陳華剛
(國能神皖池州發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 池州 247103)
鍋爐再熱器一旦泄漏將造成重大經(jīng)濟(jì)損失。因此通過對泄漏的再熱器管進(jìn)行科學(xué)分析,制定可行的防范措施,將有利于機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[1]。造成鍋爐再熱器受熱面管泄漏失效的主要原因有磨損、過熱、應(yīng)力、疲勞、腐蝕、焊接缺陷、材料原始缺陷等[2]。
某電廠1號機(jī)組為320 MW亞臨界機(jī)組,配套哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1025/17.5-YM30型一次中間再熱控制循環(huán)汽包鍋爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓布置的直流式燃燒器,固態(tài)排渣,設(shè)計(jì)燃料為淮北混煤(劉橋礦),2016年實(shí)施貧煤鍋爐改燒煙煤改造后100 %燃燒神華煙煤。該鍋爐再熱器主要由墻式輻射再熱器、后屏再熱器、末級再熱器三個(gè)部分組成。后屏再熱器布置在過熱器后屏和后水冷壁懸吊管之間,折焰角的上部,共30屏,以457.2 mm的橫向節(jié)距沿爐寬方向布置。每屏由14根U型管組成,最內(nèi)圈底部出列設(shè)計(jì)為底部夾管,材質(zhì)為12Cr1MoVG。管子規(guī)格為φ63 mm×4 mm,底部夾管上部規(guī)格為φ63 mm×4 mm,下部規(guī)格為φ63 mm×7 mm,變徑處為原始加工變徑臺(tái)階。該機(jī)組于2005年投產(chǎn)運(yùn)行,至2017年后屏再熱器泄漏,共運(yùn)行7.8萬h。再熱器進(jìn)口蒸汽壓力3.437 MPa、出口蒸汽壓力3.282 MPa,進(jìn)口蒸汽溫度316.1 ℃、出口蒸汽溫度540 ℃,屏式再熱器壁溫?zé)o超限報(bào)警。
運(yùn)行人員現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)1號鍋爐前墻7樓下一層看火門處爐內(nèi)存在異常聲音,經(jīng)專業(yè)判斷為再熱器泄漏。檢查鍋爐排煙溫度、引風(fēng)機(jī)電流、補(bǔ)水量、壁溫?zé)o明顯變化,現(xiàn)場泄漏聲音較小。維持鍋爐低負(fù)荷、低汽壓運(yùn)行,申請機(jī)組調(diào)停。泄漏工況運(yùn)行116 h。
停爐檢查發(fā)現(xiàn),后屏再熱器從A側(cè)數(shù)第15屏有2根管發(fā)生泄漏,共有7個(gè)漏點(diǎn);一根泄漏管為第15屏第14根夾管,A側(cè)有4個(gè)漏點(diǎn);另一根泄漏管為第15屏外側(cè)數(shù)第7根,U型圈底部管有3個(gè)漏點(diǎn);此外,第15屏第6,8根U型管底部吹損減薄未泄漏,其他管屏此區(qū)域無吹損痕跡。
第15屏第14根夾管上明顯可見3個(gè)漏點(diǎn)分布在焊縫上下,宏觀檢查焊縫外觀質(zhì)量較好,檢查內(nèi)焊縫無明顯未焊透缺陷。漏點(diǎn)處有3個(gè)黃銹,一個(gè)在焊縫上方,兩個(gè)在焊縫下方25 mm處,并且其外表面呈吹損特征。沿泄漏孔處軸向截開,可見變徑臺(tái)階處有貫穿裂紋。變徑臺(tái)階為原始加工的退刀槽,變徑臺(tái)階角度約為45°,變徑處內(nèi)壁有氧化腐蝕現(xiàn)象。
第15屏外側(cè)數(shù)第7根U型圈底部管有3個(gè)漏點(diǎn),漏點(diǎn)處有黃銹,一個(gè)漏點(diǎn)附近管材有部分熔融跡象,另一漏點(diǎn)部分邊緣有管材直接剝離痕跡,其他漏點(diǎn)呈現(xiàn)吹損減薄爆管特征。
檢查泄漏的再熱器管表面光滑,無明顯劃痕或其他加工缺陷。泄漏管在鍋爐受熱面由管卡固定,幾乎不存在振動(dòng)及碰摩情況。
泄漏管子吹灰器吹掃面無明顯吹損痕跡,附近其他管屏也無吹損痕跡,可排除吹灰器吹損減薄導(dǎo)致爆管可能。
檢查泄漏點(diǎn)無典型超溫爆口特征,爆口內(nèi)壁、外壁檢查存在輕微氧化現(xiàn)象。用游標(biāo)卡測量,爐管壁厚為正公差,泄漏管子無明顯脹粗,管內(nèi)無異物,檢查再熱器壁溫測點(diǎn)無超溫報(bào)警,可排除超溫導(dǎo)致爆管可能[3]。
使用德國SPECTRO MAXx光譜儀對兩根泄漏管進(jìn)行光譜分析,檢測結(jié)果見表1。
表1 光譜分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) 單位:%
分析表明,再熱器管材質(zhì)材料主要成分均符合GB/T 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中的12CrlMoVG對應(yīng)化學(xué)成分的要求,與設(shè)計(jì)材質(zhì)相符,可排除錯(cuò)用管材引起爆管的可能。
將第14根夾管(在7 mm厚度側(cè))沿管壁厚度方向剖成4 mm厚,第7根U型圈底部管保留原始內(nèi)外壁,按照圖1加工機(jī)械性能試樣,在CSS-55000電子萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行拉伸試驗(yàn)。
圖1 拉伸試樣形狀和尺寸
經(jīng)拉伸試驗(yàn),測得拉伸性能數(shù)據(jù)見表2、表3。
表2 第14根夾管拉伸試驗(yàn)結(jié)果
表3 第7根U型圈底部管拉伸試驗(yàn)結(jié)果
由表2可知,第14根夾管抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷后延長率全部符合GB/T 5310—2008對12Cr1MoVG的性能要求。
由表3可知,第7根U型圈底部管4號抗拉強(qiáng)度低于標(biāo)準(zhǔn)要求下限,可能與試樣長期運(yùn)行、強(qiáng)度下降有關(guān);其余指標(biāo)全部符合GB/T 5310—2008對12Cr1MoVG的性能要求。
將泄漏管試樣經(jīng)鑲嵌→粗磨→細(xì)磨→拋光→腐蝕,在德國 Axio-observer AIM金相顯微鏡下觀察分析,結(jié)果表明非金屬氧化物夾雜小于1級。
在第14根夾管焊縫裂紋兩側(cè)取樣進(jìn)行金相檢驗(yàn)。內(nèi)壁氧化皮絕大部分脫落;變徑臺(tái)階處存在裂紋,內(nèi)壁側(cè)裂紋較寬,靠內(nèi)壁裂紋內(nèi)有氧化物,可知裂紋從內(nèi)壁起裂[4];晶粒度G大于等于6級;漏點(diǎn)近處金相組織為鐵素體+珠光體,組織球化2級。焊接接頭金相組織中沒有非正常組織和焊接缺陷。
在第7根U型圈底部管漏點(diǎn)中心取樣進(jìn)行金相檢驗(yàn)。晶粒度G大于等于5級,漏點(diǎn)近處金相組織為鐵素體+珠光體,組織球化2級。
通過宏觀檢查、化學(xué)成分分析、機(jī)械性能檢測、金相組織分析等綜合分析,判斷1號鍋爐后屏再熱器第15屏第14根夾管變徑臺(tái)階處裂紋為原始泄漏點(diǎn),它泄漏后嗞破臨近的第7根U型圈底部管,該管被嗞破后又反嗞回來,所以兩根泄漏管均呈吹損特征。
第14根夾管變徑臺(tái)階處產(chǎn)生貫穿性裂紋的深層原因是該部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,采用大角度變徑臺(tái)階結(jié)構(gòu)導(dǎo)致該截面產(chǎn)生應(yīng)力集中,使臺(tái)階根部易沉積腐蝕產(chǎn)物,應(yīng)力集中區(qū)在內(nèi)應(yīng)力和殘余應(yīng)力等綜合應(yīng)力的作用下率先開裂,腐蝕產(chǎn)物加速裂紋擴(kuò)展,最終導(dǎo)致裂紋貫穿泄漏。
利用停爐機(jī)會(huì),更換后屏再熱器第15屏泄漏及吹損超標(biāo)的4根管段,分別為第15屏第6,7,8根U型圈底部管和第14根夾管,焊口射線檢測合格。
對后屏再熱器其他29屏夾管變徑臺(tái)階位置有無裂紋進(jìn)行射線檢測,檢查結(jié)果正常。對后屏再熱器區(qū)域管道外部宏觀檢查,未發(fā)現(xiàn)異常??紤]到組織老化程度、內(nèi)壁氧化皮和第15屏第7根U型管迎煙氣側(cè)抗拉強(qiáng)度偏低等因素,后期利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)再進(jìn)行割管檢查。
針對后屏再熱器夾管變徑臺(tái)階結(jié)構(gòu)存在的裂紋隱患,經(jīng)研究分析,認(rèn)為可以對該結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,采取的優(yōu)化方式是直接采購φ63 mm×7 mm規(guī)格的夾管,在現(xiàn)場使用坡口機(jī)加工過渡坡口,消除夾管截面突變引起的應(yīng)力集中。利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),分批次對所有1,2號機(jī)組后屏再熱器所有夾管進(jìn)行更換。
以上通過宏觀檢驗(yàn)、化學(xué)成分分析、機(jī)械性能檢測、金相組織分析等多種檢測分析手段,對某電廠后屏再熱器泄漏原因進(jìn)行了較全面的分析,判斷原始漏點(diǎn)為后屏再熱器第15屏第14根夾管變徑臺(tái)階處裂紋。該部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致變徑臺(tái)階截面產(chǎn)生應(yīng)力集中,在內(nèi)應(yīng)力和殘余應(yīng)力等綜合應(yīng)力的作用下開裂泄漏。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,提出了優(yōu)化變徑臺(tái)階的措施,利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)實(shí)施后,未再發(fā)生同位置泄漏事件,可為同類型機(jī)組的火電廠提供借鑒。