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        CR200J動力集中動車組動力車空壓機(jī)高溫保護(hù)問題研究

        2022-09-29 01:19:30樊立新石鄒亮丁繼軍吳國棟
        鐵道車輛 2022年4期
        關(guān)鍵詞:動力車出風(fēng)口油溫

        于 博,樊立新,石鄒亮,丁繼軍,吳國棟,張 律

        (1.中車大連機(jī)車車輛有限公司 機(jī)車開發(fā)部,遼寧 大連 116022; 2.中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司,新疆 烏魯木齊 830011)

        CR200J型時(shí)速160 km動力集中動車組動力車(以下簡稱“動力車”)是為提升我國鐵路普速列車的舒適性,根據(jù)中國鐵路總公司科技研究開發(fā)計(jì)劃課題《時(shí)速160 km動力集中動車組關(guān)鍵技術(shù)研究——?jiǎng)恿囮P(guān)鍵技術(shù)研究》的要求,由中車大連機(jī)車車輛有限公司研制的動力車型。該型動車組用于中國普速線路及客運(yùn)專線旅客運(yùn)輸,是我國“復(fù)興號”品牌戰(zhàn)略的主力車型之一[1]。

        風(fēng)源系統(tǒng)是動車組空氣管路系統(tǒng)的基礎(chǔ),負(fù)責(zé)提供動力車、拖車的氣動器件以及制動控制系統(tǒng)所需的高質(zhì)量、潔凈、干燥和穩(wěn)定的壓縮空氣,主要包括空氣壓縮機(jī)、空氣干燥器、過濾器、總風(fēng)缸、輔助壓縮機(jī)、輔助干燥器及閥類等。動力車設(shè)置2臺容積流量不小于1 600 L/min的螺桿式空氣壓縮機(jī),默認(rèn)設(shè)置為延時(shí)模式(連續(xù)工作)。自2020年2月24日起,多臺動力車發(fā)生空壓機(jī)高溫保護(hù)故障,影響動車組正常運(yùn)用。

        1 故障描述

        CR200J型動車組自運(yùn)用以來,動力車空壓機(jī)高溫保護(hù)故障多發(fā)生在春夏交替季,尤其是楊柳絮飄飛期。普查空壓機(jī)高溫保護(hù)故障車牽引風(fēng)機(jī)機(jī)械間通風(fēng)口濾網(wǎng),均發(fā)現(xiàn)有明顯臟堵情況,故障統(tǒng)計(jì)情況見表1。據(jù)了解,個(gè)別路局動車組到段運(yùn)用后從未進(jìn)行過濾網(wǎng)清理,導(dǎo)致機(jī)械間出風(fēng)口濾網(wǎng)臟堵情況較為明顯,清理濾網(wǎng)后,普遍反映運(yùn)用效果有所改善[2]??梢姡瑸V網(wǎng)臟堵可能導(dǎo)致空壓機(jī)高溫保護(hù)故障。

        表1 各路局動力車空壓機(jī)異常高溫保護(hù)故障車檢查情況統(tǒng)計(jì)

        圖1為FXD3-J0029號動力車機(jī)械間出風(fēng)口濾網(wǎng)臟堵狀態(tài)。

        圖1 FXD3-J0029號動力車機(jī)械間出風(fēng)口濾網(wǎng)臟堵

        2 原因分析

        CR200J型動車組動力車空壓機(jī)異常高溫保護(hù)故障原因可能是空壓機(jī)周圍環(huán)境溫度過高、機(jī)械間供風(fēng)量不足或通風(fēng)散熱通路不暢[3]。

        2.1 周圍環(huán)境溫度過高

        CR200J型時(shí)速160 km動力集中動車組動力車機(jī)械間配置2臺空壓機(jī),其布局現(xiàn)狀及熱空氣流動模擬如圖2所示。

        圖2 空壓機(jī)布局現(xiàn)狀及熱空氣流動模擬

        其中,空壓機(jī)1靠近機(jī)械間中間走廊及高壓柜,無獨(dú)立車外排風(fēng)風(fēng)道,冷卻空氣采用車內(nèi)進(jìn)氣、車內(nèi)排氣方式流通;對面為牽引風(fēng)機(jī)機(jī)械間出風(fēng)口,周邊相對開闊,空氣流動性較好,且沒有冬夏季轉(zhuǎn)換模式,冷卻空氣變熱后全部排入機(jī)械間內(nèi),這些熱空氣向兩邊擴(kuò)散,其中部分熱空氣流向空壓機(jī)2;空壓機(jī)2靠近機(jī)械間側(cè)墻及變流柜,具有獨(dú)立排風(fēng)風(fēng)道,冷卻空氣采用車內(nèi)進(jìn)氣方式流通,周邊相對封閉,空氣流動性較差,且具有冬夏季轉(zhuǎn)換模式,冷卻空氣變熱后可設(shè)置外排風(fēng)或內(nèi)排風(fēng)兩種方式。

        由上述分析可知,空壓機(jī)1冷卻空氣變熱后排入機(jī)械間內(nèi)會造成局部溫度升高。動力車牽引通風(fēng)系統(tǒng)旁通的一部分空氣為機(jī)械間內(nèi)提供用風(fēng),這部分空氣不僅作為空壓機(jī)的壓縮空氣,還用于冷卻機(jī)油、降低機(jī)械間溫度,尤其是牽引風(fēng)機(jī)2的機(jī)械間旁通口直接吹向空壓機(jī)1,有效地降低了空壓機(jī)1機(jī)油冷卻用空氣溫度,空壓機(jī)1得到較好的冷卻,從未出現(xiàn)高溫報(bào)警。而空壓機(jī)2由于安裝位置的原因,無法得到機(jī)械間冷卻空氣的有效對流,且空壓機(jī)1中冷卻機(jī)油后變熱的部分空氣吹向空壓機(jī)2,導(dǎo)致空壓機(jī)2周邊的環(huán)境溫度明顯高于空壓機(jī)1周邊的環(huán)境溫度,空壓機(jī)2進(jìn)氣溫度較高,直接導(dǎo)致空壓機(jī)2出現(xiàn)高溫報(bào)警故障[4]。

        2.2 機(jī)械間散熱供風(fēng)量不足

        2.2.1 動力車風(fēng)源系統(tǒng)機(jī)械間耗風(fēng)量、供風(fēng)量理論計(jì)算

        (1) 機(jī)械間耗風(fēng)量計(jì)算:2臺空壓機(jī)同時(shí)工作,壓縮空氣均采用車內(nèi)進(jìn)氣方式,機(jī)油冷卻用壓縮空氣一臺采用車內(nèi)進(jìn)氣、車外排氣,另一臺采用車內(nèi)進(jìn)氣、車內(nèi)排氣。單臺空壓機(jī)標(biāo)稱壓縮空氣量為1.65(1±6%)m3/min;單臺空壓機(jī)散熱所需冷卻空氣量,SL16型空壓機(jī)(克諾爾)為24 m3/min,TSA1.6型空壓機(jī)(嘉祥)為22 m3/min。則空壓機(jī)耗風(fēng)量最大值:1.82×2+24=27.64 m3/min=0.461 m3/s。

        (2) 機(jī)械間供風(fēng)量計(jì)算:機(jī)械間設(shè)2個(gè)出風(fēng)口,在理想狀態(tài)下,每個(gè)出風(fēng)口面積為0.26×0.11=0.028 6 m2。風(fēng)機(jī)頻率為25 Hz時(shí),出風(fēng)口平均風(fēng)速為8.8 m/s,供風(fēng)量為8.8×0.028 6×2=0.503 m3/s;風(fēng)機(jī)頻率為33 Hz時(shí),出風(fēng)口平均風(fēng)速為12.7 m/s,供風(fēng)量為12.7×0.028 6×2=0.726 m3/s; 風(fēng)機(jī)頻率為50 Hz時(shí),出風(fēng)口平均風(fēng)速為22 m/s,供風(fēng)量為22×0.028 6×2=1.258 m3/s。

        由此可見,風(fēng)機(jī)頻率為25 Hz時(shí),在機(jī)械間出風(fēng)口沒有臟堵的情況下,理論上可滿足機(jī)械間用風(fēng)需求;但當(dāng)出風(fēng)口有效面積減小10%時(shí),機(jī)械間供風(fēng)量將不能滿足散熱量需求。

        2.2.2 機(jī)械間供風(fēng)散熱試驗(yàn)

        現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)表明,相同工作頻率下,空壓機(jī)2進(jìn)氣口溫度與空壓機(jī)1最高溫差在5~8 ℃,空壓機(jī)2的機(jī)油平衡溫度較空壓機(jī)1普遍高約5 ℃。這是由于空壓機(jī)1臨近走廊,對面是牽引風(fēng)機(jī)的機(jī)械間旁通出風(fēng)口,而空壓機(jī)2臨近側(cè)墻,又處于變流柜、側(cè)墻和網(wǎng)側(cè)柜之間的半封閉空間內(nèi),與牽引風(fēng)機(jī)的旁通出風(fēng)口之間還有復(fù)軌器等部件遮擋,導(dǎo)致空壓機(jī)2附近的空氣流動性較差,通過空氣對流進(jìn)行熱交換比較困難。

        對上述原因初步分析后,挑選了配屬成都局的動力車進(jìn)行了相關(guān)實(shí)車試驗(yàn),主要測試不同工況下的空壓機(jī)油溫,試驗(yàn)工況和現(xiàn)場情況如表2、圖3所示,測試結(jié)果如圖4所示。

        表2 試驗(yàn)工況

        圖3 試驗(yàn)現(xiàn)場

        圖4中深藍(lán)色曲線為空壓機(jī)2機(jī)油溫度曲線,綠色為空壓機(jī)1機(jī)油溫度曲線。由油溫曲線可以看出,在牽引風(fēng)機(jī)頻率為25 Hz時(shí),空壓機(jī)2的油溫一直高于空壓機(jī)1的油溫;當(dāng)牽引風(fēng)機(jī)頻率調(diào)至50 Hz時(shí),溫差迅速縮小,且空壓機(jī)2油溫下降明顯;將牽引風(fēng)機(jī)頻率調(diào)至25 Hz、出風(fēng)口不堵時(shí),空壓機(jī)2油溫上升,2臺空壓機(jī)油溫均變大;調(diào)至50 Hz、出風(fēng)口臟堵情況下,機(jī)械間通風(fēng)量上升,油溫再次下降;調(diào)至50 Hz、出風(fēng)口不堵時(shí),油溫迅速下降??梢钥闯?,在此過程中機(jī)械間通風(fēng)量對空壓機(jī)散熱影響較大。

        圖4 各工況下測試的油溫曲線

        綜上可知,牽引風(fēng)機(jī)頻率在25 Hz時(shí),若在楊柳絮季節(jié)和高風(fēng)沙地區(qū)旁通濾網(wǎng)清理不及時(shí),進(jìn)入機(jī)械間的風(fēng)量低,則不能滿足空壓機(jī)散熱所需風(fēng)量,使空壓機(jī)周邊空氣溫度升高,加劇了空壓機(jī)出現(xiàn)異常高溫保護(hù)的情況。

        2.3 通風(fēng)散熱通路不暢

        經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在空壓機(jī)的線路、氣溫等外界因素均未改變的情況下,對空壓機(jī)濾芯進(jìn)行清理后,空壓機(jī)未再出現(xiàn)異常高溫保護(hù)現(xiàn)象,因此可推斷出風(fēng)口濾網(wǎng)臟堵影響了空壓機(jī)的散熱。

        在機(jī)械間進(jìn)風(fēng)口濾網(wǎng)堵塞情況下,通風(fēng)系統(tǒng)對機(jī)械間的供風(fēng)不足,不能有效提供冷卻用風(fēng)量需求,使得空壓機(jī)周邊的環(huán)境溫度不能有效降低。當(dāng)機(jī)械間進(jìn)風(fēng)量減少,空壓機(jī)周邊空氣流動性變差,加上空壓機(jī)2離通風(fēng)機(jī)出風(fēng)口較遠(yuǎn),導(dǎo)致空壓機(jī)工作時(shí)其周邊溫度持續(xù)升高。

        3 優(yōu)化整改措施

        (1) 優(yōu)化空壓機(jī)安裝布局,減小機(jī)械間外部環(huán)境溫度影響[5]。

        后續(xù)研發(fā)的CR200J型動車組(鼓形車體)將空壓機(jī)1改為車外排氣,以降低機(jī)械間溫度;調(diào)整空壓機(jī)2的安裝位置,調(diào)換驅(qū)動電機(jī)與壓縮機(jī)位置,使空壓機(jī)2的橫向安裝尺寸與空壓機(jī)1相同。

        空壓機(jī)安裝方向調(diào)整后,空壓機(jī)2的壓縮機(jī)、吸氣口更接近于中央走廊,處于較為開闊的區(qū)域,使壓縮機(jī)部分遠(yuǎn)離了高溫區(qū)域。而且調(diào)整后2個(gè)壓縮機(jī)位置更靠近牽引風(fēng)機(jī)機(jī)械間出風(fēng)口,空氣流動性較好??諌簷C(jī)1的安裝位置與原方案相似,冷卻風(fēng)道如圖5所示。由于降低了空壓機(jī)2的安裝高度,空壓機(jī)與側(cè)墻之間可以設(shè)置更多的部件安裝與檢修空間。

        圖5 空壓機(jī)安裝優(yōu)化方案

        (2) 調(diào)整牽引風(fēng)機(jī)工作頻率,增加空壓機(jī)供風(fēng)量。

        機(jī)械間進(jìn)風(fēng)量與牽引風(fēng)機(jī)工作頻率有著直接關(guān)系,原直車體動力車風(fēng)機(jī)頻率值設(shè)定為25 Hz、33 Hz和50 Hz,現(xiàn)鼓形車體動力車風(fēng)機(jī)頻率值設(shè)定為25 Hz、33 Hz、40 Hz和50Hz,風(fēng)機(jī)頻率完全根據(jù)牽引電機(jī)溫度、變流器水溫和變壓器油溫綜合控制。為了有效降低牽引電機(jī)溫度、變流器水溫和變壓器油溫,優(yōu)化了牽引風(fēng)機(jī)頻率,使?fàn)恳L(fēng)機(jī)運(yùn)行在33 Hz、40 Hz、50 Hz。

        (3) 優(yōu)化機(jī)械間進(jìn)出風(fēng)口濾網(wǎng)的維護(hù)方案,升級風(fēng)口過濾器,保證通風(fēng)口維護(hù)方便。優(yōu)化后的風(fēng)口過濾器(圖6)快裝、便攜、易清理,同時(shí)也可保證過濾精度。

        圖6 風(fēng)口濾網(wǎng)優(yōu)化方案

        4 結(jié)論

        本文從空壓機(jī)布局、牽引風(fēng)機(jī)工作頻率和風(fēng)口濾網(wǎng)維護(hù)3個(gè)方面制定的優(yōu)化整改方案,全面解決了空壓機(jī)異常高溫保護(hù)的問題,有效提高了空壓機(jī)在各種工作環(huán)境下的可用性。

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