壓差發(fā)電機組優(yōu)勢,減少外購電量。進行燒結(jié)系統(tǒng)漏風治理,根據(jù)主機料批和燒成需要動態(tài)調(diào)整主抽風量,切實降低燒結(jié)電耗。
2.4.1 降低燒結(jié)工序氮氣消耗及其效果
自2020年底燒結(jié)機新建脫硫脫硝項目投產(chǎn)并正常運行后,脫硫氮氣消耗持續(xù)升高,由4.5萬m3/d升至7.6萬m3/d。通過分析原因,有針對性地采取措施:將脫硫塔底吹灰改為間斷性吹灰,同時適當延長吹灰時間間隔,適當延長脫硝換熱器耙式清灰時間間隔。脫硫循環(huán)灰活性度恢復正常后,減少外排灰頻次。
實施上述措施后,脫硫氮氣消耗明顯降低,目前水平為4.4萬m3/d,效果顯著。
2.4.2 降低噴煤氮氣消耗及其效果
控制氮氣噴吹流量≤420 m3/h,安裝箱體氮氣反吹調(diào)節(jié)閥,將反吹氮氣控制壓力由550 kPa降至340 kPa。加強除塵反吹氮氣泄漏治理,根據(jù)箱體壓差進行反吹操作,達到5 kPa時進行反吹,以減少反吹次數(shù)。
實施上述措施后,噴煤氮氣消耗由11.2萬m3/d降至9.1萬m3/d,效果顯著。
將料層厚度提高到800 mm,充分利用厚料層蓄熱作用降低燃耗[2],改善燒結(jié)礦質(zhì)量。優(yōu)化制粒機轉(zhuǎn)速,改善制粒效果,根據(jù)不同給料量調(diào)節(jié)制粒機適宜轉(zhuǎn)速,保持合理填充率,改善制粒效果,確保制粒后混合料+3 mm粒級達到60%以上,為燒結(jié)機厚料層燒結(jié)創(chuàng)造條件。合理使用沖渣熱水提高混料溫度,改善料層透氣,提高燒結(jié)速度,增加燒結(jié)礦產(chǎn)量。
實施上述措施后,燒結(jié)固體燃料消耗由49.29 kg/t降至48.30 kg/t。
優(yōu)化管線,減少漏損,全年處理漏水點6處。完善計量,提供真實消耗數(shù)據(jù)。2021年1—12月的噸鐵新水消耗較去年降低0.002 t,效果顯著。
2021年長鋼煉鐵廠通過采取強化能源管控、節(jié)能技術(shù)應用、系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整等一系列措施,使燃料、能源資源利用率大幅提高,各主要能源消耗指標均實現(xiàn)了歷史最好水平。其中,噸鐵能耗完成415.17 kgce/t,同比降低15.77 kgce/t;燒結(jié)能耗完成48.08 kgce/t,同比降低9.22 kgce/t;原燃料成本降低93.49萬元,能源動力介質(zhì)實現(xiàn)經(jīng)濟效益973.51萬元,共計效益1 067.01萬元。煉鐵廠2021年1—12月燃料及各能源介質(zhì)消耗指標如表3、表4和下頁表5所示。
表3 煉鐵廠2021年1-12月燃料消耗指標
表4 煉鐵廠2021年1-12月動力介質(zhì)消耗指標
表5 煉鐵廠2021年1—12月實現(xiàn)效益
1)優(yōu)化高爐操作,保證高爐的穩(wěn)定順行,是降低燃料消耗的前提。
2)精細化管控,減少跑冒滴漏,是降低能源系統(tǒng)消耗的基礎(chǔ)。優(yōu)化工藝、應用節(jié)能技術(shù),是節(jié)能降耗的有效手段。