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        改進(jìn)生產(chǎn)工藝 實現(xiàn)氯堿廠近零排放

        2022-11-04 05:49:08陸浩峰
        氯堿工業(yè) 2022年6期

        陸浩峰

        (山東恒通化工股份有限公司,山東 郯城 276100)

        氯堿是重要的基礎(chǔ)化工行業(yè),氯堿企業(yè)是典型的能源和水資源消耗大戶。目前國內(nèi)氯堿企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4 508萬t/a的產(chǎn)能[1],在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性更加突出。隨著行業(yè)的發(fā)展,氯堿工業(yè)的生產(chǎn)工藝也日趨成熟,例如一次鹽水精制、二次鹽水精制、離子膜電解、氯氣干燥等關(guān)鍵單元及其核心控制要點已經(jīng)被各生產(chǎn)企業(yè)所了解[2-3]。但近幾年,隨著國家環(huán)保和節(jié)能減排的要求越發(fā)嚴(yán)格,氯堿企業(yè)也面臨著新的挑戰(zhàn)[4-6]。鑒于氯堿企業(yè)本身生產(chǎn)特性,其排放廢液中往往帶有高濃度的鹽分。而目前鹽分外排對于環(huán)境的影響逐漸被國內(nèi)專家所重視,國內(nèi)也在若干行業(yè)針對鹽分外排的環(huán)境問題進(jìn)行了深入的論證[7-9]。同時,由于氯堿企業(yè)本身可針對NaCl鹽進(jìn)行物質(zhì)轉(zhuǎn)化,可作為排放的氯化鈉轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)的一個重要部分,因此氯堿企業(yè)的用水平衡也越來越受到關(guān)注[10-11],甚至有的地區(qū)已提出零排放的要求[11-12]。有鑒于此,結(jié)合氯堿實際生產(chǎn)工藝,進(jìn)行企業(yè)的近零排放探索十分必要。

        1 傳統(tǒng)氯堿廠主要排放物料分析

        山東恒通化工股份有限公司(以下簡稱“山東恒通”)氯堿廠生產(chǎn)規(guī)模40萬t/a,采用日本旭化成公司離子膜電解槽進(jìn)行生產(chǎn),鹽水工藝為典型的傳統(tǒng)氯堿企業(yè)生產(chǎn)工藝。一次鹽水精制處理工藝采用“前反應(yīng)器+預(yù)處理器+后反應(yīng)器+ZF膜過濾器”,二次鹽水精制處理工藝采用“螯合樹脂吸附”工藝。生產(chǎn)產(chǎn)品包括:32%燒堿、氫氣、干燥氯氣、工業(yè)鹽酸。輔助公程包括循環(huán)水系統(tǒng)、純化水系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、氯氣壓縮系統(tǒng)等。

        對廠區(qū)主要排水點進(jìn)行統(tǒng)計,內(nèi)容如表1。

        表1 山東恒通主要排水點污染物列表Table 1 Pollutants in main effluent pointsin Shandong Hengtong

        針對上述重大排水點,對水質(zhì)進(jìn)行了有關(guān)測試和分析,并對其污染來源進(jìn)行溯源分析。

        1.1 二次鹽水精制再生液

        二次鹽水精制是采用螯合樹脂對一次精制后的氯化鈉鹽水進(jìn)行二次離子吸附,再生液是螯合樹脂再生過程中必須要排放的溶液。由于一次鹽水出水中鈣鎂總量仍處于1 mg/L, 而電解槽進(jìn)液鹽水品質(zhì)要求小于20×10-9。為了滿足電解槽進(jìn)槽鹽水的品質(zhì)要求,螯合樹脂塔必須及時再生,以保證其精制效果。根據(jù)摸索,實際生產(chǎn)需滿足1天再生一次,方能達(dá)到合格生產(chǎn)的要求。

        再生液采用6%的鹽酸溶液和4%的氫氧化鈉溶液進(jìn)行再生,相關(guān)再生水中含有較高濃度的鈣離子和鎂離子。

        1.2 循環(huán)水外排水

        循環(huán)水是氯堿廠整體熱量平衡的樞紐。以40萬t/a的氯堿生產(chǎn)規(guī)模為例,循環(huán)水總輸送能力在10 000 t/h。由于蒸發(fā)損失、外界環(huán)境因素及補(bǔ)水水質(zhì)差等影響,隨著循環(huán)倍數(shù)的提升,系統(tǒng)循環(huán)水水質(zhì)中硬度和氯根逐步提高,系統(tǒng)換熱設(shè)備的結(jié)垢傾向和腐蝕傾向也將變得嚴(yán)重,從而影響系統(tǒng)設(shè)備正常運行。因此為確保循環(huán)水水質(zhì)滿足換熱設(shè)備傳熱性能和腐蝕要求,須將部分水外排,確保循環(huán)水的離子在一定濃度以下。根據(jù)實際檢測,山東恒通循環(huán)水外排水濃度如表2所示。

        表2 山東恒通循環(huán)外排水指標(biāo)Table 2 Indexes of circulating water drainagein Shandong Hengtong

        1.3 純化水濃縮外排水

        純化水車間主要是以工業(yè)水為原料,通過膜過濾技術(shù)實現(xiàn)水中離子物質(zhì)的去除。在獲得產(chǎn)品水的同時,也會有一股濃縮液外排。該濃縮液的離子總量與進(jìn)水工業(yè)水的離子總量相近,水量為進(jìn)水水量的30%。經(jīng)檢測,其中的離子物質(zhì)如表3所示。

        表3 純化水濃縮外排水指標(biāo)Table 3 Indexes of drainage from concentration procedurein pure water preparation

        1.4 板框鹽泥

        表4 板框鹽泥物質(zhì)構(gòu)成Table 4 Composition of plate-and-framefilter salt mud %

        1.5 冷凍脫硝生產(chǎn)的十水芒硝料

        山東恒通投運了2套膜法脫硝裝置、1套冷凍法脫硝裝置,持續(xù)有十水芒硝固體廢料排出。鹽水中的硫酸鈉被濃縮到40 g/L,在低溫時,溶解的硫酸鈉轉(zhuǎn)變成十水芒硝固體從鹽水體系中排出。排出料中95%以上都是十水芒硝料,僅含少量游離鹽水,硫酸鈉純度極高。

        原設(shè)計中十水芒硝作為一種純度較好的工業(yè)尾料可直接由專門的廠家進(jìn)行委外銷售。但多年實踐發(fā)現(xiàn):十水芒硝本身的性狀非常不穩(wěn)定:有時在運輸過程中出現(xiàn)滴漏現(xiàn)象,有時在投用時又發(fā)現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象。使用廠商對此已經(jīng)不再愿意接受,也無法找到其他廠家愿意接受。因此只能當(dāng)作固廢進(jìn)行處理。

        2 主要排放物料實現(xiàn)零排放的解決思路

        2.1 二次鹽水精制再生液

        二次鹽水精制再生液實現(xiàn)零排放主要包括兩個方面:雜質(zhì)物質(zhì)的去除和水體的減量。

        二次鹽水中的主要成分仍是氯化鈉,是氯堿廠生產(chǎn)所需的原料。因此將再生液進(jìn)行回收利用的核心在于氯化鈉鹽水中的雜質(zhì)去除。從工藝源頭分析可知,水中雜質(zhì)的主要物質(zhì)是鈣、鎂離子,而這本身就是鹽水精制工序需要去除的物質(zhì)。因此考慮將精制再生液再回到一次鹽水精制前段,通過化學(xué)沉淀法,將水體中的鈣鎂離子轉(zhuǎn)化為固體物質(zhì),從鹽水體系中排出。

        同時,氯堿生產(chǎn)是一個對物質(zhì)平衡有嚴(yán)格要求的工藝生產(chǎn)過程,除對鹽水體系中氯化鈉物質(zhì)有嚴(yán)格要求外,對處于溶劑相的水也有著嚴(yán)格的要求。若僅通過回流的方式將二次鹽水精制再生液引入生產(chǎn)鹽水循環(huán)中,勢必會破壞循環(huán)中的水平衡。通過平衡核算,為了保證氯堿的水平衡,應(yīng)嚴(yán)格限制再生液的總量。這對于過往的鹽水精制工藝提出了很大的挑戰(zhàn)。

        山東恒通在過往同行的經(jīng)驗溝通中,了解到采用磷酸鹽除硬的工藝思路。通過廠區(qū)技術(shù)人員的分析后,認(rèn)為這是一條可行的路線選擇。

        以CaCO3和Ca3(PO4)2去除沉淀并進(jìn)行對比,結(jié)果如表5所示。

        表5 用CaCO3和Ca3(PO4)2去除沉淀的結(jié)果對比Table 5 Comparison of precipitation removalby CaCO3 and by Ca3(PO4)2

        從表4可知:水溶液中殘留同樣質(zhì)量濃度的碳酸根離子和磷酸根離子時,鈣離子的殘留質(zhì)量濃度相差接近1 000倍。鹽水中陽離子的殘留減少,將顯著降低二次鹽水精制工藝中螯合樹脂塔的再生周期。而再生周期的延長,也必然帶來再生液的減量。必須注意的是,若引入磷酸根進(jìn)行鈣鎂去除,將改變原有鹽水體系的沉積體系。碳酸鹽本身在酸性條件下可被充分析出,而磷酸根僅轉(zhuǎn)化為溶度級更高的磷酸二氫鹽等。因此其對于離子膜電解槽系統(tǒng)的影響尚不可知,山東恒通在慎重考慮后,決定開展有益的嘗試。

        2.2 循環(huán)水外排水和純化水濃縮外排水

        循環(huán)水外排水和純化水濃縮外排水性質(zhì)具有極高的同一性,溶液中都含有一定的鹽和少量其他雜質(zhì)。根據(jù)水質(zhì)檢測結(jié)果可見,鹽分中主要成分仍然NaCl鹽??紤]到水中含鹽物質(zhì)總量較低,首要的任務(wù)應(yīng)是進(jìn)行離子物質(zhì)的濃縮,這樣可以減少含鹽水的總水量。

        目前含鹽水的濃縮主要有反滲透和電滲析兩種方法,通過與專業(yè)的水處理公司進(jìn)行探討。采用“預(yù)處理+浸沒式膜處理+反滲透濃縮”是一條可行的技術(shù)路線。經(jīng)處理后,水體的得水率較高,且系統(tǒng)的消耗水平較低。

        2.3 板框鹽泥

        板框鹽泥是氯堿廠頭痛的問題之一。從成分來看,其中主要含有的是鹽水加藥反應(yīng)后的沉淀物。其成分均是碳酸鈣、氫氧化鎂等惰性物質(zhì),可作為下游磚廠等企業(yè)的原料。

        在實際對接過程中,發(fā)現(xiàn)下游磚廠對于來料也并非只要考慮惰性物質(zhì)。山東恒通所供的鹽泥中因含有一定量的NaCl,具有一定的腐蝕性[15],會降低磚廠產(chǎn)品的質(zhì)量,因此該處置方式也存在爭議性。

        針對上述問題,組織技術(shù)人員集中攻關(guān),認(rèn)為主要的問題在于鹽中的氯化鈉含量較高,可通過“二次洗滌+再壓濾”的方式來降低排出固體料中的氯化鈉鹽含量。

        2.4 冷凍脫硝生產(chǎn)的十水芒硝料

        冷凍法制備十水芒硝,是行業(yè)內(nèi)十分成熟的工藝路線。但隨著國內(nèi)工業(yè)形勢的變化,原設(shè)計單位提出的十水芒硝二次利用的思路在當(dāng)前實際工業(yè)領(lǐng)域已變成明顯的限制。要解決相關(guān)問題,必然要突破十水芒硝這種生產(chǎn)物料的思維瓶頸。

        在技術(shù)研判過程中,了解到比較典型的解決思路是采用“后加工”的思路是:將十水芒硝通過升溫,轉(zhuǎn)變成硫酸鈉溶液,再用蒸發(fā)進(jìn)行結(jié)晶處理。這樣可將十水芒硝轉(zhuǎn)制成工業(yè)級元明粉。針對上述路線,發(fā)現(xiàn)該思路雖突破了十水芒硝的局限,可以將最終物變成市場上可銷售的元明粉。但工藝流程長,物料需要先降溫至0 ℃左右,然后再升溫至60 ℃。硫酸鈉需歷經(jīng)低溫結(jié)晶和高溫結(jié)晶兩種相變技術(shù),能耗水平十分巨大。

        以100 kg/h硫酸鈉轉(zhuǎn)化來計算,硫酸鈉冷凍析出需消耗能量為如表7所示。

        表6 硫酸鈉冷凍析出需消耗能量Table 6 Energy consumptionin sodium sulfate freezing and separation

        同時,按100 kg/h硫酸鈉轉(zhuǎn)化量,計算十水硫酸鈉轉(zhuǎn)變成元明粉需消耗能量,詳見表7。

        表7 十水硫酸鈉轉(zhuǎn)變成元明粉需消耗能量Table 7 Energy consumption in turningsodium sulfate decahydrate into sodium sulfate anhydrous

        從上述計算可知:將鹽水中的硫酸鈉轉(zhuǎn)變成最終的固體產(chǎn)品,經(jīng)濟(jì)價值是不劃算的。經(jīng)積極思考,結(jié)合行業(yè)先進(jìn)公司的經(jīng)驗,提出要從膜法脫硝濃液為出發(fā)點,放棄冷凍脫硝的思路,改為“二次濃縮+鹽析制備元明粉”的生產(chǎn)工藝。該工藝可突破現(xiàn)在固體廢棄物無法處置的弊端,變廢為寶,通過銷售副產(chǎn)品,獲取經(jīng)濟(jì)收益;同時減少了廠區(qū)內(nèi)的消耗,是一條可行的循環(huán)生產(chǎn)工藝路線。

        3 山東恒通生產(chǎn)工藝改進(jìn)

        鑒于上述技術(shù)分析和研判,山東恒通在3年中不斷對生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級改造,獲得了效果顯著的提升。

        3.1 將碳酸鈉除鈣改為磷酸鹽除鈣

        2019年開始將一次鹽水后反應(yīng)進(jìn)行改造,逐步將碳酸鈉投加除鈣工藝改進(jìn)為磷酸鹽除鈣。控制一次鹽水后反應(yīng)中磷酸根殘留值在30 mg/L左右,pH值控制在9.5~10.5,經(jīng)實際檢測,一次鹽水出水鈣鎂可保證長期小于300 μg/L以下。

        由此帶來了顯著的改變是二次鹽水的再生周期,二次鹽水精制再生液的排放量變?yōu)樵械?/10不到。這些再生液可調(diào)整后再匯入一次鹽水的入水槽。

        為了了解磷酸鹽對電解槽的影響,對電解槽的相關(guān)數(shù)據(jù)也進(jìn)行了采集,具體如表8所示。

        表8 使用磷酸鹽后的電解槽數(shù)據(jù)Table 8 Electrolysis data after phosphate is used

        實踐證明:少量的磷酸鹽殘留對電解槽的影響并不顯著。目前槽內(nèi)離子膜的更換周期仍可維持在3~4年一次。

        3.2 投入外排鹽水回收系統(tǒng)

        山東恒通于2018年年底投入了1套水質(zhì)提升工程系統(tǒng)。該系統(tǒng)是以反滲透膜濃縮為核心的減量排放系統(tǒng)。其主工藝路線如圖1所示。

        其中膜分離系統(tǒng)配置包括:①浸沒式膜,共5臺,1 000 m2/臺;②反滲透膜,6芯裝,按10∶5排列。

        經(jīng)過該系統(tǒng)后,山東恒通排放60~80 m3/h外排水可減量至18~25 m3/h,且其中鈣鎂含量可控制300 mg/L以內(nèi);該水可直接送入鹽泥池進(jìn)行壓濾鹽泥清洗,再并入一次鹽水循環(huán)。而膜處理的清液則回用到循環(huán)水系統(tǒng)作為補(bǔ)充水。其水質(zhì)可達(dá)到表9所示標(biāo)準(zhǔn)。

        表9 山東恒通外排水水質(zhì)Table 9 Quality of drainage from Shandong Hengtong

        圖1 外排鹽水回收系統(tǒng)工藝流程圖Fig.1 Process flow of drained brine recovery system

        3.3 鹽泥清洗系統(tǒng)

        鹽泥中需要去除的主要成分是氯化鈉,鑒于鹽泥來源主要是反應(yīng)后的沉淀物,其可溶性較差。因此去除氯化鈉最有效的方式就是采用清洗和二次壓濾的方式。

        山東恒通于2018新建了一個清洗池,將“水質(zhì)提升工程系統(tǒng)“的濃水并入清洗池中對于壓濾鹽泥進(jìn)行二次洗滌,同時投入2臺板框壓濾機(jī)對清洗后鹽泥再清洗(詳見表10)。

        表10 投建設(shè)備規(guī)模Table 10 Built equipment scale

        經(jīng)過洗鹽后的鹽泥,其成分如表11所示。

        表11 洗鹽后的鹽泥成分Table 11 Composition of salt mudafter being salt cleaned %

        含鹽量極低的鹽泥可以直接送入電廠鍋爐焚燒。

        3.4 超級膜濃縮結(jié)合鹽析法制備工業(yè)元明粉

        山東恒通于2019年投運一套處理系統(tǒng),該系統(tǒng)通過高壓膜濃縮技術(shù),可將鹽水中的硫酸鈉濃度提高到120g/L以上。同時,通過鹽析的工藝,將濃硝鹽水中的溶解氯化鈉變成固體元明粉析出,然后通過干燥設(shè)備進(jìn)一步脫水,保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。投入設(shè)備配置如表12所示。

        表12 制備工業(yè)元明粉的設(shè)備配置Table 12 Equipment forpreparing industrial sodium sulfate anhydrous

        投產(chǎn)后,可持續(xù)副產(chǎn)工業(yè)級元明粉,相關(guān)質(zhì)量可達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。通過外售,每年可創(chuàng)收60余萬元。原十水芒硝的處置費用每年達(dá)30余萬元,因此該生產(chǎn)裝置每年可創(chuàng)造效益近百萬元。

        4 結(jié)論

        (1)根據(jù)山東恒通的技術(shù)研判和實際探索,可將目前氯堿廠的重大污染排放點位進(jìn)行消源處理,使得氯堿企業(yè)滿足近零排放的綠色生產(chǎn)要求。

        (2)通過磷酸鹽作為鹽水體系最終鈣鎂離子物質(zhì)的控制反應(yīng)物,可極大的降低二次鹽水精制的壓力,減少二次鹽水精制再生液的總量,同時對于電解生產(chǎn)未帶來重大影響。

        (3)通過有效的膜濃縮技術(shù),可極大提升循環(huán)水系統(tǒng)的水利用率,其濃水也可滿足鹽水生產(chǎn)使用要求。

        (4)實踐證明:采用二次洗滌的方式可顯著改善外排鹽泥的品質(zhì),為鹽泥的后續(xù)處理和市場接受提供了一條新思路。

        (5)通過創(chuàng)新性的工業(yè)實踐,使得十水芒硝這一固體廢棄物做到零排放。不但減少了企業(yè)的處置費用,還帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)價值。

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