郝 屹
北京市自來水集團(tuán)檀州自來水有限責(zé)任公司 北京 101500
北京市某郊區(qū)污水處理廠于1991年正式投入運(yùn)行,一直采用水解酸化+活性污泥法工藝處理該區(qū)域城鎮(zhèn)生活污水及工業(yè)開發(fā)區(qū)部分工業(yè)廢水,設(shè)計日處理能力為4.5萬噸,實(shí)際處理量為4萬噸/日。經(jīng)處理后的水直接排入廠區(qū)外河道,用于補(bǔ)充景觀用水。排放水水質(zhì)需達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB11-890-2012)中表2 A標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值。
隨著該區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,尤其是區(qū)域面積的擴(kuò)大和工業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加,上游污水排放量、污染物濃度升高,以及工業(yè)廢水比例增加、水質(zhì)波動大等原因,該污水處理廠排放水氨氮、總氮指標(biāo)無法達(dá)到排放限值,造成超標(biāo)排放。
針對該廠出水水質(zhì)無法滿足目前北京市環(huán)保排放要求的問題,根據(jù)實(shí)地情況(不對工藝構(gòu)筑物進(jìn)行新、改、擴(kuò)建),提出在控制原水水質(zhì)的條件下,對該廠污水處理工藝進(jìn)行脫氮工藝改造:將污水廠原水解池改造為缺氧段,與現(xiàn)有曝氣池形成 A/O 工藝,通過增加填料和合理配水,在有限的池容下提高系統(tǒng)脫氮能力,使其出水水質(zhì)滿足排放要求。
該污水處理廠設(shè)計污水處理工藝為水解酸化+活性污泥法處理工藝,其中在水解酸化階段,主要是利用水解菌和產(chǎn)酸菌,將大分子或不溶性物質(zhì)水解成低分子的可溶性有機(jī)物,將大分子和難降解的有機(jī)物降解為小分子有機(jī)物,以提高污水的可生化性,為后續(xù)處理創(chuàng)造有利條件。而后續(xù)曝氣池、二沉池和污泥回流構(gòu)成了傳統(tǒng)活性污泥法處理工藝。該工藝能夠大幅去除污水中呈溶解性的有機(jī)物,氮、磷去除率低,只能去除細(xì)菌細(xì)胞生理上的需要而攝取的氮、磷數(shù)量,因此難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
AO工藝即缺氧(厭氧)-好氧工藝,根據(jù)A池功能不同可以分為:缺氧-好氧(anoxic/oxic)脫氮工藝和厭氧—好氧(anaerobic/oxic)除磷工藝。該污水處理廠將原處理工藝改造為缺氧-好氧脫氮工藝,工藝流程為:污水經(jīng)過粗、細(xì)格柵和初沉池處理后的預(yù)處理,進(jìn)入A池(缺氧池),硝化液同時回流進(jìn)入A池,此時反硝化菌將硝酸鹽氮經(jīng)反硝化作用生成氮?dú)?,以達(dá)到污水中氮元素的去除。經(jīng)A池處理后的出水進(jìn)入O池(好氧池),O池主要進(jìn)行硝化作用,生成硝酸鹽氮[1]。處理工藝具有污泥回流系統(tǒng),可使不同的菌群在缺氧好氧交替環(huán)境下生存繁殖,有利于防止污泥膨脹。AO工藝流程圖,如圖1所示。
圖1 AO工藝流程圖
AO工藝受水力停留時間、硝化液回流比、污泥濃度和泥齡等因素影響,相對其他處理工藝來說,AO工藝相對比較簡單。同時,AO工藝具有占地面積小、能耗低、節(jié)省藥劑和管理方便等優(yōu)點(diǎn),因此廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)污水處理中。
污水經(jīng)過格柵去除粗大物后由水泵提升至水力篩, 水力篩去除大塊懸浮物,為以后污泥和污水的處理運(yùn)輸創(chuàng)造良好的條件。格柵和水力篩截留下來的垃圾外運(yùn)至垃圾場。污水流經(jīng)沉砂池去除污水中的砂,截留的砂經(jīng)干化后外運(yùn)。經(jīng)沉砂池后的污水進(jìn)入水解池,在其中去除有機(jī)物和懸浮物及進(jìn)行水解處理。經(jīng)水解處理后的污水,進(jìn)入曝氣池進(jìn)行好氧處理,再經(jīng)二沉池沉淀后上清液外排。
該污水處理廠建廠時間較早,各項出水指標(biāo)分別是按照《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 8978-1988)和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)設(shè)計,采用水解—好氧生物處理工藝,該工藝能大幅去除污水中呈膠體態(tài)、溶解態(tài)的有機(jī)污染物,使經(jīng)處理后的外排水 CODcr、BOD5和SS 達(dá)標(biāo),但對污水中氮的去除率很低,外排水氨氮部分超標(biāo)。
該污水處理廠經(jīng)改造后,形成 A/O 工藝。即上游來水通過提升泵房進(jìn)入沉砂池,沉砂池出水部分進(jìn)入一期缺氧池(由一期水解池改造),部分進(jìn)入二期缺氧池(由二期水解池改造)。缺氧池出水進(jìn)入后續(xù)曝氣池,經(jīng)處理后進(jìn)入二沉池并最終將上清液外排。由于進(jìn)水 COD 及氨氮高,為了保障出水效果,在 A 池及 O 池均投加高效填料,增加污泥濃度。
該工程于2016年底完成,改造后進(jìn)行了一段時間的調(diào)試,現(xiàn)主要對2017年3月中至2018年1月底近十個月運(yùn)行過程中,系統(tǒng)對NH4+-N、TN的去除效果進(jìn)行簡要分析和研究。
圖2 AO段對NH4+-N去除效果
圖2為系統(tǒng)AO段對NH4+-N的去除效果,可知,AO段進(jìn)水N H4+-N 濃度范圍為8 ~4 0 m g/L,平均濃度為23.26 mg/L。經(jīng)AO段處理后,二沉池出水NH4+-N濃度范圍為0.095~1.86 mg/L,平均濃度為0.331 mg/L。AO工藝對NH4+-N的去除率為91.01~99.55%,平均去除率為98.56%。
AO工藝中O池(好氧池)中生存有大量的硝化菌群,經(jīng)過硝化作用將氨氮硝化為硝酸鹽氮,實(shí)現(xiàn)了污水中氨氮的去除。好氧池采用微孔底曝曝氣方式,溶解氧量控制在3~5 mg/L。AO段對氨氮的去除效率較高,二沉池出水氨氮含量遠(yuǎn)低于國家一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
圖3 系統(tǒng)對TN去除效果
圖3為系統(tǒng)對TN的去除效果,可知在該時期內(nèi),系統(tǒng)進(jìn)水TN濃度范圍為54.1~141.7 mg/L,平均濃度為77.26 mg/L。經(jīng)處理后,外排水TN濃度為5.2~35.62 mg/L,平均濃度為19.01 mg/L。工藝對TN的平均去除率為75.53%。其中,4月中旬至10月底期間,系統(tǒng)水溫絕大多數(shù)位于20 ℃以上,活性污泥微生物活性較好。此階段處理后外排水TN平均濃度為14.68 mg/L,低于國家一級A標(biāo)準(zhǔn)。
5.3.1 外加碳源的研究
針對城鎮(zhèn)污水處理廠工藝系統(tǒng)中碳氮比普遍較低導(dǎo)致傳統(tǒng)生物脫氮工藝不能達(dá)標(biāo)的問題,進(jìn)行外加碳源投加強(qiáng)化脫氮效果的研究具有重大意義。在不大幅度改變傳統(tǒng)工藝設(shè)施的前提下,通過投加碳源方式能夠有效提高系統(tǒng)脫氮能力,快速完成污水處理廠提標(biāo)改造工作。
5.3.2 乙酸鈉強(qiáng)化脫氮試驗研究
該污水處理廠進(jìn)水COD為400-550mg/L,進(jìn)水TN為60-150mg/L,COD/TN小于7,不滿足反硝化需要,故采用外加乙酸鈉溶液為碳源的方式,以達(dá)到促進(jìn)缺氧池的反硝化作用,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)強(qiáng)化脫氮目的。
(1)投加量計算[2]
外加碳源投加點(diǎn)設(shè)置在A池(缺氧池)進(jìn)水口處,投加量折算后為26mgCOD/L。
碳源投加量計算:Cm=5N
其中:Cm為必須投加的外部碳源量(以COD計),mg/L ;5為反硝化1kg硝態(tài)氮需要外部碳源量(以COD計);N為需要用外部碳源反硝化去除的氮量,mg/L。
以本工程為例,工藝日處理量40000m3/d,出水TN20mg/L,TN標(biāo)準(zhǔn)排放濃度15 mg/L。
N=20-15=5 mg/L
Cm=5N=5*5=25 mg/L
碳源日投加量=25mg/L × 40000m3/d=1t
選用乙酸鈉為外加碳源,其COD當(dāng)量為0.68kgCOD/kg,乙酸鈉量為:1*0.68=0.68t/d
購置乙酸鈉濃度為30%,日投加量為0.68/0.3A=2.27t
(2)外加碳源對脫氨效果的影響
圖4 加藥前后NO3--N的去除量
由圖4可知,未投加碳源時,缺氧池對NO3--N的去除量均值為3.06mg/L;投加碳源后,對NO3--N的去除量均值為8.07mg/L。因此,在投加25 mgCOD/L的乙酸鈉作碳源后,缺氧池對NO3--N的去除量增加了5.01mg/L,提升了163.73%。缺氧池投加碳源,提高了反硝化能力,系統(tǒng)脫氮能力有所提升,為系統(tǒng)出水能夠達(dá)標(biāo)排放的有力支撐。
反硝化過程是指在微生物作用下將水體中的氮素轉(zhuǎn)化為氮?dú)馊コ倪^程,因此,反硝化作用是污水脫氮的關(guān)鍵步驟。為了強(qiáng)化工藝系統(tǒng)的脫氮能力,需要將二沉池硝化液回流至缺氧池,并通過調(diào)節(jié)回流量(比)來強(qiáng)化缺氧池的反硝化能力。
圖5 水解反硝化段對NO3--N去除效果
由圖5可知,工藝進(jìn)水NO3--N均值為2.39 mg/L,二沉池回流液中NO3--N濃度均值為21.76 mg/L。各階段回流比折算后,缺氧池進(jìn)水NO3--N濃度均值為12.77 mg/L。經(jīng)缺氧池反硝化處理后,缺氧池出水中NO3--N濃度均值為1.52 mg/L,本工藝段對NO3--N的去除率平均可達(dá)87.91%。
圖6 不同回流比下NO3--N的去除效率
通過分段調(diào)節(jié)二沉池出水(硝化液)對水解池回流的比例,可以不斷強(qiáng)化缺氧池的反硝化能力。由圖6可知,本試驗段一共分為四段,回流比分別設(shè)定為75%、100%、120%和150%?;亓鞅葹?5%、100%、120%和150%時,缺氧池對硝態(tài)氮的去除效率均值分別對應(yīng)37.18 g/h、40.08 g/h、44.17 g/h和66.6 g/h。分析得出,隨著回流比的增加,缺氧池對硝態(tài)氮的去除效率逐漸增強(qiáng),系統(tǒng)脫氮能力得到提升。經(jīng)過一段時間的觀察發(fā)現(xiàn),在該過程中,反硝化能力也受到溫度和污泥濃度的影響。
該污水處理廠經(jīng)過脫氮工藝改造后,在進(jìn)水污染物不嚴(yán)重超標(biāo)的情況下,通過外加碳源、調(diào)整回流比等手段,工藝系統(tǒng)對氨氮、總氮的去除效果明顯提升,在4月至10月溫度相對較高的時期,出廠水基本達(dá)標(biāo)排放,達(dá)到了工藝升級提標(biāo)改造的目的。