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        掘進(jìn)工作面中智能化通風(fēng)控制系統(tǒng)的應(yīng)用研究

        2022-09-24 08:15:30董師帥赤孟博
        關(guān)鍵詞:風(fēng)速系統(tǒng)

        董師帥,赤孟博

        (河南永錦能源有限公司,河南 許昌 461670)

        1 概述

        211 巷道的開口處位于830 南翼皮帶巷內(nèi)部6號(hào)導(dǎo)線點(diǎn)前21.7 m,其角度為270°,沿9 號(hào)煤層的頂板進(jìn)行施工。掘進(jìn)巷道斷面的寬和高分別為4.8 m和3.0 m,巷道掘進(jìn)所采取的工藝為綜合化機(jī)械掘進(jìn),掘進(jìn)長(zhǎng)度已經(jīng)有480 m。

        211 巷道在掘進(jìn)的過(guò)程中采取局部通風(fēng)機(jī)來(lái)實(shí)施供風(fēng),通風(fēng)機(jī)共有兩臺(tái),功率為55 kW,型號(hào)為FBD,安裝部位處于巷道開口向北20 m 的進(jìn)風(fēng)流之內(nèi)。局部通風(fēng)機(jī)需要配置相應(yīng)的聯(lián)鎖開關(guān),風(fēng)機(jī)所配置的專用電源將與1 號(hào)配電點(diǎn)的660 V 移變和3 號(hào)高壓配電開關(guān)進(jìn)行連接[1]。備用電池主要與2 號(hào)配電點(diǎn)的660 V 移變及8 號(hào)高壓配電開關(guān)進(jìn)行連接。風(fēng)機(jī)與風(fēng)筒形成連接,其中風(fēng)筒的半徑、長(zhǎng)度分別為0.5 m和10 m,其出風(fēng)口與作業(yè)面之間的距離<10 m。

        在掘進(jìn)過(guò)程中,211 巷道內(nèi)每隔50 m 需要配置一個(gè)噴霧灑水降塵設(shè)備,該設(shè)備的工作原理為:借助巷道存在的靜壓作用,利用高壓噴頭將水源進(jìn)行霧化處理,以實(shí)現(xiàn)降塵效果,灑水量為0.5 m3/min。

        2 原通風(fēng)防塵系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

        1)自動(dòng)化水平較低。傳統(tǒng)通風(fēng)系統(tǒng)采用的局部通風(fēng)機(jī)不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化切巷,需要人工介入切換,風(fēng)機(jī)進(jìn)行切巷的過(guò)程中不具備倒機(jī)不停風(fēng)的功能,供風(fēng)的過(guò)程中風(fēng)機(jī)即使發(fā)生故障也不能及時(shí)做出預(yù)警[2]。同時(shí),地面操控室不能對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中的各個(gè)參數(shù)進(jìn)行有效監(jiān)測(cè),不具備較高的自動(dòng)化水平,且極易發(fā)生故障。

        2)無(wú)法有效控制風(fēng)流的溫度。傳統(tǒng)通風(fēng)系統(tǒng)主要是借助局部通風(fēng)機(jī)向作業(yè)面壓入新鮮的風(fēng)流,由于該礦井存在較長(zhǎng)的通風(fēng)路線,其內(nèi)部的溫度一般為17 ℃,在掘進(jìn)的前期階段,該巷道的溫度相對(duì)較低,在后期的延伸工作中具備較高的穩(wěn)定性,供風(fēng)的風(fēng)流溫度無(wú)法達(dá)到施工要求。

        3)無(wú)法調(diào)節(jié)風(fēng)速。在對(duì)該巷道的前200 m 進(jìn)行掘進(jìn)時(shí),風(fēng)筒的漏風(fēng)系數(shù)及風(fēng)阻相對(duì)較小,作業(yè)面的風(fēng)速可以達(dá)到2.1 m/s。在掘進(jìn)之后,作業(yè)面形成的高速風(fēng)流將會(huì)導(dǎo)致作業(yè)面出現(xiàn)大量粉塵,不僅影響生產(chǎn),而且在后期掘進(jìn)過(guò)程中也會(huì)不斷增加巷道內(nèi)部的阻力。當(dāng)掘進(jìn)工作進(jìn)行到500 m 的時(shí)候,作業(yè)面的風(fēng)速將會(huì)不斷降低,盡管可有效降低巷道內(nèi)部的粉塵濃度,但是回風(fēng)流內(nèi)部的風(fēng)速持續(xù)降低,導(dǎo)致污風(fēng)在巷道內(nèi)不斷擴(kuò)散,對(duì)掘進(jìn)工作產(chǎn)生影響[3]。

        4)不具備較好的降塵效果。在掘進(jìn)過(guò)程中,該巷道的回風(fēng)流的粉塵質(zhì)量濃度將會(huì)達(dá)到132 mg/m3,利用以往噴霧灑水裝置來(lái)進(jìn)行除塵,無(wú)法取得較好的效果,在完成降塵操作之后,粉塵的質(zhì)量濃度將會(huì)達(dá)到90 mg/m3,可見度較低。同時(shí),傳統(tǒng)設(shè)備無(wú)法達(dá)到較大的灑水量,不僅會(huì)導(dǎo)致巷道內(nèi)存在大量的積水,巷道質(zhì)量無(wú)法實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,而且大量的積水將會(huì)對(duì)巷道內(nèi)的設(shè)備產(chǎn)生極大的影響[4]。

        3 智能化通風(fēng)控制系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用

        為了有效完善原通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行中的不足,該礦通風(fēng)科對(duì)其進(jìn)行改良,設(shè)計(jì)了一套自動(dòng)化的通風(fēng)控制系統(tǒng)。

        3.1 智能化通風(fēng)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

        1)智能化通風(fēng)控制系統(tǒng)的構(gòu)成主要有PLC 控制器、聯(lián)鎖開關(guān)和除塵系統(tǒng)等,如下頁(yè)圖1 所示。

        2)地面操控系統(tǒng)的組成主要有以太網(wǎng)、上位機(jī)控制體系等。地面網(wǎng)路交換站借助以太網(wǎng)及井下的交換站來(lái)進(jìn)行信息交換。上位機(jī)控制體系的組成主要有打印機(jī)、主機(jī)等,而主機(jī)內(nèi)部安裝了FameVice 組態(tài)軟件,可以對(duì)通風(fēng)控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行遠(yuǎn)程展示[5]。

        3)智能化供風(fēng)系統(tǒng)的組成主要為兩臺(tái)多功能的變頻風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)開關(guān)等,變頻風(fēng)機(jī)與PLC 控制器形成連接,這個(gè)風(fēng)機(jī)可以對(duì)頻速開展自動(dòng)化調(diào)節(jié),有效控制風(fēng)速。

        4)溫度風(fēng)速控制系統(tǒng)的組成部分主要有基站、風(fēng)速及溫度傳感器等,其中兩個(gè)傳感器的安裝部位處于掘進(jìn)作業(yè)面的迎頭,基站與PLC 控制器形成連接,可以利用PLC 控制器對(duì)兩個(gè)傳感器的保護(hù)值進(jìn)行設(shè)定[6]。

        5)降塵系統(tǒng)的組成主要有集控器、泡沫抑塵器等,而與集控器相互連接的裝置主要有粉塵濃度傳感器、PLC 等,泡沫抑塵設(shè)備的組成部分主要有旋轉(zhuǎn)式高壓噴頭、電控液閥等。

        3.2 智能化通風(fēng)控制系統(tǒng)的運(yùn)行原理

        3.2.1 溫度風(fēng)速控制系統(tǒng)的運(yùn)行原理

        1)對(duì)于溫度、風(fēng)速兩種傳感器,可以利用PLC 控制器設(shè)定其保護(hù)值,兩者的保護(hù)值分別為22 ℃和1.5 m/s。

        2)當(dāng)作業(yè)面的溫度<22 ℃時(shí),溫度傳感器可以將采集到的數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸?shù)交?,基站再將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并傳輸?shù)絇LC 控制器。該控制器在接收到信號(hào)之后,將會(huì)向聯(lián)鎖開關(guān)下發(fā)“加熱”指令,此時(shí)聯(lián)鎖開關(guān)與防爆電熱阻絲的電源進(jìn)行連接,溫控器通過(guò)將空氣引入到風(fēng)機(jī)來(lái)實(shí)施加熱,確保作業(yè)面的溫度可以維持在22 ℃。

        3)當(dāng)作業(yè)面的溫度>22 ℃時(shí),PLC 控制在經(jīng)過(guò)信號(hào)處理之后可以向聯(lián)鎖開關(guān)下發(fā)“制冷”指令,此時(shí)溫控器半導(dǎo)體制冷機(jī)的電源將會(huì)被打開,溫控器通過(guò)將風(fēng)流引入到風(fēng)機(jī)內(nèi)部進(jìn)行制冷,以降低作業(yè)面的溫度[7]。

        4)當(dāng)作業(yè)面的風(fēng)速超出或低于1.5 m/s 的時(shí)候,風(fēng)速傳感器所采集的數(shù)據(jù)將會(huì)通過(guò)基站轉(zhuǎn)換,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇LC 控制器內(nèi)部,該控制器在對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理之后,可以有效調(diào)節(jié)多功能變頻風(fēng)機(jī)頻速,確保作業(yè)面的風(fēng)筒出風(fēng)口維持1.5 m/s 的風(fēng)速。

        3.2.2 回風(fēng)流降塵系統(tǒng)的運(yùn)行原理

        1)PLC 控制器可以將粉塵質(zhì)量濃度傳感器的保護(hù)動(dòng)作值維持在15~50 mg/m3的范圍之內(nèi),每隔200 m 就需要安裝一套降塵系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)高壓噴頭安裝在與頂板相距0.8 m 的部位。

        2)當(dāng)巷道回風(fēng)流之內(nèi)的粉塵質(zhì)量濃度>50 mg/m3時(shí),集控器可以將傳感器所采集的數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸?shù)絇LC 控制器內(nèi),該控制器在接收到信號(hào)之后,將會(huì)向聯(lián)鎖開關(guān)下發(fā)“開啟”指令,此時(shí)泡沫抑塵裝置的電控液壓電源將會(huì)打開,裝置開始運(yùn)行。

        3)當(dāng)回風(fēng)流內(nèi)部的粉塵質(zhì)量濃度<20 mg/m3時(shí),集控器可以將傳感器所采集的數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸?shù)絇LC控制器內(nèi),該控制器在接收到信號(hào)之后,向聯(lián)鎖開關(guān)下發(fā)“關(guān)閉”指令,此時(shí)泡沫抑塵裝置的電控液壓電源將會(huì)關(guān)閉,裝置停止運(yùn)行。

        3.2.3 遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)的運(yùn)行原理

        1)對(duì)于風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)面的風(fēng)速、溫度等各個(gè)參數(shù),PLC 控制器可利用信號(hào)線將其傳輸?shù)骄碌能噲?chǎng)網(wǎng)路交換站內(nèi),該交換站再利用以太網(wǎng)及井筒內(nèi)部的信號(hào)基站,傳輸至井口的網(wǎng)路交換站,這一交換站再借助信號(hào)線將其傳輸?shù)降孛娌倏厥业闹鳈C(jī)內(nèi)[8]。

        2)地面操控室所采取的主機(jī)中設(shè)計(jì)了一套Fame-Vice 組態(tài)軟件,該軟件的運(yùn)行原理為:借助顯示器直觀顯示通風(fēng)控制系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中各個(gè)元件的狀態(tài),操作人員可以對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,并且修改其中的相關(guān)參數(shù)。同時(shí),在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,可以借助打印機(jī)繪制曲線圖。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)開展技術(shù)研究,本礦井通風(fēng)科針對(duì)211 巷道采用的通風(fēng)系統(tǒng)在前期掘進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并對(duì)其加以改良,設(shè)計(jì)了一套智能化的通風(fēng)控制系統(tǒng),在礦井的實(shí)際應(yīng)用中取得了較好的效果。

        1)具有較高的自動(dòng)化水平。該系統(tǒng)具有較強(qiáng)的自動(dòng)化水平,在掘進(jìn)過(guò)程中極大地提升了運(yùn)行的穩(wěn)定性,同時(shí)也確保了掘進(jìn)工作安全、順利進(jìn)行。而在應(yīng)用該系統(tǒng)之后,井下不需要再安排專業(yè)人員來(lái)看守通風(fēng)系統(tǒng),極大地節(jié)省了人力資源。

        2)完成了溫度及風(fēng)速的調(diào)節(jié)控制。該系統(tǒng)可以對(duì)作業(yè)面產(chǎn)生的風(fēng)流溫度、風(fēng)速進(jìn)行自動(dòng)化調(diào)控,促使211 巷道在掘進(jìn)工作中維持恰當(dāng)?shù)臏囟?、風(fēng)速,為工作人員營(yíng)造了穩(wěn)定可靠的工作環(huán)境。

        3)增強(qiáng)了除塵效果。與傳統(tǒng)噴霧灑水除塵設(shè)備相對(duì)比,該裝置主要是利用泡沫來(lái)對(duì)粉塵進(jìn)行吸附,其吸附性及除塵性較好。通過(guò)實(shí)際運(yùn)用發(fā)現(xiàn),泡沫在吸附粉塵之后,回風(fēng)流中存在的粉塵質(zhì)量濃度<20 mg/m3以下,而且極大防止了靜壓水的浪費(fèi),同時(shí)對(duì)噴霧灑水階段產(chǎn)生的巷道污水進(jìn)行了有效處理,取得了顯著的效果。

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