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        煉鋼轉爐處理鋁電解廢陰極炭塊的試驗研究

        2022-09-26 02:08:12富志生王永剛
        上海金屬 2022年5期
        關鍵詞:爐次炭塊鋁電解

        富志生 王永剛

        (甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 鋼鐵研究院,甘肅 嘉峪關 735100)

        目前我國鋁電解槽廢槽襯的累計產(chǎn)生量達 300多萬t,而且還在以每年 25 萬t~30 萬t 的速度增加[1]。而廢陰極炭塊是鋁電解廢槽襯產(chǎn)生的主要固體廢棄物,含有大量有毒物質。其氟化物體積分數(shù)一般在 20%~40%,氰化物含量約為 100 g/t,被《國家危險廢物名錄》明確列為危險廢物[2]。因此對鋁電解廢陰極炭塊進行無害化處理和資源化利用,消除其對環(huán)境的危害,是促進鋁電解工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要工作。

        廢陰極炭塊中的炭素具有良好的金屬還原性,可用在鐵、銅、鉛等金屬的火法冶煉中[2]。通過在鋼鐵、水泥熟料、火力發(fā)電等協(xié)同處置,提取廢陰極炭塊中高溫揮發(fā)氟化物,及制備炭素材料等技術的研究應用可以實現(xiàn)無害化處置、資源化利用。酒鋼集團具有年產(chǎn) 1 100萬t鋼、電解鋁 170萬t的生產(chǎn)能力,屬于鋼鋁聯(lián)合企業(yè),為進一步研究鋼鐵協(xié)同處置鋁電解廢陰極炭塊技術,從2020年起開展了以鋁電解廢陰極炭塊代替冶金焦作為煉鋼轉爐用發(fā)熱劑的工業(yè)試驗研究。

        1 轉爐處置廢陰極炭塊理論分析

        廢陰極炭塊的處理可分為濕法和火法兩條技術路線,其無害化及資源化處理的核心技術難題是實現(xiàn)炭與氟的完全分離,以及氰化物的無害分解[3]。根據(jù)鋁電解廢陰極炭塊的火法處理原理,可以利用轉爐煉鋼的高溫特性,在冶煉過程添加廢陰極炭塊,使廢陰極炭塊中的有害物質分解達到無害化處理的目的,同時充分利用廢陰極炭塊中的碳元素等,實現(xiàn)資源化利用的目的。

        1.1 廢陰極炭塊的化學成分

        對某電解鋁廠 500 kA鋁電解槽所產(chǎn)生的廢陰極炭塊進行取樣分析,結果如表1所示。可見廢陰極炭塊含碳約 65%(質量分數(shù),下同),以石墨烯及石墨兩種形式存在;含氟化鹽約 26%,主要為氟化鈉(NaF)、冰晶石(Na3AlF6)及少量氟化鈣(CaF2);含鋁、鋇及少量其他金屬雜質,主要以 Al2O3、Ba(B2O4)等形式存在。

        表1 500 kA鋁電解槽中廢陰極炭塊的化學成分(質量分數(shù))

        1.2 廢陰極炭塊的物相組成

        采用X射線衍射(X- ray diffraction, XRD)法對500 kA鋁電解槽廢陰極炭塊進行物相分析,其XRD圖譜如圖 1所示。由圖1可知,廢陰極炭塊主要由碳 (C)、氧化鋁(Al2O3) 、氟化鈉(NaF)、氟化鈣 (CaF2)、 冰晶石(Na3AlF6)等物相組成,為無定形品。

        圖1 廢陰極炭塊的XRD圖譜

        1.3 廢陰極炭塊的高溫處理工藝

        500 kA鋁電解槽廢陰極氟及氰浸出物的測定值如表2所示。由表2可見,可溶氟濃度接近4 000 mg/L。國標規(guī)定浸出液中可溶氟的濃度超過100 mg/L,即為危險廢棄物[4]。

        表2 500 kA鋁電解槽廢陰極炭塊的毒性浸出物測定值

        鋁電解廢陰極炭塊的火法處理過程較為復雜,其中有害物質的主要反應如下[5]:

        2NaCN+4.5O2=Na2O+2NO2+2CO2

        (1)

        2NaCN+4O2=Na2O+N2O3+2CO2

        (2)

        2NaF+CaO+SiO2=CaF2+Na2O·SiO2

        (3)

        2NaF+3CaO+2SiO2=CaF2+Na2O·SiO2+

        2CaO·SiO2

        (4)

        氰化物在700 ℃完全分解(反應式(1)及式(2)),高溫加熱是消除氰化物最簡單有效的方法。利用轉爐煉鋼的高溫特性,廢陰極炭塊中的氰化物可100%分解。

        此外,氟化物在轉爐煉鋼過程中還能起到降低石灰熔點的作用,達到促進快速化渣的目的;廢陰極炭塊由于具有高熱值的特性,可代替冶金焦作為轉爐煉鋼用發(fā)熱劑。因此轉爐具備利用火法處理廢陰極炭塊的有利條件。

        1.4 廢陰極炭塊理論升溫值計算

        除鐵水中元素氧化放熱外,還可通過向轉爐添加發(fā)熱劑提高轉爐內(nèi)化學反應放熱。發(fā)熱劑分金屬系和碳系,使用金屬系發(fā)熱劑,渣量會增加,鐵和錳的收得率會降低;而碳質發(fā)熱劑的反應生成物主要為 CO和 CO2,熔池動力學條件可得到改善,又不會增加渣量[8- 9]。因此鋁電解廢陰極炭塊是一種非常適合轉爐的頂加塊狀發(fā)熱劑,碳質發(fā)熱劑理論升溫值的計算公式為:

        ΔH廢陰極炭塊=ΔHCO+ΔHCO2

        (5)

        (6)

        式中:ΔH廢陰極炭塊為每kg廢陰極炭塊燃燒的熱效應,kJ;ΔHCO為廢陰極炭塊中碳氧化生成CO放熱量,kJ;ΔHCO2為廢陰極炭塊中碳氧化生成CO2放熱量,kJ;Δt為熔池升溫度數(shù),℃;m為金屬、爐渣、爐襯的質量,kg;c為金屬、爐渣、爐襯的比熱容,kJ/(kg·℃),c金屬=1.05 kJ/(kg·℃),c爐渣=1.235 kJ/(kg·℃),c爐襯=1.235 kJ/(kg·℃);η為轉爐熱利用系數(shù),取η=1。

        假設添加的廢陰極炭塊中C全部溶入鋼水,C- O反應生成的CO比例為 90%,CO2比例為10%;生成的爐渣量為金屬量的15%,受熱爐襯量為金屬量的10%[10]。根據(jù)碳氧化反應的放熱量及廢陰極炭塊的固定碳質量分數(shù)65%,由式(5)及式(6)計算得出,1 t鋼水添加1 kg廢陰極炭塊,可升溫5.6 ℃,從而改善了轉爐熱量不平衡現(xiàn)象。

        2 試驗條件及方法

        2.1 試驗條件

        在煉鋼廠 50 t頂吹轉爐進行工業(yè)試驗,采用OG濕法除塵系統(tǒng),轉爐吹氧流量為 13 500 m3/h,試驗鐵水的化學成分如表3所示,溫度為1 280 ℃。試驗用廢陰極炭塊粒度為5~65 mm,采取從高位料倉稱取質量后頂加入方式,以準確控制加入時間及加入量。

        表3 鐵水化學成分(質量分數(shù))

        2.2 試驗方法

        試驗按照每爐鋼添加250、400 kg廢陰極炭塊分2組進行,每組試驗10爐鋼。為避免降氧槍開氧后,廢陰極炭塊中的小顆粒在高強度氧氣射流作用下,被高速運轉的除塵風機抽走,先從轉爐高位料倉放入廢陰極炭塊到匯總料倉,再放入造渣劑頭批料中的石灰與白云石覆蓋,轉爐開吹后,作為造渣劑頭批料加入。試驗爐次與常規(guī)爐次的轉爐冶煉工藝一致,加入的總造渣劑數(shù)量基本相同。第二批造渣劑采用分批次多次加入方式,不添加廢陰極炭塊,其他造渣料在一次拉碳前2 min內(nèi)加完。

        3 結果和討論

        3.1 污染物排放

        每爐鋼分別添加250、400 kg廢陰極炭塊試驗后,轉爐煙氣、鋼渣、OG泥及二次除塵灰等排放物中氟化物的測定值如表4及表5所示。

        表4 添加250 kg廢陰極炭塊轉爐煉鋼后排放物中氟化物的測定值

        表5 添加400 kg廢陰極炭塊轉爐煉鋼后排放物中氟化物的測定值

        由表4及表5可以看出:添加250 kg廢陰極炭塊,試驗爐次煙氣中總氟濃度為0.60 mg/m3;添加400 kg廢陰極炭塊,試驗爐次煙氣中總氟濃度為0.81 mg/m3;對常規(guī)爐次取樣,煙氣中總氟濃度為0.69 mg/m3,符合GB 28664—2012《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》[11]氟化物(以F計)濃度低于5.0 mg/m3的要求,但煙氣中總氟濃度隨著添加廢陰極炭塊質量的增加呈上升趨勢。爐渣、OG泥、二次除塵灰中氟化物浸出物濃度最高為61.90 mg/L,符合GB 5085.3—2007《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》[12]固體廢物浸出液中無機氟化物(不包括氟化鈣)濃度低于100 mg/L的要求。

        3.2 冶煉過程控制

        添加 250、400 kg廢陰極炭塊試驗爐次與常規(guī)爐次轉爐煉鋼的輔料加入及過程控制對比如表6所示。

        表6 試驗爐次與常規(guī)爐次轉爐煉鋼的輔料加入及過程控制對比

        在吹煉前期加入廢陰極炭塊,初渣形成后馬上降低槍位,熔池內(nèi)C-O反應加劇,導致短暫的爐渣返干,后期又出現(xiàn)涌渣噴濺加劇現(xiàn)象。主要原因是,初渣形成后在熔池中還存在大量的未溶C,此時降低槍位,熔池上部氧化氣氛減弱,導致渣中發(fā)生C- O 反應,使渣中的FeO急劇降低而使爐渣返干[13]。

        3.2.1 對氧耗的影響

        由表6可見,廢陰極炭塊中C參與氧化反應,與常規(guī)爐次相比,添加250 kg廢陰極炭塊后,供氧時間延長了0.6 min,添加400 kg廢陰極炭塊后,供氧時間延長了1 min。由此推算每添加100 kg廢陰極炭塊,供氧時間延長約0.25 min,轉爐氧耗相應增加,冶煉周期延長。

        3.2.2 廢陰極炭塊發(fā)熱效果

        根據(jù)式(5)及(6)的理論計算,每噸鋼水添加1 kg廢陰極炭塊可升溫5.6 ℃。由此計算得出,50 t鋼水添加250 kg廢陰極炭塊理論升溫28 ℃,添加400 kg廢陰極炭塊理論升溫 45 ℃。由表6可見,實際添加250 kg廢陰極炭塊后,一倒溫度平均提高了11 ℃,添加400 kg廢陰極炭塊后,一倒溫度平均提高了19 ℃。由此估算,添加 1 kg廢陰極炭塊作為碳質發(fā)熱劑,每噸鋼水實際升溫2~3 ℃。添加廢陰極炭塊提高熔池溫度的理論計算值與實際值存在一定差距,主要是因為從頂部添加的廢陰極炭塊部分燒損、燃燒不充分以及小顆粒物被煙塵煙氣帶出等。

        3.3 鋼水質量控制

        添加 250、400 kg廢陰極炭塊試驗爐次和常規(guī)爐次轉爐煉鋼終點成分對比如表7所示。

        表7 試驗爐次與常規(guī)爐次轉爐煉鋼終點控制對比

        3.3.1 對氧含量的影響

        由表7可見,試驗爐次比常規(guī)爐次一倒鋼水中碳質量分數(shù)提高0.02%~0.03%,氧含量降低200~300 μg/g,因此添加廢陰極炭塊作為轉爐發(fā)熱劑,有利于改善鋼水質量。由于碳質發(fā)熱劑在轉爐內(nèi)發(fā)生放熱反應的產(chǎn)物主要是CO及CO2,不但不污染鋼水,還起降低轉爐鋼水終點氧,減緩鋼水過氧化程度的作用[14]。

        3.3.2 對磷含量的影響

        對比表3及表7可見,試驗爐次的脫磷率比常規(guī)爐次約低3%,說明廢陰極炭塊對鋼水脫磷有一定影響。一方面添加廢陰極炭塊后熔池內(nèi)碳含量增加,冶煉中期渣中FeO含量急劇降低導致爐渣返干,不利于脫磷。另一方面,在冶煉前期物理熱較低的情況下,熔渣黏度降低,熔渣向石灰內(nèi)部滲透速率降低,石灰塊外部形成冷凝外殼,不利于初渣的快速形成,減弱了前期脫磷效果[15]。因此使用廢陰極炭塊作為轉爐發(fā)熱劑,應對轉爐的造渣制度及槍位控制進行優(yōu)化,防止爐渣中期返干、后期噴濺,從而保證有效脫磷。

        3.3.3 對硫含量的影響

        硫是有害雜質,會嚴重影響鋼材質量,極易造成鋼的熱脆性,過高的硫含量還會影響鋼的塑韌性及成形性能[16]。轉爐加入硫含量高的廢鋼和熔劑會使鋼水增硫,而500 kA鋁電解槽廢陰極炭塊中硫質量分數(shù)高達0.262%,因此添加廢陰極炭塊會造成鋼水增硫。根據(jù)表3及表7,相比常規(guī)爐次,試驗爐次終點硫質量分數(shù)增加了0.003%~0.005%,脫硫率僅20%左右,而常規(guī)爐次轉爐脫硫率約為28.9%。可見使用廢陰極炭塊作為轉爐發(fā)熱劑,對鋼水增硫的影響程度隨其添加量的增加而增大。轉爐生產(chǎn)的鋼水由于后續(xù)經(jīng)過精煉處理,添加廢陰極炭塊對鋼水質量基本沒有影響,但脫硫成本相應提高。

        綜上,轉爐添加廢陰極炭塊作為碳質發(fā)熱劑,噸鋼添加量控制在5~10 kg,能有效提高轉爐熔池溫度10~30 ℃,且不會對冶煉過程控制和鋼水質量造成太大影響。廢陰極炭塊添加量越大,轉爐升溫效果越顯著,但轉爐過程噴濺控制難度增加,氧耗量增加,冶煉周期相應延長,同時轉爐的硫負荷增加。

        4 結論

        (1)利用轉爐煉鋼的高溫特性及造渣熔劑石灰與白云石的反應特性,可實現(xiàn)對鋁電解廢陰極炭塊的氰化物及氟化物的無害化處理,鋼鐵企業(yè)辦理危廢處置資質后,在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化方面具有廣泛的推廣應用前景。

        (2)轉爐添加一定量的廢陰極炭塊,氰化物在煉鋼高溫下100%分解;轉爐煙塵、鋼渣、OG泥及二次除塵灰等排放物中氟化物符合國家標準,不會在煉鋼環(huán)節(jié)造成二次污染。

        (3)添加1 kg廢陰極炭塊作為煉鋼轉爐發(fā)熱劑,理論計算每噸鋼水可升溫5.6 ℃,每噸鋼水實際升溫2~3 ℃,說明鋁電解廢陰極炭塊可作為轉爐用發(fā)熱劑,但轉爐供氧時間延長,氧耗增加,冶煉周期延長。

        (4)添加廢陰極炭塊作為轉爐碳質發(fā)熱劑,能提高終點碳含量、降低氧含量,有利于從源頭控制夾雜物的產(chǎn)生,改善鋼水質量;但轉爐脫磷率下降,鋼水硫含量增加,今后還應進一步優(yōu)化冶煉工藝。

        (5)添加廢陰極炭塊作為轉爐碳質發(fā)熱劑,還應考慮密度、粒度、加入方式、摻配比例等因素的影響,以充分發(fā)揮其升溫作用;同時應深入研究氟化物代替螢石作為化渣劑的作用,提高資源化利用效果。

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