程國(guó)柱,李從堯,張 鵬
(1.大冶有色設(shè)計(jì)研究院有限公司,湖北 黃石 435005;2.大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司,湖北 黃石 435005)
我國(guó)礦產(chǎn)資源總量不少,但稟賦差、品位低、顆粒細(xì)、多金屬共生復(fù)雜難處理,隨著礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用,原礦品位日趨降低,大量的礦石需要經(jīng)過選礦加工才能利用,而且在入選礦石中難選礦石愈來愈多[1],礦產(chǎn)資源和二次資源綜合利用率都較低[2]。
湖北某銅礦經(jīng)過50多年的開采,露采資源早已消耗殆盡,已經(jīng)全部轉(zhuǎn)為井下開采,井下礦石隨著多年的開采呈現(xiàn)以下特點(diǎn):一是礦體多,有III、IV和XI礦體;二是生產(chǎn)中段多,有-365、-425、-485、-545、-605、-665、 -725、-785等;三是供礦采場(chǎng)多,經(jīng)初步估算有60多個(gè)。不同采場(chǎng)的礦石性質(zhì)存在較大差異,當(dāng)不同性質(zhì)的礦石混合進(jìn)入選礦流程后,分選難度大幅增加。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)浮選操作員反映,今年礦石性質(zhì)與往年有較大不同,在常規(guī)加藥條件下,浮選前兩槽不能有效形成泡沫層,浮選液面經(jīng)常出現(xiàn)“翻花”現(xiàn)象,以致選礦指標(biāo)波動(dòng)大,同時(shí)起泡劑用量大幅上升。針對(duì)以上問題,對(duì)井下礦石進(jìn)行了選礦試驗(yàn)研究。
試樣的代表性是決定試驗(yàn)研究工作有無價(jià)值的關(guān)鍵[3]。地質(zhì)人員根據(jù)采場(chǎng)礦石儲(chǔ)量分布及實(shí)際供礦生產(chǎn)情況,從井下10個(gè)采場(chǎng)采集生產(chǎn)礦樣,并運(yùn)送至選礦實(shí)驗(yàn)室。實(shí)驗(yàn)室對(duì)礦樣進(jìn)行加工,通過破碎、混勻、縮分,制成分析樣、試驗(yàn)樣和備份樣。礦樣加工流程見圖1。
圖1 礦樣加工流程
將10個(gè)采場(chǎng)礦樣分別進(jìn)行銅、鐵品位化驗(yàn)分析,并按一定比例制成混合礦樣,配礦方案如表1所示。配礦后,混合礦樣含銅0.865%,含鐵33.93%,與生產(chǎn)品位相近。銅物相結(jié)果見表2,硫化率為84.05%,其中次生銅含量達(dá)24.28%;氧化率為15.95%,其中結(jié)合率為4.28%。
表1 采場(chǎng)配礦方案
表2 銅物相結(jié)果 %
試驗(yàn)規(guī)模按規(guī)定分為可選性試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室小型試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)大連續(xù)試驗(yàn)、半工業(yè)試驗(yàn)和工業(yè)試驗(yàn)等[4]。為了了解不同采場(chǎng)礦石的可選性,泡沫狀態(tài)和混合礦分選情況,本次試驗(yàn)包括單采場(chǎng)礦石和多采場(chǎng)混合礦石實(shí)驗(yàn)室小型試驗(yàn)。
為了使礦石中有用礦物充分單體解離、粒度適合選別要求[5],又考慮到現(xiàn)場(chǎng)一段磨礦條件,試驗(yàn)確定磨礦細(xì)度為72%-200目,藥劑為現(xiàn)場(chǎng)使用的捕收劑和起泡劑,磨礦設(shè)備采用XMQ-Φ240×90球磨機(jī),粗掃為XF D-3L掛槽浮選機(jī),精選為XFD-1L掛槽浮選機(jī)。浮選流程為一粗二掃一精,試驗(yàn)流程見圖2。
圖2 開路試驗(yàn)流程
由表3可知,不同采場(chǎng)的礦石浮選現(xiàn)象和指標(biāo)存在較大差異,有較多采場(chǎng)礦石粗選起泡困難,部分采場(chǎng)礦石的捕收劑用量由100g/t增加至170g/t,起泡劑用量由80g/t增加至170g/t時(shí),粗選仍不能形成有效泡沫層,具體情況有以下幾種:
表3 單采場(chǎng)礦石試驗(yàn)開路試驗(yàn)結(jié)果
(1)粗選不易起泡,亮綠色泡沫,礦漿難沉降過濾(如:5505、6018、6019、6602);
(2)粗選不易起泡,紅(黑)色礦漿泡沫(如:5508、6010、9438);
(3)易起泡,紅色礦漿泡沫、墨綠色泡沫(如:9334、9436、9432)。
將泡沫現(xiàn)象與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)照,發(fā)現(xiàn)第(1)種浮選現(xiàn)象,不論原礦品位高低,均可得到高品位精礦,回收率也較高;第(2)種浮選現(xiàn)象,銅精礦品位有高有低,指標(biāo)波動(dòng)較大;第(3)種浮選現(xiàn)象,銅精礦品位相對(duì)較低。
3.2.1 藥劑用量對(duì)比試驗(yàn)
從表4可知,在磨礦細(xì)度-200目為72%的條件下,當(dāng)起泡劑用量為70g/t時(shí),將捕收劑用量由100g/t提高至120g/t,銅精礦品位基本不變,粗選銅回收率提高了0.25%;當(dāng)捕收劑用量為120g/t時(shí),將起泡劑用量由70g/t提高至90g/t,銅精礦品位下降了0.81%,粗選銅回收率下降了0.02%。因此,推薦現(xiàn)場(chǎng)捕收劑用量為120g/t, 起泡劑用量為70g/t。
根據(jù)表4的浮選現(xiàn)象可知,三組試驗(yàn)的粗選泡沫層均較薄,掃選能形成穩(wěn)定的泡沫,與上述單采場(chǎng)礦石試驗(yàn)觀察到的泡沫現(xiàn)象相似。
表4 混合礦開路試驗(yàn)結(jié)果
3.2.2 粗選捕收劑用量試驗(yàn)
針對(duì)粗選泡沫層薄,增加起泡劑用量仍不見好轉(zhuǎn)的情況,本次試驗(yàn)在起泡劑總用量70g/t,捕收劑總用量120g/t的條件下,將粗選捕收劑用量分別設(shè)置為60g/t、30g/t、10g/t進(jìn)行對(duì)比,試驗(yàn)流程見圖2,結(jié)果見表5。
表5 粗選捕收劑用量試驗(yàn)結(jié)果
從試驗(yàn)結(jié)果看,其他條件不變時(shí),粗選捕收劑用量為60g/t時(shí),粗精礦回收率為93.22%;粗選捕收劑用量為30g/t時(shí),粗精礦回收率最高,達(dá)到93.98%;粗選捕收劑用量為10g/t時(shí),粗精礦回收率為93.57%。因此,推薦試驗(yàn)2的藥劑用量條件,捕收劑粗選用量30g/t、掃一用量60g/t、掃二用量30 g/t。
從浮選現(xiàn)象看,隨著粗選捕收劑用量下降,粗選泡沫越來越豐富,并逐漸形成穩(wěn)定的泡沫層。當(dāng)粗選捕收劑用量降到10g/t時(shí),泡沫開始由“實(shí)”變“虛”。經(jīng)過分析可知,當(dāng)大部分易浮的礦物同時(shí)浮起時(shí),對(duì)藥劑產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)吸附,造成藥劑量不足;同時(shí)氣泡吸附大量礦物時(shí),氣泡承載力不夠,不能有效完成二次富集,使泡沫發(fā)生板結(jié),不能形成穩(wěn)定礦化泡沫層。適當(dāng)降低粗選捕收劑用量后,使有用礦物有序上浮,能有效解決這一問題,并有利于粗選作業(yè)泡沫層的穩(wěn)定性。
3.2.3 閉路試驗(yàn)
為考查中礦的影響[6],在磨礦細(xì)度-200目72%,起泡劑70g/t,捕收劑120g/t(第一點(diǎn)30g/t)條件下,進(jìn)行了一粗一精二掃閉路試驗(yàn),獲得銅精礦品位20.18%、尾礦品位0.060%、選銅回收率為92.98%的選礦指標(biāo)。試驗(yàn)流程見圖3,結(jié)果見表6。
圖3 閉路試驗(yàn)流程
表6 閉路試驗(yàn)結(jié)果
現(xiàn)場(chǎng)浮選工藝為二粗二掃一精流程,粗選I(前兩槽)直接得出精礦1,粗選II通過精選后得出精礦2,與精礦1合并為最終精礦,掃選泡沫循序返回。自2020年7月以來,現(xiàn)場(chǎng)浮選現(xiàn)象發(fā)生較大變化,具體表現(xiàn)為:粗選I泡沫層不穩(wěn)定,“翻花”現(xiàn)象嚴(yán)重,銅精礦品位和回收率指標(biāo)波動(dòng)較大。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)起泡劑用量大幅上升,7、8、9月起泡劑用量單耗分別為88g/t、93g/t、86g/t,與計(jì)劃用量70g/t相比,嚴(yán)重超標(biāo)。
由于現(xiàn)場(chǎng)泡沫現(xiàn)象與小型試驗(yàn)泡沫現(xiàn)象相似,所以直接將小型試驗(yàn)成果應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),2020年9月下旬對(duì)粗選I捕收劑用量進(jìn)行了生產(chǎn)調(diào)試,現(xiàn)場(chǎng)加藥條件和調(diào)試結(jié)果見表7。
表7 現(xiàn)場(chǎng)粗選用量調(diào)試結(jié)果
由表7可知,當(dāng)粗選I捕收劑用量為38~43g/t,銅 精 礦 品 位18.68%~22.16%,選 銅 回 收 率88.17%~90.60%;當(dāng)粗選I捕收劑用量為18~22g/t,銅 精 礦 品 位19.95%~20.78%,選 銅 回 收 率92.57%~93.06%;當(dāng)粗選捕I收劑用量調(diào)整至38g/t后,粗選I泡沫層不能形成穩(wěn)定泡沫層,回收率僅為89.46%。
在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過程中,現(xiàn)場(chǎng)浮選泡沫更能解釋試驗(yàn)現(xiàn)象,當(dāng)粗選I捕收劑用量較高時(shí),泡沫層出現(xiàn)板結(jié)壓槽現(xiàn)象,當(dāng)開大風(fēng)量或提高浮選液面時(shí),又出現(xiàn)“翻花”和刮泡帶漿現(xiàn)象;適當(dāng)降低粗選I捕收劑用量時(shí),泡沫層逐漸由薄變厚,液面“翻花”現(xiàn)象逐漸消失,并能形成穩(wěn)定的泡沫層。
后期生產(chǎn)中針對(duì)該類型的礦石,將粗選I捕收劑用量由45g/t調(diào)整至20g/t,現(xiàn)場(chǎng)浮選現(xiàn)象明顯改觀:浮選液面穩(wěn)定,前兩槽無“翻花”現(xiàn)象,泡沫層豐厚致密穩(wěn)定,粗選至掃選層次感分明,為浮選操作創(chuàng)造了有利條件。由表8可知,調(diào)整后,選銅回收率由92.17%提高至92.86%,提高了0.69%;起泡劑單耗由87g/t下降至69g/t,降低了18 g/t,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。
表8 藥劑用量調(diào)整前后指標(biāo)對(duì)比
(1)針對(duì)起泡效果差的礦石,在總藥量不變的情況下,適當(dāng)降低粗選捕收劑用量,使有用礦物有序上浮,避免了大量易浮礦物對(duì)藥劑的競(jìng)爭(zhēng)吸附,消除了氣泡承載力不夠,泡沫板結(jié)現(xiàn)象,有利于改善礦化泡沫層的穩(wěn)定性。
(2)通過降低粗選I捕收劑用量,徹底解決了浮選前兩槽不起泡、翻花等問題。生產(chǎn)實(shí)踐結(jié)果表明:將粗選I捕收劑用量由45g/t調(diào)整至20g/t,浮選泡沫穩(wěn)定,層次感分明,選銅回收率提高0.69%,起泡劑單耗降低18g/t,經(jīng)濟(jì)效益提升明顯。
(3)對(duì)于其他硫化礦,特別是原礦品位高、比重大、較易浮礦物(如黃鐵礦、方鉛礦),在浮選的過程中,也容易出現(xiàn)粗選礦化泡沫層不穩(wěn)定,泡沫板結(jié)現(xiàn)象。在現(xiàn)場(chǎng)操作調(diào)整時(shí),上述藥劑用量?jī)?yōu)化方案具有一定的參考和借鑒意義。