李生亞
(汾西礦業(yè)集團(tuán)水峪煤業(yè),山西 孝義 032300)
隨著煤礦采掘工作機械化、智能化水平的不斷提高,安全生產(chǎn)形勢也持續(xù)向好發(fā)展。但是由于各類主客觀方面的原因,煤礦各類安全生產(chǎn)事故尤其是頂板事故也較為多發(fā)常見。據(jù)統(tǒng)計,我國煤礦頂板事故造成的傷亡人數(shù)約占煤礦傷亡事故的40%,而頂板事故又有約八成是發(fā)生在回采工作面。因此,關(guān)于工作面的頂板管理工作必須引起高度重視,尤其是在地應(yīng)力較高、頂板較破碎、過地質(zhì)構(gòu)造等特殊條件下,更應(yīng)提升工作面的頂板管理及支護(hù)標(biāo)準(zhǔn)[1-4]。本文以汾西礦業(yè)集團(tuán)中興煤礦2208 工作面的破碎頂板為工程背景,分析其頂板管理難點及支護(hù)要點,制定馬麗散注漿加固方案,并在工程現(xiàn)場進(jìn)行具體實施。
2208 工作面是中興煤礦二采區(qū)的首采面,工作面走向長度1 050 m,傾向長度180 m;主采2#煤層,煤層結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定,屬于中等至復(fù)雜煤層;煤層厚度變化較大,介于1.5 m~2.2 m 范圍,平均厚度1.9 m;煤層傾角變化也較大,介于4°~25°,平均12.5°。地質(zhì)說明書顯示,煤層直接頂為1.2 m 厚的黑頁巖,水平層理發(fā)育,較破碎,然后為1.1 m 厚的煤層及1 m厚的砂質(zhì)泥巖,裂隙發(fā)育,共同組成煤層的直接頂;老頂為3.2 m 厚的砂質(zhì)泥巖,分布穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)較完整;直接底為2.6 m 厚的灰褐色砂質(zhì)泥巖,遇水易膨脹。工作面主力液壓支架架型為ZF3200/12/29,采用走向長壁后退式采煤法,綜采工藝,自然垮落法管理頂板。
相較一些孤島開采工作面來說,2208 工作面邊界條件相對優(yōu)越,其中工作面北部是尚未開采的第三采區(qū),南部是已回采完畢的一采區(qū)工作面采空區(qū),東部為井田邊界,西部為二采區(qū)接續(xù)工作面,尚未進(jìn)行采掘工作。但也存在一些不利的方面,如首采面礦壓顯現(xiàn)特征、頂板特點、地應(yīng)力參數(shù)不明確等,尤其是煤層頂板條件較差,頂板管理難度大。
2208 工作面在前期推采過程中,發(fā)現(xiàn)工作面直接頂強度低,原生裂隙發(fā)育,在采掘擾動及工作面超前支承壓力的影響下,直接頂煤巖呈現(xiàn)破碎化。前期回采過程中,割煤過后,一旦支護(hù)不及時,破碎圍巖就有可能發(fā)生架前漏冒,形成不同類型的冒頂片幫事故,處理難度極大。尤其是當(dāng)工作面推進(jìn)至約900 m處時,恰逢工作面過斷層及周期來壓疊加,工作面礦壓顯現(xiàn)較為劇烈,頂板變得極為破碎,工作面大范圍出現(xiàn)冒頂片幫,尤其是40#~45#架附近、60#~65#架附近、75#~78#架附近、95#~115#架附近(如圖1 所示)均出現(xiàn)了高度達(dá)1.5 m 以上的冒頂,局部冒頂高度達(dá)3 m 以上,整個工作面大部分出現(xiàn)1m 以上的片幫,致使工作面機道被矸石堵塞,采煤機、液壓支架均無法工作,工作面停產(chǎn),冒頂處理工作面臨巨大困難。
圖1 2208 工作面大范圍冒頂片幫范圍示意圖
對工作面大范圍冒頂片幫的原因及處理難點進(jìn)行分析:
1)工作面地質(zhì)條件較差。2208 工作面處于一個整體的背斜構(gòu)造中,中間又被數(shù)條斷層所切割,尤其是工作面后半段煤層傾角超過25°,工作面為大傾角仰采,仰采過程液壓支架頂梁對頂板所能施加的向前推力有限,加之煤層頂板為軟弱的頁巖及泥巖,裂隙極發(fā)育,端面破碎煤矸易在重力影響下落入架前機道,造成冒頂片幫。
2)周期來壓及工作面過斷層疊加。本次冒頂事故發(fā)生在工作面過斷層及周期來壓期間,過斷層期間頂板本身就已十分破碎,來壓顯現(xiàn)及動壓所形成的高地應(yīng)力,又使淺部煤巖體受深部煤巖體變形擠壓,迅速發(fā)生塑性破壞,向采場涌出,造成冒頂片幫。
3)常規(guī)冒頂處理手段操作難度大、效果差。由于工作面處于斷層線附近,液壓支架前方及上方均為極破碎的煤矸,常規(guī)的接頂措施無法實施,而且清理完下部已冒落煤矸,上部碎矸石又迅速落下,造成更大范圍的冒頂,上方空頂面積進(jìn)一步擴大,無法實施接頂作業(yè)。
針對此次冒頂事故,礦方多次組織搶險作業(yè),使用了木垛接頂、打貼幫柱、掛金屬網(wǎng)、注水泥砂漿等方案,但均以失敗告終,基于馬麗散注漿材料的膨脹及速凝特性,后決定使用馬麗散注漿方案對冒頂區(qū)域進(jìn)行充填加固處理。
注漿加固對破碎圍巖適應(yīng)性極強,能夠迅速將破碎巖石進(jìn)行膠結(jié),形成具有承載性能的結(jié)構(gòu)。本工作面采用馬麗散注漿材料,注漿液在注漿泵的壓力下可沿煤巖層裂縫延展直到將所有裂隙充填;當(dāng)漿液遇水后繼續(xù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)反應(yīng),發(fā)生膨脹,在膨脹壓力的作用下產(chǎn)生二次滲壓(膨脹倍數(shù)為20 倍~25 倍),高壓推力與二次滲壓將馬麗散壓入并充滿所有縫隙,從而達(dá)到止漏目的。除了止漏,馬麗散還可將碎巖石進(jìn)行膠結(jié),形成穩(wěn)定的巖體結(jié)構(gòu),膠結(jié)后的巖體擠壓、沉降、穩(wěn)定,開始具備承載性能,形成承載拱式結(jié)構(gòu),上部巖石不再冒落,作業(yè)安全性也得到提升,即可將已冒落的碎煤矸進(jìn)行清理,直至機道清理干凈,然后可在臨時支護(hù)的掩護(hù)下進(jìn)行接頂作業(yè),進(jìn)而可逐步拉移液壓支架,使工作面推過斷層破碎帶。
設(shè)計在40#~45# 架、60#~65# 架、75#~78# 架、95#~115#架前方及上方實施馬麗散注漿加固,采用雙排注漿孔方案,下邊一排在支架前梁以下1m 處斜向上方打設(shè),上邊一排在煤壁與頂板夾角處斜向上方打設(shè),仰角設(shè)計為30°,可根據(jù)現(xiàn)場具體情況稍作調(diào)整??咨钤O(shè)計為6 000 mm,水平間距4 000 mm,封孔1 500 mm,鉆孔直徑38 mm,鉆孔布置如圖2 所示。馬麗散樹脂和催化劑配合比,體積比為1∶1,質(zhì)量比為1∶1.17,設(shè)計注漿壓力8 MPa~12 MPa,注漿量根據(jù)冒頂范圍和嚴(yán)重程度而定。
圖2 2208 工作面注漿方案設(shè)計示意圖
按照所涉及的方案進(jìn)行施工,流程包括打眼→安設(shè)注漿管→接注漿泵→連接馬麗散樹脂和催化劑→注漿→加壓→沖洗設(shè)備管路→完成注漿,注入量、注入壓力應(yīng)自小到大,當(dāng)進(jìn)漿量和注漿壓力達(dá)到設(shè)計效果時,則可停止注漿,壓注一定量的清水,然后拆卸注漿管,用水沖洗各種機械進(jìn)行保養(yǎng)。
實施注漿后,立即對工作面機道內(nèi)煤矸進(jìn)行清理,大塊巖石由人工破碎或制定專項爆破方案進(jìn)行破碎,然后對工作面三機設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)后啟動割煤循環(huán)。經(jīng)過5 個割煤循環(huán)后,采煤機已割至前方完整煤體,冒頂區(qū)域已甩至支架頂梁及頂梁后方,現(xiàn)場觀測之前前梁上方及前方的頂板已趨于完整,工作面順利推過斷層影響區(qū),未發(fā)生新的冒頂事故,安全生產(chǎn)得到了保障。
端面煤巖體冒頂是采煤工作面常見的頂板事故,嚴(yán)重的大范圍冒頂處理難度大,容易引發(fā)次生的安全事故,必須引起高度重視。本文針對中興煤礦2208 工作面的一次典型冒頂片幫事故,在分析冒頂特點、原因及處理難點的基礎(chǔ)上,設(shè)計了馬麗散注漿加固方案,并成功用于工程實踐,保障了處理冒頂事故期間的安全、順利作業(yè),實現(xiàn)了預(yù)期目的,保障了安全生產(chǎn)。