蔣良燦
(建滔(衡陽)實業(yè)有限公司,湖南 衡陽 421001)
塔類設(shè)備有多種類型,塔設(shè)備是化工、石油化工和煉油生產(chǎn)中最重要的設(shè)備之一。它可使氣液或液液兩相之間進行緊密接觸,達到相際傳質(zhì)及傳熱的目的??稍谒O(shè)備中完成的常見單元操作有:精餾、吸收、解吸和萃取等。對于許多逆流氣液接觸過程,填料塔和板式塔都是適用的,設(shè)計者應(yīng)根據(jù)具體情況進行選用。
20世紀70年代以前,在大型塔器中,板式塔占有絕對優(yōu)勢,出現(xiàn)過許多新型塔板。70年代初能源危機的出現(xiàn),突出了節(jié)能問題。隨著石油化工生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,填料塔日益受到人們的重視,此后的20多年間,填料塔技術(shù)有了長足的進步,涌現(xiàn)出較多高效填料與新型塔內(nèi)件,特別是新型高效規(guī)整填料的不斷開發(fā)與應(yīng)用,沖擊了蒸餾設(shè)備以板式塔為主的局面,且大有取代板式塔的趨勢。
以前亂堆填料塔直徑很少大于0.5 m,后來又認為不宜超過1.5 m,根據(jù)近10年來填料塔的發(fā)展狀況,這一限制似乎不再成立。最大直徑規(guī)整填料塔已達20 m,結(jié)束了填料塔只適用于小直徑塔的歷史。這標志著填料塔的塔填料、塔內(nèi)件及填料塔本身的綜合設(shè)計技術(shù)進入了一個新階段。
填料塔以填料作為氣、液接觸和傳質(zhì)的基本構(gòu)件,液體在填料表面呈膜狀自上而下流動,氣體呈連續(xù)相自下而上與液體作逆向流動,并進行氣、液兩相間的傳質(zhì)和傳熱。兩相的組分濃度和溫度沿塔高連續(xù)變化。填料塔屬于微分接觸型的氣、液傳質(zhì)設(shè)備。
填料塔具有生產(chǎn)能力大、分離效率高、壓降小、持液量小、操作彈性大等優(yōu)點。同時因為氯堿生產(chǎn)中的物料多具有腐蝕性,填料塔相對更適合用于氯堿生產(chǎn)中的吸收、解吸、萃取和氣液直接換熱等。
由電解槽出來的濕氯氣溫度高,并伴有大量的水蒸氣和雜質(zhì),具有較強的腐蝕性,必須經(jīng)過冷卻、干燥和凈化處理。圖1是目前氯堿廠典型的氯氣處理流程,氯氣處理系統(tǒng)分為冷卻、干燥、輸送3部分,其中氯氣洗滌塔、一段填料干燥塔和二段填料干燥塔均是填料塔,填料-泡罩組合塔的下部也是填料塔。
圖1 氯氣處理工藝流程簡圖Fig.1 Process flow of chlorine treatment
2.1.1 氯氣洗滌塔
2.1.1.1 作用
由不斷循環(huán)的氯水(20~30 ℃)自上而下與自下而上的氯氣充分接觸傳質(zhì),達到冷卻氯氣和洗滌氯氣的作用:①能夠較好地除去濕氯氣帶出的鹽霧,能更好地保護干燥后的硫酸除霧器;②能夠?qū)⒙葰饫鋮s到接近常溫,以盡可能減少10 ℃冷凍水冷卻氯氣時的冷量。③因為氯氣溫度降低,其所含的水蒸氣也會冷凝,減少后續(xù)冷卻和干燥的負荷。
2.1.1.2 應(yīng)注意的問題
(1)氯氣洗滌塔塔體材質(zhì)多選鈦材或PVC/FRP,優(yōu)先選用鈦材;塔內(nèi)填料多選用CPVC和陶瓷,也有選用PVDF的,但絕不能選用或錯用PVC填料,否則填料會與氯氣反應(yīng)軟化和黏結(jié)而影響冷卻和洗滌的效果。
(2)應(yīng)按要求安裝塔內(nèi)附件,特別要保證液體分布器的水平度,確保液體分布均勻,防止液體偏流。
(3)為達到更好的冷卻效果,與洗滌塔配套的氯水板式冷卻器換熱面積應(yīng)設(shè)計合理,建議留有比較大的余量,筆者曾經(jīng)在1臺氯水板式冷卻器上增加一倍板片,冷凍水機組的用電明顯下降。另外,須在天氣氣溫上升之前做好氯水板式冷卻器的清洗工作,保證在炎熱天氣時氯氣洗滌后的溫度正常。
2.1.2 氯氣干燥塔
2.1.2.1 作用
一段填料干燥塔、二段填料干燥塔和填料-泡罩組合塔等在氯氣處理中起干燥作用,分別利用經(jīng)冷凍水冷卻的75%左右稀硫酸、92%左右硫酸和96%硫酸在各塔的填料層與逆流而上的氯氣傳質(zhì)傳熱,硫酸吸收氯氣中的水分,從而使氯氣逐步干燥合格;而組合塔的泡罩層則是用98%的硫酸進一步對氯氣干燥,起到把關(guān)的作用。
2.1.2.2 應(yīng)注意的問題
(1)設(shè)計時應(yīng)考慮整個氯氣干燥系統(tǒng)有足夠的富余量,在三塔流程中,應(yīng)保證任何兩塔運行時能滿足氯氣中含水質(zhì)量分數(shù)在0.01%以下的要求。
(2)因為鈦冷卻器后的氯氣與鈦會發(fā)生反應(yīng)甚至燃燒,一段填料干燥塔、二段填料干燥塔和填料-泡罩組合塔的下部填料塔的塔體多采用PVC/FRP,內(nèi)件也多采用PVC材質(zhì),填料多采用CPVC。
(3)每一兩年要在大修時檢查一下塔內(nèi)件狀況,液體分布器的水平度、是否變形,填料情況等。檢查判斷是否需要更換塔內(nèi)件和填料。一般運行五六年須更換塔內(nèi)液體分布器,以確保其水平、完好而使液體分布均勻,防止液體偏流;如果已運行了10年,則最好更換全部內(nèi)件和填料。
(4)保證各硫酸冷卻器的正常穩(wěn)定,一般控制硫酸溫度在11 ℃左右,但一定不能讓硫酸的溫度低于9.6 ℃,防止硫酸結(jié)冰。
(5)嚴格控制好各塔的硫酸濃度和各塔間的硫酸濃度的合理梯度,一般通過控制稀硫酸的出酸質(zhì)量分數(shù)在75%左右,使一段填料干燥塔連續(xù)出稀酸和泡罩塔連續(xù)均勻進酸。
2.2.1 工藝流程
在氯堿生產(chǎn)中填料塔還有較多應(yīng)用。用作解吸的設(shè)備有:淡鹽水真空脫氯塔(也多采用填料塔),PVC生產(chǎn)中鹽酸解吸中的解吸塔。用作反應(yīng)和吸收的設(shè)備有:事故氯處理塔或次氯酸鈉吸收塔。事故氯處理(次氯酸鈉生產(chǎn))工藝流程如圖2所示。
圖2 事故氯處理(次氯酸鈉生產(chǎn))工藝流程簡圖Fig.2 Process flow of accident chlorine treatment to produce sodium hypochlorite
2.2.2 應(yīng)注意的問題
為保證事故氯處理塔穩(wěn)定運行和生產(chǎn)出合格的次氯酸鈉,應(yīng)做到和注意如下要點。
(1)現(xiàn)在環(huán)保要求極高,一般須配置雙塔雙循環(huán)槽工藝,可切換為單塔運行和雙塔運行,事故氯處理狀態(tài)下自動啟動雙塔運行。塔體多采用PVC/FRP,內(nèi)件也多采用PVC材質(zhì),填料多采用CPVC。
(2)填料塔不宜處理易聚合或含有固體懸浮物的物料,為防止生產(chǎn)過程中析出氯化鈉結(jié)晶而堵塞液體或氣體通道,一方面要防止過氯歧化反應(yīng),另一方面配堿濃度不能太高??梢罁?jù)次氯酸鈉產(chǎn)品的質(zhì)量要求,做好物料平衡計算,嚴格控制好氫氧化鈉的濃度。一般生產(chǎn)5%次氯酸鈉時堿質(zhì)量分數(shù)在7%~8%,生產(chǎn)10%次氯酸鈉時堿質(zhì)量分數(shù)在14%~15%;控制堿循環(huán)槽的液位在50%~70%。
(3)確保堿在吸收塔和堿循環(huán)槽內(nèi)循環(huán)暢通,并控制好吸收塔內(nèi)物料液體的溫度小于25 ℃。
(4)生產(chǎn)次氯酸鈉時,未投入運行的吸收塔和堿循環(huán)槽必須先配制好溶液,堿濃度和配制好的堿液量能充分滿足一次正常停車的處理能力,確保事故狀態(tài)下聯(lián)鎖啟動后氯氣能被完全吸收。
(5)緊密關(guān)注在線pH值,pH值小于13時要特別注意防止歧化反應(yīng)而分解,此時要多檢測循環(huán)堿槽內(nèi)次氯酸鈉的游離堿和有效氯含量,游離堿質(zhì)量分數(shù)在0.3%~1%時必須切換吸收塔和出料,出料完成后及時加堿和配料。
GB 15581—2016《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定現(xiàn)有企業(yè)的污染物排放從2018年7月1日起執(zhí)行此標準。有組織排放要求氯氣和氯化氫限值分別是5 mg/m3和20 mg/m3,無組織排放要求企業(yè)邊界氯氣和氯化氫限值分別是0.1 mg/m3和0.2 mg/m3。 鑒于此,近幾年建滔(衡陽)實業(yè)有限公司(以下簡稱“衡陽建滔”)利用填料塔吸收技術(shù)做了幾項環(huán)保改造:鹽酸生產(chǎn)尾氣凈化吸收改造,鹽酸罐區(qū)逸散氣體吸收改造,氯氣干燥的硫酸脫氯改造。
原吸收流程:二合一氯化氫合成爐出口的氯化氫經(jīng)兩級石墨降膜吸收器吸收后,鹽酸進鹽酸中間槽,尾氣經(jīng)石墨水流泵噴射吸收后排空。
技改中取消石墨水流泵,增加了兩個填料吸收塔(一個用水作吸收劑,一個用燒堿液作吸收劑)??紤]到原尾氣中含氯化氫20 mg/m3左右,兩個吸收器都不設(shè)冷卻器來冷卻吸收劑。改造之后鹽酸吸收流程:鹽酸二合一合成爐出口氯化氫經(jīng)兩級石墨降膜吸收器之后,增加一個水吸收填料塔,吸收水從其上部進,吸收二級石墨吸收器來的氯化氫,從下部出來的稀酸水又回到稀酸水槽;水吸收填料塔出來的尾氣再進入堿液吸收填料塔,通過循環(huán)堿液吸收其中的氯化氫和可能在不正常情況下的氯氣。
技術(shù)改造后,鹽酸尾氣完全能夠達標排放,氯化氫排放值均在3 mg/m3以下,氯氣排放值均在1 mg/m3以下,即使在不正常情況下也能確保氣體排放達標。
3.2.1 工藝流程
從每臺鹽酸儲罐頂部引管和鹽酸裝車時放酸口引管進入玻璃鋼風(fēng)機,將風(fēng)機抽取的全部逸散的鹽酸氣體引入吸收系統(tǒng),依次進入兩填料塔,先是進入水吸收塔用水吸收尾氣中的大部分氯化氫,再進入堿吸收塔經(jīng)5%左右的燒堿溶液徹底吸收后達標排放。變無組織排放為達標的有組織排放,工藝流程見圖3。
圖3 鹽酸罐區(qū)尾氣吸收流程Fig.3 Process flow of tail gas absorption in hydrochloric acid tank farm
3.2.2 應(yīng)注意的事項
(1)鹽酸罐區(qū)和鹽酸放酸口分別設(shè)風(fēng)機,鹽酸罐區(qū)風(fēng)機的全壓比鹽酸放酸口風(fēng)機要適當(dāng)小些,并且在鹽酸罐區(qū)的引氣管上應(yīng)設(shè)置壓力計和呼吸閥,防止鹽酸儲罐因負壓大抽癟損壞。
(2)安裝逸散氣體引氣管時,應(yīng)使引氣管有適當(dāng)坡度,并設(shè)置導(dǎo)淋,防止積酸而使引氣管不暢通。
(3)因氣體中空氣量很大,氯化氫含量很小,吸收效果相對較差,空塔氣速宜小些,可以考慮選擇組合塔的形式,最好請專業(yè)的單位設(shè)計制造。
氯氣干燥過程中用到硫酸,干燥后產(chǎn)生的75%稀硫酸中溶解有游離氯(實測含氯達0.24%左右),屬于危險固廢(HW34類廢酸代碼261-058-34)。由于稀硫酸含氯,采用倒貼運費及處置費的方式轉(zhuǎn)移給有資質(zhì)單位進行處置,稀硫酸的收集、儲存、運輸、處置、銷售成為制約氯堿生產(chǎn)的瓶頸問題。
以下比較了目前幾種稀硫酸脫氯工藝。
(1)采用高溫燃燒濃縮技術(shù),真空濃縮、多效蒸發(fā)等濃縮提純后的硫酸又回用于生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)利用。此方法相對投資大,能耗高[2]。
(2)采用真空脫氯技術(shù),水流真空機組產(chǎn)生較大真空,使稀硫酸在循環(huán)槽和脫氯塔中循環(huán),合格后送到硫酸成品槽。該工藝處理后的稀硫酸品質(zhì)能夠符合HG/T 5026—2016《氯堿工業(yè)回收硫酸》的要求。技術(shù)成熟,能耗較低[3];但是生產(chǎn)中用到較大真空,對脫氯塔的要求相對校高(必須是壓力容器)。
(3)衡陽建滔經(jīng)試驗和研究,設(shè)計出一種稀硫酸吹脫氯氣的工藝,不需要真空設(shè)備(工藝流程如圖4所示)。利用設(shè)在填料塔后的風(fēng)機抽空氣進入填料塔,與從上而下進入填料的稀硫酸逆流接觸,利用填料塔的解吸作用,降低硫酸中的氯氣分壓,在塔中不斷降低硫酸中含氯量;抽出的夾帶有氯氣的氣體進入二級堿液吸收塔,經(jīng)吸收氯氣后達標排放。整個技改僅增加1臺玻璃鋼微壓風(fēng)機和1臺PVC/FRP的填料吹氯塔,整合到氯氣干燥和事故氯處理工序中,氯氣干燥產(chǎn)生的稀硫酸經(jīng)出酸調(diào)節(jié)閥進入吹氯塔,出來則進到原來的稀硫酸槽中,吹氯后的尾氣進入事故氯處理用堿吸收。
圖4 氯氣干燥后廢硫酸脫氯工藝流程Fig.4 Process flow of dechlorination of waste sulfuric acid after chlorine drying
值得注意的是,由于進入填料吹氯塔的硫酸流量很小,須充分設(shè)計好塔內(nèi)液體分布器,把液體均勻地分布于填料層頂部,以保證液體初始分布的質(zhì)量而提高填料的傳質(zhì)效率。技術(shù)改造運行后,日常分析檢測稀硫酸中游離氯含量在0.005%(質(zhì)量分數(shù))以下,《氯堿工業(yè)回收硫酸》(HG/T 5026—2016)要求稀硫酸中游離氯含量在0.1%(質(zhì)量分數(shù))。衡陽建滔也申請辦理了稀硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,變危廢為產(chǎn)品。該稀硫酸可用作尿素氯化法ADC的原料,也可作為硫酸鋁、硫酸鋅、硫酸鎂等硫酸鹽產(chǎn)品的原料及用作廢水處理中調(diào)節(jié)pH值等,有較好的社會效益和經(jīng)濟效益。