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        礦井局部通風機智能控制系統(tǒng)設計與應用

        2022-09-25 03:57:30
        機械管理開發(fā) 2022年8期
        關鍵詞:變頻器智能檢測

        張 曄

        (晉能控股煤業(yè)集團永定莊煤業(yè)公司機電部,山西 大同 037000)

        引言

        隨著煤炭資源需求量的不斷增加,掘進工作日益繁重,井下作業(yè)環(huán)境的安全性現(xiàn)已引起了各界的廣泛關注[1]。井下局部通風系統(tǒng)作為綜采工作面中的關鍵組成部分,承擔著排除井下高濃度有害氣體、輸送新鮮空氣的重任,其工作的可靠性不僅關系井下作業(yè)的正常開展,還與井下礦工的生命健康息息相關[2-3]。局部通風機作為井下局部通風系統(tǒng)正常工作的關鍵設備,其技術(shù)的先進性和可靠性直接關系著井下作業(yè)的強度和人員配置,必須引起高度重視。目前使用中的局部通風機存在缺少調(diào)速功能、能源消耗大等問題,不能很好地適應當前較大較深綜采工作面作業(yè)的要求。因此以某煤炭企業(yè)服役中的局部通風機為研究對象,開展智能控制系統(tǒng)設計與應用研究具有重要的意義。

        1 局部通風機存在的問題

        根據(jù)相關資料的查詢和筆者工作經(jīng)驗,總結(jié)得出目前煤礦井下局部通風機存在的主要問題如下:第一是通風機一貫采用恒速運轉(zhuǎn)模式,不能實時檢測井下瓦斯等有毒有害氣體的濃度,造成較大的能源浪費;第二是部分通風機雖然引進了變頻調(diào)速技術(shù),但調(diào)速的實時性和效果不佳,依然存在安全隱患;第三是控制操作方面需要人為進行控制,控制指令發(fā)出到執(zhí)行的過程繁瑣,不能保證時效性,同時,無法形成有效的遠程控制和監(jiān)視,造成大量人力物力浪費,自動化水平低。針對上述局部通風機實際存在的問題,結(jié)合筆者多年的工作經(jīng)驗,擬開展一套局部通風機智能控制系統(tǒng)設計,以提高煤礦井下局部通風機的工作可靠性,實現(xiàn)控制智能化的目的。

        2 系統(tǒng)方案設計

        針對目前服役局部通風機存在的控制問題,開展了智能控制系統(tǒng)的設計工作,完成了智能控制系統(tǒng)方案設計,如圖1 所示。由圖1 可以看出,局部通風機智能控制系統(tǒng)中主要包括兩部分,分別為局部通風機控制系統(tǒng)與冗余供電系統(tǒng)。局部通風機控制系統(tǒng)主要通過相關的傳感器元件實時采集綜采工作面內(nèi)部的環(huán)境因素參數(shù),主要是瓦斯氣體的濃度。主控制器通過分析采集得到的數(shù)據(jù)信息進行需風量的計算,及時調(diào)整局部通風機的風量,與此同時,將相關參數(shù)數(shù)據(jù)上傳至上位機進行實時顯示。冗余供電系統(tǒng)主要由多個UPS 電源組成,保障局部通風機控制系統(tǒng)掉電時也能夠正常工作,主控制器中編制UPS 管理系統(tǒng),將電源工作情況實時顯示于上位機中供監(jiān)控人員及時獲取局部通風機工作的實時參數(shù)數(shù)據(jù)。

        圖1 智能控制系統(tǒng)方案

        3 系統(tǒng)詳細設計

        3.1 硬件設計

        3.1.1 控制器

        局部通風機智能控制系統(tǒng)的核心組成部件為控制器,需要其具有強大的數(shù)據(jù)處理能力,才能確保局部通風機能夠穩(wěn)定可靠的控制運行。根據(jù)上述條件要求,選擇了型號為STM32F103VB 的芯片作為智能控制系統(tǒng)的控制器,如下頁圖2 所示。STM32F103VB 芯片內(nèi)部配置了多達60 個中斷接口,并具有17 路的ADC 通道串口,能夠?qū)崿F(xiàn)1 MHz 的轉(zhuǎn)換頻率;同時具有很好的外接設備接口,包括USB 接口和CAN 總線接口兩種,具備多種數(shù)據(jù)通訊的方式,可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的拷貝與遠程控制能力。

        圖2 STM32F103VB 芯片

        3.1.2 變頻器

        局部通風機調(diào)速控制擬采用變頻器控制實現(xiàn),結(jié)合局部通風機現(xiàn)有電機的參數(shù)與型號,選擇了礦用BPJ 系列的90-660 變頻器進行通風機的調(diào)速控制。該變頻器工作過程中具有兩種矢量控制模式,開環(huán)和閉環(huán)均可,調(diào)速效果好、可靠性高、響應時間短。同時,還具有故障報警、運行保護等附加功能,適合局部通風機智能控制系統(tǒng)要求。礦用BPJ 系列的90-660 變頻器在局部通風機智能控制系統(tǒng)中采用的是交-直-交變頻控制模式,其PWM硬件的接線原理如圖3 所示。由圖3 可以看出,整流環(huán)節(jié)采用的是整流橋,可將三相電流轉(zhuǎn)換成直流電流,之后通過電阻和電容的組合電路完成直流電流的濾波與穩(wěn)壓處理;逆變環(huán)節(jié)采用的是逆變橋,可將直流電流轉(zhuǎn)換為交流電流。

        圖3 PWM 硬件的接線原理

        3.1.3 傳感元件

        綜采工作面內(nèi)部環(huán)境的瓦斯?jié)舛葯z測選擇紅外瓦斯傳感器,具體型號為KGJ16B,具備多種信號輸出模式、檢測精準,屬于礦用隔爆本安型傳感器。綜采工作面粉塵濃度檢測采用粉塵濃度傳感器,型號為GCG1000,采用的是光散射原理實現(xiàn)綜采工作面內(nèi)煤塵濃度的檢測,使用安全可靠。環(huán)境中的溫濕度檢測選擇型號為GWSD100/100 的傳感器,能夠檢測溫度和濕度,具有檢測靈敏穩(wěn)定、測量范圍寬等優(yōu)勢。局部通風機風速傳感器選擇雙向型風速傳感器,型號為GFY15B,具備實時檢測與傳輸功能,還具有聲光報警功能,具有很好的檢測精度和可靠性,適合煤礦綜采工作面實時風速的監(jiān)測。

        3.2 軟件設計

        3.2.1 主程序

        局部通風機智能控制系統(tǒng)設計將要實現(xiàn)通風機的智能變頻控制,也要保證系統(tǒng)控制器的供電可靠,設計了局部通風機智能控制系統(tǒng)主控制流程,如圖4所示。由圖4 可以看出,智能控制系統(tǒng)啟動之后,首先對控制系統(tǒng)上電進行初始化處理,清除因斷電引起的供電問題;之后系統(tǒng)根據(jù)上位機發(fā)出的控制指令同時開展綜采工作面內(nèi)環(huán)境參數(shù)數(shù)據(jù)的采集,傳輸至控制器進行處理,同時,也要采集冗余電源UPS 的工作情況;然后系統(tǒng)對采集得到的實時數(shù)據(jù)進行分析處理,計算得出綜采工作面需要的通風量,將實時采集得到的參數(shù)數(shù)據(jù)和電源工作信息傳輸至上位機進行實時顯示處理,實現(xiàn)了井下局部通風機實時監(jiān)測與遠程控制功能;根據(jù)通風量與變頻器之間的控制關系,實時調(diào)整控制局部通風機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)煤礦井下綜采工作面內(nèi)部通風機智能控制功能,同時也實時監(jiān)測冗余電源系統(tǒng)的工作情況。

        圖4 局部通風機智能控制系統(tǒng)主程序

        3.2.2 上位機

        依據(jù)局部通風機智能控制系統(tǒng)的要求,完成了上位機主界面的設計,如圖5 所示,由圖5 可以看出,智能控制系統(tǒng)工作過程中能夠?qū)崟r監(jiān)控多臺局部通風機,通過界面中的軟按鍵實現(xiàn)不同局部通風機之間的切換;主界面中能夠?qū)崟r顯示工作風機和備用風機的工作狀態(tài),也能夠?qū)崟r顯示當前井下的當前風量和預測風量數(shù)值;工作模式包括兩種,分別為自動模式和手動模式;監(jiān)控人員能夠根據(jù)需要通過風量設置位置進行局部通風機的遠程參數(shù)設置??傮w而言,局部通風機智能控制系統(tǒng)主界面具有很好的可操作性,能夠滿足智能監(jiān)測系統(tǒng)的要求。

        圖5 智能控制系統(tǒng)上位機主界面

        4 應用效果評價

        為了驗證局部通風機智能控制系統(tǒng)設計可行性,將其應用于某煤炭企業(yè)服役中的局部通風機中進行試運行,跟蹤記錄運行情況,結(jié)果表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,能夠?qū)崿F(xiàn)局部通風機的變頻智能控制功能。統(tǒng)計結(jié)果顯示,相較于原控制系統(tǒng),智能控制系統(tǒng)的應用,使單臺局部通風機系統(tǒng)的月電能消耗降低了近14%,實現(xiàn)了局部通風機的自動控制和遠程控制,節(jié)省了2~3 名設備操作人員和冗余電源的引入,極大提高了系統(tǒng)的工作可靠性,實現(xiàn)了掉電保護功能,降低了單臺局部通風機近5%的故障停機時間,取得了很好的應用效果。

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