竇天全 樊秀林 劉 丹
(1.四川藍獅科技有限公司,四川綿陽,621007; 2.雅化集團綿陽實業(yè)有限公司,四川綿陽,621007)
行業(yè)內一些企業(yè)已經在著手研制起爆藥自動化生產線,但因工藝參數(shù)較多,過程控制復雜,故難免需要人為干預,而且效率不高,使人身安全、企業(yè)的財產安全無法得到充分有效的保障。某公司從工藝著手,引進吸收DDNP自動生產線。其主要優(yōu)勢是將傳統(tǒng)的反應槽出料方式下出料改為上出料,通過轉動反應槽傾倒出料,解決了因DDNP流散性不好而容易堵塞出料管道的問題;重氮反應原材料之一的氨基苦味酸鈉通過鈉鹽過濾器自動進行分料、加料,徹底排除了手動加料的不安全因素;中央控制室上位機通過力控組態(tài)軟件經232/485接口利用現(xiàn)場總線的控制方式對現(xiàn)場所有設備設施進行實時準確的模擬,自動控制系統(tǒng)能有效及時進行診斷及排除故障,并通過高清數(shù)字攝像頭進行實時上傳存儲,為產品性能及故障分析提供有力證據(jù),解決了行業(yè)內起爆藥生產線為手動或者半自動的尷尬局面。經過長期試運行,產品質量安全可靠,達到了研發(fā)目的。
為減少二硝基重氮酚生產時排放的廢液量,該公司逐步在原單一法的基礎上研究出操作步驟更為簡便、廢液排放量為原方法的一半的DDNP生產兩步法。具體工藝分為還原、重氮兩個步驟。還原反應過程為:將定量的硫化鈉和恒溫無離子水抽入不銹鋼計量罐,用自行研發(fā)的加料提升機將準備好的苦味酸提升至反應槽上空,將恒溫無離子水加入反應槽中,結合環(huán)境溫度,待反應溫度達到工藝要求后,系統(tǒng)自動加入硫化鈉以及苦味酸,加料速度、流量和反應過程中的溫度、廢液排放由中央控制室自動控制系統(tǒng)智能掌控。還原反應生成的半成品為氨基苦味酸鈉,其主要為重氮反應的原材料之一;重氮反應與還原反應控制手段類似,將亞硝酸鈉、無離子水和鹽酸準備到位后,將恒溫無離子水加入反應槽中,結合環(huán)境溫度,待反應溫度達到工藝要求后,系統(tǒng)自動加入亞硝酸鈉、鹽酸、氨基苦味酸鈉,加料速度、流量和反應過程中的溫度、廢液排放由中央控制室自動控制系統(tǒng)智能掌控。從全自動化、連續(xù)化設計的觀點出發(fā),不僅要讓系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行,還要讓其處于全程受控并且自動報警、自動保護、連鎖停機,如遇突發(fā)情況應有可靠的措施和辦法讓損失減小至最低。
加料提升機由電動吊葫蘆、減速電機、滑軌、料斗和吊架等組成,該上料裝置材質用不銹鋼,PLC控制,動作為:將裝拆的一包苦味酸過篩并倒入上料裝置料筒內,待反應槽體溫度達標后,自動提升至至還原槽上部旋轉一定角度,通過變頻器自動控制加料速度,按工藝要求分步將料加入還原反應槽內。上料裝置采用螺旋推進方式出料,出料角度和速度可調,有效控制出料效果。設備如圖1所示。
圖1 加料提升機
反應槽體屬上出料方式,由夾層槽體、轉動機構、攪拌機構和噴洗機構等組成,相關零件均選用304不銹鋼材料制作。通過加料、反應同時攪拌,達到要求后出料清洗,工藝參數(shù)均由現(xiàn)場傳感器檢測并反饋到中央控制室實現(xiàn)自動控制。夾層槽體尺寸Ф920×750毫米,體積約400升,夾層根據(jù)工藝要求自動控制加冷、熱水實施降溫和升溫。轉動機構實現(xiàn)槽體的轉動,由支架、減速器、防爆電動機組成,PLC控制,實現(xiàn)不同角度轉角傾倒出料液,配備變頻器實現(xiàn)靈活調速,以適應不同出料速度。攪拌機構由防爆電機、渦輪減速器、攪拌軸和可轉動支架組成,用氣缸把攪拌裝置撐出槽體或定位化合槽,并實現(xiàn)反應液的攪拌,動作由PLC控制完成,配備變頻器實現(xiàn)靈活調節(jié)轉動速度。噴洗機構采用在Dn20環(huán)形噴水管上均勻開孔噴灑洗滌水的形式。反應過程中產生的廢液、廢氣由真空系統(tǒng)抽濾至集中廢液池統(tǒng)一處理,達標后排放。設備如圖2所示。
圖2 反應槽
鈉鹽過濾器用來抽濾和添加半成品氨基苦味酸鈉,不同于常規(guī)過濾器,鈉鹽過濾器由上體、濾布、下體、傳動、刮板、刷洗、切藥和推藥等機構組成;剛性材料用1Cr18Ni9Ti。為便于接料和卸料,該過濾器做成長方形(上部尺寸600 mm×1200 mm×250 mm),過濾器的濾板以上部分可提起100 mm,使上部脫離藥餅;濾布可轉動,在刮料板配合下卸料,濾布用電機加變頻器以極慢速度驅動。具體動作為將還原反應槽的反應產物慢慢地倒入此過濾器進行耙平、攪拌和抽濾等動作后,過濾器上體由氣缸抬起,濾布按工藝要求自動運行,將其上的鈉鹽加入重氮反應槽內進行下一道工序反應。設備如圖3所示。
圖3 鈉鹽過濾器
本自動控制系統(tǒng)電氣控制原理圖如圖4所示,包含安全防護畫面監(jiān)控視頻系統(tǒng)和組態(tài)動畫控制演示系統(tǒng),通過該系統(tǒng)對生產線的全部設備進行監(jiān)測控制:化合線的12個監(jiān)控點的實時監(jiān)控、9處溫度控制點的顯示和控制、壓縮空氣壓力顯示、真空度顯示、流量的顯示及控制、各電機速度智能控制、連鎖裝置和報警、系統(tǒng)自動排障、急停機等功能全部自動反應至中央控制室操作臺上。采用可編程控制器PLC對系統(tǒng)進行現(xiàn)場總線控制,用西門子編程器CPU226和擴展模塊(EM223、EM231、EM235)進行數(shù)字、模擬量的傳輸、編程執(zhí)行;在人機界面上,采用北京三維力控公司的力控6.0版組態(tài)軟件進行人機友好模擬,該組系統(tǒng)包含自動語音報警系統(tǒng)、系統(tǒng)參數(shù)設定、工藝參數(shù)查詢和自動運行界面,操作人員能在人機界面上準確地觀看現(xiàn)場所有管閥件、設備設施的動作執(zhí)行情況,自控系統(tǒng)能準確執(zhí)行各元件指令,具有設備自動保護、連鎖停機功能,對系統(tǒng)故障響應及時準確,操作人員可在界面中隨機調取系統(tǒng)運行中狀態(tài)及故障報警、工藝參數(shù);同時關鍵點位配備防爆攝像機,即時上傳設備運行動態(tài),影像資料3年內有效備查,為產品質量、安全、設備事故分析提供可靠的數(shù)據(jù)和圖像支持。中央控制室如圖5所示。
圖4 電氣控制原理圖
圖5 中央控制室
該連續(xù)化合線從設計到安裝調試歷時近2年,從方案設計到單機設計經過多次反復論證、完善。通過近半年的帶藥試生產表明,生產線運行穩(wěn)定,故障率低;安全防護措施完備、可靠;工藝參數(shù)可控,質量穩(wěn)定;用事實證明了DDNP起爆藥生產實現(xiàn)自動化生產、人機隔離并減少在線操作人員,以及提升生產安全是可行的。