陳 烈, 杭洪燕, 邵皓楓
(1.中石化西北油田分公司石油工程監(jiān)督中心, 新疆輪臺 841600;2.中石化西北油田分公司采油一廠, 新疆輪臺 841600)
水平井可以增大井筒和油氣層之間的接觸面積, 提供了遠遠大于直井的滲流通道[1], 一口水平井成本約為直井的2倍左右, 而產(chǎn)量是直井的3~5倍, 與直井相比具有更大的經(jīng)濟效益, 因此水平井技術(shù)在西北油田開發(fā)中被廣泛應(yīng)用[2-6]。隨著水平井在工區(qū)內(nèi)的發(fā)展, 對測井施工工藝的要求也越來越高, 在大斜度水平井固井質(zhì)量檢測時, 若采用電纜測井的施工方式, 儀器僅靠自身的重力很難下放到目標(biāo)井段, 且存在儀器遇阻的風(fēng)險[7], 因此一般采用鉆具輸送或存儲式方式完成測井施工, 而鉆具輸送施工方式受環(huán)空、水眼內(nèi)徑等因素影響, 大部分井不滿足施工條件, 需要倒換油管后才能進行測井作業(yè), 存在效率低、耗時長等缺點;存儲式施工方式的測井資料質(zhì)量無法實時監(jiān)控, 還存在深度不可靠、資料無法校驗等缺點。針對大斜度水平井固井質(zhì)量檢測這一難點問題, 2017年11月西北油田在工區(qū)內(nèi)引入牽引器測井工藝, 很好地解決了大斜度水平井固井質(zhì)量檢測效率低、耗時長、資料質(zhì)量差的問題。牽引器測井工藝具有施工簡便、施工時間短、深度易控制等優(yōu)點[8], 近幾年在西北油田測井施工中內(nèi)得到了越來越廣泛的推廣與應(yīng)用。
在工區(qū)沒有引入牽引器工藝之前, 對于大斜度井(主要指最大井斜超過50°)水平井固井質(zhì)量檢測, 主要采用鉆具輸送或存儲式方式進行測井施工。表1為統(tǒng)計的2013~2017年工區(qū)固井質(zhì)量檢測鉆具輸送/存儲式井次, 由圖中數(shù)據(jù)計算可得, 從2013~2017年, 對于大斜度水平井固井質(zhì)量檢測, 每年平均進行鉆具輸送/存儲式施工8.6井次, 施工井次較多, 耗費工時長, 投入成本大。
表1 2013~2017年工區(qū)固井質(zhì)量測井鉆具輸送/存儲式井次統(tǒng)計
針對這一現(xiàn)狀, 2017年11月西北油田在TH10374CH井側(cè)鉆一開固井質(zhì)量測井時首次應(yīng)用JHQY-B型牽引器進行測井施工, 取全取準(zhǔn)了TH10374CH井一開聲幅測井資料, 為牽引器工藝在西北油田工區(qū)內(nèi)的廣泛推廣與應(yīng)用奠定良好的基礎(chǔ)。
統(tǒng)計工區(qū)引進牽引器測井工藝后近3年牽引器工藝測井施工井次, 見表2, 可以看出, 工區(qū)自引進牽引器測井工藝后, 采用牽引器工藝進行測井施工的井次逐年增多, 2018年固井質(zhì)量測井牽引器施工11井次, 2019年固井質(zhì)量測井牽引器施工13井次, 2020年固井質(zhì)量測井牽引器施工14井次, 牽引器測井工藝在工區(qū)內(nèi)的應(yīng)用越來越廣泛, 也表明工區(qū)內(nèi)牽引器測井工藝日趨成熟。
表2 近3年工區(qū)固井質(zhì)量測井牽引器施工井次統(tǒng)計
在西北油田工區(qū)內(nèi)最早應(yīng)用的牽引器為JHQY-B型牽引器, 此牽引器是由江漢測錄井公司為實現(xiàn)水平段測井儀器輸送自主研發(fā), 截至目前為止, JHQY-B型牽引器已升級更新至第四代, 儀器性能趨于成熟, 可以適應(yīng)更多的井下復(fù)雜情況。
2.2.1 牽引器儀器組成
JHQY-B型牽引器按組成可分為井下儀器與地面設(shè)備, 其中井下儀器部分基本配置由五部分連接而成, 依次為上扶正器、電子線路段、推靠段、牽引段和下扶正器組成。推靠段采用液壓推靠方式, 使?fàn)恳髋佬休喤c井壁可靠接觸, 電子線路段是井下設(shè)備的控制中心, 接受地面計算機的指令, 控制牽引器工作, 同時將牽引器工作各種信息上傳到地面計算機。每個單獨牽引段驅(qū)動力達2000N, 多段牽引段可以自由組合。扶正器內(nèi)含有一定數(shù)量的貫通線, 在儀器串中對牽引器起扶正作用, 使?fàn)恳髟诰蹆?nèi)處于居中位置, 保證測得曲線質(zhì)量。牽引器地面設(shè)備包括地面大功率直流電源、控制面板、便攜計算機、牽引器操作軟件。圖1為牽引器組成示意圖。
圖1 牽引器組成示意圖
2.2.2 牽引器工作原理
通過地面控制供電電壓, 喚醒牽引器, 讓其進入工作狀態(tài), 與地面系統(tǒng)建立通信。地面依次發(fā)出激活液壓推靠系統(tǒng)、關(guān)閉電磁閥門、液壓系統(tǒng)壓力值等指令, 控制液壓泵工作, 液壓油經(jīng)高壓液壓路徑到每組動力模塊, 推動活塞運動, 將互成90°夾角的牽引臂張開, 當(dāng)壓力達到設(shè)置值時, 液壓泵自動停止。啟動牽引動力傳遞系統(tǒng), 牽引電機動力依次經(jīng)過減速器和齒輪傳動并減速, 使?fàn)恳喰D(zhuǎn)并帶動儀器移動, 將測井儀器送到測井目的層[9]。圖2為牽引器在井下帶動測井儀器向下移動流程圖。
圖2 牽引器工作流程圖
2.2.3 JHQY-B型牽引器各項性能參數(shù)
最大牽引力:8000N;
最高工作溫度:175℃;
儀器耐壓:120MPa;
最大牽引速度:10m/min;
牽引方向:雙向;
適用套管:5-1/2″~9-7/8″;
加壓模式:液壓(電腦程序控制);
適用電纜:7芯、單芯(可進行密閉高壓作業(yè));
重量:195kg;
長度:10.2m。
截至2020年底, 在大斜度水平井固井質(zhì)量檢測中采用牽引器施工已累計達40余井次, 應(yīng)用越來越廣泛, 并且采用牽引器施工測得的資料質(zhì)量與電纜測井得到的資料質(zhì)量相同, 具有較好的應(yīng)用前景, 以下是具體應(yīng)用實例:
A井為西北油田工區(qū)一口三開制水平井, 井深5730m, 最大井斜52°, 在該井三開5″套管固井質(zhì)量檢測時, 測井設(shè)計為鉆具輸送測井施工, 因套管與鉆具之間的環(huán)空不滿足鉆具輸送尺寸要求, 同時該井在井深5380m處井斜48°, 從5380m至井底, 存在350m的大斜度穩(wěn)斜井段, 若采用電纜施工, 依靠自身重力儀器很難在大斜度穩(wěn)斜井段實現(xiàn)自然下放, 實際采用牽引器完成施工。在測井施工過程中, 儀器入井后首先依靠自身重力自然下放, 自然下放至5393m, 井斜49°處, 然后技術(shù)人員打開牽引器進行牽引, 最終將儀器牽引至5730m, 測井儀器順利到底, 牽引距離337m, 創(chuàng)造了西北工區(qū)牽引器牽引最長距離的記錄。與鉆具輸送測井方式相比節(jié)省工時約26h, 節(jié)省經(jīng)濟成本約13萬元。
B井為西北油田工區(qū)一口二開制水平井, 井深4760m, 最大井斜82°, 該井在二開7-5/8″套管固井質(zhì)量檢測時, 采用牽引器工藝完成施工。在測井施工過程中, 儀器入井后首先依靠自身重力自然下放, 自然下放4550m, 井斜55°, 然后技術(shù)人員打開牽引器進行牽引, 最終將儀器牽引至4760m, 測井儀器順利到底, 牽引距離210m, 創(chuàng)造了西北油田工區(qū)牽引器施工最大井斜82°、牽引距離最長記錄。相比鉆具輸送測井方式節(jié)約測井周期30h以上, 節(jié)省經(jīng)濟成本16萬元以上。
牽引器將測井儀器送達目的層后, 通過地面系統(tǒng)將工作狀態(tài)設(shè)置為通路, 這時候牽引器就起到電路通線的作用。在電纜拉力的作用下, 測井儀器開始向上移動并采集資料。通過對比資料可得, 牽引器測井施工采集的固井質(zhì)量資料與電纜測井采集的固井質(zhì)量資料并無任何差異, 能準(zhǔn)確反映井下固井質(zhì)量的好壞。
(1)與電纜測井施工相比, 牽引器測井工藝可減少測井遇阻風(fēng)險、施工成功率高。電纜測井通常是依靠自身重力將測井儀器下放至井底, 對于大斜度井或水平井, 在進行聲幅測井時, 若采用電纜測井施工, 當(dāng)出現(xiàn)井內(nèi)摩擦阻力大于儀器自身重力時, 就會存在儀器無法下放到底的風(fēng)險, 導(dǎo)致測井施工成功率降低, 需要更換其他方式方法完成測井施工, 增加作業(yè)時效和成本。
(2)與鉆輸測井施工相比, 牽引器測井工藝可節(jié)約施工時效, 降低成本。在工區(qū)沒有引進牽引器之前, 大斜度井水平井聲幅檢測通常是采用鉆具傳輸施工完成, 鉆具傳輸施工過程中依靠鉆井隊下鉆及起鉆進行測井施工, 施工時間較長;并且在測井儀器下至造斜點之前, 還需借助濕接頭與公頭外殼對接的方式將電纜與測井儀器連接, 若對接失敗, 還需重新對接或起出儀器檢查原因, 這些都會導(dǎo)致測井施工時間增長, 經(jīng)濟成本投入增大。統(tǒng)計鉆具輸送測井施工與牽引器測井施工的失效對比, 見表3, 從表中數(shù)據(jù)可以看出, 與鉆具輸送測井施工相比, 牽引器測井施工可節(jié)省24h, 較大地節(jié)省了施工工期。
表3 鉆具輸送測井與牽引器測井的時效對比
(3)與存儲式測井施工相比, 牽引器測井工藝效率高、資料質(zhì)量可靠。與鉆具傳輸施工類似, 存儲式測井過程也依靠鉆井隊下鉆及起鉆進行測井施工, 施工時間較長;同時由于沒有電纜將儀器與地面系統(tǒng)連接, 所以無法和地面系統(tǒng)建立實時的信號通道, 不能及時掌握井下儀器的工作狀態(tài)。特別是儀器釋放后, 上測過程中, 不能實時對儀器工作和安全狀態(tài)進行監(jiān)控, 測井資料也必須等到測井儀器起出井口后才能查驗, 若資料無法解編或不可靠, 則要返工重新測量, 導(dǎo)致測井施工時間增長, 施工效率低, 成本投入增大。統(tǒng)計存儲式測井施工與牽引器測井施工的時效對比, 見表4, 從表中數(shù)據(jù)可以看出, 與存儲式測井施工相比, 牽引器測井施工可節(jié)省23h, 較大地節(jié)省了施工工期。
表4 存儲式測井與牽引器測井的時效對比
(1)對井壁質(zhì)量要求較高:在用牽引器進行聲幅測井施工前, 需提前對井內(nèi)套管做刮壁處理, 清除套管內(nèi)壁上的雜物, 因此需要將完井作業(yè)前刮壁作業(yè)流程提前到測井施工前。
(2)儀器性能指標(biāo)無法滿足超深、高溫井要求:在西北油田順北區(qū)塊, 正在鉆進的部分井井深超過8000m, 井底溫度超過160℃, 井底壓力超過140MPa, 目前的牽引器性能很難在這種高溫高壓條件下保持正常工作, 無法適用于這類高溫高壓的深井。
(3)實際使用過程中發(fā)現(xiàn)通過性方面還有改進空間。西北油田工區(qū)內(nèi)大斜度水平井尾管固井中存在變徑短節(jié)(兩種型號套管連接處), 如果變徑短節(jié)在井斜較小的位置, 基本不影響牽引器使用, 一旦變徑短節(jié)位置井斜超過40°, 現(xiàn)有牽引器工藝就無法通過變徑短節(jié)處, 導(dǎo)致無法完成施工任務(wù)。
(1)與鉆具傳輸或存儲式測井工藝相比, 牽引器測井工藝具有施工風(fēng)險低、測井成功率高、資料質(zhì)量可靠以及降低經(jīng)濟成本投入等優(yōu)點, 今后可在西北油田工區(qū)測井施工中大范圍推廣;
(2)牽引器測井工藝受牽引器耐溫耐壓的限制, 不能滿足某些高溫高壓井的測井施工要求, 后期在儀器改進方面, 建議提升儀器耐溫耐壓性能, 對儀器多進行高溫高壓實驗, 以提高牽引器測井施工的適用范圍;
(3)針對有變徑的套管牽引器工藝通過性問題, 一方面可以建議變徑短節(jié)位置上移至井斜較小位置, 另一方面可以針對牽引器動力部分再次改進, 提升牽引器工藝適應(yīng)性、通過性。