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        抽油機調(diào)偏作業(yè)安全操作的探索實踐

        2022-09-30 08:23:48宮艷紅喬志學(xué)王鵬胡豐山裘瑞杰
        石油石化節(jié)能 2022年8期
        關(guān)鍵詞:盤根預(yù)埋件抽油機

        宮艷紅 喬志學(xué) 王鵬 胡豐山 裘瑞杰

        (中國石油大港油田公司第三采油廠)

        1 概述

        抽油機作為油田開發(fā)機械舉升的重要設(shè)備之一,其應(yīng)用占機械采油井80%以上。目前隨著地下水位的下降,地面下沉或地陷形成了漏斗區(qū)[1-3]。使地面上的抽油機設(shè)備受地面沉降影響發(fā)生明顯的位置偏移,從而引發(fā)抽油機驢頭、光桿與油井井口不對中,形成毛辮子偏磨、盤根盒偏磨、桿管偏磨的生產(chǎn)現(xiàn)象,長期運轉(zhuǎn)導(dǎo)致毛辮子斷裂、盤根盒漏失、桿管斷脫,其故障整改過程中增加員工現(xiàn)場維護工作量,增加安全風(fēng)險和環(huán)境污染風(fēng)險[4]。目前針對偏移量較小的抽油機多采用中軸頂絲的調(diào)節(jié)來實現(xiàn)校正,而對于偏移量大的抽油機來說,調(diào)整工作量和強度巨大,效果較差。陳旭[5]提出的毛辮子調(diào)整二次選用裝置有效解決毛辮子長期偏載運行造成的損壞及設(shè)備隱患。楊澤鑫[6]發(fā)明的偏磨預(yù)防技術(shù)可有效避免桿管失穩(wěn)狀況,延長桿管工作時間。張國棟等[7]人研制的防偏磨、防漏油可調(diào)節(jié)盤根盒通過在調(diào)節(jié)座內(nèi)腔裝彈簧、座體與調(diào)節(jié)座之間硅膠墊鏈接等方法,實現(xiàn)自動擰緊壓帽,自動調(diào)節(jié)光桿和密封圈間隙,取得了明顯的安全操作和環(huán)保效果。鄒洪超[8]研制頂舉抽油機專用裝置,用于解決機采井校正井口對中時,井口和光桿誤差偏量大,移動抽油機校正位移大,操作困難的問題,該裝置增加千斤頂大活塞端頭和抽油機底座角鋼的接觸面積,增加穩(wěn)定性,消除接觸間隙,提高千斤頂操作的安全性。李林[9]應(yīng)用臥式液壓千斤頂通過抽油機水泥基礎(chǔ)吊環(huán)作為千斤頂?shù)闹c,對6臺抽油機進行試驗進施工,成功率100%,使操作更加安全可靠,減少占產(chǎn)。近年來,張國強、宮艷紅等人發(fā)明了抽油機調(diào)偏裝置[10],現(xiàn)場應(yīng)用由底板、定位螺栓、定位塊、受力背板、防脫卡子、定位孔組成的調(diào)偏裝置后,通過對抽油機底盤進行調(diào)整,使調(diào)偏時間由136 min降至62.2 min,既滿足了油井時率增產(chǎn)的需要,又解決了抽油機偏磨的問題,實現(xiàn)了安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的雙贏。

        2 抽油機調(diào)偏機理

        2.1 抽油機調(diào)偏裝置的結(jié)構(gòu)

        調(diào)偏裝置的設(shè)計結(jié)構(gòu)提供了固定支撐點和受力點,預(yù)防了千斤頂?shù)幕?,主要由底板、定位螺栓、定位塊、受力背板、防脫卡子、定位孔組成。

        調(diào)偏裝置的底板為長方形鋼板,厚度為20 mm,長度為450 mm,在長度方向上均布3個直徑相同的定位孔;定位螺絲為卡擋式螺栓,螺栓底部為正方體結(jié)構(gòu)的定位塊,長寬高均為9 mm,其上有螺紋螺桿,頂端有配套螺母,定位螺栓通過定位孔貫穿底板;受力背板由一個長方形鋼板和兩個角形鋼板焊接而成,厚度均為20 mm,高度150 mm,垂直焊接在底板長度方向的一端;防脫卡子由3 mm鋼板加熱制弧而成,而底板通過螺栓固定,抽油機調(diào)偏裝置結(jié)構(gòu)見圖1。

        圖1 抽油機調(diào)偏裝置結(jié)構(gòu)Fig.1 Deviations device of pumping unit

        2.2 調(diào)偏裝置的使用條件及設(shè)計依據(jù)

        2.2.1 使用條件

        調(diào)偏裝置用在抽油機整機校正中,達(dá)到驢頭與井口對中的目的,通過將調(diào)偏裝置安裝固定在抽油機水泥基礎(chǔ)預(yù)埋件內(nèi),使千斤頂與抽油機底盤建立有效連接,同時為千斤頂提供穩(wěn)固的支撐點和受力點,確保在穩(wěn)定的狀態(tài)下進行頂舉作業(yè),將調(diào)偏裝置安裝在水泥基礎(chǔ)縱向、橫向不同的位置,配合螺旋千斤頂柱塞伸長,實現(xiàn)抽油機底座在水泥基礎(chǔ)上向前、后、左、右四個水平方向移動,調(diào)偏裝置使用條件為抽油機整機偏移量大于或等于3 cm,10-14型游梁式抽油機,水泥基礎(chǔ)上有5~7組預(yù)埋件。

        2.2.2 設(shè)計依據(jù)

        依據(jù)摩擦力計算方程,其大小與滑動摩擦力和動摩擦系數(shù)呈正比例關(guān)系,為進一步驗證調(diào)偏裝置能夠?qū)崿F(xiàn)抽油機底盤在水泥基礎(chǔ)上的移動,從而對抽油機進行調(diào)偏作業(yè),進行了模擬計算實驗,結(jié)果如下:

        以14型游梁式抽油機,采用32 t螺旋千斤頂為例:已知32 t千斤頂提供最大推力:f為313 600 N。

        鋼鐵底盤與水泥基礎(chǔ)的最大摩擦力公式:

        式中:f為千斤頂最大推力,N;μ為動摩擦系數(shù);FN為滑動摩擦力,N。經(jīng)計算最大摩擦力為22 966.8 N。

        因為,千斤頂最大推力313 600 N大于底盤與水泥基礎(chǔ)間的最大摩擦力229 966.8 N,故32 t千斤頂可實現(xiàn)成功推動抽油機底盤。

        3 現(xiàn)場應(yīng)用

        3.1 現(xiàn)場實施步驟

        抽油機調(diào)偏裝置可調(diào)整10-14型游梁式抽油機,配套千斤頂為32 t螺旋千斤頂。安裝時,調(diào)偏裝置的定位塊與基礎(chǔ)預(yù)埋件尺寸吻合。抽油機調(diào)偏現(xiàn)場見圖2。

        具體實施步驟如下:卸掉抽油機負(fù)載,卸松全部壓杠螺栓;卸掉調(diào)偏部位的壓杠螺栓,并取出壓杠;將定位塊放進預(yù)埋件內(nèi),將調(diào)偏裝置與基礎(chǔ)固定在一起,安裝好調(diào)偏裝置;固定千斤頂,緊固好防脫卡子;按壓千斤頂螺桿,使柱塞伸長,推動抽油機底盤,實現(xiàn)水平推移。

        圖2 抽油機調(diào)偏現(xiàn)場Fig.2 Deviation of pumping unit

        3.2 現(xiàn)場試驗效果

        調(diào)偏裝置在大港油田第三采油廠的5臺抽油機設(shè)備上進行了初始試驗,平均操作時間由原來的136 min降至62.2 min,成功率100%,操作人員由原來的5人減少至3人,勞動強度明顯降低,安全系數(shù)明顯提高;同時抽油機校正好,井口偏磨現(xiàn)象明顯減少,設(shè)備配件損壞頻次降低,盤根盒平均漏失周期由17 d延長至88 d,大大降低了環(huán)境污染風(fēng)險,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)?,F(xiàn)場試驗效果統(tǒng)計見表1。

        4 調(diào)偏裝置的創(chuàng)新點

        1)創(chuàng)新了抽油機整機水平調(diào)偏的技術(shù)。首次提出底座水平調(diào)整概念,剖析了整機位移的關(guān)鍵因素,揭示了千斤頂與受力背板調(diào)偏的協(xié)同增效機理,發(fā)明了抽油機調(diào)偏裝置。

        2)應(yīng)用了高強度支撐方式。高強度受力背板和定位塊,使水平方向推力更為可靠,將高處中軸調(diào)偏改為地面底座調(diào)偏。

        3)依托了設(shè)備基礎(chǔ)現(xiàn)有條件。與抽油機基礎(chǔ)預(yù)埋件配合固定,支撐點更加穩(wěn)定。

        5 效益分析

        以一臺抽油機調(diào)整為例,減少吊車臺班費800元/井次。實現(xiàn)時率增產(chǎn),井口偏磨泄漏和抽油設(shè)備整改影響單井產(chǎn)量年均1 t,按當(dāng)前原油銷售價格3 500元/t計算,單井創(chuàng)效4 300元井次,目前應(yīng)用了42井次,累計創(chuàng)效18.06萬元。

        抽油機調(diào)偏裝置的安全操作方法解決了制約采油一線安全生產(chǎn)的難題,進一步提高了現(xiàn)場操作安全系數(shù),提高了生產(chǎn)時率,對預(yù)防抽油機偏移引發(fā)的盤根盒漏失效果突出,在有桿泵采油中實用性非常廣泛,具有良好的經(jīng)濟和社會效益。

        表1 現(xiàn)場試驗效果統(tǒng)計Tab.1 Statistics of field test effect

        6 結(jié)論

        1)抽油機調(diào)偏裝置的支點牢靠,大幅提高安全性能。千斤頂雙向支撐,改變了千斤頂?shù)闹闻c固定方式,在降低操作風(fēng)險、降低勞動強度、提高設(shè)備管理水平上效果明顯。

        2)有效降低了抽油機調(diào)偏操作時長,減少了停井占產(chǎn)時長,對提高安全操作系數(shù),提高油井有效生產(chǎn)時率效果突出。

        3)對抽油機進行了精準(zhǔn)校正,改善偏磨效果良好。特別是盤根盒漏失現(xiàn)象得到明顯改善,達(dá)到了保護環(huán)境,清潔生產(chǎn)的目的。

        4)建議選擇抽油機密集開發(fā)區(qū)塊應(yīng)用抽油機調(diào)偏裝置,可規(guī)模減少調(diào)偏過程中產(chǎn)生的安全風(fēng)險,規(guī)避環(huán)境污染,達(dá)到安全環(huán)保的目的。

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