王麗元,崔鉞
(1.唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2.唐山學(xué)院,河北唐山 063000)
蒸汽轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)(STR)的功能是產(chǎn)生絕對壓力1.2 MPa,188 ℃的低壓輔助蒸汽,每臺蒸汽轉(zhuǎn)換器設(shè)有兩臺100%容量的給水泵,給水泵能否正常運(yùn)行直接影響STR 系統(tǒng)生產(chǎn)低壓輔助蒸汽。[1]給水泵為上海阿波羅機(jī)械股份有限公司生產(chǎn)的ADH40-90×2 臥式離心泵,機(jī)械密封為上海博格曼機(jī)械密封廠生產(chǎn)的H75-45-G115 組裝式機(jī)械密封。
蒸汽轉(zhuǎn)換器給水泵是在動力能源系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)組系列化工泵基礎(chǔ)上進(jìn)行改造的是臥式,單吸,葉輪對稱布置的兩級泵,其尺寸和性能符合DIN24256/IOS2858 標(biāo)準(zhǔn)。每臺蒸汽轉(zhuǎn)換器設(shè)有兩臺100%容量的給水泵,日常工作期間為一用一備。泵的運(yùn)行特性見表1。
表1 蒸汽轉(zhuǎn)換器給水泵運(yùn)行參數(shù)
泵驅(qū)動端采用圓柱滾子軸承,非驅(qū)動端采用背靠背安裝的角接觸球軸承。兩端各安裝一個機(jī)械密封。泵入口壓力約為0.07 MPa,出口壓力約為1.85 MPa。給水泵結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 STR 給水泵結(jié)構(gòu)圖
機(jī)械密封為上海博格曼機(jī)械密封廠生產(chǎn)的H75-45-G115 組裝式單端面機(jī)械密封,動環(huán)為軟環(huán),主要材質(zhì)為碳-石墨,靜環(huán)為硬環(huán),主要材質(zhì)為碳化硅。該機(jī)械密封屬于內(nèi)裝旋轉(zhuǎn)式非平衡型機(jī)械密封,補(bǔ)償機(jī)構(gòu)為8 個彈簧,安裝在動環(huán)座上,載荷系數(shù)K<1。
該機(jī)械密封采用plan11 沖洗方案,即從泵出口經(jīng)流量控制板進(jìn)入密封腔。Plan11 為單端面機(jī)械密封的標(biāo)準(zhǔn)沖洗方案,既可冷卻密封腔,又能排空密封腔的空氣,結(jié)構(gòu)簡單,安全性好,是清潔介質(zhì)最常用的沖洗方案。[2]機(jī)械密封結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 機(jī)械密封結(jié)構(gòu)圖
N1STR002PO 泵驅(qū)動端機(jī)械密封發(fā)生泄漏,漏量約為5 滴/s(900 mL/h),超出EOMM 規(guī)定的10 mL/h,需對機(jī)械密封進(jìn)行更換。之后001PO 和002PO 驅(qū)動端機(jī)械密封接連發(fā)生三次泄漏,運(yùn)行時間在1~3 周不等。對發(fā)生泄漏的機(jī)械密封解體檢查發(fā)現(xiàn):動環(huán)密封面有少量缺口,動環(huán)外圓整個圓周出現(xiàn)嚴(yán)重侵蝕,動環(huán)組件和彈簧無異常;靜環(huán)密封面均勻,無明顯磨損情況;O 型密封圈狀態(tài)良好,未出現(xiàn)老化或變形等現(xiàn)象。
從機(jī)械密封動環(huán)損壞的圖片(圖3)上可以明顯到,動環(huán)外圓周上出現(xiàn)嚴(yán)重的徑向侵蝕,密封端面上出現(xiàn)了不同程度的缺口,使動靜環(huán)結(jié)合面無法形成有效密封,最終導(dǎo)致泄漏。
圖3 磨損后的機(jī)械密封動環(huán)
2.2.1 泵抽空或汽蝕
此類故障產(chǎn)生的原因是由于葉輪內(nèi)發(fā)生汽蝕或泵腔內(nèi)沒有液體(啟動時排氣不充分),摩擦副處于干摩擦或半干摩擦狀態(tài),使摩擦副在短時間內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞。
機(jī)械密封動環(huán)材質(zhì)為碳石墨,靜環(huán)材質(zhì)為碳化硅。如果出現(xiàn)干摩擦,碳化硅表面溫度將急劇上升,遇冷后很容易發(fā)生碎裂現(xiàn)象。而解體檢查時發(fā)現(xiàn)動靜環(huán)端面平整、光滑,無麻點(diǎn)或者明顯劃痕。另外,如果發(fā)生泵腔抽空,動環(huán)的內(nèi)圈更容易出現(xiàn)侵蝕或缺口。
根據(jù)以上幾點(diǎn)判斷,該原因可能性不大。
2.2.2 端面比壓過大
由于端面比壓過大,使得動靜環(huán)之間摩擦產(chǎn)生大量熱,破壞密封面間的液膜,增大磨損。而實(shí)際情況表明摩擦副表面未發(fā)現(xiàn)明顯磨痕,也未出現(xiàn)因高溫引發(fā)的變色現(xiàn)象。[3]幾次安裝時,彈簧壓縮量與廠家建議值相符(約為總壓縮量的60%~70%),基本可以排除該可能性。
2.2.3 沖洗量過大
PLAN11 沖洗方案的布置為徑向單點(diǎn)沖洗,如果沖洗量過大很容易使動環(huán)外圈出現(xiàn)侵蝕。[4]失效舊機(jī)械密封的損壞方式與這種情況比較相似??紤]到驅(qū)動端機(jī)械密封始終未出現(xiàn)泄漏,而兩端機(jī)械密封沖洗水都是從泵出口引出且管徑相同,沖洗量差別不大,所以也可以排除該種可能性。
2.2.4 沖洗壓差過大
對比STR 泵兩端機(jī)械密封的布局和工況,唯一的不同點(diǎn)就是機(jī)械密封腔室背壓。對于兩級雙支撐泵,入口端密封腔壓力等于入口壓力,出口端密封腔壓力等于一級葉輪出口壓力,在數(shù)值上等于出、入口壓差之和的一半。所以驅(qū)動端密封腔室壓力約為0.07 MPa,非驅(qū)動端密封腔壓力約為0.82 MPa。對于現(xiàn)在泵用機(jī)械密封工作壓力在2 MPa 以下,壓力變化不大而又較為準(zhǔn)確的情況下,沖洗壓力比密封腔壓力大0.05~0.2 MPa。機(jī)械密封沖洗水的壓力無法直接計算,但至少大于非驅(qū)動端密封腔室背壓,所以沖洗壓力比驅(qū)動端密封腔背壓高出0.8 MPa。[5]至此,泵驅(qū)動端機(jī)械密封屢次損壞的原因基本鎖定為沖洗壓力過大。
好的機(jī)械密封得益于精心的設(shè)計和精密的加工。然而,由于微小的因素就有可能干擾正常的密封效果,加之機(jī)械密封某些參數(shù)的控制是區(qū)間值而非精確刻度值(如載荷系數(shù)、端面壓力、沖洗壓力等),所以設(shè)計確定的最佳參數(shù)必須依靠實(shí)踐的檢驗。而密封設(shè)備雖小,卻關(guān)系到整個能源東西系統(tǒng)的質(zhì)量和安全。根據(jù)機(jī)械密封損壞的情況和設(shè)備運(yùn)行工況,再結(jié)合上述原因分析,共有三種改造方案。
(1)更換動環(huán)材質(zhì),采用不銹鋼或者硬質(zhì)合金,增強(qiáng)動環(huán)的剛度和耐沖刷性能。但是更換材質(zhì)后,摩擦副的產(chǎn)熱量將大大增加,會直接影響機(jī)械密封壽命。STR 給水泵入口溫度達(dá)到80 ℃,要想對摩擦副進(jìn)行有效冷卻還需額外增加沖洗水冷卻系統(tǒng),改造量和周期較大,不建議實(shí)施。
(2)取消plan11 沖洗方案,將沖洗管線堵死??紤]到機(jī)械密封腔室內(nèi)可能存在雜質(zhì),失去沖洗水將導(dǎo)致雜質(zhì)無法及時排除,從而加劇動靜環(huán)之間的摩擦;另一方面,堵死沖洗管路會增大機(jī)械密封腔室排氣的難度,容易造成機(jī)械密封端面干摩擦。
(3)在沖洗水管路上加裝節(jié)流孔板。加裝孔板可以有效降低沖洗水壓力,同時保留了plan11 方案中冷卻、排氣和潤滑的功能。該方案易于實(shí)施,改造成本低,不會引入其他風(fēng)險。
在驅(qū)動端沖洗水管線的接頭處加裝一個旋塞,具體結(jié)構(gòu)如圖4 箭頭處,將通道孔徑由¢7 改為¢3。沖洗水經(jīng)旋塞節(jié)流后對摩擦副進(jìn)行沖洗,可以有效降低沖洗壓力,進(jìn)而延長機(jī)械密封的使用壽命。最終根據(jù)加裝旋塞后機(jī)械密封的使用壽命判斷變徑是否合適。
圖4 改造實(shí)施結(jié)構(gòu)圖
STR 給水泵在增加節(jié)流旋塞后,運(yùn)行至今未再出現(xiàn)泄漏的情況,說明本次選取的節(jié)流變徑尺寸是合理可行的。另一方面,N1STR001PO 頻繁泄漏的同時,N1STR002PO 卻能長期穩(wěn)定運(yùn)行,在對002PO 進(jìn)行解體檢查時發(fā)現(xiàn),驅(qū)動端機(jī)械密封壓蓋的沖洗水孔被異物堵塞,參見圖5,也間接證明了機(jī)械密封動環(huán)出現(xiàn)嚴(yán)重侵蝕是沖洗水壓力過大引起的。
圖5 改造效果圖
蒸汽轉(zhuǎn)換系統(tǒng)給水泵是能源動力設(shè)備中的關(guān)鍵組成部分,伴隨長時間生產(chǎn)運(yùn)行,疲勞強(qiáng)度不斷增加,難免會出現(xiàn)密封失效的現(xiàn)象。通過以上機(jī)械密封故障的原因分析、方案制定及后續(xù)在現(xiàn)場設(shè)備中的實(shí)際改造,徹底解決了機(jī)械密封在短時間內(nèi)頻繁泄漏的問題。同時,現(xiàn)場的崗位操作人員及設(shè)備維檢人員通過整個項目改造的參與,實(shí)施效果驗證及相關(guān)理論知識學(xué)習(xí),熟練掌握了這一設(shè)備問題的故障原因及排除方法,大大提高了生產(chǎn)運(yùn)行分析判斷能力,對今后的生產(chǎn)實(shí)踐具有重要的指導(dǎo)意義。