楊 帆
(晉能控股煤業(yè)集團大地選煤廠永定莊洗煤廠, 山西 大同 037001)
帶式輸送機是選煤廠重要機電設備之一,具有運輸能力大、便于操作維護、結構簡單等優(yōu)點,但是實際煤礦選煤過程中,由于受原煤塊徑、原煤夾矸率、設備操作水平及設備自動化水平等影響,選煤廠帶式輸送機在運輸過程中經常出現故障,主要表現在輸送機受大塊煤矸石影響出現撕帶事故,輸送機跑偏、斷帶事故等,不僅影響著帶式輸送機穩(wěn)定運行,增加輸送機故障率及維修成本費用,而且嚴重制約著選煤廠安全穩(wěn)定選煤[1-5]。對此,永定莊選煤廠決定對選煤廠內SSJ-800 型帶式輸送機安裝一套遠程集控系統(tǒng)。
永定莊選煤廠內共計安裝三部SSJ-800 型帶式輸送機,輸送機運輸長度為300 m,輸送機帶寬為0.8 m,運輸能力為1 200 t/h,三部帶式輸送機主要將井下原煤運送至選煤廠篩選機內進行篩選,每部輸送機配備4 名人員進行操作、維護。由于永定莊煤礦運輸煤炭穩(wěn)定性差,煤層內含多層泥巖夾矸,輸送機運輸的原煤內矸石量大、矸石塊徑在300~450 mm 范圍內,從而導致輸送機在運輸過程中,經常出現大塊煤矸撕帶及輸送機跑偏斷帶等現象。
永定莊選煤廠帶式輸送機安裝的集中控制系統(tǒng)主要由遠程操控系統(tǒng)、網絡交換站、工業(yè)千兆以太網、PLC 控制器、大塊煤矸篩選裝置、輸送機跑偏預警系統(tǒng)、輸送機斷帶預警系統(tǒng)等部分組成,如圖1 所示。
圖1 選煤廠帶式輸送機集中控制系統(tǒng)結構示意圖
1)遠程操控系統(tǒng):遠程操控系統(tǒng)安裝在選煤廠操控室內,操控系統(tǒng)內安裝上位機、顯示器、打印機,上位機內安裝專用組態(tài)軟件,通過該組態(tài)軟件可將帶式輸送機各類運行參數、故障等直觀地顯示在顯示器上。
2)網絡系統(tǒng):網絡系統(tǒng)主要包括網絡交換站和工業(yè)以太網,網絡交換站與PLC 控制器連接,主要用于信息儲存,并通過以太網對信息進行無線傳輸。
3)PLC 控制器:選煤廠內多部帶式輸送機安裝一臺PLC 控制器,PLC 控制器與輸送機斷帶、跑偏、大塊煤矸篩選等系統(tǒng)中的傳感器連接,接收各類數據信號,并對數據信號進行處理。
4)大塊煤矸篩選裝置:該裝置安裝在距機頭15 m處輸送機機架上,該裝置主要由紅外線發(fā)射裝置、接收裝置、連鎖控制器等部分組成。
5)輸送機跑偏預警系統(tǒng):輸送機跑偏預警系統(tǒng)主要由電控防跑偏托輥、跑偏傳感器等部分組成,跑偏預警系統(tǒng)安裝在帶式輸送機機架上,輸送機每隔50 m安裝一套該系統(tǒng)。
6)斷帶預警系統(tǒng):該系統(tǒng)主要由斷帶傳感器、連鎖控制開關等部分組成,斷帶傳感器安裝在帶式輸送機上輸送帶下方,距輸送帶距離為0.15 m,連鎖控制開關分別與PLC 控制器及輸送機電機連接。
2.1.1 大塊煤矸篩選裝置工作原理
帶式輸送機在運輸大塊煤矸時,當大塊煤矸石塊徑大于300 mm 而經過紅外線發(fā)射裝置時,煤矸石對激光發(fā)出的連續(xù)紅外線進行遮擋,此時紅外線接收裝置未接收連續(xù)紅外線時,通過內部傳感器及時將信號傳送至PLC 控制器內,PLC 控制器接收信號后對信號處理并判斷煤矸塊徑,分析判斷塊徑大于300 mm時PLC 控制器對輸送機進行閉鎖停機,并發(fā)出警報。
2.1.2 輸送機跑偏預警系統(tǒng)工作原理
當帶式輸送機在運輸物料出現跑偏且輸送帶偏移中心線位置100 mm 時,安裝在機架上的跑偏傳感器及時將信號傳送至PLC 控制器,控制器接收信號后,對電控防跑偏托輥進行控制,實現防止輸送帶跑偏保護動作;當輸送帶跑偏控制復位后,PLC 控制器停止對電控跑偏托輥控制作用。
2.1.3 輸送機斷帶預警系統(tǒng)工作原理
當輸送機在運輸過程中出現輸送帶斷帶時,斷帶會與安裝在上輸送帶下方的重力傳感器接觸,此時傳感器及時將斷帶信號傳送至PLC 控制器,控制器接收信號后,對輸送機電機進行閉鎖停機。
2.1.4 遠程控制工作原理
PLC 控制器對帶式輸送機各類信號進行接收后,將數據信號傳送至網絡交換站內,然后通過工業(yè)千兆以太網傳送至遠程上位機系統(tǒng),上位機通過專用組態(tài)軟件,將輸送機各類參數以圖表形式直觀地顯示在顯示器上。當井下輸送機出現跑偏、斷帶等故障時,顯示器可顯示故障源,若集控系統(tǒng)未能及時對故障作出保護動作時,操控人員可通過顯示界面遠程操控。
1)結構簡單:永定莊選煤廠采用帶式輸送機集中控制系統(tǒng)結構相對簡單,成本費用低,故障率低,便于操作維護。
2)自動化水平高、集中控制效果好:該套系統(tǒng)主要利用PLC 對輸送機跑偏、斷帶、大塊煤矸篩選進行數據采集及指令發(fā)送,實現了帶式輸送機集中控制,自動化水平高,保護動作靈敏可靠;同時該套系統(tǒng)采用工業(yè)以太網進行數據傳輸,數據傳輸速度快,利用遠程操控系統(tǒng)可對輸送機進行遠程控制及故障排除,實現了無人值守的目的。
3)勞動作業(yè)強度低:該系統(tǒng)投入使用后可及時對輸送機跑偏、斷帶、大塊煤矸篩選進行自動控制,建立帶式輸送機預警系統(tǒng),輸送機在運行過程中無須專人看管,大大降低了勞動作業(yè)強度,同時該系統(tǒng)保護動作靈敏可靠,可實現與輸送機電機閉鎖功能,降低輸送機故障率。
4)實用性強:該系統(tǒng)不僅可用于不同型號的帶式輸送機,而且可用于運輸、化工、橋梁隧道等領域中,實用性強、應用區(qū)域廣。
2020 年2 月永定莊煤礦選煤廠對每部帶式輸送機安裝了一套集中控制系統(tǒng),截至2021 年2 月通過1 年的實際應用來看,帶式輸送機安裝集中控制系統(tǒng)后,每部輸送機操控人員由原來的4 人減少為1 人,大大降低了勞動作業(yè)強度及勞動成本費用,同時安裝該系統(tǒng)后,全年輸送機跑偏現象得到有效控制,大塊煤矸撕帶事故由原來的5 起減少為2 起,斷帶事故由原來的6 起減少為1 起,全年可降低輸送機維修費用達35 余萬元,保證了選煤廠安全、高效選煤,取得了顯著應用成效。