任新廣,胡雅男,苗海濱,李 剛,王香華,崔 濤
(中國石油大港石化公司,天津 300280)
環(huán)管反應器軸流泵是大港石化公司年產(chǎn)10 萬噸的聚丙烯裝置的關鍵設備。新鮮丙烯進入第一環(huán)管反應器R201,聚合物漿液的密度通過調(diào)節(jié)該反應器的丙烯量控制。環(huán)管反應器結構簡單,采用低溫碳鋼材料。帶夾套的反應器直腿部分可作為反應器框架的支柱,降低了投資。采用冷卻夾套撤出反應熱,單位體積的傳熱面積大,環(huán)管反應器的總體傳熱系數(shù)高達1600 W(/m·2℃)。環(huán)管反應器內(nèi)的聚合物漿液使用軸流泵高速循環(huán),流體流速達7 m/s,使聚合物漿液混合均勻,催化劑體系分布均勻,聚合反應條件容易控制而且可以控制得很精確,產(chǎn)品質(zhì)量均一,不容易產(chǎn)生熱點、不容易粘壁,軸流泵的能耗較低。軸流泵P201 安裝在環(huán)管底部水平位置,為介質(zhì)提供循環(huán)動力。軸流泵為裝置的關鍵設備,其運行穩(wěn)定性直接影響整個裝置的平穩(wěn)運行。
聚合反應器R201 軸流泵P201,型號為AH10M,介質(zhì)為丙烯及其聚合物(70 ℃),沖洗方案為PLAN32+53C+52 系統(tǒng)。軸流泵結構如圖1 所示,外部軸承箱側為離線振動測量部位。
圖1 軸流泵結構
11 月1 日13:20,P201 沖洗丙烯(PLAN32)出現(xiàn)波動,由806 kg/h 降至485 kg/h,13:26 恢復至805 kg/h;P201 軸功率發(fā)生波動,13:20 由146.8 kW 升至155 kW,13:25 恢復至147.8 kW;P201 軸承箱垂直方向振動波動(圖2)。
圖2 DCS 趨勢圖
發(fā)現(xiàn)沖洗丙烯量發(fā)生波動后,結合軸功率的變化,判斷在沖洗口處發(fā)生聚合反應,為防止聚合物聚集采取措施:①調(diào)整沖洗量,由原來的800 kg/h 提高至850 kg/h(11 月1 日波動后,未再發(fā)生波動);②加強對泵軸功率的監(jiān)控(軸功率11 月1 日波動后,未再發(fā)生波動);③對泵體加強狀態(tài)監(jiān)測(監(jiān)測發(fā)現(xiàn)軸承箱垂直方向振動緩慢上升)。
11 月1 日外部軸承箱側垂直方向振動值由1.5 mm/s 升高至2.5 mm/s,11 月5 日監(jiān)測發(fā)現(xiàn)P201 外部軸承箱側垂直方向振動值4.5 mm/s,6 日試運時監(jiān)測振動值5.09 mm/s?,F(xiàn)場有明顯雜音。
(1)軸流泵側軸承支撐結構:葉輪側為滾動軸承NU1022,其故障特征頻率見表1;外側軸承箱為滑動軸承。
表1 NU1022 軸承故障特征頻率(轉速頻率按24.96 Hz 計算)
如圖3~圖5 所示,測試頻譜分析成分復雜,主要體現(xiàn)在:①轉速24.96 Hz的頻率成分及其倍頻;②230.2 Hz 頻率成分及其倍頻;③230.2 Hz 及460.3 Hz 的轉速頻率24.96 Hz 邊帶頻率。經(jīng)計算分別為NU1022 滾動體特征頻率115.1 Hz 的2 倍及4 倍頻率。
圖3 230.2 Hz 頻率成分及其倍頻,大量24.96 Hz 邊帶頻率
圖4 460.3 Hz 頻率成分及24.96 Hz 轉速邊帶
圖5 24.96 Hz 頻率成分及其倍頻
(2)分析與討論:振動測試部位在外側軸承箱位置,該處為軸瓦支撐結構,一般情況下該部位出現(xiàn)故障會產(chǎn)生轉速24.96 Hz的頻率成分及其倍頻,大量的非轉速頻率成分的出現(xiàn),再結合軸承特征頻率計算,判斷為葉輪處NU1022 軸承滾動體故障。
拆檢NU1022 軸承故障與振動頻譜分析一致。
(1)介質(zhì)側機封丙烯沖洗唇封處存在聚合物(圖6)。
圖6 介質(zhì)側機封丙烯沖洗唇封處存在聚合物
(2)葉輪側軸承NU1022 滾動體局部損傷及軸承內(nèi)圈局部表面輕微脫落(圖7)
圖7 滾動體局部損傷及內(nèi)圈局部表面輕微脫落
(3)密封油帶水,油路焊口有水跡(圖8)。
圖8 密封油帶水,油路焊口有水跡
處理措施:①更換介質(zhì)側機封軸承,大氣側機封;②對沖洗丙烯管口進行檢查,確認其通暢;③對密封油路進行油洗,對油冷器進行試壓堵漏。
檢修后于11 月8 日軸流泵P201 啟動,檢測各點振動正常,密封油壓及油位穩(wěn)定。振動最大為泵驅(qū)動端水平方向0.8 mm/s。且軸承故障頻率230.2 Hz、460.3 Hz 等特征頻率消失(圖9)。
圖9 檢修后24.96 Hz 頻率成分及其倍頻
由于該部位離振動測試部位較遠,判斷起來有一定難度和風險,修理需要停工,但如果是軸承故障就有可能抱軸導致故障擴大或進一步發(fā)展成事故的風險。拆檢發(fā)現(xiàn)聚丙烯漿料進入機封沖洗唇封處,并在此堆積,與軸發(fā)生摩擦,軸運行平衡被破壞后,葉輪側支撐的圓柱滾子軸承產(chǎn)生故障。
(1)軸流泵側振動異常原因及改進措施。11 月1 日,機封沖洗丙烯量突然下降,導致少量聚丙烯漿料進入機封沖洗唇封處,并在此堆積,與軸發(fā)生摩擦,軸運行平衡被破壞后,對主要對軸起徑向支撐的圓柱滾子軸承轉動部件產(chǎn)生沖擊,造成一定缺陷。在軸承的周期運行下,缺陷不斷變大,泵的振動值逐漸上升。
改進措施:提高P200 沖洗丙烯量至450 kg/h,P201、P202沖洗丙烯量至900 kg/h。
(2)PLAN53C 系統(tǒng)密封油帶水問題及改進措施。循環(huán)水通過油冷器密封油進行冷卻,正常運行期間,密封油壓力為4.0 MPa,循環(huán)水壓力0.6 MPa,但當反應器降壓時密封油壓會降至0.6 MPa左右,循環(huán)水從焊口進入密封油中。
改進措施:反應器降壓時,將密封油系統(tǒng)隔離壓力改為1.0 MPa,使密封油和循環(huán)水存在一定壓差。
對于振動分析不能直接測量的管線內(nèi)的支撐軸承,可通過測量外置軸承箱部位振動值來判斷。軸承故障產(chǎn)生振動通過轉子長軸傳導到外置軸承箱部位,再進一步通過振動頻譜分析得到驗證。本次案例可為今后狀態(tài)監(jiān)測工作提供一定的參考。