惠澤洲,喬 明
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司,山東 濟(jì)南 271104)
熱軋帶肋鋼筋是萊鋼傳統(tǒng)產(chǎn)品,在用戶中具有較高的聲譽(yù)。近年來(lái)其他鋼企生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,受眾多因素影響,萊鋼熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)成本核心競(jìng)爭(zhēng)力已明顯不足,對(duì)萊鋼熱軋帶肋鋼筋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力造成一定影響。在保證萊鋼熱軋帶肋鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,降低熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)成本,對(duì)于提高萊鋼熱軋帶肋鋼筋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力意義重大。
萊鋼煉鋼廠現(xiàn)有3座50 t頂吹轉(zhuǎn)爐,1座60 t頂吹轉(zhuǎn)爐,2 座50 t LF,1 座60 t LF,1 臺(tái)帶鋼坯連鑄機(jī),2臺(tái)小方坯連鑄機(jī),1臺(tái)矩形坯連鑄機(jī)。小方坯連鑄機(jī)主要技術(shù)參數(shù):機(jī)型為全弧形STEEL-STEK小方坯連鑄機(jī);流數(shù)4 機(jī)4 流;鑄坯斷面160 mm×160 mm;定尺范圍5.5~10.0 m;速度范圍1.6~2.8 m/min;鑄機(jī)圓弧半徑8 m;中間包滿包容量22 t;結(jié)晶器型式為弧形管式;銅管長(zhǎng)度850 mm;結(jié)晶器振動(dòng)裝置全板簧振動(dòng)機(jī)構(gòu);鑄坯冷卻方式為全水冷卻;拉矯機(jī)為五輥三驅(qū)動(dòng)。
50 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→吹氬→連鑄鋼包回轉(zhuǎn)臺(tái)→中間包→結(jié)晶器→二次冷卻區(qū)→拉矯機(jī)→火焰切割→冷床。
萊鋼老區(qū)熱軋帶肋鋼筋年產(chǎn)量為180 萬(wàn)t。噸鋼硅錳加入量為19.65 kg,釩氮合金加入量為0.49 kg。轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳平均為0.085%,終點(diǎn)殘錳回收率平均為40.16%。
(1)受入爐原料條件波動(dòng)和轉(zhuǎn)爐爐容比小等因素影響,轉(zhuǎn)爐冶煉前期溢渣量大,過(guò)程返干嚴(yán)重,脫磷效率低。
(2)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳溫命中率低,鋼水氧化性強(qiáng),合金回收率低;受合金加入量大、合金價(jià)格高、成分控制標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)性差等原因影響,熱軋帶肋鋼筋合金成本高。
(3)出鋼過(guò)程鋼包內(nèi)鋼水動(dòng)力不足,鋼水成分均勻性差,初煉鋼水成分控制精度低,精煉工序成分微調(diào)成本高。
4.1.1 轉(zhuǎn)爐入爐熱平衡精準(zhǔn)控制技術(shù)
高爐容積小、入爐原料品位質(zhì)量差、煉鋼工序鐵水預(yù)處理能力不足等因素,導(dǎo)致老區(qū)轉(zhuǎn)爐入爐鐵水成分及溫度波動(dòng)嚴(yán)重,轉(zhuǎn)爐熱平衡控制差,轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程溢渣嚴(yán)重,終點(diǎn)溫度控制精度不高。2019年轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度不達(dá)標(biāo)點(diǎn)吹爐次比例為18.36%,對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度精準(zhǔn)控制影響較大。萊鋼煉鋼廠根據(jù)轉(zhuǎn)爐冶煉需求,結(jié)合鐵水實(shí)際情況制定入爐鐵水控制標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)表1),實(shí)施脫硫站鐵水在線溫度調(diào)控、選擇性脫硅工藝和入爐鐵水分級(jí)控制,在國(guó)內(nèi)率先進(jìn)行了高標(biāo)準(zhǔn)的廢鋼分類儲(chǔ)存、廢鋼數(shù)量和結(jié)構(gòu)比例精準(zhǔn)計(jì)量,實(shí)現(xiàn)入爐鐵水熱量按需控制,并借鑒煙氣分析熔池溫度預(yù)報(bào)曲線建立入爐原料熱平衡靜態(tài)模型,實(shí)現(xiàn)入爐原料品位和信息精準(zhǔn)控制和入爐熱平衡精準(zhǔn)預(yù)報(bào),為轉(zhuǎn)爐輔料和冷料加入提供指導(dǎo)。
表1 入爐鐵水分級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)
4.1.2 轉(zhuǎn)爐輔料分批、低堿度爐渣操作模型
(1)轉(zhuǎn)爐最佳爐渣模型建立。爐渣堿度和渣中(FeO)是衡量爐渣的關(guān)鍵指標(biāo),也是影響冶金效果的主要因素,通過(guò)研究轉(zhuǎn)爐各階段爐內(nèi)爐渣組分對(duì)各反應(yīng)速率影響,得出不同條件下?tīng)t渣主要組分控制范圍值,見(jiàn)表2。
表2 轉(zhuǎn)爐爐渣性質(zhì)模型
根據(jù)冶煉成本最低,爐內(nèi)快速反應(yīng),操作易于控制的原則,結(jié)合萊鋼轉(zhuǎn)爐實(shí)際,建立轉(zhuǎn)爐爐渣性質(zhì)最佳模型。
(2)轉(zhuǎn)爐操作模型優(yōu)化。按照爐渣性質(zhì)最佳模型要求,根據(jù)爐內(nèi)反應(yīng)氧量供需量和入爐熱平衡靜態(tài)控制模型確定的轉(zhuǎn)爐輔料、冷料量,對(duì)轉(zhuǎn)爐操作模型進(jìn)行優(yōu)化。通過(guò)實(shí)施冶煉過(guò)程均勻布料技術(shù),即開吹按爐渣堿度模型和熱平衡需求加入定量輔料和冷量,達(dá)到冶煉起始溫度恒定;硅錳氧化期根據(jù)硅、錳氧化速率,分批加入剩余輔料,達(dá)到爐渣堿度按需控制;冶煉中期通過(guò)均勻布料裝置,將剩余冷料均勻加入爐內(nèi),達(dá)到爐內(nèi)溫度均勻上升和爐內(nèi)爐渣氧化性恒定,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐各階段爐渣堿度和渣中(FeO)按需精準(zhǔn)控制和全程熔池溫度均勻上升。
4.1.3 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳、錳提升技術(shù)
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)由于熔池中碳含量降低,碳氧反應(yīng)減緩,生成的CO 氣體減少,熔池?cái)嚢枘芰ο陆?,?dǎo)致熔池氧化性增加,對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)錳元素回收和碳含量提升影響較大。通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)槍位、氧壓平衡熔池碳氧反應(yīng),降低轉(zhuǎn)爐終渣FeO含量。
(1)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)槍位、氧壓調(diào)整。根據(jù)弗林納公式看出,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)熔池氧流穿透深度在0.4~0.7 m時(shí),在爐底不受侵蝕的前提下實(shí)現(xiàn)熔池動(dòng)力最佳,碳氧反應(yīng)平衡,使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧積得到有效降低,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)熔池穿透深度取決于轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)槍位和氧氣壓力,根據(jù)力的平衡原理,考慮壁面效應(yīng),結(jié)合轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)熔池最佳需氧量,確定轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)最佳槍位和氧壓控制值。
結(jié)合最佳槍位和氧壓控制值、實(shí)際操作情況、生產(chǎn)組織及氧槍安全等因素,對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)槍位及氧壓進(jìn)行調(diào)整(見(jiàn)表3)。
表3 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)槍位及氧壓優(yōu)化方案(喉口Φ26.9 mm)
(2)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)殘錳提升控制方案。①冶煉前根據(jù)入爐鐵水硅、錳含量確定冶煉前期硅、錳氧化結(jié)束時(shí)間。②轉(zhuǎn)爐第一批石灰量按爐渣堿度2.0計(jì)算加入,第一批白云石加入量為總量的4/5,冶煉至硅、錳氧化結(jié)束時(shí)間的3/4時(shí)加入剩余石灰量的1/2,并將氧流量減少5%~8%,槍位降低50~200 mm。③硅、錳氧化期結(jié)束后將氧流量及槍位恢復(fù)正??刂疲⒓尤胧S嗍液蜔Y(jié)礦。④冶煉至終點(diǎn)前1 min加入剩余白云石,并將槍位降低150~400 mm。
通過(guò)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)殘錳提升控制方案實(shí)施,改善爐內(nèi)氧化氣氛和爐渣成分,減少冶煉過(guò)程錳元素氧化量,增加轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)錳元素還原量,提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水錳元素,降低合金成本。
4.2.1 熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)建立
通過(guò)系統(tǒng)分析熱軋帶肋鋼筋各元素對(duì)軋材性能影響,根據(jù)各類合金市場(chǎng)價(jià)格確定熱軋帶肋鋼筋成分最佳控制標(biāo)準(zhǔn)。熱軋帶肋鋼筋主要元素對(duì)性能貢獻(xiàn)值及成本對(duì)照見(jiàn)表4。
表4 熱軋帶肋鋼筋主要元素對(duì)性能貢獻(xiàn)值及成本對(duì)照
根據(jù)熱軋帶肋鋼筋中各元素對(duì)屈服強(qiáng)度貢獻(xiàn)值和單位屈服強(qiáng)度成本,確定熱軋帶肋鋼筋成分控制標(biāo)準(zhǔn)管控思路為“提碳、降硅、控錳釩”,根據(jù)熱軋帶肋鋼筋成分工藝要求制定熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)如表5。
表5 熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)表(HRB400E-2)%
4.2.2 動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)合金替代模型
硅錳平衡低價(jià)合金替代模型。為在保證實(shí)際生產(chǎn)中熱軋帶肋鋼筋硅錳成分達(dá)到最佳控制標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)平衡含錳、硅合金中硅錳元素比例,結(jié)合轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程各元回收率制定硅錳平衡低價(jià)合金替代模型。
4.3.1 轉(zhuǎn)爐出鋼紊流工藝研究與實(shí)施
由于紊流對(duì)溶液中各溶質(zhì)的力呈各向異性,在外力相同情況下,溶液中溶質(zhì)的混勻程度好于對(duì)流,混勻時(shí)間比對(duì)流短,出鋼過(guò)程中通過(guò)在出鋼前期向鋼水中加入適量碳質(zhì)脫氧劑,出鋼過(guò)程中鋼水中產(chǎn)生的CO氣泡在上升過(guò)程中與出鋼口中的鋼流在鋼包中產(chǎn)生紊流(見(jiàn)圖1),實(shí)現(xiàn)出鋼過(guò)程鋼水各元素快速混勻。
圖1 出鋼模型示意圖
4.3.2 轉(zhuǎn)爐全程智能吹氬工藝
將吹氬起始時(shí)間由精煉到站調(diào)整到轉(zhuǎn)爐出鋼階段,使精煉吹氬工序工藝時(shí)間由10 min 減少到8 min 以下。由于出鋼過(guò)程吹氬時(shí),鋼包底部氬氣流在出鋼鋼流沖擊和轉(zhuǎn)爐出鋼前期碳質(zhì)脫氧產(chǎn)生的CO 攪拌等多力作用下,鋼包攪拌由對(duì)流攪拌變?yōu)槲闪鲾嚢?,增?qiáng)鋼水均勻能力,全程吹氬工藝將前期底吹氬流量適當(dāng)降低(見(jiàn)表6),在保證鋼水成分均勻的基礎(chǔ)上,降低吹氬工序熱量損失,由于精煉工序等待時(shí)間縮短和吹氬過(guò)程底吹氬氣量減少,精煉工序溫降得到有效降低。
表6 底吹氬模型優(yōu)化
通過(guò)實(shí)施入爐熱平衡精準(zhǔn)控制和轉(zhuǎn)爐輔料分批低堿度爐渣操作模式,轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程爐內(nèi)溫度和爐渣氧化性實(shí)現(xiàn)按需控制,轉(zhuǎn)爐冶金效果明顯改善,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度控制精度和脫磷率得到提高,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳溫雙命中率由80.20%提高到90.25%,渣中(FeO)由13.89%降至13.21%,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳和殘錳回收率分別提高至0.106%和46.5%,合金加入量大幅降低(見(jiàn)表7)。
表7 轉(zhuǎn)爐關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比
通過(guò)實(shí)施轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程鋼水高效混均技術(shù)和熱軋帶肋鋼筋最佳成分控制標(biāo)準(zhǔn)的建立,熱軋帶肋鋼筋成分控制穩(wěn)定性明顯提高,其中錳元素控制精度提高12.8%,釩元素控制精度提高11.5%,熱軋帶肋鋼筋碳含量≥0.23% 比例由75.25% 提高至90.68%,產(chǎn)品質(zhì)量得到本質(zhì)化穩(wěn)定(見(jiàn)表8)。
高效低成本熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)工藝使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制精度提高,合金加入量減少,噸鋼成本降低3.8元;產(chǎn)品質(zhì)量本質(zhì)化穩(wěn)定,品牌創(chuàng)效能力明顯增強(qiáng);轉(zhuǎn)爐輔料消耗降低,廢物外排壓力降低,實(shí)現(xiàn)高效低能耗綠色冶煉,為企業(yè)綠色發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
表8 熱軋帶肋鋼筋性能情況對(duì)比
通過(guò)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)精準(zhǔn)控制、動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)化合金化控制、出鋼過(guò)程鋼水成分高效混勻等關(guān)鍵技術(shù)的集成與創(chuàng)新,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過(guò)程操作穩(wěn)定和終點(diǎn)控制質(zhì)量提高,產(chǎn)品質(zhì)量得到本質(zhì)化穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了熱軋帶肋鋼筋高效、低成本冶煉。