田志偉,馬偉,姚森,楊其長(zhǎng),段發(fā)民
(1. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院都市農(nóng)業(yè)研究所,成都市,610213; 2. 成都農(nóng)業(yè)科技中心,成都市,610213)
我國(guó)蔬菜連作現(xiàn)象較普遍,土傳病害和連作障礙十分嚴(yán)重,阻礙了蔬菜產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。蔬菜嫁接苗是預(yù)防土傳病害,克服連作障礙的一項(xiàng)有效技術(shù)措施,不僅可以改善根際微生物群落組成[1],提高種苗抗逆性[2],還可以保持良種品質(zhì)[3],增加產(chǎn)量[4]。目前,嫁接苗需求量約500億株,這給育苗工廠帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)[5]。傳統(tǒng)人工嫁接耗時(shí)費(fèi)力,難以保證較高的嫁接效率和成活率[6],在此背景下,研發(fā)自動(dòng)嫁接裝備成為行業(yè)亟需解決的問題。
日本是世界上進(jìn)行蔬菜苗自動(dòng)嫁接研究最早的國(guó)家,從1986年便開始了嫁接機(jī)器人的研究。洋馬、井關(guān)等日本公司開發(fā)了多款全自動(dòng)或半自動(dòng)的蔬菜苗嫁接機(jī),這些裝備嫁接效率在600株/h以上,成功率大于90%[7]。但這些引進(jìn)的機(jī)器體積龐大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,價(jià)格昂貴,無(wú)法適應(yīng)我國(guó)國(guó)情。為滿足國(guó)內(nèi)急速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,科研人員對(duì)自動(dòng)嫁接技術(shù)也做了廣泛研究。北京農(nóng)業(yè)智能裝備研究中心研制出一種雙臂蔬菜嫁接機(jī)。該機(jī)作業(yè)效率可達(dá)800株/h,成功率為95%[8]。但價(jià)格依舊昂貴,對(duì)于中小型育苗工廠而言購(gòu)機(jī)成本很高。為研發(fā)低成本嫁接機(jī),唐興隆等[9]對(duì)蔬菜嫁接裝置的結(jié)構(gòu)、工作原理、質(zhì)量效率等進(jìn)行分析,開展了砧木、接穗切削、粘接試驗(yàn)。馮青春等[10]基于FX1N系列PLC設(shè)計(jì)了自動(dòng)嫁接機(jī)控制系統(tǒng),可提供單步運(yùn)行和連續(xù)運(yùn)行兩種工作模式。嫁接苗回栽質(zhì)量水平與回栽裝置設(shè)計(jì)有關(guān),皇甫坤等[11]設(shè)計(jì)一種集吸持和鎮(zhèn)壓于一體的回栽裝置,并對(duì)回栽精度進(jìn)行仿真分析。
上述報(bào)道為小型、低成本蔬菜嫁接機(jī)的研發(fā)積累了豐富經(jīng)驗(yàn),但這些研究多處于理論和試驗(yàn)階段[12-13]。機(jī)器易對(duì)秧苗造成機(jī)械損傷,作業(yè)穩(wěn)定性不高,很難應(yīng)用于實(shí)際作業(yè)等問題依舊是當(dāng)前的行業(yè)痛點(diǎn)。針對(duì)這些問題,本文通過對(duì)人工嫁接過程中的關(guān)鍵動(dòng)作及流程進(jìn)行梳理分析,設(shè)計(jì)一種基于氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式和PLC控制系統(tǒng)的臥式輕便型蔬菜嫁接機(jī),旨在降低嫁接機(jī)成本,提高嫁接效率,解決秧苗損傷問題。
蔬菜嫁接方法較多,有針接法、斜接法、劈接法、套管法、靠接法等,嫁接效果除了受光照、溫度等因素制約外,不同的嫁接方法影響差異也較顯著。其中靠接成活率最高,斜接法比套管嫁接效率高,針接法抗病性好,產(chǎn)量、糖分差異不顯著[14]。在砧木和接穗長(zhǎng)勢(shì)均勻的情況下,斜接法(圖1)嫁接后切面貼合度好,操作流程簡(jiǎn)單,更適合機(jī)械裝置操作。
斜接法手工嫁接操作步驟如圖1所示,按照60°角度分別切削砧木和接穗,盡量保證接穗與砧木切面大小接近。將準(zhǔn)備好的接穗苗與砧木苗切口對(duì)準(zhǔn)貼合在一起,然后用嫁接夾夾住嫁接部位,固定牢固即可。按照手工嫁接流程可將嫁接機(jī)關(guān)鍵動(dòng)作及工作流程梳理為:(1)放置砧木苗;(2)切削砧木;(3)推送砧木;(4)放置接穗苗;(5)切削接穗苗;(6)推送接穗使其與砧木對(duì)接并對(duì)齊;(7)用嫁接夾固定嫁接部位,并取走嫁接好的秧苗;(8)各部件復(fù)位,重復(fù)以上過程。
圖1 蔬菜苗斜接法嫁接過程
嫁接機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊扣農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合原則。斜接法嫁接過程首先需要對(duì)砧木和接穗單獨(dú)處理,然后將兩者進(jìn)行對(duì)接固定。因此采用雙向切割對(duì)接技術(shù),將嫁接機(jī)工作部件分為左右兩部分來(lái)分別完成砧木和接穗的夾持、切削動(dòng)作,然后將其推送至中間進(jìn)行對(duì)齊固定。如果秧苗采用豎直放置方式,在夾持秧苗時(shí),夾持力過大將造成秧苗的機(jī)械性損傷,而夾持力過小秧苗在根系土塊的重力作用下會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)下滑,造成砧木和接穗切面間隙變大而無(wú)法貼合。另外,豎直放苗時(shí)莖葉易遮擋視線,不利于操作員控制秧苗的放置位置和一次性精準(zhǔn)完成放置動(dòng)作。為解決該矛盾,將秧苗放置臺(tái)設(shè)計(jì)為橫臥式以供秧苗水平躺臥,并通過根系托盤來(lái)承載秧苗根系土塊重量,這樣更符合人體工學(xué)要求。如圖2所示,2個(gè)推桿氣缸分別安裝在機(jī)架兩端,在推桿頂端通過連接件固定氣動(dòng)夾。為實(shí)現(xiàn)秧苗橫臥狀態(tài)下的切割效果,2個(gè)割刀氣缸豎直向下安裝,并在推桿頂端安裝有切割刀片。刀片正下方裝有配合刃口尺寸的割臺(tái)及秧苗根系托盤。
圖2 臥式蔬菜嫁接機(jī)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)
氣缸本身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、無(wú)需復(fù)雜的參數(shù)計(jì)算和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。本研究以維護(hù)方便,機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)成本低為目標(biāo),選用氣缸和氣動(dòng)夾作為嫁接機(jī)的直接執(zhí)行部件。其中氣動(dòng)夾作為秧苗夾持裝置,如圖3所示,固定在推送氣桿頂端。夾子工作氣壓范圍為0.1~0.7 MPa,尺寸為75 mm×25 mm×50 mm,開閉行程10 mm,閉合后兩指間距為16 mm。
圖3 夾持與推送機(jī)構(gòu)
為彌補(bǔ)該間距以及確保秧苗柔性?shī)A持效果,在上下指上固定分別2塊柔軟的聚乙烯發(fā)泡棉(EPE)墊塊,這種材料材質(zhì)柔軟、韌性強(qiáng)、恢復(fù)性好。EPE墊塊夾持力過大會(huì)損傷秧苗莖稈,過小則夾持不穩(wěn)定性。Wu等[15]研究發(fā)現(xiàn),嫁接機(jī)夾持機(jī)構(gòu)的最大夾持力不應(yīng)大于4 N。而夾持力大小與EPE墊塊的厚度L有關(guān),為計(jì)算適當(dāng)?shù)腖值,根據(jù)
(1)
式中:ε——應(yīng)變;
ΔL——EPE墊塊形變量,正值代表拉伸,負(fù)值代表壓縮,cm;
L1——EPE墊塊壓縮后的厚度,cm。
(2)
式中:F——EPE墊塊受植物莖稈的反作用力,N;
A——EPE墊塊與植物莖稈有效接觸面積,m2;
σ——應(yīng)力,Pa。
(3)
式中:E——EPE墊塊彈性模量,由文獻(xiàn)[16]可知EPE材質(zhì)的彈性模量為100 kPa。
聯(lián)立式(1)~式(3)可得
(4)
由式(4)計(jì)算可知,在滿足EPE墊塊對(duì)番茄秧苗夾持力為4 N的條件下,單側(cè)EPE墊塊的壓縮量為2 mm,因此在EPE墊塊厚度彌補(bǔ)氣動(dòng)夾兩指間隙并的同時(shí),單側(cè)總厚度設(shè)計(jì)為10 mm,然后對(duì)EPE墊塊進(jìn)行秧苗夾持測(cè)試,得出其厚度為10 mm時(shí)既能加緊秧苗又不至于夾傷秧苗。
然后根據(jù)式(5)計(jì)算執(zhí)行氣缸的推力,并結(jié)合實(shí)際作業(yè)阻力效果完成氣缸選型。
(5)
式中:F——推力,N;
D——缸徑,mm;
p——?dú)飧椎墓ぷ鳉鈮?,MPa。
經(jīng)測(cè)試滿足使用要求的氣缸選型如下:其中推送氣缸為雙桿氣缸(圖3),行程為125mm,工作氣壓為0.1~0.6 MPa,尺寸為175 mm×25 mm×80 mm。割刀氣缸行程為20 mm,工作氣壓為0.1~0.6 MPa,尺寸為66 mm×17 mm×42 mm。為保證粗細(xì)不一的秧苗莖稈切割時(shí)的完整性,刀片刃長(zhǎng)不宜過短,此處設(shè)計(jì)為20mm,刀刃厚2mm。根據(jù)農(nóng)藝切割要求,刀片安裝角度相對(duì)于秧苗莖長(zhǎng)方向傾斜30°(圖4)。在刀片正下方裝有與刀片參數(shù)相配合的切割臺(tái),切割時(shí)為避免割刀固定板和割臺(tái)發(fā)生碰撞干涉,割臺(tái)設(shè)計(jì)有長(zhǎng)孔可上下浮動(dòng)安裝。
圖4 秧苗切割機(jī)構(gòu)
嫁接機(jī)采用半自動(dòng)作業(yè)方式,需要人工將秧苗按照特定姿態(tài)放置于操作臺(tái)上,然后觸發(fā)傳感器來(lái)啟動(dòng)后續(xù)夾持、切削、推送等工序。具體工作步驟為:操作員確定砧木切割部位,將其平放在砧木操作臺(tái)的光電開關(guān)卡槽里以觸發(fā)開關(guān),之后夾子夾持砧木苗,割刀垂直完成切割,推桿將砧木向前推送。以同樣的工序完成接穗苗的放置、夾持、切割,然后推桿向前推送接穗苗,使其與砧木進(jìn)行對(duì)接貼合。最后,人工使用夾子完成砧木—接穗固定,然后夾子松開,操作員取走嫁接苗,割刀、推桿全部復(fù)位,等待下一次嫁接操作。
動(dòng)力系統(tǒng)方面,本機(jī)設(shè)計(jì)采用氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式。與電動(dòng)推桿、絲桿等元器件相比,氣動(dòng)系統(tǒng)具有動(dòng)作迅速、平穩(wěn)等優(yōu)勢(shì),且控制簡(jiǎn)單[17],氣動(dòng)系統(tǒng)需要4個(gè)雙桿氣缸和2個(gè)氣動(dòng)夾。其中氣動(dòng)夾用于夾持秧苗,夾持力42 N。氣缸用于砧木、接穗切削和推送對(duì)接,其中推送氣缸推力為196 N,割刀氣缸推力為82 N。每個(gè)氣動(dòng)元器件裝有2個(gè)單向節(jié)流閥,用于調(diào)節(jié)氣缸伸縮速度。為了實(shí)現(xiàn)嫁接機(jī)的自動(dòng)化作業(yè),使用6個(gè)二位五通電磁閥對(duì)氣缸進(jìn)行控制。氣動(dòng)系統(tǒng)原理如圖5所示,根據(jù)各個(gè)氣動(dòng)元件的工作氣壓要求,以及不同氣壓下的氣缸工作效果測(cè)試結(jié)果,確定系統(tǒng)的額定工作氣壓為0.60~0.65 MPa。
圖5 氣動(dòng)系統(tǒng)原理
控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面,需要根據(jù)信號(hào)輸入,按照作業(yè)流程進(jìn)行指令輸出,以驅(qū)動(dòng)繼電器和電磁閥開閉,從而實(shí)現(xiàn)氣動(dòng)元件按預(yù)定時(shí)序動(dòng)作??刂葡到y(tǒng)硬件包括中央控制單元、輸入模塊、輸出模塊和電路保護(hù)元件4部分。PLC內(nèi)部集成的定時(shí)器、計(jì)數(shù)器、輔助繼電器及觸點(diǎn)大大減少了電氣元件的使用,降低接線的復(fù)雜度[18]。綜合考慮嫁接機(jī)工作方式、開發(fā)周期、I/O口數(shù)量等因素后選用歐姆龍PLC(CP1E-E40SDR-A)作為中央控制單元。該控制器有24個(gè)輸入端口和16個(gè)輸出端口,工作電壓為110~220 V。電路設(shè)計(jì)如圖6所示,220 V電源經(jīng)過斷路器后給PLC控制器供電,并通過變壓器降壓為24 V后為其他元器件供電。PLC輸入端與輸入模塊連接,主要為光電開關(guān)、磁性開關(guān)及按鈕,傳感器工作電壓為24 V。輸出端與輸出模塊連接,包括工況指示燈、中間繼電器和電磁閥。中間繼電器與電磁閥連接,起遠(yuǎn)程開關(guān)作用,基于PLC通斷信號(hào)控制電磁閥的開閉。表1為PLC端口分配情況。
表1 PLC輸入輸出端口分配Tab. 1 PLC input and output port allocation
圖6 電路設(shè)計(jì)接線示意
控制系統(tǒng)采用梯形圖編譯程序,使用CX-Programmer軟件編寫、調(diào)試和下載程序模塊。根據(jù)檢測(cè)內(nèi)容需求和系統(tǒng)工作運(yùn)行要求,程序編寫采用模塊化設(shè)計(jì)思想。嫁接機(jī)控制流程如圖7所示。
工作時(shí)打開啟動(dòng)按鈕,U型槽光電開關(guān)1開始檢測(cè)卡槽處是否有接穗苗,若沒有接穗苗則重復(fù)進(jìn)行檢測(cè),若有接穗苗則輸出控制信號(hào)接通中間繼電器,進(jìn)而控制電磁閥使氣動(dòng)夾1閉合;閉合動(dòng)作觸發(fā)割刀磁性開關(guān),以相同原理驅(qū)動(dòng)割刀1氣缸垂直向下伸出進(jìn)行剪切后立即縮回;剪切動(dòng)作繼而觸發(fā)推送氣缸磁性開關(guān),推桿氣缸1伸出將切削好的秧苗推向中間。此時(shí),U型槽光電開關(guān)2檢測(cè)卡槽處是否有砧木苗,按照同樣的流程控制氣動(dòng)夾2閉合,割刀氣缸2和推桿氣缸2伸出。在推桿氣缸1和推桿氣缸2均伸出時(shí)系統(tǒng)開始計(jì)時(shí)5 s,等待人工固定;定時(shí)器時(shí)間到,夾子1和夾子2 張開,推桿1、推桿2縮回,嫁接流程完畢,系統(tǒng)全部復(fù)位,進(jìn)行下一輪檢測(cè)。
為驗(yàn)證臥式蔬菜嫁接機(jī)工作效率和性能,對(duì)其進(jìn)行嫁接測(cè)試。嫁接機(jī)工作電壓220 V,氣壓0.6 MPa。試驗(yàn)對(duì)象為茄子秧苗,平均株高18 cm,長(zhǎng)勢(shì)均勻、健康。將60株秧苗隨機(jī)分成3組,在熟練操作下進(jìn)行嫁接試驗(yàn)。記錄每組秧苗完成嫁接所需的時(shí)間,并將其轉(zhuǎn)換為嫁接效率(株/h)。每組測(cè)試完成后統(tǒng)計(jì)嫁接苗成功數(shù)量和損傷數(shù)量。嫁接成功的具體技術(shù)要求為砧木—接穗緊密貼合;嫁接苗無(wú)明顯損傷;夾子固定緊密,嫁接苗無(wú)明顯錯(cuò)位[19]。損傷主要查看砧木和接穗是否出現(xiàn)莖稈壓扁、傷殘等情況。
嫁接機(jī)操作過程中共2人參與,其中1人操作嫁接機(jī),1人負(fù)責(zé)供給砧木和接穗,并運(yùn)走嫁接苗。
測(cè)試完成后計(jì)算每組試驗(yàn)的嫁接效率、嫁接成功率和秧苗損傷率,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表2。成功率為秧苗嫁接成功的數(shù)量占總嫁接苗數(shù)量的比率,損傷率為損傷秧苗數(shù)量占總嫁接苗數(shù)量的比率。
表2 嫁接機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Tab. 2 Statistics of grafting machine
由表2可知,本文提出的臥式蔬菜嫁接機(jī)平均作業(yè)效率為348株/h,平均嫁接成功率為93.3%,損傷率為0%,說明該嫁接機(jī)工作性能較為穩(wěn)定,對(duì)秧苗無(wú)損傷,可滿足實(shí)際作業(yè)需求。
完成嫁接機(jī)設(shè)計(jì)和樣機(jī)試制后,對(duì)其成本進(jìn)行核算。其中直接材料費(fèi)用4 500元,直接人工費(fèi)用 15 000 元,制造費(fèi)用800元,輔助生產(chǎn)費(fèi)用450元,總設(shè)計(jì)成本為20 750元。與市場(chǎng)現(xiàn)有嫁接機(jī)相比,臥式嫁接機(jī)成本顯著降低,可為中小型育苗基地和種苗生產(chǎn)農(nóng)戶節(jié)省生產(chǎn)成本。
本文設(shè)計(jì)的蔬菜嫁接機(jī)采用氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式,工作氣壓一定程度上決定了割刀切割速度的快慢和動(dòng)作的剛?cè)岫龋懈钏俣瓤炻c動(dòng)作剛?cè)岫葧?huì)影響秧苗莖稈切面的平整度,這對(duì)砧木—接穗貼合效果和嫁接苗的成活率有影響,而此次試驗(yàn)主要測(cè)試了嫁接機(jī)的效率和性能,沒有研究不同工作氣壓下的秧苗切割面平整度情況,因此這是未來(lái)工作重點(diǎn)。另外,刀片切入角決定了其受力特征,不同的切入角將產(chǎn)生什么樣的秧苗切割效果?斜接法的秧苗斜切角度決定砧木—接穗拼接時(shí)公共區(qū)域長(zhǎng)度,該區(qū)域最佳長(zhǎng)度為多少時(shí)可以保證砧木和接穗貼合的面積最大,從而提高嫁接苗成活率?同時(shí),砧木—接穗拼接的公共區(qū)域長(zhǎng)度對(duì)人工用夾子一次完成固定動(dòng)作的成功率有何影響?這些知識(shí)目前仍然未知,因此下一步工作亟需圍繞這些方面展開研究,以填補(bǔ)理論知識(shí)空白,進(jìn)一步提升嫁接機(jī)性能。
1) 采用氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和PLC控制方式實(shí)現(xiàn)蔬菜秧苗的自動(dòng)夾持、切割和對(duì)接動(dòng)作。
2) 試驗(yàn)結(jié)果表明,嫁接機(jī)平均作業(yè)效率為348株/h,平均嫁接成功率為93.3%,嫁接苗零損傷。
3) 該機(jī)工作性能穩(wěn)定可靠,總成本與市場(chǎng)現(xiàn)有嫁接機(jī)相比顯著降低,因此可為中小型育苗基地和種苗生產(chǎn)農(nóng)戶提供技術(shù)支撐的同時(shí)節(jié)省生產(chǎn)成本,同時(shí)為農(nóng)業(yè)機(jī)械化輔助裝置的研發(fā)和應(yīng)用提供參考。
中國(guó)農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào)2022年11期