杜亞州,張砷釔
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
合成氣壓縮機(jī)是甲醇裝置重要的動(dòng)設(shè)備之一,保證著甲醇裝置的長(zhǎng)周期與高負(fù)荷的運(yùn)行。自低溫甲醇洗的凈化氣與氫回收裝置的富氫氣相混合后,進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)新鮮氣壓縮段進(jìn)行壓縮,然后進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)的循環(huán)壓縮段入口,與來(lái)自甲醇合成工序的循環(huán)氣體相混合后,進(jìn)入循環(huán)段壓縮然后去甲醇合成工序[1]。此工序是甲醇裝置的重要工序,當(dāng)合成氣壓縮機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),甲醇裝置將面臨停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),為此,如何保障合成氣壓縮機(jī)的正常運(yùn)行,是甲醇裝置生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵因素。
河南龍宇煤化工有限公司公司一期50 萬(wàn)t 甲醇裝置中合成氣壓縮機(jī)采用離心式,型號(hào)為STC-SV(10-7-A),西門子制造,單缸兩端六級(jí)結(jié)構(gòu),如圖1所示,由一臺(tái)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),聯(lián)軸器為膜片式,缸體為筒式缸體,驅(qū)動(dòng)機(jī)一側(cè)為筒底,自由端作為筒蓋敞開[2]。內(nèi)殼組件為筒型組件從自由端插入,用限位器確定其位置,內(nèi)殼組件在水平剖分型隔板的兩端帶有進(jìn)口和出口蝸室,而且裝有軸封和軸承,葉輪采用三元流模化設(shè)計(jì),葉輪過(guò)盈裝配在無(wú)鍵的光滑的軸上,葉輪采用數(shù)控機(jī)床加工,葉輪焊后采用真空熱處理[3]。隔板為無(wú)葉擴(kuò)壓器和葉片回流器的組合件,隔板為水平剖分式,各級(jí)間的水平結(jié)合面裝設(shè)O 型圈,無(wú)氣體泄漏。徑向軸承為帶噴油嘴的5 塊可傾瓦軸承,推力軸承為兩面各6 塊瓦的帶噴油嘴的雙金斯伯雷軸承,帶有自動(dòng)調(diào)心功能,葉輪口環(huán)和平衡盤密封件采用軟材料、小間隙密封方式,減小內(nèi)泄漏,軸端密封采用串聯(lián)式干氣密封[4]。
2021年3月22日19 時(shí)6 分,公司合成氣壓縮機(jī)因驅(qū)動(dòng)端軸振動(dòng)VX/YE15312 瞬間上漲而觸發(fā)聯(lián)鎖跳車,經(jīng)調(diào)取振動(dòng)、溫度趨勢(shì)分析,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端及非驅(qū)動(dòng)端的振值為同時(shí)上漲,但非驅(qū)動(dòng)端振值上漲較慢,最終原因是驅(qū)動(dòng)端振值過(guò)高超過(guò)聯(lián)鎖跳車值(81 μm)而跳車,跳車后汽輪機(jī)盤車自啟,合成氣壓縮機(jī)經(jīng)檢查盤車正常。因無(wú)法查明驅(qū)動(dòng)端振值為何突然上漲至跳車值,公司經(jīng)商議進(jìn)行沖轉(zhuǎn)試機(jī),查看壓縮機(jī)的軸承溫度、振動(dòng)有無(wú)異常變化。19 時(shí)52 分啟動(dòng)試機(jī),啟動(dòng)后機(jī)組沖轉(zhuǎn)至2 000 轉(zhuǎn)時(shí),驅(qū)動(dòng)端軸承溫度上漲較快,達(dá)135 ℃最終果斷停車,初步判定為驅(qū)動(dòng)端軸承可能損壞,機(jī)組轉(zhuǎn)子存在不平衡量,必須對(duì)其進(jìn)行搶修。
因驅(qū)動(dòng)端軸承振值高而跳車,試機(jī)過(guò)程中驅(qū)動(dòng)端軸承溫度過(guò)高無(wú)法運(yùn)行,為此公司采取從后向前檢修方式,先拆檢驅(qū)動(dòng)軸承,逐步向前排查原因。
拆開軸承發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端軸承巴氏合金燒毀;潤(rùn)滑油油質(zhì)較差,軸承上油污較多,驅(qū)動(dòng)端軸承銷釘一枚反裝,一枚缺失。分析應(yīng)為跳車后試機(jī)時(shí)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度過(guò),從而超過(guò)巴氏合金的使用溫度,造成軸承巴氏合金燒毀的現(xiàn)象[5]。
因在合成氣壓縮機(jī)的前期檢修過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端二級(jí)靜環(huán)出現(xiàn)過(guò)破損現(xiàn)象,后對(duì)干氣密封進(jìn)行了返廠維修。經(jīng)商議,此次對(duì)非驅(qū)動(dòng)端干氣密封進(jìn)行檢查并更換新備件,但經(jīng)對(duì)拆下的機(jī)封進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)拆下的機(jī)封存在異常。
對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行抽出檢查,發(fā)現(xiàn)第一至第六級(jí)葉輪的級(jí)間通流部件上存在附著性雜物,尤其是第一級(jí)葉輪上附著的雜物最為明顯,并且成不均勻狀態(tài)分布,如圖2所示。經(jīng)對(duì)機(jī)組末級(jí)葉輪進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),末級(jí)葉輪流道葉片有一處變形嚴(yán)重,其余葉輪流道葉片也有輕微損傷,如圖3所示。在機(jī)組二段檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)二段入口導(dǎo)流體中下半部分多處導(dǎo)流葉片斷裂,如圖4所示,其余導(dǎo)流體部位的導(dǎo)葉均出現(xiàn)不同程度的損傷。
初步判斷此次壓縮機(jī)振值突然上漲跳車的原因應(yīng)為合成氣壓縮機(jī)入口處的工藝氣較臟,粉塵雜質(zhì)通過(guò)一級(jí)入口附著于各級(jí)葉輪上,隨著轉(zhuǎn)子的不斷運(yùn)轉(zhuǎn)一級(jí)入口附著雜物逐步達(dá)到臨界值,從而脫落進(jìn)入各級(jí)葉輪引起軸振動(dòng),打破了原有高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的動(dòng)平衡,造成軸的不平衡狀態(tài)[6],導(dǎo)致在不平衡的振動(dòng)狀態(tài)下二段入口處渦流加劇,二段入口的導(dǎo)葉片長(zhǎng)期處于高溫高壓高負(fù)荷狀態(tài),本就存在疲勞損傷,進(jìn)而在此不平衡的振動(dòng)、渦流狀態(tài)下出現(xiàn)斷裂,斷裂的導(dǎo)葉片進(jìn)入高速旋轉(zhuǎn)的末級(jí)葉輪中,將末級(jí)葉輪進(jìn)口流道葉片打壞,從而加劇轉(zhuǎn)子整體的不平衡性,造成振值上漲跳車[7]。為此,繼續(xù)進(jìn)行如下拆檢進(jìn)行驗(yàn)證。
因一段的各級(jí)葉輪附著性雜物較多,尤其是一級(jí)葉輪上最多,為驗(yàn)證入口過(guò)濾器、分離器是否存在異常,導(dǎo)致工藝氣內(nèi)含有較多雜質(zhì),從而進(jìn)入壓縮機(jī)附著于各級(jí)葉輪上,為此分別對(duì)一、二級(jí)入口分離器S15301、S15302 進(jìn)行檢查。
3.4.1 一級(jí)入口分離器
對(duì)S15301 一級(jí)入口分離器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)分離器底部雜物較多,如圖5所示。
分離器內(nèi)部的絲網(wǎng)除沫器一半被吹翻,拆出的絲網(wǎng)除沫器粉塵較多,如圖6所示,并且堵塞嚴(yán)重,從而證實(shí)了一級(jí)入口的工藝氣較臟,氣體中含有雜質(zhì)較多。
3.4.2 二級(jí)入口分離器
經(jīng)對(duì)S15302 二級(jí)入口分離器進(jìn)行檢查,內(nèi)部絲網(wǎng)除沫器未見(jiàn)異常,除沫器床層平穩(wěn),分離器內(nèi)部較為干凈,無(wú)粉塵等雜質(zhì)。
經(jīng)對(duì)S15302 二級(jí)入口分離器出口止回閥進(jìn)行檢查,發(fā)下止回閥法閥芯閥板出現(xiàn)脫落,取出脫落閥板后回裝。因前期出現(xiàn)過(guò)入口過(guò)濾器吸癟的現(xiàn)象,此次加強(qiáng)對(duì)一、二級(jí)入口過(guò)濾器的檢查,防止再次出現(xiàn)吸癟現(xiàn)象,經(jīng)檢查較為干凈,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。
據(jù)機(jī)組的拆檢情況,又根據(jù)對(duì)一、二級(jí)分離器、和一、二級(jí)過(guò)濾網(wǎng)及分離器出口止回閥的拆檢情況,也證實(shí)了前期的判斷。此次對(duì)一級(jí)分離器內(nèi)部進(jìn)行了清理,對(duì)絲網(wǎng)除沫器進(jìn)行了清洗,清洗完畢后重新進(jìn)行了安裝固定,避免再次被吹翻;對(duì)一級(jí)分離器出口止逆閥內(nèi)件進(jìn)行了拆除,對(duì)止逆閥筒體進(jìn)行了回裝;二級(jí)分離器檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常。機(jī)組解體過(guò)程中兩端干氣密封均完好,停機(jī)期間對(duì)干氣密封管線進(jìn)行了吹掃,檢查發(fā)現(xiàn)干氣密封工藝氣氣源出口止逆閥密封面損壞,但因無(wú)備件,此次未進(jìn)行更換。
據(jù)轉(zhuǎn)子拆檢情況轉(zhuǎn)子已無(wú)法繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),公司商議后決定將轉(zhuǎn)子及末級(jí)導(dǎo)流體進(jìn)行外送至西安陜鼓動(dòng)力股份公司進(jìn)行維修,因入口導(dǎo)流體導(dǎo)葉斷裂導(dǎo)致平衡盤側(cè)葉輪打傷,返廠主要維修內(nèi)容為轉(zhuǎn)子損傷部位處理;轉(zhuǎn)子低速、高速動(dòng)平衡;導(dǎo)流體清理、探傷、損傷部位處理等。經(jīng)陜鼓對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行檢查、討論,形成2 套解決方案。
方案一:對(duì)葉輪的損傷葉片進(jìn)行打磨,消除損傷部位;損傷葉片對(duì)面選擇一個(gè)葉片切割打磨,以使葉輪本身對(duì)稱、平衡。
方案二:葉輪損傷的葉片進(jìn)行激光熔敷修復(fù)。
經(jīng)共同對(duì)兩種方案進(jìn)行對(duì)比,相比之下方案二更為可靠,但此方案需要將轉(zhuǎn)子上的平衡盤、葉輪全部熱拆下來(lái),葉輪單獨(dú)做激光熔敷;單個(gè)葉輪超速試驗(yàn),動(dòng)平衡,轉(zhuǎn)子組裝等工序;同時(shí)激光熔敷的方案有不確定因素,如葉輪、平衡盤拆卸過(guò)程,有熱拆損傷或者拆不下來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)[8]。葉片激光熔覆量較大,可能會(huì)在焊縫部位形成新的裂紋,存在多次返工的可能。并且此方案工期較長(zhǎng)并存在不確定性,如果一切順利,整個(gè)工期預(yù)計(jì)15~20 天;如不順利,則時(shí)間無(wú)法預(yù)計(jì),而方案一工期預(yù)計(jì)7 天即可完成,同時(shí)打磨葉片的方案已經(jīng)在其他公司合成氣機(jī)組轉(zhuǎn)子上成功試用,作為臨時(shí)處理方案進(jìn)行應(yīng)急處理[9]。最終,公司采取第一種方案,并對(duì)轉(zhuǎn)子上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。
首先對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行噴砂除銹,后對(duì)轉(zhuǎn)子及葉輪進(jìn)行著色探傷,對(duì)轉(zhuǎn)子及葉輪內(nèi)部流道進(jìn)行清洗,對(duì)末級(jí)葉輪進(jìn)口葉片處進(jìn)行打磨修復(fù)處理,修復(fù)后的葉輪如圖7所示。
對(duì)進(jìn)氣導(dǎo)向裝置導(dǎo)流葉片進(jìn)行打磨修復(fù)、去毛刺處理,對(duì)導(dǎo)流葉片與導(dǎo)流體焊縫進(jìn)行著色探傷,對(duì)存在缺陷的焊縫處進(jìn)行了補(bǔ)焊,如圖8所示。完工后對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行多次高速動(dòng)平衡直至試驗(yàn)合格。
維修好的轉(zhuǎn)子到達(dá)公司后立即進(jìn)行回裝,最終于3月30日檢修結(jié)束,投用一、二級(jí)干氣密封后發(fā)現(xiàn)一級(jí)密封氣過(guò)濾器前后壓差達(dá)到280 kPa,經(jīng)與機(jī)封廠家溝通后確認(rèn)為機(jī)組開機(jī)后會(huì)有所好轉(zhuǎn),3月31日進(jìn)行機(jī)組試機(jī),試運(yùn)行期間一級(jí)密封過(guò)濾器壓差進(jìn)一步增加達(dá)到480 kPa,但干氣密封系統(tǒng)泄漏量正常,最后成功升至正常轉(zhuǎn)速并運(yùn)行至今,除一級(jí)干氣密封過(guò)濾器壓差高外無(wú)其他異?,F(xiàn)象,機(jī)組各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)平穩(wěn)。
合成氣壓縮機(jī)是甲醇生產(chǎn)裝置的命脈,是持續(xù)運(yùn)行的關(guān)鍵,壓縮機(jī)故障時(shí)外在表現(xiàn)都是振值高、軸承溫度高,但內(nèi)部原因則有多種,嚴(yán)重時(shí)便會(huì)損壞轉(zhuǎn)子,導(dǎo)致機(jī)組無(wú)法運(yùn)行,造成裝置長(zhǎng)期停車[10]。此次,公司歷時(shí)9 天完成合成氣壓縮機(jī)的檢修及轉(zhuǎn)子維修工作,不僅僅是一次經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),同時(shí)也是合成氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子修復(fù)的進(jìn)一步驗(yàn)證。在合成氣壓縮機(jī)的運(yùn)行過(guò)程中,不僅僅要關(guān)注壓縮機(jī)的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù),同時(shí)還要定期檢查和清洗一、二級(jí)分離器的絲網(wǎng)除沫器,確保除沫器的正常;確保一、二級(jí)入口過(guò)濾器的正常;加強(qiáng)計(jì)劃性檢修工作,確保定期對(duì)機(jī)組進(jìn)行大修,對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行全面檢查清洗,保證轉(zhuǎn)子的正常運(yùn)行。同時(shí)還要對(duì)壓縮機(jī)葉輪入口的導(dǎo)流葉片進(jìn)行清洗,避免積灰現(xiàn)象,對(duì)焊縫進(jìn)行著色探傷,對(duì)疲勞損傷的導(dǎo)流葉片焊縫及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)等,才能保證合成氣壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行,避免出現(xiàn)跳車等現(xiàn)象的發(fā)生。