楊靜波
(山西蘭花同寶煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048407)
本文針對(duì)某煤礦運(yùn)輸系統(tǒng)的自動(dòng)化集中控制需要,擬設(shè)計(jì)該方案并進(jìn)行研究分析[1-4]。選用本方案(皮帶集控)實(shí)施后,可實(shí)現(xiàn)一個(gè)操作人員完成整個(gè)巷道皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)的監(jiān)控管理工作。同時(shí),將現(xiàn)有的專職操作人員節(jié)省出來,分配到其他崗位,如沿線巡檢、設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)清理等工作;從而更加有利于現(xiàn)場(chǎng)安全管理,減少設(shè)備故障率,延長設(shè)備使用壽命。采用本方案,可有效降低管理成本,提升生產(chǎn)效率和安全保障。
某礦以生產(chǎn)原煤為主,礦井生產(chǎn)能力120 萬t/年。礦井有工作人員511 人。礦井機(jī)械化程度較高,自動(dòng)化程度極低,機(jī)械設(shè)備全部靠工作人員操作。其中主運(yùn)輸系統(tǒng)由6 條皮帶、1 套給煤機(jī)組成。皮帶包括上倉皮帶、主斜井、16111 運(yùn)輸巷皮帶機(jī)(4 條)。系統(tǒng)目前配置情況如下:上倉皮帶機(jī)頭設(shè)置1 套天津華寧的主控制器,用于控制上倉皮帶、主斜井皮帶。華寧主控制器提供RS232 接口。在皮帶機(jī)頭設(shè)置1 套主控制器,用于控制運(yùn)輸巷皮帶機(jī)(4 條)。目前6 條皮帶都采用工人手動(dòng)就地操作模式。給煤機(jī)采取工人就地手動(dòng)操作模式,無煤倉煤位監(jiān)測(cè)傳感器。不能實(shí)現(xiàn)6 條皮帶的聯(lián)鎖啟動(dòng)、停止功能。部分電氣參數(shù)采集不全,缺少電機(jī)電流、電機(jī)溫度等參數(shù)檢測(cè)。
該礦主運(yùn)輸系統(tǒng)主要存在以下幾個(gè)問題:
1)人員緊缺。近年來礦井工作人員流失嚴(yán)重,導(dǎo)致礦井人員嚴(yán)重不足,工作人員多為一人多崗,勞動(dòng)強(qiáng)度大,安全隱患及安全事故率極速升高。
2)能源浪費(fèi)。礦井機(jī)械化程度較高,自動(dòng)化程度低,機(jī)械設(shè)備全部依靠工作人員操作運(yùn)行。由于受人員技術(shù)水平、操作水平及崗位敬業(yè)程度等因素影響,設(shè)備空載運(yùn)行情況較為普遍,電能能源浪費(fèi)嚴(yán)重,能源利用率低,直接導(dǎo)致原煤生產(chǎn)成本提高。
3)設(shè)備故障維修困難。煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境極差,機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)故障后,排查故障較難,同時(shí)受到環(huán)境條件限制,故障處理需花費(fèi)時(shí)間較長,嚴(yán)重制約礦井生產(chǎn)效率的提高。
針對(duì)上述問題,結(jié)合國家提出的“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”要求,該煤礦申報(bào)了主運(yùn)輸皮帶機(jī)智能化集中控制節(jié)能降耗項(xiàng)目并進(jìn)行實(shí)施。
1)在上倉皮帶機(jī)頭旁主控制器旁邊增加PLC 控制柜一面,內(nèi)置S7-300 系列PLC 模塊,同時(shí)配置MODBUS 通信模塊,用KTC-101 主控制器進(jìn)行通信,讀取皮帶保護(hù)、沿線閉鎖信息、皮帶預(yù)警等信息。
2)在皮帶機(jī)頭的主控制器旁增加防爆兼本安型控制箱一面,控制箱內(nèi)配置電源模塊、協(xié)議轉(zhuǎn)化模塊(主控制器的RS232 信號(hào)轉(zhuǎn)化為以太網(wǎng)信號(hào))、光電轉(zhuǎn)化模塊(用于光、電信號(hào)轉(zhuǎn)化)。通過防爆兼本安型控制箱將主控制器RS232 信號(hào)轉(zhuǎn)化成以太網(wǎng)信號(hào),通過光纖將數(shù)據(jù)上傳至新增加PLC 控制柜,從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸巷皮帶主控制器所控制4 條皮帶數(shù)據(jù)的上傳及遠(yuǎn)程控制。
3)PLC 控制柜內(nèi)內(nèi)置一定數(shù)量的模擬量和數(shù)字量模塊,用來采集煤倉煤位以及后續(xù)擴(kuò)展的電機(jī)電流、溫度等參數(shù),同時(shí)通過PLC 實(shí)現(xiàn)給煤機(jī)的遠(yuǎn)程控制功能。
4)增加料位開關(guān)1 臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)煤倉煤位的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
5)增加PLC 程序控制,實(shí)現(xiàn)主斜井、上倉皮帶以及其他皮帶的就地/遠(yuǎn)程的單條啟停和一鍵式聯(lián)鎖啟停功能。
6)完善主運(yùn)輸系統(tǒng)的視頻監(jiān)控部分,實(shí)現(xiàn)對(duì)井下皮帶機(jī)頭、機(jī)尾的視頻監(jiān)控功能。在井下各皮帶的機(jī)頭、機(jī)尾增加相應(yīng)的攝像頭,實(shí)現(xiàn)對(duì)井下主運(yùn)輸系統(tǒng)的全面監(jiān)控。
7)通過對(duì)現(xiàn)有皮帶沿線語音喊話系統(tǒng)改造,實(shí)現(xiàn)調(diào)度電話與皮帶沿線電話通話功能。
可實(shí)現(xiàn)一個(gè)地點(diǎn)集中和就地控制皮帶運(yùn)輸機(jī)及給煤機(jī)等設(shè)備,實(shí)現(xiàn)一鍵啟停皮帶運(yùn)輸機(jī)。實(shí)現(xiàn)分布式獨(dú)立啟停4 部運(yùn)輸機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)皮帶運(yùn)輸機(jī)、運(yùn)行信號(hào)、傳感器信號(hào)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。實(shí)現(xiàn)對(duì)所控設(shè)備機(jī)頭機(jī)尾、重要搭接點(diǎn)位置24 h 不間斷高清視頻監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)起停車預(yù)警語音播報(bào),實(shí)現(xiàn)與第三方系統(tǒng)的信號(hào)互聯(lián)。
集控系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖1 所示。
圖1 集控系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
皮帶機(jī)集中控制系統(tǒng)投入使用后,具體效果如圖2所示。
圖2 主運(yùn)輸系統(tǒng)電機(jī)功率及節(jié)約后耗電量
1)節(jié)約電能。主井皮帶機(jī)功率800 kW;運(yùn)輸巷4部皮帶機(jī)功率450 kW;上倉皮帶機(jī)功率90 kW;給煤機(jī)功率11 kW。合計(jì)功率為800+450+90+11=1 351 kW,按每天節(jié)約開機(jī)時(shí)間1 h 計(jì)算,每天節(jié)約電量1 351 kW·h,每月節(jié)約電量40 530 kW·h;每年節(jié)約電量486 360 kW·h。
2)節(jié)約人員。主運(yùn)輸系統(tǒng)線路原配備操作人員7人。經(jīng)過自動(dòng)化改造后,7 名操作人員解放出來,現(xiàn)配備沿線巡邏人員2 名,調(diào)度室集控值班人員1 名,合計(jì)用人3 名,節(jié)約人員4 名。按照礦井員工平均收入12 萬元/年計(jì)算,節(jié)約人工費(fèi):12 萬元/(年·人)×4人=48 萬元。
對(duì)某礦主運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行了集中控制節(jié)能降耗的升級(jí)改造,可實(shí)現(xiàn)一個(gè)地點(diǎn)集中和就地控制皮帶運(yùn)輸機(jī)及給煤機(jī)等設(shè)備,實(shí)現(xiàn)一鍵啟停皮帶運(yùn)輸機(jī)。改造后節(jié)約1 h,用電方面能節(jié)約480 360 kW·h,節(jié)約人工成本費(fèi)48 萬元,該煤礦主運(yùn)輸系統(tǒng)改造后便于值班人員及時(shí)調(diào)度和檢修,為主運(yùn)輸系統(tǒng)的無人值守安全運(yùn)行、穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。