王梓碩,房心國,包朋占,李士壯
(華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273500)
在機組中,渣倉鏈條輸送機的主要作用起始于A渣倉渣量蓄滿時、自動將后續(xù)灰渣運往B 渣倉,實現(xiàn)A 渣倉與B 渣倉之間的自動切換,以便維持較高的工作效率[1]。
鏈條輸送機由驅(qū)動電機、減速機、漲緊裝置、鏈條、刮板和鑄石襯板等主要部件組成,是存在于A 渣倉和B 渣倉之間的運輸橋梁。在A 渣倉渣量滿時,系統(tǒng)自動開啟鏈條輸送機,三通切換閥自動從A 渣倉轉(zhuǎn)向B 渣倉,完成切換,此后灰渣會涌入鏈條輸送機,由不斷運動的刮板在電機和鏈條的共同帶動下將灰渣攜帶至B 渣倉上部。由于灰渣具備足夠重量,其重力足以垂直降落掉入B 渣倉,完成一次灰渣運輸,此后,刮板會與鏈條一同從B 倉渣上方挪回灰渣掉落的位置承載下一批灰渣,開啟第二次運渣過程。見圖1。
鏈條運輸機在A 渣倉與B 渣倉之間的相互轉(zhuǎn)換交替中起著決定性作用。如果鏈條運輸機無法正常工作,灰渣將只能由A 渣倉承載,B 渣倉無法投入使用。因此,渣倉鏈條輸送機的系統(tǒng)故障會直接導(dǎo)致A 渣倉單倉運行,繼而對除渣系統(tǒng)的運行造成重大影響。因此,針對實際情況對鏈條運輸機進行改造和完善意味著對除渣系統(tǒng)整體的優(yōu)化和改良,鏈條運輸機的狀態(tài)也足以決定爐渣處理工作的效率和進度。
為充分了解和分析渣倉鏈條輸送機的磨損原因,本調(diào)查以7 號爐渣倉鏈條輸送機為例進行調(diào)查,對結(jié)果予以分析。調(diào)查分為兩個階段:2019 年7 月到12月為第一階段,是實施改造優(yōu)化之前的階段;2020 年7 月至12 月為第二階段,是實施改造優(yōu)化之后的階段。
在第一階段,我們以小組的形式對現(xiàn)場進行勘查,在輸送機系統(tǒng)中主要發(fā)現(xiàn)了四種缺陷。第一種為機械部分缺陷,在所有系統(tǒng)故障的發(fā)生中占最高發(fā)生率,發(fā)生頻次高達52 次,頻率高達81.3%。第二種為控制部分缺陷,占比較小,發(fā)生頻次僅有7 次。余下兩種缺陷分別為氣源部分缺陷和安全文明生產(chǎn)缺陷,此二類發(fā)生頻率極低,氣源部分的缺陷僅發(fā)生過3 次,安全文明生產(chǎn)缺陷導(dǎo)致的故障僅發(fā)生過2 次。因此,這兩種情況可以暫時不做考究。
綜合以上數(shù)據(jù),作為導(dǎo)致系統(tǒng)故障的主要原因,機械部分的缺陷最值得探究。機械部分的缺陷共有四種,分別為驅(qū)動鏈條故障、刮板損壞、氣動插板門卡澀和殼體泄漏。前兩種缺陷導(dǎo)致故障發(fā)生的頻率較高,值得予以特殊重視[2]。因此,本文余下篇幅將側(cè)重于探究導(dǎo)致驅(qū)動鏈條故障和刮板損壞的末端原因,以便對此故障進行修正和避免。
為確保優(yōu)化得以有效改善機械缺陷、降低系統(tǒng)故障發(fā)生頻率,機械部分的缺陷需要被進一步分解為更細致化的末端因素,并在實施優(yōu)化方案以前考量最值得改進的末端因素、最方便改進的末端因素[3]。
共有六種可能導(dǎo)致機械故障的末端因素直接導(dǎo)致了鏈條斷裂和刮板斷裂,刮板支撐架變形、刮板與鑄石襯板間距過小、驅(qū)動鏈輪與加強板筋間距大、開口銷斷裂、鏈條化學成分不合格、鏈條硬度不合格[4]。
為分析哪些末端因素是導(dǎo)致故障的要因,這六種末端因素均被小組進行現(xiàn)場確認。非要因的末端因素暫不采取優(yōu)化措施,以節(jié)省成本、維持原設(shè)計的穩(wěn)定性[5]。因此,要因分析至關(guān)重要?,F(xiàn)場勘查需要進行具體的測量和檢查,確認正常使用所導(dǎo)致的磨損之后,系統(tǒng)各方面指標是否在允許范圍內(nèi)。
2.2.1 刮板支撐架變形
經(jīng)查實,刮板支撐架盡管存在位移現(xiàn)象,但其位移距離在允許范圍之內(nèi),并且支撐架本身并無損壞,仍舊完整。由此可以判定,刮板支撐架變形并非導(dǎo)致機械故障的主要原因。
2.2.2 刮板與鑄石襯板間距過小
經(jīng)查實,鏈條磨損、刮板磨損、鑄石襯板磨損均已超過標準范圍,并且由于刮板與鑄石襯板之間的距離小于3 mm,刮板、鑄石襯板和鏈條之間的磨擦增加,導(dǎo)致減速機所需要供給的功率提升,并致使其超負荷運轉(zhuǎn),造成減速機斷裂的嚴重損壞,見圖2。所以,刮板與鑄石襯板間距過小屬于導(dǎo)致機械故障的一大要因,應(yīng)當作為優(yōu)化的主要針對內(nèi)容。
2.2.3 驅(qū)動鏈輪與加強板筋間距過大
通過用卷尺測量驅(qū)動鏈輪與加強板筋之間的距離、記錄每月驅(qū)動鏈輪卡澀的次數(shù),調(diào)查表明驅(qū)動鏈輪和加強板筋的過大間距直接導(dǎo)致鏈輪卡澀,盡而造成回程刮板下墜(見圖3),使得渣倉輸送機發(fā)生卡頓現(xiàn)象,是導(dǎo)致機械故障的重要原因。當兩者兼間距過大所產(chǎn)生的缺陷頻率較高時,鏈條輸送機無法穩(wěn)定運行,極大程度影響輸送機的工作效率,應(yīng)作為優(yōu)化的主要針對內(nèi)容。
2.2.4 開口銷斷裂
通過測量磨損開口銷的磨損量,以及統(tǒng)計開口銷斷裂的個數(shù),可以判斷出開口銷斷裂是否屬于導(dǎo)致機械故障的要因。由于開口銷損壞的個數(shù)仍舊在允許范圍內(nèi),并且未斷裂的開口銷磨損量也屬于標準范圍之內(nèi),開口銷斷裂不屬于需要優(yōu)化的故障要因。
2.2.5 鏈條化學成分不合格
通過對鏈條的材質(zhì)進行測量、檢查鏈條化學成分,以及檢查配件的損耗程度,我們核實后知曉鏈條化學成分仍舊在合格范圍之內(nèi)。所以,鏈條化學成分并非導(dǎo)致故障的要因。
2.2.6 鏈條硬度不合格
使用測量儀探測鏈條表面可知,輸送機系統(tǒng)中的10 組鏈條硬度均符合需求,并且使用導(dǎo)致的配件損耗可以忽略不計。因此,鏈條硬度判定為合格,不屬于需要優(yōu)化的因素。
鏈條磨損與刮板磨損屬于導(dǎo)致系統(tǒng)故障的重要機械缺陷,而這些機械缺陷來源于刮板與鑄石襯板間距過小、驅(qū)動鏈輪與加強板筋間距過大。故而,在改造過程中,需要盡可能找到方案擴大刮板與鑄石襯板之間的間距、縮小驅(qū)動鏈輪與加強板筋之間的間距。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查和數(shù)據(jù)分析,導(dǎo)致渣倉鏈條輸送機磨損的原因已經(jīng)十分清晰。運送灰渣過程中,驅(qū)動鏈條故障與刮板損壞是導(dǎo)致系統(tǒng)故障和輸送機暫停的兩大故障,而刮板與鑄石襯板之間的間距過小以及驅(qū)動鏈輪與加強板筋之間的間距過大,是導(dǎo)致這兩大故障的重要原因。
在改造過程中,需要重點注意擴大刮板與鑄石襯板之間的間距、縮小驅(qū)動鏈輪與加強板筋之間的間距。