姚俊彪 張大明 李 剛
(1.山西河曲晉神磁窯溝煤業(yè)有限公司,山西 河曲 036500;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué)礦業(yè)學(xué)院,遼寧 阜新 123000)
全部垮落法管理采空區(qū)頂板時(shí),如頂板巖性比較堅(jiān)硬且厚度大,煤層開采后,采空區(qū)頂板將會(huì)形成大面積懸頂,初次來壓步距可達(dá)40~80 m,甚至上百米[1],頂板來壓時(shí)會(huì)對(duì)支護(hù)設(shè)備和人員造成破壞事故。山西晉神磁窯溝煤業(yè)13102 工作面煤層頂板堅(jiān)硬,初次來壓前采空區(qū)懸頂距離長(zhǎng),13102 切眼開展了水力壓裂頂板弱化研究,得出有價(jià)值的工藝參數(shù),為類似條件下切眼初次放頂工程提供借鑒。
13102 綜采工作面所采煤層為13#煤層,位于二水平一盤區(qū),工作面標(biāo)高為+886~ +928 m,埋藏深度110.0~188.2 m。直接頂厚為2.99~3.53 m,巖性為泥巖和砂質(zhì)泥巖?;卷敽駷?0.57~23.32 m,巖性為細(xì)粒砂巖、中粒砂巖、粗粒砂巖,巖性致密堅(jiān)硬?;仫L(fēng)順槽長(zhǎng)1721 m,運(yùn)輸順槽長(zhǎng)1721 m,切眼長(zhǎng)240 m。工作面東部為13103工作面(未形成),以東為13 號(hào)煤層未開采的實(shí)體煤;南部為山西華鹿陽坡泉煤礦;西部為13101 綜放工作面(已回采);北部為131盤區(qū)輔助運(yùn)輸大巷、膠帶大巷、回風(fēng)大巷。
水壓致裂施工鉆孔布置位置分別在運(yùn)輸順槽、切眼及回風(fēng)順槽,共41 個(gè)鉆孔,其中在切眼回采側(cè)布置壓裂鉆孔L(14 個(gè)),鉆孔S(13 個(gè)),鉆孔J(4 個(gè));進(jìn)風(fēng)順槽布置鉆孔S(3 個(gè)) ,鉆孔A(2 個(gè));回風(fēng)順槽布置鉆孔S(3 個(gè)),鉆孔A(2個(gè))。具體方案如圖1,水力壓裂鉆孔參數(shù)見表1。
表1 水壓致裂鉆孔布置
圖1 水力壓裂鉆孔布置平面圖(m)
將橡膠封孔器推至預(yù)裂縫處,開泵加壓后,具有自平衡結(jié)構(gòu)的封孔器橡膠管發(fā)生膨脹,緊緊撐緊孔壁,封孔壓力為12~16 MPa,試壓時(shí)加壓到2~5 MPa 檢查密封情況。水流在高壓作用下使煤巖預(yù)裂縫不斷起裂并擴(kuò)展,使頂板分層弱化[2]。
高壓水壓裂通過高壓膠管、注水鋼管、壓裂鋼管進(jìn)行煤巖預(yù)裂。為使切眼段頂板處于可控狀態(tài),初期預(yù)裂參數(shù)較為保守[3],單孔預(yù)裂7~11 次,每段壓裂3 m,孔底1 m 不壓裂,自孔底每3 m 一段向孔口方向壓裂。人員依據(jù)壓力變化情況判斷每段預(yù)裂時(shí)間,通常不低于16 min[4]。25~30 MPa 為單個(gè)鉆孔最大起裂壓力范圍,當(dāng)鉆孔壓力低于10 MPa 或巷道頂板出現(xiàn)涌水加大時(shí),立即停止注水工作。
施工選用ZDY2300LPS 大型履帶式鉆機(jī),質(zhì)量為4.5 t。注水高壓泵型號(hào)HSA9032A-95/60Y,功率90 kW,流量5.7 m3/h,額定壓力60 MPa,能夠充分滿足水力壓裂時(shí)的壓力要求。供排水準(zhǔn)備:供水壓力不小于1 MPa,壓力不足時(shí)設(shè)置增壓泵[5]。Φ108 mm 管路布置于運(yùn)輸順槽,連接方式為KJ25。
壓裂階段為2021 年5 月16 日至2021 年6 月3日,歷時(shí)18 d。為了能夠更加準(zhǔn)確地獲取壓裂時(shí)壓裂部位壓力變化的數(shù)據(jù),采用KJ327 水力壓裂水壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)壓裂過程中的壓力變化進(jìn)行監(jiān)測(cè)。選取5 月28 日—5 月31 日期間鉆孔水力壓裂的壓力變化進(jìn)行分析,如圖2。
圖2 鉆孔水壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)圖
5 月28 日—5 月31 日四天共壓裂鉆孔10 個(gè),依 次 為L(zhǎng)11、S10、L10、S9、L9、S8、L8、J4、S7、J3 鉆孔,對(duì)各鉆孔水壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)圖進(jìn)行分析,可以得出以下結(jié)論。
(1)總的壓裂次數(shù)基本保持在8~12 次,鉆孔的最大壓力均值26.68 MPa。排除5 月27 日、5 月30 日兩天受水壓不穩(wěn)、斷水等原因影響的L11、S10、L8、S8 四個(gè)鉆孔,其他鉆孔的最大壓力均值為29.1 MPa,表明在水壓及供水正常情況下,鉆孔起裂壓力較高。
(2)初始?jí)毫褧r(shí),即封孔器處在孔底K2 石灰?guī)r層中時(shí),起裂壓力最大,最大可達(dá)32.2 MPa。
(3)隨著壓裂時(shí)逐步退出注水桿,壓裂的層位:含礫粗砂巖→細(xì)砂巖→中粒砂巖,隨著巖層逐漸變軟,起裂壓力逐步降低。
(4)13102 切眼起裂最大壓力達(dá)34 MPa(A2鉆孔),由于頂板主要為含礫粗砂巖和中粒砂巖,頂板較堅(jiān)硬,起裂壓力明顯較高,表明采用水力壓裂工藝治理石灰?guī)r堅(jiān)硬頂板依然有效。
為了解水壓致裂對(duì)頂板的預(yù)裂效果及超前水壓致裂對(duì)巷道頂板的破壞情況,對(duì)工作面頂板垮落情況、頂板裂隙發(fā)育鉆孔窺視觀測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析[6]。
在施工期間對(duì)13101 切眼和13102 切眼的支架壓力變化及回風(fēng)順槽超前支架前面頂板變形量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),13102 工作面與15201 工作面初次來壓步距對(duì)比情況見表2。對(duì)比13101 工作面初次來壓步距可知,采用水力壓裂處理切眼及超前頂板后,13102 工作面初次來壓步距明顯縮短,直接頂垮落步距由14 m 縮短至10.5 m,降幅達(dá)3.5 m,基本頂垮落步距由80 m 降至56 m,降幅達(dá)24 m,表明切眼水力壓裂切頂效果明顯,安全風(fēng)險(xiǎn)大大降低。
表2 工作面初次來壓步距對(duì)比表 m
項(xiàng)目組于6 月2 日對(duì)水壓致裂前后頂板鉆孔的裂隙發(fā)育規(guī)律進(jìn)行了鉆孔窺視試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖3~圖5。通過對(duì)L10 各壓裂點(diǎn)的孔深和綜合柱狀圖分析計(jì)算,鉆孔16.4 m、21.1 m、32.3 m 和37.2 m均處在中粒砂巖層位。
圖3 L10 鉆孔水壓致裂前后鉆孔裂隙發(fā)育情況
圖4 S8 鉆孔水壓致裂前后鉆孔裂隙發(fā)育情況
圖5 L3 鉆孔水壓致裂前后鉆孔裂隙發(fā)育情況
由圖3~圖5 可知,L10、S8、L3 三個(gè)鉆孔主要以中粒砂巖、細(xì)砂巖、含礫粗砂巖為主。分析各鉆孔孔深和綜合柱狀圖可知,圖3(a)、(b)、(c)和(d)處在中粒砂巖層位,圖4(a)和4(b)處在中粒砂巖層位,4(c)處在細(xì)砂巖層位,4(d)處在含礫粗砂巖層位,圖5(a)、5(b)、5(c)和5(d)均處在中粒砂巖層位。
由窺視結(jié)果可以看出,壓裂之前,中粒砂巖、細(xì)砂巖和含礫粗砂巖均勻密實(shí),無裂隙;致裂后,原鉆孔裂隙發(fā)生明顯的擴(kuò)展,并有大量新生裂隙產(chǎn)生。表明水力壓裂確實(shí)能夠有效破壞頂板完整性,有利于頂板的及時(shí)垮落。
為避免13102 工作面開采后頂板大面積懸頂,采用了水力壓裂技術(shù)對(duì)切眼處頂板進(jìn)行初次切頂卸壓,對(duì)施工鉆孔布置方式、水壓致裂相關(guān)參數(shù)、施工準(zhǔn)備等進(jìn)行了設(shè)計(jì)。通過監(jiān)測(cè)鉆孔壓裂過程中的壓力變化,總的壓裂次數(shù)基本保持在8~12 次,鉆孔的最大壓力均值26.68 MPa,最大起裂壓力達(dá)34 MPa。通過13102 工作面與類似條件工作面初次來壓步距對(duì)比和鉆孔窺視頂板裂隙發(fā)育特征,表明采用水力壓裂工藝治理石灰?guī)r堅(jiān)硬頂板依然有效。