張 巍
(廣州地鐵設計研究院股份有限公司,廣東 深圳 518000)
本次應用測試的車站為已開通運營的8A 編組地下二層島式標準車站,公共區(qū)總建筑面積為4 980 m2,其中站廳公共區(qū)面積3 040 m2,站臺公共區(qū)面積1 940 m2。車站范圍共設置5 個出入口,兩端各設置一座新風亭和一座排風亭,新、排風亭兼做蒸發(fā)冷凝裝置的進、出風亭。
蒸發(fā)冷凝直膨空調(diào)系統(tǒng)屬于冷劑式空調(diào),通過壓縮機消耗電能使制冷劑在管路中相變完成逆卡諾循環(huán)實現(xiàn)空調(diào)制冷。該系統(tǒng)的組成設備主要包括蒸發(fā)冷凝裝置、壓縮機和直膨式空調(diào)柜。根據(jù)文獻[1],其制冷原理如下:a.制冷劑在壓縮機處實現(xiàn)絕熱壓縮,由低溫低壓氣態(tài)壓縮為高溫高壓氣態(tài);蒸發(fā)冷凝裝置起到冷凝器的作用;b.制冷劑在冷凝器位置實現(xiàn)定壓冷凝,由高溫高壓氣態(tài)冷凝為中溫高壓液態(tài),直膨式空調(diào)柜先后起到膨脹閥和蒸發(fā)器的作用;c.制冷劑在節(jié)流閥處實現(xiàn)等焓節(jié)流,由中溫高壓液態(tài)變?yōu)榈蜏氐蛪簹庖簝上啵籨.制冷劑在蒸發(fā)表冷段實現(xiàn)定壓蒸發(fā),由低溫低壓氣液兩相變?yōu)榈蜏氐蛪簹鈶B(tài),制冷劑蒸發(fā)期間吸收空調(diào)風中的大量熱量實現(xiàn)空調(diào)風的冷卻。蒸發(fā)冷凝原理見圖1。
圖1 蒸發(fā)冷凝原理圖
蒸發(fā)冷凝直膨空調(diào)系統(tǒng)采用單螺桿式壓縮機,由一個圓柱螺桿和兩個對稱布置的平面星輪組成,根據(jù)文獻[2],其工作原理如下:壓縮機內(nèi)的螺桿螺槽、機殼內(nèi)壁和星輪齒構(gòu)成封閉容積。動力傳到螺桿軸上,由螺桿帶動星輪旋轉(zhuǎn),氣體由吸氣腔進入螺槽內(nèi),完成吸氣過程;當星輪齒在螺槽內(nèi)相對運動時,封閉容積逐漸減小,氣體受到壓縮,完成壓縮過程;壓縮后的氣體通過排氣孔口和排氣腔排出,完成排氣過程。全過程中制冷劑在裝置內(nèi)實現(xiàn)絕熱壓縮,由低溫低壓氣態(tài)壓縮為高溫高壓氣態(tài)。
蒸發(fā)冷凝裝置是以空氣和常溫凈化水作為冷卻介質(zhì),利用空氣對流及冷卻水的蒸發(fā)帶走制冷劑的冷凝熱,由進風段、過濾段、止回段、風機段、蒸發(fā)冷凝段、排風段組成。根據(jù)文獻[3],其工作原理如下:冷卻水送至上部淋水盤,在冷凝排管外表面形成一層水膜,高溫汽態(tài)制冷劑由排管上部進入,被管外冷卻水吸收熱量冷凝為液體,吸收熱量的水一部分蒸發(fā)為水蒸汽,其余落回集水盤內(nèi)。EC 風機抽取新風掠過冷凝排管加速水膜蒸發(fā),蒸發(fā)的水蒸汽隨新風排走。全過程中制冷劑在裝置內(nèi)實現(xiàn)定壓冷凝,由高溫高壓氣態(tài)冷凝為中溫高壓液態(tài)。
直膨式空調(diào)柜為空氣處理末端設備,由過濾段、凈化消毒段、蒸發(fā)表冷段、中間段、消聲段、送風段組成,其中蒸發(fā)表冷段為帶節(jié)流閥的蒸發(fā)器。根據(jù)文獻[4],全過程中制冷劑在裝置內(nèi)完成了兩次狀態(tài)變化:在節(jié)流閥處實現(xiàn)等焓節(jié)流,由中溫高壓液態(tài)變?yōu)榈蜏氐蛪簹庖簝上啵辉谡舭l(fā)表冷段實現(xiàn)定壓蒸發(fā),由低溫低壓氣液兩相變?yōu)榈蜏氐蛪簹鈶B(tài)。
表1 空調(diào)負荷計算匯總
表2 蒸發(fā)冷凝系統(tǒng)主要設備表
圖2 A 端蒸發(fā)冷凝系統(tǒng)平面圖
圖3 B 端蒸發(fā)冷凝系統(tǒng)平面圖
表3 溫濕度測試數(shù)據(jù)匯總
圖4 三組測試數(shù)據(jù)的焓濕圖匯總
(1) 空氣狀態(tài)點說明:L 為露點,即蒸發(fā)表冷段的出風斷面的空氣狀態(tài);O 為送風點,即送風段的出風斷面的空氣狀態(tài);N1 為站廳點,即站廳回風支管的空氣狀態(tài);N2 為站臺點,即站臺回風支管的空氣狀態(tài);H 為回風點,即回風機出口斷面的空氣狀態(tài);M 為新回混合點,即直膨式空調(diào)柜進風斷面的空氣狀態(tài);M1 為廳臺混合點,基于設計廳臺回風比下回風機入口斷面的空氣狀態(tài);H0 為回風點,基于設計溫升下回風機出口斷面的空氣狀態(tài);M0 為新回混合點,基于設計新風比下直膨式空調(diào)柜入口斷面的空氣狀態(tài);M00為新回混合點,基于實測回風點H 及設計新風比下直膨式空調(diào)柜入口斷面的空氣狀態(tài)。
(2) 在站廳N1、站臺N2已測定的情況下,回風點H0 偏移至實測回風點H,新回混合點M0 偏移至實測新回混合點M,存在較大非正常溫濕度偏移。
(3) 新回混合點M00 與實測新回混合點M 較為接近,偏差在允許范圍內(nèi),小新風機的新風量基本滿足設計值。
表4 換熱量數(shù)據(jù)匯總
(1) 直膨式空調(diào)柜為核心空氣處理設備,根據(jù)文獻[5],其全熱換熱量可用于評價蒸發(fā)冷凝系統(tǒng)是否正常運行。
(2) A 端直膨式空調(diào)柜的全熱換熱量平均值為462 kW,B 端直膨式空調(diào)柜的全熱換熱量平均值為386 kW,而設備在設計參數(shù)下的全熱換熱量為398 kW。
(1) A 端送風傳感器疑似安裝位置錯誤導致數(shù)據(jù)偏差極大,已剔除非置信數(shù)據(jù)。
(2) B 端回風傳感器疑似安裝位置氣流不穩(wěn)定造成個別數(shù)據(jù)波動較大。
(3) 回風點H 存在非正常溫升,經(jīng)計算正常溫升為0.8 ℃左右,而實際溫升可達3 ℃以上。
(4) B 端空調(diào)柜換熱量僅為A 端空調(diào)柜換熱量的83%。
(1) 回風H 非正常溫升的原因:a. 隧道排熱TEF 風機和蒸發(fā)冷凝裝置的EC 風機同時運行下,大系統(tǒng)PYF 風機出口段正壓較大,而HPF 風機開啟時PYF 風機入口段負壓較大,PYF 風機的連鎖風閥關閉不嚴,存在排風道熱濕空氣吸入;b. 混合風室封堵較差,存在環(huán)控機房、新風道、排風道的熱濕空氣吸入;c.A、D 出入口較短且順直,A 出入口的口部正對空曠地帶,遇到風向適宜的情況下會出現(xiàn)較大的穿堂新風,導致實際新風比過大。
(2) B 端空調(diào)柜換熱量偏小的原因:a. 冷卻水量不足,導致系統(tǒng)出力不足;b. 小端風系統(tǒng)風閥開度過小,低于設計值。
(1) 回風H 非正常溫升的解決方案:a. 手動關閉PYF 風機連鎖風閥,加強其在關閉狀態(tài)下的嚴密性;b.加強混合風室的封堵;c.出入口穿堂風屬于不可控因素,不在常規(guī)設計考慮范圍;且既有車站也存在類似問題,對公共區(qū)環(huán)境未產(chǎn)生持續(xù)不良影響,暫不做特殊處理。
(2) B 端空調(diào)柜換熱量偏小的解決方案:a. 核查冷卻水補水泵及蒸發(fā)冷凝裝置是否正常運行;b. 通過手動風量調(diào)節(jié)閥進行風量調(diào)節(jié),使總風量達到設計值。