文_王德生 賈偉建 濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司
該水廠近期建設(shè)規(guī)模10萬m3/d,水源配置計劃為本地水庫供水2.1萬m3/d,本地水源地供水1.5萬m3/d,南水北調(diào)外調(diào)水7.0萬m3/d。此外3萬m3/d 的海水淡化水源作為安全應(yīng)急儲備。
遠(yuǎn)期水廠遠(yuǎn)期建設(shè)規(guī)模20萬m3/d,水源配置計劃為本地水庫供水2.1萬m3/d,南水北調(diào)外調(diào)水17.9萬m3/d。此外,6萬m3/d海水淡化廠礦化后海淡水可作為應(yīng)急供水補(bǔ)充。
根據(jù)原水配置方案,原水包括南水北調(diào)客水、本地地表水和本地地下水。根據(jù)調(diào)研及水質(zhì)分析,原水中有機(jī)物及總氮相對較高,此外外調(diào)TDS 略高。其水質(zhì)具體情況詳見表1。
表1 本地水庫及南水北調(diào)客水原水水質(zhì)
出水水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升,出水濁度≤0.1NTU。
原水水質(zhì)主要去除目標(biāo)為濁度、有機(jī)物、藻類、嗅味和無機(jī)鹽,針對目標(biāo),選擇適宜的處理技術(shù),詳見表2。
表2 原水污染物針對性處理技術(shù)
凈水廠的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)首先體現(xiàn)在凈水處理工藝路線選擇上,經(jīng)調(diào)研國內(nèi)的主要水廠的案例情況,超濾膜技術(shù)由于其對顆粒物、細(xì)菌、兩蟲等污染物的高效去除的優(yōu)異效果,目前已在國內(nèi)省內(nèi)等主要城市中獲得較為廣泛的應(yīng)用,超濾處理技術(shù)有著可靠運(yùn)行管理經(jīng)驗,已經(jīng)成為凈水處理領(lǐng)域重要的發(fā)展趨勢。
預(yù)處理工藝作為輔助處理措施,對原水中超標(biāo)較多、指標(biāo)較高的物質(zhì)進(jìn)行預(yù)處理從而實現(xiàn)減量或者改變其性質(zhì),減少后續(xù)處理工藝的負(fù)荷。同時預(yù)處理工藝常常作為應(yīng)急處理手段,當(dāng)原水水質(zhì)突變時增加水廠的抵抗能力。本工程原水水質(zhì)復(fù)雜多變,預(yù)處理工藝具有簡便、快捷、效果明顯、經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)點(diǎn),因此本方案選用適當(dāng)?shù)念A(yù)處理工藝。
原水具有低溫低濁、藻類、有機(jī)物、嗅味等特征,而平流沉淀池工藝均可適應(yīng)于這些特征指標(biāo),作用效果明顯。根據(jù)上述分析,本凈水廠常規(guī)處理工藝采用了平流沉淀池工藝。
原水的有機(jī)微污染和嗅味是本工程提標(biāo)工藝必須針對解決的問題。各單元工藝(常規(guī)處理、生物活性炭、膜技術(shù)等)對有機(jī)物的去除具有明顯的互補(bǔ)性。根據(jù)水源水質(zhì)特點(diǎn)和處理后水質(zhì)要求,在各工藝單元組合前提下,應(yīng)選取針對性強(qiáng)、去除效果好的深度處理工藝。深度處理用于有機(jī)物尤其是有機(jī)物和致嗅物質(zhì)的去除,采用活性碳吸附效果較好。高級氧化(含O3、H2O2/O3、UV/H2O2等)與活性炭聯(lián)用技術(shù),充分利用了高級氧化的強(qiáng)氧化性、活性碳的生物作用和吸附作用,去除有機(jī)物能力強(qiáng),嗅味去除效果明顯。超濾膜工藝高效去除顆粒物、細(xì)菌、兩蟲。因此本工程深度處理工藝采用O3-活性炭+超濾工藝。
最終確定水廠采用強(qiáng)化預(yù)處理+絮凝沉淀池+臭氧接觸池+活性炭濾池+超濾+清水池+次氯酸鈉消毒的工藝處理。水廠具體工藝流程見圖1。
圖1 水廠工藝流程
二期水處理設(shè)施布置在選址北側(cè),一期水處理設(shè)施布置在選址中部,根據(jù)對現(xiàn)場地形的分析,整體場地高差較大,根據(jù)現(xiàn)場地形的情況,依據(jù)流程走向的不同,將凈水流程從廠區(qū)北部地形較高側(cè)布置,方向為從西至東,清水池全部單獨(dú)建設(shè),附屬設(shè)施及污泥處理部分在廠區(qū)南側(cè)。
水廠進(jìn)水對應(yīng)原水來水方向。生產(chǎn)主流程構(gòu)筑物折板絮凝沉淀沉淀池位于水廠北部,沉淀池東側(cè)依次為臭氧接觸池、活性炭濾池、超濾車間,清水池位于廠區(qū)南側(cè)。綜合加藥間等生產(chǎn)輔助設(shè)施位于廠區(qū)中部的西側(cè),靠近投加點(diǎn)。污泥處理流程位于廠區(qū)的西南角。水廠整體布置按20萬m3/d 設(shè)計,水廠總占地面積約155畝。
3.2.1 折板絮凝平流沉淀池
前段預(yù)臭氧池,混合時間為5min,設(shè)計臭氧投加量為0.5mg/L,1池2格,尺寸為13.2×7.2m,水深6m,預(yù)留遠(yuǎn)期1座。
絮凝池與沉淀池合建,共分兩格,每格每日的處理量為5萬m3/d,構(gòu)筑物總尺寸122×33m,絮凝池深4.3m,沉淀池深3.9m;絮凝反應(yīng)總時間20min,分三段絮凝,峰速分別為0.33m/s,0.24m/s,0.13m/s。沉淀池采用平流形式,水平流速1.3mm/s,停留時間150min。
3.2.2 臭氧接觸池
設(shè)計規(guī)模10.0萬m3/d,平面尺寸21.8m×15m,1座兩格,預(yù)留遠(yuǎn)期1座。最大投加量3mg/L,總接觸時間為15min。并設(shè)2套尾氣破壞裝置,用于吸收尾氣。
3.2.3 活性炭濾池
設(shè)計規(guī)模10萬m3/d,設(shè)有12格,采用單排布置,平面尺寸為24.1m×29.8m,遠(yuǎn)期增加1座。濾池單格面積38.25m2,空床濾速9.53m/h。填料層由上而下分別為:活性炭粒徑8~30目,厚度2.2m,空床停留時間14.26min;下設(shè)砂層,平均粒徑0.6mm,不均勻系數(shù)1.3,厚度0.6m;支承層D=2.0~16.0mm,厚0.45m。在管廊中計劃布置兩臺水箱補(bǔ)充水泵,流量250m3/h,揚(yáng)程20m,功率為22kw,用 1備,可2臺全開,水箱240m3,為活性炭濾池反沖洗水源。
3.2.4 超濾車間
超濾車間規(guī)模10萬m3/d。采用浸沒式膜池,共設(shè)12格膜池,每個膜池設(shè)有6個膜堆,每個膜堆膜面積為2100m2,設(shè)計膜通量為27LMh,平面尺寸為44.4m×22.9m,遠(yuǎn)期增加1座。超濾膜池進(jìn)水閥門為DN400氣動蝶閥,清水閥采用DN400氣動控制閥,配套氣洗、反沖洗、廢液中和循環(huán)系統(tǒng)。
3.2.5 清水池
清水池近期建設(shè)1座,遠(yuǎn)期增加1座。清水池平面尺寸52m×52m,有效水深4.2m,設(shè)2格,單池容積5250m3。清水池前段設(shè)置消毒區(qū),停留時間不小于30min。清水池出水總管起端設(shè)置調(diào)流調(diào)壓閥組1套。
3.2.6 綜合加藥間
(1)礬投加系統(tǒng)
最大加礬量為35mg/L液體聚合氯化鋁,有效Al2O3含量為10%。投加點(diǎn)設(shè)在混合池中,遠(yuǎn)期2個。在室外設(shè)礬液池一座,有效容積為26m3,可滿足遠(yuǎn)期7天的儲存要求。礬液池為地下式,分隔成獨(dú)立的二格,單格尺寸2.3×2.3×2.5m(有效深度),每格設(shè)有進(jìn)料口。在每格液鋁儲存池中設(shè)不銹鋼液下泵1臺,將液鋁提升至溶液池,加水配置成投加濃度后待用。加藥間設(shè)溶液池3只,投加量為315kg/h,配液體積37.8m3/d。
(2)次氯酸鈉投加系統(tǒng)
本工程設(shè)計采用次氯酸鈉進(jìn)行超濾后水消毒,超濾對細(xì)菌及病毒截留效果極好可降低消毒劑投加量,總氯最大投加量為1.5mg/L,近、遠(yuǎn)期投加點(diǎn)各2個。投加量為300kg/d(6m3/d)設(shè)置15m3儲罐3只,預(yù)留遠(yuǎn)期3只,直徑2.7m,有效水深4.0m,滿足遠(yuǎn)期7d的用量。后加氯泵為62L/h,近期2用1備,遠(yuǎn)期增加3臺;補(bǔ)加氯泵為63L/h,近期2用1備,遠(yuǎn)期增加3 臺。
(3)PAM投加系統(tǒng)
本工程設(shè)計采用PAM投加系統(tǒng),投加量為0.5mg/L,近、遠(yuǎn)期投加點(diǎn)各2個。投加量為108kg/d,PAM 制備設(shè)備制備能力為4.5kg/h,取5kg/h。0.2%~0.5%制備濃度,在線稀釋至0.02%投加,包括2套在線稀釋裝置及料倉及上料機(jī)其它附件。
(4)活性炭投加系統(tǒng)
設(shè)粉炭投加設(shè)備1套,水射器投加。粉炭加注量:設(shè)計常規(guī)情況下投加量為5mg/L,設(shè)計最大投加量為30mg/L,制備濃度10%,混合池進(jìn)水總管上加注,近期1處,遠(yuǎn)期1處。室外設(shè)置活性炭儲罐,最大容積為70m3,最大投加量時存放15天。
(5)H2O2投加系統(tǒng)
設(shè)計采用 H2O2協(xié)同臭氧氧化處理,投加量為1mg/L,近期投加點(diǎn)2個,遠(yuǎn)期2個。每天投加量234kg/d,H2O2溶液濃度6%,設(shè)置15m3儲罐2只,預(yù)留遠(yuǎn)期2只直徑2.7m滿足遠(yuǎn)期15d的用量。
水廠設(shè)計日處理水量為10萬m3/日,日變化系數(shù)為1.2,自來水的水量增加系數(shù)為1.05,全年運(yùn)轉(zhuǎn)365日,年處理規(guī)模3193.75萬m3/年。
水廠運(yùn)行經(jīng)營成本為2.15元/m3,主要包括水資源費(fèi)(或原水費(fèi))、外購原材料費(fèi)、外購燃料及動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、其他費(fèi)用等。經(jīng)營成本具體組成見表3。
表3 運(yùn)營成本組成表
水廠在建設(shè)的過程中,設(shè)置強(qiáng)化預(yù)處理+平流沉淀池的常規(guī)處理工藝,可以有效去除水中的常見污染物,為后續(xù)工藝減輕負(fù)荷;采用臭氧接觸+活性炭濾池+超濾等深度處理工藝,有效解決了原水水質(zhì)變差導(dǎo)致的飲用水危機(jī),同時提高了水處理工藝的抗沖擊性,使得居民用水的安全性得到了保障;同時采用次氯酸鈉消毒,避免了由于液氯難以運(yùn)輸保存帶來的危險。這些經(jīng)驗可以為今后類似的城鎮(zhèn)給水廠建設(shè)項目提供參考。