莊國鋒 王金良 陳炳宇 魏紅波 劉 邦3
(1.科米卡礦業(yè)簡易股份有限公司;2.北方礦業(yè)有限責任公司)
近年來,由于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,我國對鈷資源的需求量激增[1]。剛果(金)加丹加地區(qū)為全球最大的高品位銅鈷資源礦區(qū),具有原礦儲量大、品位高等特點[2],北方礦業(yè)有限責任公司在此地區(qū)擁有大量的氧化銅鈷礦資源,其中某氧化礦體的脈石礦物主要是碳酸鹽礦物,直接酸浸提取酸耗高,采用浮選先富集,氧化礦精礦再采用濕法冶金工藝處理,可大幅度提高冶煉廠的處理能力和冶煉給礦品位,降低酸耗[3-4]。目前的硫化銅鈷礦選礦廠將用于氧化礦的選別需進行工藝流程改造。
該礦體礦石類型主要有含碳質(zhì)白云質(zhì)頁巖、硅化結(jié)晶白云巖、層狀白云巖、條帶狀硅化白云巖、全風化白云巖、炭質(zhì)白云巖、厚層狀白云巖、塊狀白云巖。礦石中銅礦物主要為孔雀石,其次為自然銅和輝銅礦,少量藍輝銅礦、藍銅礦、黃銅礦及斑銅礦,偶見銅藍等;鐵礦物主要為褐鐵礦,其次為赤鐵礦等;其他金屬礦物主要有菱鈷礦,少量硫銅鈷礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦及軟錳礦等。非金屬礦物主要為石英和白云石,其次為白云母、綠泥石、滑石及輝石,少量磷灰石等。
選礦廠硫化礦選礦系統(tǒng)共2個區(qū),均為1粗2掃3精、中礦順序返回流程,設計處理能力為3 000 t/d,工藝流程見圖1。
在前期大量實驗室選冶試驗的基礎上,結(jié)合現(xiàn)場的工藝流程和設備布置情況,對現(xiàn)有流程進行了改造,改為兩階段六次開路粗選流程,即加藥集中攪拌后連續(xù)3次粗選流程、尾礦加藥集中攪拌后再連續(xù)3次粗選流程。
礦石采用顎式破碎機粗碎,將硫化礦的粒度從600~0 mm破碎至110~0 mm,半自磨機與自返篩組成的閉路磨礦系統(tǒng)產(chǎn)品粒度為5~0 mm,旋流器與球磨機組成的閉路磨礦系統(tǒng)分級溢流粒度為-0.074 mm 35%。處理氧化礦后,由于氧化銅鈷礦硬度低,粉礦多,為提高顎式破碎機的處理能力,同時減少潮濕粉礦在破碎機內(nèi)淤積,將排礦口尺寸增加15 mm,因而破碎產(chǎn)品粒度也放粗至125~0 mm。由于氧化礦硬度低,易泥化,半自磨機返砂量少,為降低半自磨機的球耗,同時提高礦石處理量,將半自磨機的鋼球填充率由10%降至7.5%;為了防止球磨機過磨,影響浮選效果,將球磨機的鋼球添加制度由添加φ60 mm單一鋼球調(diào)整為φ60 mm和φ80 mm鋼球各半添加,并降低球磨機的鋼球補加量,從而使半自磨系統(tǒng)的產(chǎn)品粒度和球磨系統(tǒng)的產(chǎn)品粒度維持不變。
為保證加藥的均勻性和藥劑的作用時間,浮選藥劑加藥點由每個作業(yè)加藥改為每臺浮選機加藥,由于加藥點和加藥量增加[5-6],需要增加藥劑管道,更換大功率藥劑泵。為使礦漿和藥劑充分混合,增加一個攪拌桶,延長攪拌時間。對原礦漿管道走向按流程進行調(diào)整,將浮選精礦匯集到精礦槽中,然后通過渣漿泵送至冶煉廠浸前濃密機。
由于氧化礦尾礦含泥量高,細顆粒多,沉降速度慢,容易造成精礦濃密機和尾礦濃密機跑混。通過調(diào)整濃密機轉(zhuǎn)速,調(diào)整絮凝劑及用量,以改善濃密機的濃縮效果。
改造后,選礦廠進行了為期22 d的工業(yè)試驗,通過逐步調(diào)整,試驗后期生產(chǎn)指標和藥劑單耗分別見表1和表2。
從表1可以看出,銅鈷回收率效果理想,回收率分別達83.40%和66.65%;精礦品質(zhì)滿足后續(xù)冶煉廠的質(zhì)量要求。
從表2可以看出,藥劑消耗與同類礦山相比較小,表明工藝流程及工藝參數(shù)合理、可靠。
(1)剛果(金)某硫化銅鈷礦石選礦廠改為處理氧化銅鈷礦石,選礦工藝需進行較大的調(diào)整。
(2)碎磨車間改造主要是將排礦口尺寸增大15 mm,將半自磨機的鋼球填充率由10%降至7.5%,將球磨機的鋼球添加制度由添加φ60 mm單一鋼球調(diào)整為φ60 mm和φ80 mm鋼球各半添加,并降低球磨機的鋼球補加量。
(3)浮選車間改造主要是由上下2個區(qū)各自獨立的1粗2掃3精、中礦順序返回流程,改為兩階段六次開路粗選流程,即加藥集中攪拌后連續(xù)3次粗選流程、尾礦加藥集中攪拌后再連續(xù)3次粗選流程;同時,加藥點由每個作業(yè)加藥改為每臺浮選機加藥,并增加一個攪拌桶,及對原礦漿管道走向按流程進行調(diào)整。
(4)脫水車間改造主要是調(diào)整濃密機轉(zhuǎn)速、絮凝劑及其用量。
(5)改造后氧化精礦銅、鈷品位分別為10.74%和1.07%,回收率分別為83.40%和66.65%,達到了預期的生產(chǎn)指標。