許思維,宋迎劍,康少華,于貴福,雷錫峰,劉 娜
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535000)
某石化公司加氫裝置采用UOP工藝包,設(shè)計規(guī)模220萬t·a-1,裝置年開工時數(shù)8400h,操作彈性60%~110%。裝置的循環(huán)氫壓縮機型號為BCL405,功率2600kW,采用干氣密封作為軸密封。干氣密封的流程為:循環(huán)氫壓機出口抽出→水冷器冷卻→分液罐(容積擴容至0.59m3)→除濕器→蒸汽加熱器→管路電伴熱(溫度加熱至90℃以上)→密封系統(tǒng)(T形槽密封)。干氣密封是干運轉(zhuǎn)、氣體潤滑、非接觸式機械端面密封的簡稱,特點是以氣封氣、非接觸、氣膜潤滑、功耗低、壽命長、可靠性高、運行維護費用低。與高速機械密封相比,干氣密封的密封面寬,旋轉(zhuǎn)環(huán)(硬環(huán))密封面刻有微米量級的動壓槽,密封面分為槽區(qū)和壩區(qū)兩部分(圖1)。目前最先進的干氣密封是高速透平機械軸端密封型式,是設(shè)計院、主機廠和終端用戶首選的大機組軸端密封型式。
圖1 干氣密封結(jié)構(gòu)
本次出現(xiàn)故障的干氣密封是型號為Gaspac L、帶有中間迷宮的串聯(lián)式干氣密封,密封面槽型為T型。動環(huán)材料為SiN氮化硅,靜環(huán)材料為SiC,表面有金剛石涂層。密封氣介質(zhì)為循環(huán)氫,溫度90~100℃,壓力16MPa。密封的泄漏部位為一級密封環(huán)(圖2)。對干氣密封進行拆檢,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動端的一級密封靜環(huán)發(fā)生了磨損,非驅(qū)動端的一級密封排氣流道有明顯淚痕。
圖2 一級密封環(huán)泄漏部位
對照API 692《壓縮機干氣密封標(biāo)準(zhǔn)》,干氣密封系統(tǒng)的配置完全符合API要求(圖3)。其中B1為冷卻單元,B2為過濾單元,B3為增壓單元,B4為加熱單元。
圖3 API標(biāo)準(zhǔn)配置
干氣密封按照T型槽進行設(shè)計(圖4)。裝置在異常情況下發(fā)生介質(zhì)帶液時,T型槽密封的抗干擾能力不足,螺旋槽形式的密封則能提高裝置抗異常波動的能力。
圖4 T型槽
檢查壓縮機的軸瓦振動和軸位移情況,在泄漏量波動期間,循環(huán)氫壓縮機的軸位移穩(wěn)定無變化,驅(qū)動端一個點的振動在8~10μm之間變化,波動在正常范圍內(nèi)。
拆除過濾器濾芯進行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部含有部分黑色細小粉末。對黑色粉末進行化驗分析,結(jié)果見表1。分析采集樣品中各元素的來源:① S元素在整個循環(huán)氫中主要以H2S形式存在,而H2S是加氫反應(yīng)必然的生成物;② Fe元素是循環(huán)氫管線中的腐蝕產(chǎn)物,以硫化亞鐵的形式存在;③ O元素是垢樣在空氣中氧化產(chǎn)生的,并非介質(zhì)中攜帶。Al2O3含量為9.619%,說明催化劑瓷球的粉末穿透整個流程進入干氣密封系統(tǒng)中,不會導(dǎo)致干氣密封失效。
表1 黑色粉末的化驗分析結(jié)果
裝置開工初期,循環(huán)氫中的氫氣純度均在96%以上,循環(huán)氫中的其他組分尤其是C3以上的重組分,均優(yōu)于設(shè)計條件。由6月1日8:00的循環(huán)氫組成分析結(jié)果,可計算出循環(huán)氫的露點為45.7℃。根據(jù)洛陽院和UOP的設(shè)計工藝條件,循環(huán)氫中應(yīng)含有0.12mol%的水蒸氣,折算成單質(zhì)水的露點溫度為57℃。當(dāng)時的空冷出口溫度為49℃,壓縮機的出口溫度為65℃,干氣密封加熱后的溫度為94℃,均高于循環(huán)氫的露點溫度,從操作溫度上判斷,正常生產(chǎn)狀態(tài)下,循環(huán)氫不具備產(chǎn)生凝液的條件。
對比了歷次干氣密封發(fā)生泄漏時驅(qū)動端與非驅(qū)動端的泄漏量,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)的干氣密封漏氣量均同時出現(xiàn)大幅度波動,說明密封波動的原因是由共同的介質(zhì)因素導(dǎo)致的,而不是密封本體發(fā)生了故障。打開干氣密封腔體,發(fā)現(xiàn)有液體存在。進一步對此次干氣密封失效時的運行情況進行分析。在此次開機前,裝置出現(xiàn)了一次緊急停工。在緊急情況下,裝置需要啟動7bar放空,以確保裝置達到退守狀態(tài)(圖5)。啟動緊急放空后,經(jīng)過冷高分V106的氣體流量迅速增大,導(dǎo)致冷高分失去了氣液分離能力,大量含有液體和雜質(zhì)的氣體穿透冷高分,大部分至高壓火炬系統(tǒng)。此時循環(huán)氫壓縮機仍在運行,所以另一部分含有大量液體和雜質(zhì)的循環(huán)氫在壓縮機入口管線中沉積。
圖5 裝置緊急泄壓系統(tǒng)
在上一次裝置的緊急停工中,壓縮機入口管線中沉積的含有大量液體和雜質(zhì)的循環(huán)氫,在再次開機前,隨著循環(huán)氫的流通,被帶到下游的干氣密封系統(tǒng)中,導(dǎo)致密封受到污染。干氣密封帶液,導(dǎo)致動靜密封環(huán)失去動壓效應(yīng),從而引起密封面發(fā)生磨損失效。裝置在異常情況下發(fā)生介質(zhì)帶液時,干氣密封T型槽密封的抗干擾能力不足。
對異常狀態(tài)后恢復(fù)生產(chǎn)的操作進行優(yōu)化,以消除裝置緊急停工再啟動泄壓后,循環(huán)氫系統(tǒng)帶液和帶雜質(zhì)的影響?;謴?fù)生產(chǎn)前,應(yīng)對整個循環(huán)氫系統(tǒng)進行徹底的脫液和置換。打開壓縮機入口閥之前,要對壓縮機的入口管線進行充分置換,置換量應(yīng)不小于系統(tǒng)的管線容積(管線容積1200Nm3),且持續(xù)排放與間斷排放要交替進行。
為了提高干氣密封自身抗異常工況干擾的能力,將T型槽改為螺旋槽(圖6),利用螺旋槽較好的動壓效應(yīng)來提高氣膜的剛度,可在一定程度上提高密封的抗干擾能力。對新干氣密封的各項數(shù)據(jù)進行測試(圖7),測試合格后方可使用。
圖6 螺旋槽
圖7 新干氣密封的各項測試數(shù)據(jù)
保證循環(huán)氫壓縮機干氣密封的長周期運行是一項系統(tǒng)性工程,要從原始設(shè)計、工藝流程完善、原料質(zhì)量控制、工藝條件變更、密封選型、操作條件優(yōu)化、設(shè)備日常維護保養(yǎng)、新技術(shù)引進等方面進行統(tǒng)籌管理,生產(chǎn)和設(shè)備專業(yè)要緊密配合,根據(jù)介質(zhì)、操作條件、機組運行狀態(tài)等變化情況,隨時優(yōu)化調(diào)整操作。找出系統(tǒng)帶液和雜質(zhì)的根本原因并采取有效的預(yù)防措施,提高對系統(tǒng)中變化量的敏感性,定期組織開展工藝技術(shù)分析,充分辨識工藝調(diào)整帶來的系統(tǒng)性變化和危害,方可確保干氣密封的長周期運行。