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        高溫氧化分解硫酸亞鐵制酸工藝研究

        2022-09-28 07:46:06尹禮華熊懷忠王國峰
        四川化工 2022年4期
        關鍵詞:實驗

        陳 翔 尹禮華 熊懷忠 王國峰

        (1.龍佰四川鈦業(yè)有限公司,四川綿竹,618209; 2.龍佰襄陽鈦業(yè)有限公司,湖北襄陽,441500)

        1 前言

        硫酸法鈦白粉副產(chǎn)大量七水硫酸亞鐵(亞鐵),1噸鈦白約產(chǎn)2.5t亞鐵。目前亞鐵處理方向主要有:制備一水硫酸亞鐵(一水亞鐵)做飼料添加劑;制酸過程摻燒部分一水硫酸亞鐵和四水硫酸亞鐵(四水亞鐵);制備水處理劑聚合硫酸亞鐵;作為磷酸鐵鋰原料;其余無法消化部分使用電石渣中和成為鈦石膏,進行堆存處置。

        亞鐵制硫酸工藝目前有較成熟的摻燒方案[1,2],可以在沸騰爐中摻燒一水亞鐵或者亞鐵(式1),但摻混亞鐵最高不超過30%。因此考慮直接通過加熱方式分解亞鐵,使用煤摻燒亞鐵方式[3],在還原氣氛下通過煤加熱還原亞鐵得到SO2(式2)。但是由于煤雜質問題,煅燒出來的氧化鐵中含有大量煤渣雜質不能直接利用,同時煤生成的CO在氣體凈化電除塵過程有極大的安全隱患,工業(yè)化困難較大。考慮直接外加熱氧化方式分解亞鐵,通入空氣與亞鐵高溫分解出SO3與氧化鐵(式4)。

        2 實驗方法

        2.1 輥道窯煅燒流程

        氧化煅燒工藝制酸,關鍵點在于物料分解率、氣體除塵和氣體SO3濃度。與還原煅燒相比,氧化煅燒不能產(chǎn)生粉塵,只能使用靜態(tài)煅燒方式,同時要保證工藝流程持續(xù)進行,通過調研分析采用輥道窯模式可以進行生產(chǎn)試驗。

        圖1 輥道窯煅燒流程

        輥道窯總計分為三段9節(jié):1-2節(jié)脫水干燥,3-7節(jié)煅燒脫硫,8-9節(jié)冷卻,用隔板分隔各段氣體??諝怙L機引入空氣,一部分進入煅燒段4-7節(jié)用于脫硫補氧;一部分進入冷卻段8-9節(jié)冷卻;余熱風機將冷卻段8-9節(jié)熱風尾氣引入到脫水段1-2節(jié)用于物料預加熱;尾氣風機將脫硫煙氣引入主管道;脫水段水蒸氣由主管道負壓引走。輥道主傳動可以變頻調節(jié)速率,運行周期最短46min(50Hz),最長150min(15Hz);風機可變頻調節(jié)流量(氣體壓力)。

        尾氣通過支管可采集取樣,物料在不銹鋼缽中平鋪煅燒。電阻絲在物料上下加熱,調節(jié)加熱溫度與輥道窯主傳動頻率控制煅燒強度。窯頭鋼缽進料,窯尾出料,取窯尾煅燒后紅渣測分解率。煅燒過程物料上層先分解,下層后分解,因此取樣時在紅渣表面刮部分樣作上層樣,在紅渣去除上層后于中間部分取樣作為下層樣。

        2.2 樣品檢測

        紅渣中S使用碳硫儀檢測,只要保證紅渣S在2% 以下,亞鐵分解率在95% 以上。

        氣體需要檢測SO2、SO3和溫度,溫度用熱電偶檢測。

        在900℃ 煅燒環(huán)境下,氣體由尾氣風機排走,出口氣體溫度在450℃左右,此時通過旁路支線引一根氣體管道,氣體迅速降溫,可以直接分析SO2,但不能準確分析SO3。在管式爐實驗中,SO3用總硫-SO2檢測值計算,總硫與SO2總量分析可以較準確累積計算出來。在輥道窯中由于氣體總量不能準確確定,氣體中SO2含量分析不穩(wěn)定,不能計算總量。

        SO3主要問題在于氣體取樣,在氣體吸收前氣體溫度不能低于露點。

        氣體吸收裝置前必須保證氣體溫度在露點以上,而本實驗煙氣SO3>H2O,可使用堿吸收返滴定。把高溫煙氣通入堿液吸收管,可以有效降溫同時能完全吸收SO3氣體,氣體吸收過程需注意氣體吸收管氣體流速不能過快,使氣體與堿液充分混合吸收。實際取樣氣體SO3有部分冷凝,實測值偏低。

        3 結果與討論

        3.1 物料選擇

        硫酸法鈦白副產(chǎn)亞鐵為七水亞鐵,可直接烘干為四水亞鐵用于摻燒工藝,或者通過濕法轉晶工藝得到一水亞鐵作飼料添加劑,輥道窯前段主要是烘干去除水分。

        七水亞鐵加熱易自溶變稀,在烘干后表面形成硬膜,在脫硫過程中會阻礙氣體流出;使用轉晶一水作為原料進行煅燒,因成品一水粒徑過于細小,在500—600℃分解時產(chǎn)生的大量SO2、SO3氣體使得物料翻滾,形成粉塵;使用半成品一水與四水亞鐵進行煅燒實驗,無噴料現(xiàn)象,透氣性較好,能分解完全。

        3.2 SO3轉化率

        亞鐵分解為防止粉塵產(chǎn)生,采用靜態(tài)煅燒,氣體可以流動,物料在匝缽中不移動。亞鐵在氧化氣氛下分解,理論上是產(chǎn)生SO3(式4),但由于氧氣消耗不能及時補充,亞鐵會發(fā)生自身分解有SO2生成(式3),SO2在氧化鐵的催化下會與氧氣反應生成SO3(式5)。

        實驗在管式爐中反應,使用空氣氮氣配初始氧氣濃度5%—15%,管式爐總容積4.6L,通過控制亞鐵添加量控制反應過程氧氣過量比,反應完全后通入氮氣將管式爐中反應氣趕入檢測器中,檢測SO2氣體濃度計算管式爐煅燒產(chǎn)生的SO3總量。

        圖2 管式爐煅燒流程

        表1 不同氧濃度、反應比的SO3轉化率與濃度

        由表1發(fā)現(xiàn)通入氧氣濃度對SO3轉化率沒有明顯影響,只有在氧氣過量較少情況下轉化率較低。綜合分析SO3轉化率,要達到較高數(shù)值,空氣氧濃度需在10% 以上,通入氧氣量在原料亞鐵1.2倍以上。

        3.3 輥道窯實驗

        3.3.1 脫水過程

        使用半成品一水與四水亞鐵進行烘干試驗,四水烘干效率較低,烘干溫度在350℃時水分含量較高,延長時間可以進一步降低水分,在400℃水分可以短時間降低,同時S/Fe沒有下降,S在脫水過程,基本沒有分解??紤]脫水脫硫分開,本次實驗使用半成品一水亞鐵,脫水溫度控制在400℃。

        表2 輥道窯烘干

        3.3.2 亞鐵分解率

        使用半成品一水亞鐵進行煅燒,周期2.5h,烘干段保持400℃,持續(xù)時間36min,調節(jié)煅燒溫度與物料厚度。2cm物料在850℃ 以上可以完全分解(S<2%);3cm物料需達到900℃才能完全分解;在900℃,物料厚度不能高于3cm,下部物料不易透氣分解。

        表3 輥道窯煅燒分解率

        表4 改善煅燒條件

        為使進料量加大,增加料層厚度,需提高反應時間,因此在進行1次2.5h煅燒后將反應后物料再返回進料口重復煅燒,相當于煅燒時間延長兩倍到168min,煅燒溫度900℃。延長時間可以提高分解率,但還是有大量亞鐵未分解,不能顯著提高分解效率。

        在使用不同溫度、料層厚度實驗時發(fā)現(xiàn),亞鐵分解溫度需達到800℃ 以上,厚度在2—3cm才可能完全分解,而高于3cm,延長煅燒時間效果不顯著。根據(jù)實驗過程分析,物料不分解原因在于透氣性不佳,考慮使用透氣較好的篩網(wǎng)進行實驗。將一個鋼缽底部劃開鏤空,鋪上200目金屬篩網(wǎng),可以盛裝半成品一水亞鐵,同時不漏料。烘干溫度400℃,煅燒溫度900℃。通過在鋼缽底部鏤空加篩網(wǎng)方式不能進一步提高分解率。

        3.3.3 煙氣分析

        由于輥道窯密封性不佳,氣體取樣都是關閉尾氣風機,使生成氣憋壓富集后再取樣分析。在窯頂作為取樣口,高溫氣體出來就經(jīng)過吸收液進行取樣。

        表5 SO3氣體轉化率

        氣體取樣使用堿吸收、返滴定進行測定,根據(jù)數(shù)據(jù)與管式爐數(shù)據(jù)對比,輥道窯SO3含量較低,主要原因在于取樣方法不完善,SO3部分冷凝吸附,吸收器沒有將全部SO3取到,未能得到準確數(shù)據(jù)。

        3.4 能耗計算

        能耗計算主要包括脫水與脫硫兩部分,脫水溫度按400℃計,脫硫溫度按900℃。原料可選用車間四水亞鐵與半成品一水亞鐵。

        制備1t硫酸,使用亞鐵脫硫過程能耗基本不變,主要差別在于脫水段。脫水能耗高于脫硫能耗,因此需盡量使用結晶水少的原料,同時需保證原料透氣性好。在亞鐵整個產(chǎn)品線來看,最好使用顆粒亞鐵,其次使用半成品一水亞鐵。使用電加熱輥道窯工藝,電能耗還是相對較高,工業(yè)化生產(chǎn)需改為天然氣套管加熱方式提供熱源,可降低近一半的能源消耗。

        表6 能耗計算

        4 結論

        使用亞鐵氧化煅燒制酸,從原理與實驗來講是可行的,在脫水溫度300—450℃、脫硫溫度800—900℃的條件下,只要保證煅燒環(huán)境氧氣量充足,SO2轉化為SO3的轉化率可以達到80% 以上。

        用輥道窯中試實驗發(fā)現(xiàn):煅燒過程物料只能鋪2—3cm厚半成品一水亞鐵,改善條件不能進一步增加物料厚度。實驗用窯不能把脫水段與脫硫段的氣體完全分開,窯體漏氣嚴重,氣體濃度偏低。目前SO3檢測含量達到6%,轉化率達到80%,再進一步提高窯體密封性,減少氣體漏氣,SO3濃度可達到10% 以上,可直接利用用于制酸。

        本次輥道窯中試實驗驗證了氧化煅燒亞鐵在原理、工藝上的可行性,但要實現(xiàn)工業(yè)化還需要解決以下問題:(1)能源需改電為天然氣,以降低能源成本。(2)在原料選擇上,如使用顆粒一水亞鐵,既有利于烘干、成本降低,同時又可提高透氣性,增加鋪料厚度,以提高產(chǎn)能。(3)需提高窯體進出料口密封性,以減少空氣引入,提高煙氣SO3濃度。

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