趙顯國,孫振平,劉 偉
(中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518124)
目前國內在運、在建核電廠均布置在沿海地區(qū),使用海水做為凝汽器的冷卻介質。凝汽器作為核電廠二次回路與海水的隔離邊界,如果發(fā)生泄漏,就會導致二次回路給水中Cl-超標,目前國內的核電廠蒸汽發(fā)生器U型管與管板通常采用Alloy 600鎳基合金材料或堆焊,這種材料對給水中的Cl-離子很敏感,濃縮的氯化物、硫酸鹽等雜物,將導致蒸汽發(fā)生器二次側應力腐蝕破裂、凹陷、點腐蝕等老化問題。在機組運行中當發(fā)生凝汽器泄漏,凝結水的水質惡化時,需要及時進行處理。凝汽器發(fā)生泄漏有多種原因,常由設備制造缺陷、機械撞擊、汽水沖刷、管束振動、焊縫缺陷等因素造成凝汽器的泄漏[1]。當凝汽器泄漏超過運行限值時,機組需要降功率運行,查找凝汽器泄漏部位并進行維修。
目前核電機組凝汽器都設計有凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng),凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)主要由取樣管路、檢漏裝置(包括汽水分離器、取樣泵、離子交換柱、電導率表等)及閥門等組成。凝結水從凝汽器取樣口經(jīng)汽水分離、取樣泵增壓后,進入離子交換柱進行H+轉換,之后進入電導率表測量電導率,從而反映凝汽器中海水泄漏情況,以便及時發(fā)現(xiàn)泄漏問題。
為實現(xiàn)對泄漏部位的快速、準確定位,每個凝汽器管束模塊均應設置凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng),以便及時發(fā)現(xiàn)泄漏問題,典型的凝汽器管束泄漏監(jiān)測系統(tǒng)流程見圖1。每個凝汽器管束模塊配置1套泄漏檢測系統(tǒng):設有3個取樣口,進、出水側端管板(鈦復合板)下方各設有1個獨立的取樣口,分別用于監(jiān)測進、出水側鈦復合板與鈦管間的密封性,第三個取樣接口在各管束正下方的熱井集水板上、循環(huán)水出口側側板上,用于監(jiān)測凝汽器冷卻水管(鈦管)長度方向是否發(fā)生泄漏,每個凝汽器管束模塊上的3個取樣接口通過母管接至一臺取樣泵。每臺機組4個凝汽器管束模塊共設置有12個泄漏監(jiān)測系統(tǒng)取樣支路,共配置4臺取樣泵。
圖1 典型凝汽器管束泄漏監(jiān)測系統(tǒng)流程圖
國內某CPR1000核電汽輪機組是一臺引進型、單軸、一次中間再熱、三缸、四排汽、沖動式、凝汽式、半轉速汽輪機組,每個低壓缸排汽配置一個凝汽器模塊,每個凝汽器模塊由兩個管束組成,即每臺機組凝汽器有4個管束模塊組成,每個凝汽器管束模塊配置1套泄漏檢測系統(tǒng)。
該機組在調試運行期間便發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)取樣流量不足,取樣泵無法正常投運,在機組低負荷時問題更突出,主要表現(xiàn)為:當每個管束模塊取樣支路全開時,每臺取樣泵都有足夠流量可以正常投運,以凝汽器1A管束模塊為為例,其取樣流量為3.15升/分鐘,相同條件下,前期機組流量3.08為升/分鐘;在管束取樣支路中,當每個支路單獨運行時,取樣流量不足,取樣泵無法正常連續(xù)運行,表1為各取樣支管單獨投運時取樣泵可連續(xù)運行時間的試驗結果,只有1路的取樣流量能使取樣泵持續(xù)運行60分鐘以上。
表1 各取樣支管單獨投運時取樣泵連續(xù)運行時間
從表1可以看出,有些管板的取樣流量不足,有的管束幾乎沒有取樣流量,最長才能堅持運行幾分鐘時間,而為了判斷凝汽器的泄漏部位,每路支管都需要有足夠的取樣流量,保證取樣泵連續(xù)運行。
凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在機組調試、運行期間主要存在的問題:第一,機組低負荷下無法連續(xù)運行,出現(xiàn)搶水和無法取樣等問題;第二,取樣點布置不足,無法實現(xiàn)單個凝汽器模塊(由兩個管束組成,對應一個低壓缸)的管板、管束獨立監(jiān)測;第三,相鄰管束間凝結水竄樣,無法實現(xiàn)泄漏點的準確定位;第四,離子交換柱缺少冗余設置,無法實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測。
因此,為了實現(xiàn)對凝汽器及時、準確的泄漏定位及在機組低負荷下能夠正常投用以及在線連續(xù)監(jiān)測,需要對凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)存在的問題進行分析并改進。
通過現(xiàn)場查找和分析形成該核電廠凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)存在問題的主要原因分析,詳見表2。
表2 凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)存在問題原因分析
圖2 原設計管束取樣口布置圖
圖3 管板取側樣口現(xiàn)場圖
CPR 1 000核電機組投運初期,各主要廠家的凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在運行中基本都存在上述幾個問題,需要進行改進優(yōu)化,以便及時發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏并能準確確定泄漏發(fā)生位置,節(jié)省維修時間并保證機組的安全運行。
對于凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在機組低負荷時無法連續(xù)運行和出現(xiàn)搶水、無法取樣等問題,實際采用的改進措施如下:
管束取樣管取水口改為向上,取樣管向下布置在水篩板液面下方,見圖4。同時取樣管增開32個Φ5小孔,開孔由原12個增為44個,有助于提高取樣流量。
圖4 設計改進后管束取樣口布置
前端管板和后端管板增加了濾網(wǎng),降低了取樣管道被堵塞的風險。
一次隔離閥改造,將其內徑由7 mm改為20 mm,增加閥門內徑,避免閥門堵塞,保證流量及取樣連續(xù)性。
正常情況下,取樣水靠重力自流至檢漏系統(tǒng)汽水分離器,對沿程管線及閥門氣密性要求較高,采取安裝后全程管線打壓和采用密封性能好的閥門,如波紋管截止閥等,可以很好解決系統(tǒng)嚴密性不好的問題。
針對取樣點布置不足,無法實現(xiàn)單個凝汽器模塊的管板、管束獨立監(jiān)測的問題主要進行以下改進工作:在凝汽器管束下方布置帶孔管水篩板收集凝結水,用于管束泄漏監(jiān)測;同時設置管板凝結水收集裝置,用于管板泄漏監(jiān)測。典型凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)管束和管板處取樣點布置方案見圖5、圖6,可實現(xiàn)管板、管束獨立取樣監(jiān)測。
圖5 凝汽器管束模塊泄漏監(jiān)測取樣布置方案一
圖6 凝汽器管束模塊泄漏監(jiān)測取樣布置方案二
管板取樣點的布置采用了圖7的方案,實際運行中發(fā)生了因取樣口堵塞等原因無法取樣的問題,后在取樣口增設了濾網(wǎng)。
圖7 凝汽器管束模塊管板泄漏監(jiān)測取樣布置方案
為實現(xiàn)泄漏點的快速、準確定位,每個凝汽器模塊(由兩個管束組成,對應一個低壓缸)至少配置2套檢漏裝置。每個凝汽器管束模塊泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的取樣設計布置滿足典型取樣流程系統(tǒng)的布置要求,保證每個凝汽器管束模塊兩端管板、中間管束有獨立檢漏的功能。
某項目核電廠機組在凝汽器發(fā)生海水泄漏時,由于相鄰管束間凝結水竄樣,導致凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)無法從四個管束模塊中判斷哪個管束發(fā)生了泄漏,影響了維修時間。在凝汽器兩個相鄰管束模塊間增加分隔板,可有效避免相鄰管束間凝結水竄樣,實現(xiàn)同一個凝汽器模塊不同管束的獨立監(jiān)測,如圖8所示。
圖8 凝汽器相鄰管束模塊分隔板布置方案
由于系統(tǒng)原設計時沒配置冗余的離子交換柱,更換時,系統(tǒng)需要停運,無法實現(xiàn)連續(xù)對凝汽器泄漏情況的監(jiān)測。改進措施是在原系統(tǒng)中增加一路離子交換柱并聯(lián)運行,并將接口更新為快速更換接頭實現(xiàn)在線更換。
針對核電凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在調試、運行中存在的問題進行了系統(tǒng)性歸納分析,提出了解決方案并進行了實施改造,運行情況良好。
凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)應滿足:兩端管板和管束獨立監(jiān)測,取樣流量連續(xù)、穩(wěn)定,合取樣點布置理,避免竄樣,且需有一定冗余設置,實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測;管路、閥門選型需考慮對系統(tǒng)氣密性影響,以實現(xiàn)對海水泄漏的快速準確定位,縮短維修周期。上述技術要求也可作為凝汽器泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的設計和采購的參考。