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        MVR在硫酸銅蒸發(fā)中的應(yīng)用

        2022-10-21 08:46:38汪超勤
        世界有色金屬 2022年14期
        關(guān)鍵詞:硫酸銅冷凝水蒸發(fā)器

        汪超勤

        (江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335400)

        1 前言

        MVR技術(shù)成熟,已經(jīng)廣泛應(yīng)用到工業(yè)上,例如運(yùn)用到硫酸鎳蒸發(fā)結(jié)晶、硫酸銨蒸發(fā)結(jié)晶等方面,由于傳統(tǒng)蒸發(fā)蒸汽用量大,降低蒸汽用量對于降本增效、節(jié)能減排有重要的意義。引進(jìn)MVR蒸發(fā)濃縮硫酸銅溶液,較傳統(tǒng)單效蒸發(fā),不僅回收了冷凝水潛熱,也利用二次蒸汽加熱物料,大大降低了能源消耗。

        2 MVR技術(shù)原理與特點(diǎn)

        2.1 MVR技術(shù)原理

        本廠采用的MVR強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)系統(tǒng),蒸發(fā)產(chǎn)生二次蒸汽從物料中溢出,二次蒸汽經(jīng)過氣液分離器被壓縮機(jī)抽走,把二次蒸汽經(jīng)壓縮后輸送到換熱器中加熱物料,后在循環(huán)泵作用下物料回到蒸發(fā)室中,物料被濃縮,這樣實(shí)現(xiàn)熱能循環(huán)連續(xù)蒸發(fā)[1-2],同時只需要補(bǔ)充少量鮮蒸汽就能完成蒸發(fā)濃縮。

        2.2 MVR技術(shù)特點(diǎn)

        2.2.1 顯著的節(jié)能優(yōu)勢

        凈液MVR蒸發(fā)器投入運(yùn)行,累計(jì)開動150天,最長運(yùn)行周期36天,累計(jì)如下:

        表1 MVR技術(shù)參數(shù)

        其平均蒸發(fā)1噸水需要蒸汽:1393/8183=0.170t

        表2 傳統(tǒng)蒸汽用量

        而傳統(tǒng)真空蒸發(fā)器平均蒸發(fā)1噸水需要蒸汽1.27t,相比較而言,MVR較傳統(tǒng)蒸發(fā)蒸汽用量大大降低。

        節(jié)約蒸汽 :(1.27-0.170)*8183=8999.41t

        折算費(fèi)用:8999.41*180=161.9893萬元

        用電核算:

        表3 傳統(tǒng)蒸發(fā)設(shè)備功率

        表4 MVR蒸發(fā)設(shè)備功率

        多用電 :150*24*(355-145)=756000KW·h

        折算費(fèi)用:756000*0.51=38.5560萬元

        合計(jì)節(jié)約費(fèi)用:161.9893-38.5560=123.4303萬元

        通過對比,MVR系統(tǒng)減少了蒸汽用量,同時降低了運(yùn)行成本。MVR的工藝流程如圖1所示。

        圖1 MVR工藝流程圖

        從蒸發(fā)室出來的二次蒸汽,經(jīng)過壓縮機(jī)壓縮,送到主板片中作加熱蒸汽使用,使硫酸銅料液維持沸騰狀態(tài),而加熱蒸汽本身則冷凝成水,冷凝水收集到冷凝水罐再進(jìn)入預(yù)熱器,對原料液進(jìn)行一段預(yù)熱,真空泵抽取冷凝罐內(nèi)不凝氣來二段預(yù)熱,MVR壓縮回收二次蒸汽和利用蒸發(fā)器冷凝水預(yù)熱料液,減少廢液排放[3-4]。

        2.2.2 自動化程度高

        與傳統(tǒng)蒸發(fā)器相比,MVR蒸發(fā)器由DCS、PLC組態(tài)控制,自動化程度更高。

        通過PLC、單片機(jī)、組態(tài)等形式來控制系統(tǒng)溫度、壓力與轉(zhuǎn)速等,保持系統(tǒng)蒸發(fā)平衡,同時關(guān)注各儀表參數(shù)是否正常,有異常情況及時進(jìn)行針對性調(diào)節(jié)。

        3 MVR技術(shù)在硫酸銅蒸發(fā)結(jié)晶中的應(yīng)用

        單效傳統(tǒng)蒸發(fā)生產(chǎn)硫酸銅,產(chǎn)生的熱水輸送到硫酸車間進(jìn)行廢水處理,大大增加了運(yùn)行成本。采用MVR技術(shù)替代傳統(tǒng)蒸發(fā),既能滿足硫酸銅的生產(chǎn),又能降低能源消耗、減少運(yùn)行成本。

        本廠自投產(chǎn)一套硫酸銅MVR蒸發(fā)濃縮裝備,振動是MVR技術(shù)中壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定的重要參數(shù),在運(yùn)行過程中對壓縮機(jī)頻率、蒸發(fā)溫度等因素進(jìn)行調(diào)節(jié),壓縮機(jī)運(yùn)行正常。

        3.1 蒸發(fā)器材質(zhì)選擇

        根據(jù)多年傳統(tǒng)單效蒸發(fā)采用強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器,同時由于硫酸銅溶液含酸性且含氯根離子,在高溫下腐蝕性強(qiáng),故采用鈦材,設(shè)備運(yùn)行1年至今未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。

        3.2 壓縮機(jī)頻率

        調(diào)節(jié)頻率是壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定的技術(shù)核心,而電流的大小反應(yīng)出壓縮機(jī)喘氣量的大小的依據(jù),電流大反應(yīng)出釜體內(nèi)蒸汽多,更反應(yīng)出壓縮機(jī)喘氣量多,利于蒸發(fā)濃縮生產(chǎn)硫酸銅。啟動壓縮機(jī)時,要調(diào)節(jié)頻率當(dāng)當(dāng)前頻率達(dá)到給定頻率時,點(diǎn)擊加頻率同時注意壓縮機(jī)電流與振動數(shù)值,電流不得超過45A,振動值上下波動幅度不得超過30μm。在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,頻率在48Hz左右時,電流不會超過額定電流,且壓縮機(jī)喘振閥開度小、不喘振,硫酸銅比重最優(yōu)。生產(chǎn)一段時間后壓縮機(jī)會出現(xiàn)喘振現(xiàn)象(振動數(shù)值波動幅度超過30μm)時,一旦出現(xiàn)喘振,及時加大喘振閥開度,穩(wěn)定壓縮機(jī)振動值,找到異常參數(shù)進(jìn)行針對性調(diào)節(jié),調(diào)整過程中待電流穩(wěn)定后再慢慢降低喘振閥開度,待所有參數(shù)恢復(fù)正常,關(guān)閉喘振閥,保持壓縮機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行。停壓縮機(jī)時,也要對壓縮機(jī)頻率調(diào)節(jié)。

        3.3 蒸發(fā)溫度

        蒸發(fā)溫度是影響硫酸銅和壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定的數(shù)據(jù)參數(shù)。壓縮機(jī)開啟前,裝液二到三個立方,啟動強(qiáng)制循環(huán)泵,打開主蒸汽儀表閥、打開預(yù)熱蒸汽儀表閥,對釜體內(nèi)電解液進(jìn)行加溫,當(dāng)釜體溫度達(dá)到90℃,方可啟動壓縮機(jī)。壓縮機(jī)啟動后,壓縮機(jī)使釜體內(nèi)真空,在真空狀態(tài)下,料液的沸點(diǎn)降低到85℃左右,電解液與二次蒸汽在換熱裝置不斷換熱至沸騰,蒸發(fā)掉其中的水分,當(dāng)電解液的比重達(dá)到要求,液即放出。應(yīng)注意釜內(nèi)液位與溫度,定時測出液比重,及時調(diào)整相應(yīng)閥門,控制液位與溫度在上下限之間,確保終點(diǎn)比重在指令范圍。

        MVR真空度差,釜體溫度內(nèi)蒸發(fā)溫度高,壓縮機(jī)進(jìn)口溫度高,壓縮機(jī)出口壓力大,導(dǎo)致抽氣量不足,壓縮機(jī)會出現(xiàn)喘振,高蒸發(fā)溫度也會對設(shè)備和管道會造成不同程度的損壞。所以控制在一定的溫度下,既能保證硫酸銅的比重,同時MVR系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

        3.4 系統(tǒng)保溫

        為了減少系統(tǒng)的熱損失,要對設(shè)備進(jìn)行保溫。此外溫度低,達(dá)到比重的硫酸銅容易結(jié)晶析出引起管道堵塞,MVR系統(tǒng)使用一段時間后進(jìn)、出口管道堵塞。在生產(chǎn)實(shí)踐過程中,生產(chǎn)停下來時排盡料液,再加入一定量的熱水(防止殘留的料液析出硫酸銅堵塞管道)循環(huán)后排出水,然后對設(shè)備及管道定期清洗[5]。

        現(xiàn)階段冬天天氣晝夜溫差大,對主設(shè)備MVR包裹一層保溫層。

        3.5 蒸發(fā)濃縮終點(diǎn)

        硫酸銅蒸發(fā)濃縮通過MVR自裝密度計(jì)測密度并且設(shè)置自動出料,本廠終點(diǎn)比重控制在1.40-1.42,低于1.40,濃縮率低,出料液水分高,雜質(zhì)濃度低,影響后續(xù)脫雜,高于1.42,其他雜質(zhì)以硫酸鹽形式析出,不利于離心。

        4 結(jié)論

        (1)傳統(tǒng)蒸發(fā)工藝還在且技術(shù)成熟,但是蒸汽消耗大,而MVR技術(shù)成功應(yīng)用在硫酸銅蒸發(fā)濃縮工序中,大大減少了蒸汽的使用,并且利用了冷凝水潛熱[6],在節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本等方面有著明顯優(yōu)勢。

        (2)MVR技術(shù)在冶金行業(yè)成功應(yīng)用并逐漸在該行業(yè)獲得推廣,該技術(shù)為傳統(tǒng)單效蒸發(fā)濃縮的高能耗單元指明了新的發(fā)展方向,帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng),發(fā)展空間較大,具有較好的應(yīng)用前景。

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