宋慶昌
(五礦礦業(yè)(安徽)工程設(shè)計有限公司, 安徽 合肥 230000)
無底柱分段崩落法具有安全高效、工藝簡單、成本低等特點,在我國金屬礦山中得到了廣泛的應(yīng)用[1]。無底柱分段崩落法在放礦過程中,首先放出純礦石,覆蓋巖層隨著礦石的不斷放出而下降,當(dāng)?shù)V石與巖石混合放出時,礦石開始出現(xiàn)貧化,到截止品位時,停止出礦,沒有被放出的崩落礦石將難以回收,從而形成損失。
針對此類問題,很多專家對于松散截止礦巖的流動性問題進(jìn)行了深入研究,探索出諸如“隨機(jī)介質(zhì)放礦理論[2]”“橢球體放礦理論[3]”等放礦理論。一方面,這些理論的研究大多數(shù)是在垂直回采進(jìn)路平面上進(jìn)行的放礦研究,比較適用于底部放礦,但無底柱分段崩落法的放礦方式屬于端部放礦[4];另一方面,放礦問題的研究涉及到爆破、放礦兩個工藝過程,現(xiàn)有研究中有的單純從爆破角度研究對放礦效果的影響,有的單純從散體介質(zhì)的角度研究放礦過程中礦巖的流動性。行鵬飛等[5]通過室內(nèi)相似材料放礦模擬試驗,測得了礦巖散體流動參數(shù)和沿進(jìn)路方向放出體形態(tài),得到了不同崩礦步距下的貧損指標(biāo)。宋超[6]通過物理放礦試驗得到了邊孔角大小對損失貧化率之間的規(guī)律特征。丁航行等[7]采用PFC3D軟件建立了6組不同的放礦模型,以貧化損失率為指標(biāo)優(yōu)化出最佳崩礦步距。許多學(xué)者從不同角度對如何控制貧損率開展了大量研究工作,本文主要研究崩礦步距對無底柱分段崩落法在經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)方面的影響。
北洺河鐵礦礦床為接觸交代矽卡巖型磁鐵礦,地質(zhì)條件復(fù)雜,圍巖松軟破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙水難以控制,F(xiàn)3斷層影響范圍廣。該礦采用無底柱分段崩落法,在覆巖下放礦,采用端部移動漏斗出礦,由于礦石與廢石的接觸面較多,崩落體形態(tài)變化較大,放礦過程中損失和貧化問題非常突出,統(tǒng)計表明,北洺河鐵礦采場貧化率為15%~25%,有的采場貧化率達(dá)40%以上,綜合回采率為83%左右,并且出現(xiàn)眉線破壞嚴(yán)重,推墻、懸頂爆破事故多,大塊率高,炸藥單耗高等現(xiàn)象。
而根據(jù)橢球體理論,影響崩落體形態(tài)和放出體形態(tài)的因素很多,主要影響因素為爆破參數(shù)、采場結(jié)構(gòu)參數(shù)(分段高度H、進(jìn)路間距B、崩礦步距L)、礦石性質(zhì)、覆巖厚度、鏟裝的深度和厚度以及放礦口的尺寸等[8-9]。北洺河鐵礦現(xiàn)有分段高度15 m,進(jìn)路間距18 m和崩礦步距1.7 m,考慮利用現(xiàn)有工程,在保證分段高度和進(jìn)路間距不變的前提下,利用端部放礦理論中貧化損失指標(biāo)的計算公式優(yōu)化崩礦步距,以期獲得良好的回采效果。
為了減少中深孔施工工程量,降低鑿巖成本和爆破時炸藥單耗,避免前排爆破沖擊波對后排炮孔的破壞。改善在圍巖條件差的情況下的爆破效果,同時為裝藥臺車施工創(chuàng)造條件,在設(shè)計中將中深孔崩礦步距從1.7 m增加到了2 m,見表1。炮孔直徑不變,每排炮孔增加一個孔,降低孔底距,增加單排炮孔裝藥量,同時也是解決兩邊炮孔在爆破時由于夾制作用較大,爆破效果較差,出礦口扇形面打不開的問題,達(dá)到提高礦石回采率的目的。
表1 爆破參數(shù)對比
(1)鉆孔設(shè)備。采用Simba H1354采礦鑿巖臺車,配備Φ76 mm鉆頭。
(2)中深孔爆破參數(shù)確定和選擇依據(jù)。利用經(jīng)驗公式計算最小抵抗線值。根據(jù)所選擇的鉆孔設(shè)備大小,可知孔徑為80 mm。最小抵抗線W為孔徑的25~30倍。
計算得出最小抵抗線值為2.0~2.4 m。單排炮孔數(shù)目為11個,邊孔角為57°。為了保證試驗的成功率,防止采場爆不開,決定先取較小值2 m崩礦步距進(jìn)行試驗,根據(jù)試驗結(jié)果再進(jìn)行下一步調(diào)整優(yōu)化。
為了試驗爆破參數(shù)的實用性和可行性,針對井下現(xiàn)場實際情況,根據(jù)不同的巖性及巖石硬度系數(shù),選擇不同水平進(jìn)路礦巖分別進(jìn)行試驗,見表2。
表2 不同礦巖部位現(xiàn)場試驗選址
根據(jù)上述確定的爆破參數(shù),對-185 m水平1#采場 1-6進(jìn)路和-200 m 水平 3#采場(3-14進(jìn)路、3-15進(jìn)路)分別進(jìn)行回采設(shè)計變更。-185 m水平1-6進(jìn)路炮排原設(shè)計為5261 m(32排),變更后為5042.5 m(28排),節(jié)約218.5 m(4排),見表3和圖1。
表3 -185 m水平1-6進(jìn)路經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比
圖1 -185 m水平1-6進(jìn)路炮排設(shè)計變更平面對比
-200 m水平3-14進(jìn)路炮排原設(shè)計為6874.5 m(48排),變更后6812 m(43排),節(jié)約62.5 m(5排);-200 m水平3-15進(jìn)路炮排原設(shè)計7261 m(49排),變更后6929 m(42排),節(jié)約332 m(7排),見圖2、表4和表5。
表4 -200 m水平3-14進(jìn)路經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比
表5 -200 m水平3-15進(jìn)路經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比
圖2 -200 m水平3-14進(jìn)路、3-15進(jìn)路炮排設(shè)計變更平面對比
原設(shè)計采用單排同段爆破,推墻、懸頂爆破事故多發(fā),大塊率高。變更設(shè)計開展多分段爆破,后期的應(yīng)用過程要求爆破采用3個段別或4個段別爆破,一是起到減震的目的,降低對后排炮孔的破壞,二是中間炮孔爆破后為兩邊炮孔提供臨空面,解決兩邊炮孔在爆破時由于夾制作用較大,爆破效果較差,出礦口扇形面打不開的問題,進(jìn)一步改善爆破效果和達(dá)到從源頭上控制大塊同時提高礦石回采率的目的。通過采取多分段爆破之后,-170 m水平8#采場、9#采場回采率和-185 m 水平的 3#采場和-200 m水平3#采場回采率得到了提高。
爆破效果分析:綜合以上 3個部位中深孔米數(shù)、炸藥量和礦量,本次設(shè)計3條進(jìn)路共節(jié)約613 m(16排)。中深孔施工方面,嚴(yán)格控制質(zhì)量過程管理:繼續(xù)優(yōu)化排線標(biāo)定,提高排線標(biāo)定的精度;嚴(yán)格要求中孔施工人員按照操作規(guī)程和圖紙進(jìn)行施工;針對破碎部位卸釬現(xiàn)象,反復(fù)沖洗炮孔內(nèi)壁,將孔內(nèi)碎渣沖洗干凈,確保能夠正常裝藥。
爆破炮排共49排,5次懸頂,1次前貼,爆破事故率為12%,爆破事故多的主要原因是1-6進(jìn)路切巷為蝕變閃長巖,頂板破碎,切巷交叉口處進(jìn)行了U型支架支護(hù),爆破時炮孔變形嚴(yán)重,不能正常裝藥,拉槽高度沒有達(dá)到設(shè)計要求和隔排爆破后造成5次懸頂。如果此次計算不包括1-6進(jìn)路,3-14和3-15進(jìn)路共爆破炮排31排,1次前貼,則爆破事故率為 3%,并且未出現(xiàn)懸頂和眉線破壞,爆破效果較好。
(1)毛礦回收率。-185 m水平1-6進(jìn)路,-200 m水平3-14、3-15進(jìn)路設(shè)計出礦量為74 311 t,實際出礦量為86 830 t,毛礦回采率為116.85%。
(2)大塊率。-185 m水平1-6進(jìn)路,-200 m水平3-14、3-15進(jìn)路大塊個數(shù)為1265個,大塊總重量為6325 t,大塊率為7.28%,低于北洺河鐵礦8%的平均水平。在對所有試驗爆破出礦統(tǒng)計整理后發(fā)現(xiàn),大塊率最高達(dá)到21.64%,為1-6進(jìn)路第13排與上分層放透后,大塊率最低為1.45%。
(3)炸藥單耗。-185 m水平1-6進(jìn)路,-200 m水平3-14、3-15進(jìn)路實際出礦量為86 830 t,實際消耗炸藥為33 315 kg,炸藥單耗為0.38 kg/t,本次試驗不包括切巷巖石炮排和二次處理以及二次爆破。如果按每噸礦石增加0.1 kg炸藥計算,則炸藥單耗為0.48 kg/t。
(4)返粉率。通過對裝藥量的統(tǒng)計和現(xiàn)場回收計算。炸藥裝藥量為33 315 kg,返粉量為2095 kg,返粉率為 5.92%,低于北洺河鐵礦返粉率為6.00%的要求。
(5)優(yōu)化崩礦步距后,在 3個現(xiàn)場工業(yè)試驗采場中深孔工程量可節(jié)約炮排 16排,節(jié)約鑿巖量為613 m。中深孔單價為23.52元/m,節(jié)約鑿巖成本為14 417元;節(jié)約炸藥3.482 t,其成本為23 329元,故中孔優(yōu)化后共節(jié)約成本為37 746元,推廣到全礦則每年可節(jié)約鑿巖量1.8萬m,炸藥量189 t,共計可降低成本127萬元。
綜合技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,無底柱分段崩落法放礦過程中,造成端部礦石品位降低的原因是少量正面廢石的混入,造成放礦截止品位的主要原因是頂部的覆蓋巖層混入大量廢石。通過優(yōu)化崩礦步距參數(shù)至2 m,降低前排爆破震動對后排炮孔的影響,在一定程度上緩解軟巖和節(jié)理裂隙對炮孔造成的變形、錯位和堵孔現(xiàn)象;改善爆破質(zhì)量,提高出礦效率,減少眉線破壞,降低推墻和懸頂爆破事故的發(fā)生率,獲得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),使得毛礦回采率達(dá)到了 116.85%,大塊率為 7.28%,炸藥單耗為0.48 kg/t,取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益,具有較大推廣價值。