王曉輝
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)石碣峪煤業(yè)有限公司,山西 朔州 036002)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)石碣峪煤業(yè)有限公司4012 運輸順槽位于401 采區(qū),工作面東部為401 運輸下山,西部為F9 斷層,南部為F1 斷層,北部為F10 斷層。
4012 運輸順槽設(shè)計長度為710 m,巷道掘進(jìn)煤層為4 號煤層,煤層厚度4.01~8.52 m,平均6.54 m,含2~3 層夾矸,結(jié)構(gòu)較簡單。夾矸巖性多為泥巖、碳質(zhì)泥巖。煤層頂板為粗粒黃砂巖,底板為泥巖。4 號煤為半暗型,煤巖成分以半暗煤為主,煤巖類型以半暗煤為主,巷道沿4 號煤層底板進(jìn)行掘進(jìn)。
巷道在掘進(jìn)過程中主要受頂板含水層影響,該組巖性由灰白色砂巖、灰色粉砂巖、砂質(zhì)泥巖、泥巖、煤線等組成,砂巖為含水層。砂巖約占本組的60%,傾向上巖性變化不大,走向上具由東向西顆粒變細(xì)的趨勢。本礦在開采4 號煤層時,礦井涌水量一般為100~150 m3/d,充水水源即為山西組砂巖裂隙水。
4012 運輸順槽采用綜合機械化掘進(jìn)工藝,截至目前巷道已掘進(jìn)220 m,巷道掘進(jìn)前期由于受上覆含水層影響,巷道掘進(jìn)前期頂板淋水量達(dá)4.7 m3/h,為了保證巷道安全掘進(jìn),決定對巷道采取探放水施工[1]。
1)探水鉆機:4012 運輸順槽探水鉆孔主要采用ZQJC-720/11 型氣動氣動架柱式鉆機進(jìn)行鉆孔施工,該鉆機具體參數(shù)如表1 所示。
表1 ZQJC-720/11 型氣動鉆機參數(shù)表
2)鉆桿及鉆頭:ZQJC-720/11 型氣動鉆機配套中空鉆桿,每根鉆桿長度為1.5 m,鉆桿直徑為63 mm,鉆桿中部孔直徑為25 mm,導(dǎo)向鉆孔主要采用直徑為75 mm 鉆頭施工,擴孔鉆頭采用直徑為130 mm 合金鋼鉆頭。
3)封孔設(shè)備及材料:4012 運輸順槽探水鉆孔采用膨脹水泥以及麻絲、海帶聯(lián)合進(jìn)行封孔,封孔前需對封孔段安裝封孔管,封孔管為聚氨酯材質(zhì),封孔管每節(jié)長度為3 m。
由于4012 運輸順槽四鄰關(guān)系明確,不存在老空水以及小窯水,所以無需對周邊進(jìn)行探放水施工,4012 運輸順槽迎頭共計布置4 個探水鉆孔,鉆孔每70 m 布置一組,鉆孔布置在距頂1.5 m 煤壁上,如圖1 所示。
圖1 4012 運輸順槽探水鉆孔布置示意圖
其中仰斜鉆孔即頂孔3 個(1 號、2 號、3 號),導(dǎo)向鉆孔即水平孔一個(4 號),給個鉆孔深度為100 m,鉆孔具體布置參數(shù)如下頁表2 所示。
表2 4012 運輸順槽探水鉆孔布置參數(shù)
4012 運輸順槽探水鉆孔采用麻絲、海帶膨脹水泥進(jìn)行封孔,具體封孔工序如下[2-3]:
1)鉆孔施工至11 m 處時停止鉆機,及時對鉆孔內(nèi)煤削進(jìn)行清理,確保孔壁完好,然后退出鉆機鉆桿,將原來的孔口鉆頭(直徑為75 mm)替換為擴孔鉆頭(直徑為130 mm)。
2)鉆頭替換后進(jìn)行擴孔施工,擴孔深度為10 m,擴孔到位后同樣對孔內(nèi)煤屑進(jìn)行清理,為了保證擴孔精度,擴孔到位后必須進(jìn)行測量,擴孔深度誤差應(yīng)控制在0.2 m 范圍內(nèi)。
3)擴孔到位依次對鉆孔內(nèi)安裝孔口管,孔口管安裝到位后對孔壁與孔口管之間填塞膨脹水泥,同時在孔口往里0.5 m 范圍內(nèi)采用麻絲、海帶進(jìn)行封堵??卓诠芄潭? h 后鉆孔方可繼續(xù)鉆進(jìn)[4]。
1)鉆機安裝前應(yīng)將工作面內(nèi)煤矸清理干凈,并對鉆機安裝地點進(jìn)行整平,確保鉆機安裝在堅硬底板上,若底板松軟或有積水時,可對底板鋪設(shè)方磚、鋼板或硬化處理。
2)鉆機安裝后必須保證液壓柱支撐頂板,確保鉆機安裝牢固可靠,鉆機開機前必須將風(fēng)水管路安裝到位,管路對接處必須安裝牢固可靠;鉆機在鉆進(jìn)前必須進(jìn)行試運轉(zhuǎn),確保鉆機運行穩(wěn)定。
3)鉆機在鉆進(jìn)過程中由專業(yè)的操作人員控制鉆機,保證鉆機鉆進(jìn)速度;鉆機在鉆孔前必須由專業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)場給定鉆進(jìn)位置,并掌握好鉆機鉆進(jìn)角度,鉆孔每鉆進(jìn)10 m 進(jìn)行一次測量,測量內(nèi)容主要包括:鉆進(jìn)深度、鉆機角度、鉆機巖性情況[5]。
4)鉆孔施工過程中應(yīng)合理控制鉆進(jìn)推進(jìn)速度,當(dāng)圍巖穩(wěn)定性時可增加鉆機推進(jìn)速度,當(dāng)圍巖破碎時應(yīng)將鉆機推進(jìn)速度控制2~3 m/min,防止鉆孔出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,一旦出現(xiàn)塌孔必須重新補打。
5)由于4012 運輸順槽探水鉆孔為仰斜鉆孔,鉆孔孔口管必須安裝牢固可靠,孔口管安裝后必須進(jìn)行耐壓試驗,具體方法如下:孔口管安裝后對孔口管處高壓注水,注水壓力為積水壓力的1.5 MPa,耐壓時間不得低于10 min,耐壓試驗期間發(fā)現(xiàn)孔口管無竄動現(xiàn)象,確定為封孔合格。
6)鉆孔在施工過程中必須定期對鉆孔鉆孔情況進(jìn)行測量記錄,內(nèi)容主要包括著鉆進(jìn)深度、鉆進(jìn)煤巖性以及鉆孔出水情況,當(dāng)鉆孔鉆進(jìn)積水區(qū)時不得立即拔出鉆桿,對孔口處安裝壓力表、閘閥后方可把桿放水。
7)若鉆孔布置在不穩(wěn)定圍巖中,為了防止放水過程中因水壓過大導(dǎo)致煤壁垮落現(xiàn)象,放水前需對鉆場頂板采取支設(shè)木柱、單體柱進(jìn)行加固,煤壁可采取施工玻璃鋼錨桿以及注漿進(jìn)行加固。
8)為了防止鉆孔施工過程中出現(xiàn)瓦斯等有害氣體涌出,在距鉆場5 m 內(nèi)應(yīng)安裝瓦斯監(jiān)控裝置,并由專人進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)鉆場內(nèi)瓦斯?jié)舛冗_(dá)0.8%時必須立即撤人,并采用風(fēng)流引射器對鉆場進(jìn)行排瓦斯。
截止2021 年3 月21 日,4012 運輸順槽探已掘進(jìn)到位,巷道在后期掘進(jìn)期間共計布置了5 個探水鉆場,每個鉆場布置4 個探水鉆孔,其中共計5 個導(dǎo)向鉆孔,且全部為干孔,無出水現(xiàn)象;共計20 個頂板仰斜鉆孔,頂板鉆孔中有14 個為濕孔、6 個為干孔,共計放水量為3 277 m3,與探測水量基本相符;巷道在后期掘進(jìn)中位于450~610 m 段頂板淋水量相對較大,通過探測受巷道揭露的F4 斷層裂隙水影響,淋水量為1.7 m3/h,頂板淋水3 d 后淋水量衰減為0.62 m3/h,其他區(qū)域頂板平均淋水量不足0.5 m3/h,由此可見,4012 運輸順槽采取探放水施工后,基本消除了上覆含水層水害影響,保證了巷道快速掘進(jìn)。
探放水施工是探明采掘區(qū)域積水情況、消除水害隱患的重要技術(shù)手段,探放水施工設(shè)計直接影響著放水效率及放水精度,所以對于采掘巷道采取合理有效的探放水設(shè)計,對煤礦采掘施工安全、杜絕水害事故具有重要意義;石碣峪煤礦為了保證4012 運輸順槽安全順利掘進(jìn),防止頂板水害事故發(fā)生,采取了合理有效的探放水施工設(shè)計,通過實際應(yīng)用效果來看,采取探放水施工后巷道在后期掘進(jìn)過程中頂板淋水現(xiàn)象得到了明顯改善,解決了因頂板淋水軟化造成頂板失穩(wěn)、支護(hù)失效等技術(shù)難題,杜絕了水害事故發(fā)生,取得了顯著應(yīng)用成效。