馬龍,李楊,武磊
(內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司,內(nèi)蒙古 烏海 016000)
內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司(以下簡稱“君正化工”)22萬t/a燒堿裝置一次鹽水工序采用傳統(tǒng)的預(yù)處理+膜過濾工藝(兩條預(yù)處理管線為5臺并聯(lián)的膜過濾器供應(yīng)鹽水),自2009年10月開車以來,未進行過整體維修。預(yù)處理器(Vn=1 185 m3)設(shè)計使用壽命為8年,2016年檢修期間發(fā)現(xiàn)兩條管線的預(yù)處理器均腐蝕嚴重,清液管堵塞,嚴重制約一次鹽水負荷的提升,同時存在一定的安全隱患。
(1)筒體腐蝕泄漏。
預(yù)處理器內(nèi)壁玻璃鱗片防腐層大面積老化脫落,鹽水進一步腐蝕設(shè)備筒體,造成設(shè)備外漏。主要解決方法是在設(shè)備外表面局部貼補焊,但由于貼補部位的鋼板未涂刷玻璃鱗片,僅能夠維持使用。
(2)內(nèi)構(gòu)件腐蝕變形,拉筋脫落。
內(nèi)構(gòu)件上的玻璃鱗片老化脫落,鹽水進一步腐蝕內(nèi)構(gòu)件,造成筒體滲漏,內(nèi)構(gòu)件變形、脫落,一方面影響鹽水預(yù)處理效果,另一方面存在垮塌風險,具有較大安全隱患。針對內(nèi)構(gòu)件腐蝕變形暫無適當?shù)慕鉀Q方法。
(3)清液管堵塞。
單臺預(yù)處理器出口設(shè)計有46根清液管(Φ89×6),預(yù)處理器內(nèi)的鹽水整體采用自流,鹽水流速較慢,長期運行后清液管內(nèi)壁結(jié)垢嚴重,影響單線生產(chǎn)負荷的提升,一旦進液流量高于清液管的出水能力,將造成鹽水溢流,由上排泥口排入鹽泥池。
針對預(yù)處理器存在的問題,決定從以下兩方面解決:過濾工藝不變,維修預(yù)處理器;更換過濾工藝。
在正常生產(chǎn)期間,君正化工一次鹽水工序的A、B兩條管線中單線鹽水流量控制在130~160 m3/h。通過調(diào)研了解到,維修單臺預(yù)處理器需約60天。在維修預(yù)處理器期間,一次鹽水工序相當于半負荷運行,對君正化工的整體生產(chǎn)計劃造成較大影響。因此,如果維修預(yù)處理器,必須配套新建1臺預(yù)處理器,將現(xiàn)有預(yù)處理器逐臺切出系統(tǒng)進行維修。初步預(yù)算新建+維修預(yù)處理器(單臺)總投資人民幣700萬元左右(新建550萬元+維修150萬元),工期150天(新建90天+維修60天),工期較長,一次性投資較大;另外,在下一個壽命周期內(nèi),仍然存在設(shè)備本體及內(nèi)構(gòu)件腐蝕泄漏的問題。
隨著鹽水過濾工藝的進步,氯堿行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)有機膜、無機膜過濾工藝。其中有機膜SST膜過濾器無需配套預(yù)處理器,該膜組安裝形式與原鹽水過濾器膜組相同,只需要通過簡單配管,將原預(yù)處理器切出系統(tǒng),并將鹽水過濾器膜組替換為SST膜,就能夠達到過濾及生產(chǎn)要求。SST膜與原鹽水過濾器膜主要性能參數(shù)對比如表1所示。
表1 SST膜與原鹽水過濾器膜的主要性能參數(shù)對比
由表1可以看出:與原鹽水過濾膜相比,SST膜在過濾面積、過濾通量方面有較大的優(yōu)勢。如果SST膜過濾能夠替代原有預(yù)處理+膜過濾工藝,一方面將徹底解決預(yù)處理器腐蝕泄漏及維修困難的問題,另一方面將極大縮短工藝流程,避免預(yù)處理返渾的問題。另外,由于單純采用膜過濾,對鹽水中鈣鎂配比沒有要求,對后期工業(yè)鹽摻配大有益處。
通過以上對比,君正化工確定采用SST膜進行工藝替換。
由于SST膜在內(nèi)陸地區(qū)應(yīng)用較少,大部分用于原料為海鹽的氯堿企業(yè),海鹽粗鹽水中機械性雜質(zhì)較少,而君正化工不使用海鹽,完全替代仍存在一定的風險,可能會極大地影響一次鹽水的生產(chǎn)負荷。因此,提出SST膜分步替代實施方案。
君正化工共5臺鹽水過濾器,首先對其中3臺鹽水過濾器膜組進行更換,并在檢修期間配置A線預(yù)處理器短路管線。A線預(yù)處理器切出系統(tǒng)后,觀察鹽水過濾效果及過濾器使用情況,根據(jù)過濾器出口鹽水指標、進口壓力、酸洗周期及單線鹽水流量驗證SST膜在進水水質(zhì)半返渾(A線預(yù)處理器切出系統(tǒng),B線預(yù)處理器仍然帶入系統(tǒng))情況下的運行效果。如果SST過濾膜無法滿足生產(chǎn),也能夠在較短時間內(nèi)重新恢復(fù)A線預(yù)處理器配管,保證生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定運行;如果運行效果良好,則逐步替代剩余2臺鹽水過濾器的膜組,并將預(yù)處理器B切出系統(tǒng)。
同時,為了進一步確保鹽水過濾效果,可根據(jù)需要對原預(yù)處理器進行簡單維修(拆除內(nèi)構(gòu)件,在筒體內(nèi)壁重新涂刷玻璃鱗片)并帶入系統(tǒng),起澄清作用,進一步延長鹽水過濾器的過濾時間和酸洗周期。
根據(jù)前期制定的分步實施方案及各臺鹽水過濾器膜組運行情況,2019年6—8月,君正化工將1#、2#、5#鹽水過濾器膜組更換為SST膜,并在2019年8月檢修期間完成A線預(yù)處理器短路管線的配置。為保證膜組強度,避免SST膜因過濾壓力過高而受損,君正化工在SST膜內(nèi)安裝了龍骨。預(yù)處理器短路管線配置如圖1所示。
P-404A/B/C/D—粗鹽水泵;Z-402A/B—加壓溶氣罐;V-405A/B—預(yù)處理器;R-401A—反應(yīng)槽。
一次鹽水裝置正常開車投用后,8月23日,由于預(yù)處理器清液彎頭泄漏,B線停車,A線單獨運行。粗鹽水流量穩(wěn)定在260 m3/h,最高300 m3/h,5臺過濾器(3臺更換了過濾膜,2臺未更換)滿足生產(chǎn)要求。各臺鹽水過濾器進口壓力穩(wěn)定,統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表2所示。分析各臺鹽水過濾器出水指標,均達到要求,統(tǒng)計結(jié)果如表3所示。
表2 各臺鹽水過濾器進口壓力統(tǒng)計數(shù)據(jù)
由于取消了預(yù)處理器,鹽水過濾器酸洗周期縮短至7天。在酸洗過程中,觀察到3#、4#鹽水過濾器花板以下污物較多,1#、2#、5#過濾器污物較少,說明1#、2#、5#鹽水過濾器膜組(SST膜)抗污染能力較強。1#、2#、5#任一臺鹽水過濾器膜組在酸洗過程(約30 min)中,如1#鹽水過濾器進行酸洗,由于總體過濾通量不足,2#~5#鹽水過濾器進水流量偏大,導(dǎo)致緩沖槽液位上漲,最高漲至80%左右。為保證運行鹽水過濾器過濾壓力小于84 kPa,一次鹽水裝置須降量運行,最低鹽水流量降至130 m3/h,系統(tǒng)負荷波動較大,對一次鹽水罐的液位有一定的影響。
表3 各臺鹽水過濾器出水指標
調(diào)試結(jié)論:SST膜安裝后,鹽水過濾器過濾面積、過濾通量有極大的提升,SST膜抗污染能力較強,在正常運行期間能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)處理器的完全替代;但在SST膜鹽水過濾器(1#、2#、5#)酸洗期間,過濾通量無法滿足生產(chǎn)要求。
粗鹽水泵出口管路中,由于存在Mg(OH)2、Ca(OH)2和CaCO3,長期運行過程中管路內(nèi)壁結(jié)垢,堵塞嚴重,須定期清理。為避免粗鹽水管路堵塞影響系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn),2020年8月,君正化工重新配置預(yù)處理器B短路管線,實現(xiàn)粗鹽水A、B線管路的切換,保證生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定。
為了解決1#、2#、5#鹽水過濾器酸洗期間過濾通量不足導(dǎo)致緩沖槽液位上漲,一次鹽水降量運行的問題,君正化工逐臺將3#、4#鹽水過濾器進行SST膜替換。3#、4#鹽水過濾器SST膜替換完成后,由于過濾通量增大,酸洗期間緩沖槽液位穩(wěn)定在低位,無上漲趨勢。
這樣,君正化工完成全部鹽水過濾器SST膜的更換,實現(xiàn)了膜過濾工藝對預(yù)處理+膜過濾工藝的整體替代,并徹底解決了預(yù)處理器壽命到期、維修困難的問題。另外,膜過濾器對于粗鹽水中的鈣鎂雜質(zhì)比例沒有要求,擴大了君正化工的工業(yè)鹽采購范圍,為降低生產(chǎn)成本提供了條件。
君正化工采用分步實施的方式,實現(xiàn)了SST膜過濾工藝對預(yù)處理+膜過濾工藝的整體替代,避免了預(yù)處理器壽命到期、維修困難對生產(chǎn)的影響。SST膜在君正化工已連續(xù)運行3年,過濾壓力、鹽水流量、過濾鹽水指標穩(wěn)定,該改造項目對于推動行業(yè)技術(shù)進步具有重要意義。